羅聯(lián)村
(中石化南京化學(xué)工業(yè)有限公司連云港堿廠,江蘇 連云港 222042)
煤炭占我國能源消費(fèi)的七成之多,超過85%的煤炭直接用于燃燒,大量燃煤導(dǎo)致SO2排放量居高不下,嚴(yán)重污染了大氣環(huán)境。而氨堿法純堿生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的白泥,按純堿產(chǎn)量120萬t/a計(jì)算,副產(chǎn)白泥30萬t/a,如此大量的白泥長(zhǎng)期得不到合理的處理和利用,占據(jù)了大量寶貴的土地資源,堆存帶來嚴(yán)重的環(huán)境污染。在鍋爐廠煙氣脫硫系統(tǒng)中將其用作脫硫劑,既能實(shí)現(xiàn)白泥的就近利用,降低脫硫成本,又可解決廢渣堆放所帶來的占用土地等問題,達(dá)到以廢治廢的目的。
連云港堿廠現(xiàn)有3臺(tái)150t/h和1臺(tái)130t/h煤粉鍋爐,鍋爐全部配套布袋除塵器,除塵效率高達(dá)99.5%,煙塵穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,但二氧化硫未實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo),因此煙氣二氧化硫減排工作成為了連云港堿廠環(huán)保的主要任務(wù)之一。
濕法脫硫仍是世界上應(yīng)用最多的煙氣脫硫技術(shù),約占世界市場(chǎng)的80%。同時(shí),國內(nèi)大部分鍋爐脫硫設(shè)施采用的是石灰石/石灰-石膏法。然而,濕法脫硫存在投資高、運(yùn)行費(fèi)用高等不足,這就使得煙氣脫硫成為國內(nèi)企業(yè)不得不面對(duì)的一個(gè)沉重負(fù)擔(dān),也是政府環(huán)保政策落實(shí)面對(duì)的一個(gè)難點(diǎn)。2007年,經(jīng)廣東南方堿業(yè)股份有限公司設(shè)計(jì)安裝一套白泥—石膏法煙氣脫硫裝置,進(jìn)行專項(xiàng)試驗(yàn)和研究,并先后在沙角C電廠、羅定電廠等大型電力機(jī)組投入運(yùn)行,運(yùn)行情況表明:白泥脫硫技術(shù),對(duì)電廠和堿廠不僅具有很好的經(jīng)濟(jì)效益,更符合國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)性發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。2013年,連云港堿廠引進(jìn)廣東南方堿業(yè)股份有限公司白泥脫硫技術(shù),在連云港堿廠鍋爐煙氣脫硫裝置中應(yīng)用,于2014年9月一次投料試車成功,各項(xiàng)參數(shù)均符合設(shè)計(jì)要求。
氨堿廠白泥是以含鈣鹽為主要組分的廢渣,主要有CaCO3、CaCl2和CaSO4等。從化學(xué)成分分析結(jié)果來看,白泥中CaCO3含量最高,MgO、Al2O3、Fe2O3其次,還含有少量K2O。從白泥漿液的pH值測(cè)定可知,白泥的pH值一般為10~11.5,屬高堿性物質(zhì)。此外,白泥顆粒非常細(xì)小,其中,65%以上(體積分?jǐn)?shù))的白泥粒徑≤10μm,95%以上的白泥粒徑≤25μm。由于白泥的粒度細(xì),比表面積大,具有膠體性質(zhì),因此,其粉體顆粒沉降速度慢。
表1 白泥主要成分特性表
白泥—石膏法其工藝原理與石灰石—石膏法工藝原理相似,由于白泥的物理特性和化學(xué)組成,對(duì)于脫硫反應(yīng)的進(jìn)行是有利的,可以保證白泥脫硫工藝的高脫硫率。
白泥—石膏法主要反應(yīng)如下:
SO2+H2O=H2SO3
CaCO3+H2SO3=CaSO3+CO2+H2O
Ca(OH)2+SO2=CaSO3+H2O
2CaSO3+ O2=2CaSO4
CaSO4+2H2O=CaSO4·2H2O
連云港堿廠煙氣脫硫裝置采用2爐1塔設(shè)計(jì),鍋爐出來的煙氣經(jīng)過布袋除塵后,1#、2#爐煙氣經(jīng)1#增壓風(fēng)機(jī)增壓,進(jìn)入1#吸收塔;3#、4#爐煙氣經(jīng)2#增壓風(fēng)機(jī)增壓,進(jìn)入2#吸收塔。煙氣經(jīng)增壓風(fēng)機(jī)增壓后進(jìn)入脫硫塔噴淋層的三層噴淋洗滌,煙氣中SO2與噴淋液中的白泥漿液反應(yīng),脫硫后的煙氣經(jīng)安裝在塔頂部的除霧器除去大部分水滴后進(jìn)入煙囪排放,吸收塔下部設(shè)置氧化曝氣裝置,塔內(nèi)同時(shí)設(shè)置攪拌器,防止?jié){液在塔內(nèi)沉淀。而吸收塔中的廢液通過排出系統(tǒng)排至廢液池做下一步處理。
綜合考慮到連云港堿廠現(xiàn)有大量可以利用的白泥廢渣,將其用于煙氣脫硫裝置無疑是最佳選擇,其技術(shù)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)效益明顯。
連云港堿廠每年副產(chǎn)白泥可高達(dá)30萬t,加上歷年累積,其量之大可想而知。目前這些白泥只能堆放在渣場(chǎng)用于筑壩,占據(jù)了大量寶貴的土地。用白泥代替石灰石粉用于我廠熱電脫硫裝置,每年可以節(jié)省石灰石粉費(fèi)用約500萬元。
白泥石膏脫硫工藝還有一個(gè)明顯的優(yōu)勢(shì)就是脫硫效率高,脫硫效率可以穩(wěn)定在95%以上,甚至達(dá)98%。
這一方面與白泥的理化性質(zhì)有關(guān)。白泥是以含鈣鹽為主要組分的廢渣,完全適宜于脫硫。此外,白泥中還含有Mn、Rb、Sr等微量元素,這些元素對(duì)亞硫酸鹽氧化成硫酸鹽具有催化作用。從白泥漿液的pH值測(cè)定可知,白泥屬高堿性物質(zhì),這對(duì)于脫硫反應(yīng)是有利的。此外,白泥顆粒非常細(xì)小,比表面積大,具有膠體性質(zhì),因此,其粉體顆粒沉降速度慢。以上特征均對(duì)于脫硫反應(yīng)的進(jìn)行是有利的,可以保證白泥脫硫工藝的高脫硫率。
另一方面與白泥石膏脫硫裝置的特殊設(shè)計(jì)有關(guān)。通過吸收塔內(nèi)特有的塔內(nèi)件作用,使進(jìn)塔煙氣在塔內(nèi)整流,與噴射而下的吸收漿液發(fā)生劇烈的反應(yīng),打破傳質(zhì)平衡,由“氣包液”變?yōu)椤耙喊鼩狻眰髻|(zhì)。此種“二次霧化”大大提高了兩相傳質(zhì)效率,從而使脫硫效率大幅提升。這種特有的塔內(nèi)件在保證高脫硫率的前提下,也大大降低了能耗,使同等脫硫效率下的能耗遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)的吸收塔,進(jìn)一步降低了液氣比。
表2 采用兩種脫硫劑的技術(shù)對(duì)比
本項(xiàng)目于2014年9月20日開始系統(tǒng)試運(yùn)行,一次投料試車成功,并順利通過168h的滿負(fù)荷運(yùn)行考核,移交給鍋爐裝置運(yùn)行,目前系統(tǒng)一直穩(wěn)定運(yùn)行。表3、表4可以看出,經(jīng)脫硫系統(tǒng)處理后的鍋爐煙氣二氧化硫脫硫效率大于95%,且排放濃度大大小于200mg/Nm3的排放標(biāo)準(zhǔn)。
表3 1#塔運(yùn)行數(shù)據(jù)
表4 2#塔運(yùn)行數(shù)據(jù)
利用氨堿廠的白泥作為鍋爐煙氣脫硫的脫硫劑,既減少了堿廠的白泥處置費(fèi)用,又降低了脫硫裝置運(yùn)行成本,為企業(yè)自身發(fā)展尋找到了一條可持續(xù)發(fā)展之路。
[1] 張新玲,李春虎,王文泰,等.白泥煙氣脫硫的應(yīng)用[J].能源環(huán)境保護(hù),2008,22(3):9
[2] 唐夕山,厲永興,王欣,等.吉藳化纖65t/h鍋爐“以廢治廢”脫硫工藝[J].能源研究與利用,2009,(1):47-48