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        鐵水預(yù)處理低成本生產(chǎn)實(shí)踐

        2015-12-04 07:15:22魏春新
        鞍鋼技術(shù) 2015年4期
        關(guān)鍵詞:鎂粉石灰粉氧化鈣

        魏春新

        (鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司,遼寧 朝陽(yáng) 122000)

        鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鋼部(以下簡(jiǎn)稱煉鋼部)于2008年9月投產(chǎn),設(shè)計(jì)年產(chǎn)鋼能力650萬(wàn)t,煉鋼部集成了當(dāng)今世界冶金領(lǐng)域多項(xiàng)先進(jìn)裝備,包括三座鐵水預(yù)處理設(shè)備、三座260 t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐及三臺(tái)板坯連鑄機(jī)。其中鐵水預(yù)處理設(shè)備采用德國(guó)POLYSIUS復(fù)合噴吹技術(shù)并引進(jìn)其關(guān)鍵設(shè)備,復(fù)合噴吹法脫硫在國(guó)內(nèi)寶鋼、本鋼、包鋼、濟(jì)鋼、攀鋼等鋼廠廣泛應(yīng)用[1]。

        隨著鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)大,鋼鐵產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇,降低生產(chǎn)成本成為眾多冶金工作者的共同目標(biāo)。本文結(jié)合POLYSIUS脫硫?qū)<蚁到y(tǒng),在生產(chǎn)實(shí)踐的基礎(chǔ)上,對(duì)煉鋼部脫硫噴吹工藝進(jìn)行優(yōu)化,開發(fā)了一套成本低、處理速度快的鐵水預(yù)處理工藝,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。

        1 設(shè)備及工藝特點(diǎn)

        1.1 鐵水預(yù)處理設(shè)備

        煉鋼部鐵水預(yù)處理區(qū)域共有三套脫硫、扒渣系統(tǒng)。工藝設(shè)備示意圖如圖1所示。

        1.2 鐵水預(yù)處理工藝

        脫硫噴吹系統(tǒng)以氮?dú)庾鳛檩斔蜌怏w,采用高壓、濃相、復(fù)合噴粉工藝,可以實(shí)現(xiàn)噴吹CaO+Mg、單吹CaO粉或單吹Mg粉。噴槍采用倒T型脫硫噴槍,扒渣機(jī)為液壓扒渣機(jī),工藝流程見(jiàn)圖2。

        2 復(fù)合噴吹脫硫熱力學(xué)分析

        2.1 鈍化鎂粉在脫硫反應(yīng)中的作用

        在噴粉脫硫過(guò)程中,鎂粉以氣態(tài)、溶解態(tài)兩種形式存在,參與脫硫反應(yīng)的鎂以溶解態(tài)的鎂為主。進(jìn)入鐵水中的Mg極少部分與鐵水中的氧直接作用生成MgO,大部分溶解Mg與鐵水中的S發(fā)生反應(yīng),生成MgS。該反應(yīng)方式是復(fù)合噴吹脫硫的主要反應(yīng)形式[1]。當(dāng)鎂單獨(dú)存在時(shí),脫硫反應(yīng)主要按式(1)進(jìn)行:

        式中,△Gθ為吉布斯自由能,J/mol。

        鎂的脫硫反應(yīng)分為以下幾個(gè)步驟[2]:

        (1)鎂粒在鐵水中熔化、氣化,生成鎂蒸汽氣泡上?。?/p>

        (2)鎂蒸汽氣泡中的鎂溶于鐵水;

        (3)在鎂蒸汽氣泡界面,鎂蒸汽與鐵水中的硫發(fā)生反應(yīng)生成固態(tài)硫化鎂;

        (4)溶解于鐵水的鎂與硫反應(yīng)生成固態(tài)硫化鎂;

        (5)固態(tài)硫化鎂上浮到渣中。

        2.2 鈍化石灰粉在脫硫反應(yīng)中的作用

        (1)分散作用

        由于鎂易于氣化(沸點(diǎn)為1 090℃),尤其是大量聚集的鎂粉噴入鐵水后,迅速氣化,易產(chǎn)生噴濺。為了抑制鎂的激烈反應(yīng),除了將鎂粉表面進(jìn)行鈍化處理外,在噴入鎂粉的同時(shí),需要配加石灰粉,將聚集的鎂粉分散開,實(shí)現(xiàn)分層氣化。

        (2)異相成核的核心作用

        配加的細(xì)石灰粉(粒度<1.0 mm,其中,粒度<0.1 mm的比例占90%以上)可以成為細(xì)小而分散的鎂氣泡產(chǎn)生的核心,避免了大氣泡的生成。分散的小氣泡不僅增加了鎂蒸氣與鐵水的接觸面積,還延長(zhǎng)了氣泡上浮的時(shí)間,提高了鎂的利用率。

        (3)化學(xué)作用

        在復(fù)合噴吹Mg+CaO時(shí),脫硫反應(yīng)產(chǎn)物MgS進(jìn)一步與CaO反應(yīng)見(jiàn)式(3):

        該反應(yīng)在1 250~1 450℃下,可以自發(fā)進(jìn)行,即復(fù)合噴吹最終產(chǎn)物是更加穩(wěn)定的CaS,可以減少回硫。

        3 鐵水預(yù)處理實(shí)踐

        3.1 脫硫噴吹速率優(yōu)化

        采用以氧化鈣粉和鈍化金屬鎂粉為脫硫劑的復(fù)合噴吹法,鈣粉與鎂粉分別貯存在各自的噴吹罐中,噴吹過(guò)程中兩種粉劑在噴吹管線中混合。其噴吹過(guò)程如下:首先噴吹氧化鈣粉,當(dāng)氧化鈣粉速率達(dá)到設(shè)定值時(shí)開始噴吹鈍化鎂粉(此時(shí)氧化鈣粉噴吹數(shù)量大約為60 kg),此后氧化鈣粉與鈍化鎂粉以一定的速率比噴入鐵水罐中,當(dāng)鈍化鎂粉噴吹量達(dá)到系統(tǒng)設(shè)定值時(shí)停止噴吹鈍化鎂粉,繼續(xù)噴吹氧化鈣粉吹掃管道,當(dāng)氧化鈣粉噴吹量達(dá)到系統(tǒng)設(shè)定值時(shí)停止噴吹。噴吹速率直接影響到脫硫處理時(shí)間、噴槍壽命及氧化鈣粉消耗。

        為了合理控制脫硫處理工序時(shí)間,將氧化鈣粉噴吹速率由39 kg/min調(diào)整為36 kg/min,將鈍化鎂粉噴吹速率由13 kg/min調(diào)整為18 kg/min,即復(fù)合噴吹速率比由3:1調(diào)整為2:1。鈍化鎂粉噴吹結(jié)束后僅噴吹50 kg氧化鈣粉吹掃管道,降低脫硫噴吹時(shí)間及氧化鈣粉消耗。噴吹速率優(yōu)化后的工藝效果見(jiàn)表1。

        通過(guò)表1數(shù)據(jù)可以明顯看出,噴吹速率優(yōu)化后,在幾乎相同的初始硫含量和鎂粉單耗條件下,降低鈣粉單耗0.963 kg/t鐵,噴吹時(shí)間縮短6 min。

        表1 噴吹速率優(yōu)化后的工藝效果

        3.2 噴槍插入深度優(yōu)化

        復(fù)合噴吹過(guò)程中,鈍化金屬鎂粉的脫硫利用率與鎂氣泡的上浮速度成反比,與鎂氣泡在鐵水中的停留時(shí)間成正比[3]。鈍化鎂粉的上臨界直徑是確保鎂粒在鐵水中停留時(shí)間大于其完全溶解時(shí)間的最大直徑的臨界值,如果鈍化鎂粉的直徑大于上臨界直徑,鎂粉還沒(méi)有完全溶解,就已經(jīng)浮出鐵水液面進(jìn)入渣層而被燒損,從而影響到鈍化金屬鎂粉的脫硫效率。鈍化金屬鎂粉的上臨界直徑與噴吹深度的關(guān)系如下:

        式中,dCL為鎂粉上臨界直徑,m;h為噴吹深度,m。

        噴吹深度與鈍化金屬鎂粉上臨界直徑的關(guān)系見(jiàn)表2。

        表2 噴吹深度與鈍化金屬鎂粉上臨界直徑的關(guān)系

        根據(jù)鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司鈍化金屬鎂粉采購(gòu)條件對(duì)鈍化金屬鎂粉粒度的要求,將脫硫噴槍噴吹深度由2.7 m增加至3.0 m。增加了鎂的上浮距離,為鈍化鎂粉創(chuàng)造充足的上浮和溶解時(shí)間,脫硫噴吹深度優(yōu)化后,鈍化金屬鎂粉脫硫效率提高6.9%。

        3.3 低CaO含量鈍化石灰粉噴吹實(shí)踐

        為了降低鈍化石灰粉的采購(gòu)成本,對(duì)兩種不同理化指標(biāo)的鈍化石灰粉進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)噴吹脫硫試驗(yàn)。兩種鈍化石灰粉理化指標(biāo)見(jiàn)表3。

        表3 兩種鈍化石灰粉理化指標(biāo)對(duì)比

        在噴吹試驗(yàn)過(guò)程中,嚴(yán)格按照脫硫?qū)<蚁到y(tǒng)計(jì)算量和系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行噴吹,評(píng)價(jià)兩種粉劑對(duì)脫硫效率、扒渣鐵損(噴濺影響)、噴吹速率穩(wěn)定性的影響。噴吹過(guò)程中,兩種鈍化石灰粉噴吹速率穩(wěn)定,均未出現(xiàn)較大速率波動(dòng)及堵槍現(xiàn)象,脫硫效率及扒渣鐵損對(duì)比見(jiàn)表4。

        表4 兩種鈍化石灰粉脫硫效率比較

        由表4可以看出,在鎂粉使用量基本不變的條件下,使用低CaO含量鈍化石灰粉不影響脫硫率,即可以使用低CaO含量鈍化石灰粉替代目前使用的鈍化石灰粉。分析認(rèn)為,對(duì)鐵水中S起到主要脫除任務(wù)的是金屬M(fèi)g,以產(chǎn)物MgS形式進(jìn)入頂渣,而石灰粉主要起到分散、形核及固化MgS作用。因此,在CaO足量的前提下,石灰粉劑中CaO含量的高低并非限制因素。

        4 結(jié)論

        (1)復(fù)合噴吹脫硫過(guò)程中,鈍化石灰粉的主要作用是實(shí)現(xiàn)鎂粉分層氣化和異相成核的核心作用,其直接參與脫硫反應(yīng)的作用有限。

        (2)通過(guò)優(yōu)化復(fù)合噴吹的粉劑輸送速率,可以避免噴吹過(guò)量的鈍化石灰粉,減少鈍化石灰粉消耗0.963 kg/t鐵,降低脫硫粉劑成本。

        (3)根據(jù)噴槍插入深度與鈍化金屬鎂粉上臨界直徑的關(guān)系,調(diào)整了脫硫噴槍的噴吹深度,提高鎂粉脫硫效率6.9%。

        (4)采用CaO含量為55%~60%的鈍化石灰粉進(jìn)行脫硫噴吹實(shí)踐,實(shí)踐結(jié)果表明,試驗(yàn)粉劑沒(méi)有影響到脫硫效率。

        [1] 程常桂,馬國(guó)軍.鐵水預(yù)處理[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009.

        [2] 王煒.鐵水噴吹顆粒鎂脫硫的熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)分析[J].山東冶金,2006,28(1):35-36.

        [3] 吳?。畤姶捣摿蚍磻?yīng)動(dòng)力學(xué)分析研究[J].鋼鐵,2006(11):17-19.

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