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        石油管線用埋弧焊絲鋼H08MnMoTiB的研制

        2015-12-04 10:53:08李田茂赫英利于海嘯侯鐵剛
        鞍鋼技術(shù) 2015年4期
        關(guān)鍵詞:盤條吐絲鑄坯

        李田茂,赫英利,于海嘯,侯鐵剛

        (本鋼集團(tuán)北營煉鋼廠,遼寧 本溪 117000)

        近年來,我國埋弧焊絲鋼發(fā)展速度較快,其用量越來越大,因此埋弧焊絲用盤條的市場(chǎng)需求量迅速增加。H08MnMoTiB作為高端的石油管線用埋弧焊絲,其焊接用鋼盤條在生產(chǎn)過程中不僅容易出現(xiàn)鑄坯裂紋、澆注過程絮流、拉拔斷絲等問題,而且對(duì)其焊接性能、致密度等均有較高要求[1]。為了填補(bǔ)焊絲鋼系列中缺少高端產(chǎn)品的空白,本鋼集團(tuán)北營煉鋼廠對(duì)該焊接用鋼盤條進(jìn)行了重點(diǎn)開發(fā)。

        1 成分性能要求及工藝路線

        試制石油管線用埋弧焊絲化學(xué)成分標(biāo)準(zhǔn)見表1。

        采用的工藝路線:鐵水預(yù)處理(脫S、扒渣)—120 t轉(zhuǎn)爐(頂?shù)讖?fù)吹)—LF爐精煉—方坯連鑄(液面自動(dòng)控制、結(jié)晶器電磁攪拌、凝固末端電磁攪拌)—加熱—高線軋制—緩冷。

        2 煉鋼試制工藝

        2.1 脫硫工藝

        為了確保轉(zhuǎn)爐冶煉穩(wěn)定以及終點(diǎn)成分、溫度滿足要求,優(yōu)先選擇帶渣量較小,鐵水[Si]含量≤0.60%,鐵水[P]含量≤0.080%,鐵水溫度≥1 300℃的鐵水。此外對(duì)鐵水進(jìn)行了深脫硫處理,使入轉(zhuǎn)爐前的鐵水[S]含量≤0.005%,對(duì)脫硫后的鐵水進(jìn)行扒渣處理,帶渣厚度≤30 mm。

        2.2 轉(zhuǎn)爐工藝

        表1 H08MnMoTiB化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %

        對(duì)于H08MnMoTiB等焊絲鋼,對(duì)鋼中磷的控制是轉(zhuǎn)爐工藝的關(guān)鍵。對(duì)于低碳鋼而言,出鋼碳含量較低(平均0.035%),鋼水及爐渣氧化性強(qiáng)(平均氧活度約800×10-6),有利于脫磷。但如鐵水磷含量大于0.060%時(shí),為確保終點(diǎn)磷含量滿足要求,轉(zhuǎn)爐采用雙渣操作更有利于去磷。一般前期渣堿度為 2.0~2.3,吹煉 3.5~4 min后倒渣,力求多倒初期渣,終渣堿度按3.5~4.0配加渣料,終點(diǎn)前3 min加完。另外,采用潔凈的鑄坯坯頭廢鋼,有效CaO≥85%的優(yōu)質(zhì)白灰,均有利于磷的去除。

        氧氣頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉周期短、節(jié)奏快,終點(diǎn)成分和溫度控制是其冶煉的關(guān)鍵。終點(diǎn)碳控制得好壞直接影響鋼的成分、鋼中的[O]、合金回收率及鋼中夾雜物數(shù)量,對(duì)鋼水質(zhì)量影響很大。終點(diǎn)碳控制偏高,會(huì)造成精煉爐控碳?jí)毫Σ⑶铱赡軐?dǎo)致成品碳高,出現(xiàn)廢品,還會(huì)影響脫磷效果;而終點(diǎn)碳控制過低會(huì)造成鋼水過氧化,并且會(huì)導(dǎo)致合金收得率偏低,夾雜物含量過高等問題。因此在冶煉過程中,在保證脫磷前提下,應(yīng)降低鋼水氧化性,提高終點(diǎn)碳命中率,使終點(diǎn) [C]≤0.04%(目標(biāo)0.030%~0.040%),終點(diǎn)[O]≥0.06%,終點(diǎn)[P]≤0.008%。出鋼采用擋渣標(biāo)進(jìn)行擋渣,嚴(yán)格控制下渣,使鋼包渣厚≤50mm。使用鋁鐵脫氧,確保爐后鋼包氧量≤0.005%。出鋼前對(duì)鋼包進(jìn)行預(yù)吹氬清理鋼包,出鋼時(shí)加入少量增碳劑進(jìn)行稀釋空氣控氮。

        2.3 精煉工藝

        對(duì)LF爐精煉成分進(jìn)行微調(diào),盡量縮小上下爐之間的成分波動(dòng),由于[Ti]、[B]等元素較活躍,需在鋼水脫氧完全后加入其合金;在強(qiáng)還原氣氛、堿性精煉渣系的環(huán)境下對(duì)鋼水進(jìn)行深脫硫;精確控制鋼水溫度,使其滿足澆注溫度要求;LF爐膛內(nèi)保持微正壓,總通電時(shí)間控制在20 min以內(nèi),全程采用中吹氬氣攪拌,嚴(yán)禁大氬氣攪拌,可以最大程度控制鋼水增氮;采用鋁粒與電石渣擴(kuò)散脫氧造高堿度白渣,使渣況呈現(xiàn)黃白色或灰白色[2],鋼水離站前進(jìn)行弱吹氬,進(jìn)一步促進(jìn)非金屬夾雜物上浮。

        精煉過程成分控制及爐渣成分控制是精煉的關(guān)鍵。LF爐精煉過程成分控制見表2,鋼水離站前爐渣成分見表3。合適的精煉成分保證了成品成分滿足內(nèi)控要求,合理的爐渣成分保證了鋼中非金屬夾雜物的去除以及脫硫效果。

        表2 H08MnMoTiB精煉過程鋼水成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%

        表3 H08MnMoTiB LF爐精煉渣系成分 %

        2.4 連鑄工藝

        為了防止因中包耐材潮濕造成的增氫以及鑄坯微氣泡產(chǎn)生,在生產(chǎn)H08MnMoTiB時(shí)中包烘烤時(shí)間要求≥3.5 h,烘烤火焰要求先小火、再中火、后大火的方式,一方面避免因火焰控制不良造成中包耐材出現(xiàn)裂縫,另一方面也使水汽能充分蒸發(fā),使中包溫度≥1 100℃。

        為避免因吸氣造成鋼水二次氧化,連鑄在澆注前對(duì)大包長(zhǎng)水口、中包塞棒等使用氬氣進(jìn)行保護(hù)澆注,在開澆前使用氬氣吹掃中包,吹氬流量控制為200 L/min,吹氬2~3 min;為防止因水口插入深度不足造成的結(jié)晶器卷渣以及插入過深造成的夾雜物、氣泡難以上浮等問題,連鑄對(duì)水口插入深度進(jìn)行精確控制,使其波動(dòng)范圍控制在90±5 mm;為避免因中包液面變化對(duì)結(jié)晶器鋼水波動(dòng)產(chǎn)生影響,采用結(jié)晶器液面自動(dòng)控制連鎖控制中包鋼水量。

        為了提高鑄坯質(zhì)量,得到合適的組織,一要避免出現(xiàn)組織搭橋造成的中心偏析以及中心疏松,連鑄采用結(jié)晶器、凝固末端電磁攪拌,將中包溫度變化控制在15℃范圍內(nèi),拉速控制在2.4 m/min;二要通過合適的水冷強(qiáng)度,既保證連鑄順利澆注,也避免了鑄坯角部裂紋的出現(xiàn);三要注意液渣層變化,避免液面裸露,采用合適的結(jié)晶器保護(hù)渣[3],使結(jié)晶器在充分潤滑的同時(shí)不因保護(hù)渣污染鋼水而造成卷渣。連鑄中包取樣檢測(cè)其熔煉成分,結(jié)果見表4,其成分全部滿足內(nèi)控要求。

        表4 H08MnMoTiB熔煉成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%

        通過對(duì)中包鋼樣進(jìn)行氣體分析,檢測(cè)了整個(gè)處理過程鋼中氣體的控制水平,此外通過定氫儀檢測(cè)氫含量,氣體檢測(cè)結(jié)果如表5。鋼中氣體含量低,有利于提高焊絲鋼的焊接性能。

        表5 H08MnMoTiB中包氣體檢測(cè)數(shù)據(jù) %

        2.5 鑄坯質(zhì)量檢查

        為了避免因更換水口、澆注開始以及末期的鑄坯因拉速變化導(dǎo)致卷渣,在軋制前檢查鑄坯表面質(zhì)量,對(duì)頭尾坯進(jìn)行火焰清理并檢查,避免缺陷鑄坯流入下道工序。清理后的鑄坯無表面裂紋及卷渣,保證了軋制后盤條的表面質(zhì)量。

        由于含鈦鋼鋼水黏度較大,火焰清理后在鑄坯外弧會(huì)產(chǎn)生較大的切割毛刺,為避免毛刺造成軋制卷頭尾部結(jié)疤,在鑄坯軋制前對(duì)毛刺進(jìn)行了全部清理,確保鑄坯清潔。

        對(duì)鑄坯進(jìn)行低倍檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果見表6。可以看出,采用電磁攪拌后,中心偏析等缺陷得到了有效控制。

        表6 H08MnMoTiB各流低倍檢驗(yàn)結(jié)果 級(jí)

        3 軋鋼試制工藝

        3.1 開軋溫度控制

        為有效控制奧氏體晶粒度,從而獲得良好的金相組織,應(yīng)適當(dāng)降低開軋溫度。根據(jù)該鋼種特點(diǎn)及以往生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),將H08MnMoTiB的開軋溫度確定為980~1 000℃,并用粗軋1#軋機(jī)前處紅外雙色測(cè)溫儀進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控,以便當(dāng)鋼坯溫度波動(dòng)時(shí)及時(shí)做出調(diào)整。

        3.2 終軋溫度

        較高的終軋溫度會(huì)使軋材內(nèi)部組織粗大,晶粒度級(jí)別低。前期試軋時(shí)晶粒度平均6.5~7.5級(jí)。為了進(jìn)一步優(yōu)化溫度制度,控制開軋溫度不超過1 000℃,保證水冷后終軋溫度在不超過880℃的相變要求溫度區(qū)域,促進(jìn)了晶粒細(xì)化,改善了產(chǎn)品性能。

        3.3 吐絲溫度

        氣保焊絲用盤條的金相組織主要為鐵素體+珠光體,由于鋼中的Mn含量較高,且含有Mo和Ti等合金元素,使CCT轉(zhuǎn)變曲線向右下方移動(dòng)(見圖1),推遲并延長(zhǎng)了轉(zhuǎn)變時(shí)間,若工藝控制不當(dāng),盤條容易出現(xiàn)馬氏體等有害組織。將吐絲溫度調(diào)整至較低的一段范圍,可以使盤條直接冷卻到相變前溫度,充分應(yīng)用保溫罩的緩冷能力,得到均勻的鐵素體和極少量的珠光體組織。因此調(diào)節(jié)精軋后冷卻水箱的使用數(shù)量及水量、壓力是控制吐絲溫度的關(guān)鍵。

        為確定合適的吐絲溫度,按照不同的溫度范圍進(jìn)行了三組試驗(yàn),吐絲溫度分別為:850~900℃、810~850℃、790~810℃,其他工藝參數(shù)保持不變。試驗(yàn)結(jié)果表明:

        (1)吐絲溫度控制在850~900℃時(shí),盤條抗拉強(qiáng)度較低,但是塑性指標(biāo)、伸長(zhǎng)率及斷面收縮率下降,組織中含有貝氏體組織,見圖2(a),不適宜下道工序拉拔生產(chǎn)。

        (2)吐絲溫度控制在810~850℃時(shí),盤條抗拉強(qiáng)度較低,塑性指標(biāo)、伸長(zhǎng)率及斷面收縮率較為良好,但組織中仍含有少量魏氏組織,見圖2(b),不適宜下道工序拉拔生產(chǎn)。

        (3)吐絲溫度控制在790~810℃時(shí),盤條抗拉強(qiáng)度較低,塑性指標(biāo)、伸長(zhǎng)率及斷面收縮率適中,組織為鐵素體+珠光體,見圖2(c),沒有中低溫轉(zhuǎn)變產(chǎn)物(貝氏體)等有害組織,是理想狀態(tài)的拉拔生產(chǎn)焊絲產(chǎn)品。

        經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn),最終將吐絲溫度控制在790~810℃ ,得到的H08MnMoTiB盤條顯微組織良好且更有利于拉拔。三組試驗(yàn)方案盤條力學(xué)性能及顯微組織見表7所示。

        表7表明,隨著吐絲溫度的降低,盤條抗拉強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率及斷面收縮率逐步上升,當(dāng)吐絲溫度控制在790~810℃時(shí),盤條力學(xué)性能和良好的顯微組織控制更為合理,更有利于用戶拉拔。

        3.4 軋后冷卻控制

        軋后的控冷設(shè)施為斯太爾摩延遲型輥式風(fēng)冷運(yùn)輸線,斯太爾摩散卷控冷線總長(zhǎng)104.7 m,分為首段(可平移和升降)、10個(gè)冷卻段(4個(gè)臺(tái)階)和末段(可平移);每條線各設(shè)風(fēng)機(jī)12臺(tái)(11臺(tái)布置在前部,1臺(tái)布置在集卷機(jī)前),每臺(tái)風(fēng)機(jī)的風(fēng)量為14.79萬m3/h,可通過調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)葉板和風(fēng)室內(nèi)的佳靈裝置來實(shí)現(xiàn)風(fēng)量大小和橫向合理的風(fēng)量分布,使線圈兩側(cè)搭接處冷卻更均勻;保溫罩長(zhǎng)度約80 m;各段的輥道速度可調(diào),其運(yùn)送速度為0.05~1.30 m/s,控冷線實(shí)際冷卻能力為 0.3~l7 ℃/s。

        表7 H08MnMoTiB不同試驗(yàn)方案對(duì)應(yīng)的力學(xué)性能及顯微組織

        為使H08MnMoTiB細(xì)晶奧氏體轉(zhuǎn)變分解得到鐵素體加珠光體組織,避免出現(xiàn)貝氏體和馬氏體組織,在控制吐絲溫度的同時(shí),采用延遲型控冷工藝。

        由圖1可以看出,冷速小于1℃/s時(shí)可獲得鐵素體和珠光體,避免出現(xiàn)貝氏體和馬氏體組織。為實(shí)現(xiàn)相變區(qū)冷速,采取降低風(fēng)冷輥道速度、關(guān)閉風(fēng)機(jī)和蓋保溫罩等冷卻措施,保證線材的理想性能及通條性。

        根據(jù)多次試驗(yàn)結(jié)果,確定了H08MnMoTiB盤條軋制工藝如表8所示。

        表8 H08MnMoTiB軋制工藝參數(shù)

        3.5 PF線保溫通道

        在輥道集卷后到盤條打包PF運(yùn)輸線上特別建造了保溫通道,通道內(nèi)環(huán)境溫度控制在50℃左右,盤條在一定溫度下緩慢冷卻,使其在軋制過程中產(chǎn)生的內(nèi)部應(yīng)力得到充分釋放,從而使盤條具有良好的拉拔性能。

        3.6 力學(xué)性能檢驗(yàn)

        焊線鋼相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及用戶要求中,具有表1所示化學(xué)成分的盤條力學(xué)性能一般要求不大于700 MPa。這類盤條必須保證盤條通條性能穩(wěn)定。在H08MnMoTiB同一批次不同盤卷上取拉伸試樣進(jìn)行力學(xué)性能檢驗(yàn),結(jié)果見表9。表中顯示,盤條性能穩(wěn)定,通條性能差小,滿足了用戶深加工需求。

        3.7 金相組織

        為保證良好的拉拔性能,用戶要求H08MnMoTiB石油管線焊絲鋼系列晶粒度細(xì)小,組織均勻,晶粒度需控制在8.5級(jí)以上。對(duì)盤條進(jìn)行金相檢驗(yàn),晶粒度一般控制在9.0~10.0級(jí),但由于Mo、Ti等合金元素含量較高,在盤條局部分布不均,導(dǎo)致初始晶粒細(xì)小,阻礙了奧氏體晶粒變大的傾向,使盤條局部晶粒度超過10級(jí),但能滿足盤條性能及用戶拉拔需要,符合用戶要求。

        表9 力學(xué)性能檢驗(yàn)結(jié)果

        非金屬夾雜物控制在0.5級(jí)以內(nèi),顯微組織為正常組織F+P,檢驗(yàn)結(jié)果見表10,顯微組織及非金屬夾雜物形貌如圖3所示。

        表10 H08MnMoTiB金相檢驗(yàn)結(jié)果 級(jí)

        4 產(chǎn)品應(yīng)用效果

        H08MnMoTiB熱軋盤條的抗拉強(qiáng)度低于700 MPa、易拉拔,不經(jīng)退火直接拉拔成直徑為Φ2.4~5.0 mm焊絲。用其生產(chǎn)的石油管線用埋弧焊絲成品,鋼質(zhì)純凈,力學(xué)性能穩(wěn)定,利于用戶深加工需要。

        5 結(jié)論

        (1)本鋼北營公司生產(chǎn)的石油管線用埋弧焊絲鋼H08MnMoTiB煉鋼、軋鋼工藝路線設(shè)計(jì)合理,成分設(shè)計(jì)滿足盤條力學(xué)工藝性能要求。

        (2)通過強(qiáng)化煉鋼各工序工藝控制以及鑄坯的清理,H08MnMoTiB鑄坯表面以及氣體含量控制較好,鑄坯低倍評(píng)級(jí)各缺陷控制在1.5級(jí)以下,盤條非金屬夾雜物控制在0.5級(jí)以內(nèi),為盤條軋制及用戶深加工創(chuàng)造了良好條件。

        (3)通過軋制過程中控軋控冷工藝,使H08MnMoTiB盤條得到了良好的顯微組織,盤條性能控制穩(wěn)定,通條抗拉強(qiáng)度差小于50 MPa。

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