張飛戎,陳東成,葉常青,梁雅超,李一心
(廣東南方堿業(yè)股份有限公司,廣東 廣州 510760)
我司礦區(qū)鹵水為硫酸鈉型礦鹵,純堿生產(chǎn)預(yù)處理鹵水時(shí)采用冷凍提硝法提取副產(chǎn)品芒硝。近年來隨著公司填平補(bǔ)齊、挖潛改造的進(jìn)行,純堿產(chǎn)能由原30萬t/a提升至60萬t/a,芒硝產(chǎn)量也由原來的7.5萬t/a提升至目前的9.1萬t/a。隨著產(chǎn)能提升,礦區(qū)開采量逐年增大,礦鹵中的含硝量(Na2SO4)從建廠初期的為54 g/L逐漸升高至70~72g/L,采用冷凍提硝法工藝生產(chǎn)產(chǎn)生了一系列問題。我們通過不斷的工藝及設(shè)備技術(shù)改造,解決了生產(chǎn)瓶頸,降低了能耗,減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,解決了環(huán)境問題。下面主要介紹冷凍沉降、濾過、熱熔蒸發(fā)、離心干燥回收等工序的工藝及設(shè)備改造。
礦鹵送至原鹵罐經(jīng)泵送到板式換熱器與低硝鹵進(jìn)行換熱,預(yù)冷至15℃后進(jìn)入一級(jí)兌鹵槽。一級(jí)兌鹵槽內(nèi)母液(約11℃)經(jīng)一級(jí)循環(huán)泵進(jìn)入波紋管預(yù)冷器與低硝鹵換熱,溫度降至10℃,其中大部分返回一級(jí)兌鹵槽參與循環(huán)兌鹵,維持兌鹵槽內(nèi)母液約11℃,另少量進(jìn)入二級(jí)兌鹵槽與二級(jí)循環(huán)鹵兌合,溫度降至6~7℃。二級(jí)兌鹵槽內(nèi)母液經(jīng)二級(jí)循環(huán)泵不斷抽至一級(jí)冷凍(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ組氨蒸發(fā)器)進(jìn)行降溫,其中大部分返回二級(jí)兌鹵槽參與循環(huán)兌鹵,而少量進(jìn)入三級(jí)兌鹵槽。三級(jí)兌鹵槽內(nèi)母液分別由2臺(tái)兌鹵泵送至Ⅳ、Ⅴ組氨蒸發(fā)器,其中Ⅳ組氨蒸發(fā)器冷凍后母液全部返回三級(jí)兌鹵槽。送到Ⅴ組氨蒸發(fā)器的母液約200m3/h送沉降器沉降分離。沉降器底部排出Na2SO4·10H2O硝漿,溢流清液為低硝鹵,經(jīng)低硝鹵泵送至波紋管預(yù)冷器及板式預(yù)冷器與原鹵進(jìn)行熱交換后,進(jìn)入低硝鹵桶。流程如圖1。
圖1 冷凍鹵水預(yù)冷流程示意圖
查相關(guān)資料介紹的不同溫度下的NaCl-Na2SO4-H2O共飽和溶解度如圖2。
圖2 不同溫度下的NaCl-Na2SO4-H2O共飽和溶解度
由上可知溫度對(duì)鹽、硝溶液中NaCl溶解度影響不大,而對(duì)Na2SO4卻影響明顯,原鹵經(jīng)一級(jí)預(yù)冷器預(yù)冷至15℃左右時(shí),溶液中Na2SO4已基本達(dá)到飽和,再進(jìn)一步降溫就會(huì)使Na2SO4達(dá)過飽和而結(jié)晶,在波紋管換熱器中結(jié)晶析出造成堵管,需要用熱水頻繁沖涮后才能使用,嚴(yán)重影響冷凍系統(tǒng)溫度的穩(wěn)定性,也導(dǎo)致淡水容易進(jìn)入鹵水系統(tǒng)從而影響鹵水NaCl濃度,也加大了勞動(dòng)強(qiáng)度。同時(shí)鹵水在冷凍過程中循環(huán)量不足,溫差過大(雖然實(shí)行分組預(yù)冷和分級(jí)冷凍),造成鹵水中Na2SO4·10H2O結(jié)晶爆發(fā)式成核,使得溶液中夾帶著大量Na2SO4·10H2O細(xì)小晶體在沉降器中無法沉降而形成浮硝,對(duì)制備合格的粗鹽水存在很大影響,同時(shí)也對(duì)芒硝的回收率有較大影響。
經(jīng)一級(jí)冷凍(即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ組氨蒸發(fā)器)后的冷凍鹵水(約1~3℃)直接送到1#、2#沉降器中心管進(jìn)入沉降器,鹵水從沉降器上部溢流回現(xiàn)有一級(jí)冷凍循環(huán)回水總管到二級(jí)兌鹵桶(約5~7℃,再由循環(huán)泵送到一級(jí)冷凍)。其中約200m3/h到三級(jí)兌鹵槽(二級(jí)冷凍)、約200m3/h到一級(jí)兌鹵桶(管式預(yù)冷器)。原鹵經(jīng)板式換熱器(約15℃)與低硝鹵換熱后分別進(jìn)入1#、2#沉降器與一級(jí)冷凍出來的冷凍鹵混合后進(jìn)入沉降器中心管,改造后流程如圖3。
通過工藝流程改造,Na2SO4·10H2O顆粒度明顯提高,低硝鹵含硝從原來14g/L降至11g/L左右,芒硝回收率由原來的76.85%升至80%以上,冷凍預(yù)冷器堵管頻率從每班4~5次降至1~2次,涮管勞動(dòng)強(qiáng)度明顯下降,同時(shí)可多回收低硝鹵冷量約2 500MJ/班,大幅穩(wěn)定系統(tǒng)溫度,粗鹽水含硝量由原來24~26g/L降到改造后的20~22g/L,對(duì)提高純堿工序作業(yè)周期有積極意義。
圖3 冷凍鹵水預(yù)冷改造后流程示意圖
冷凍鹵水經(jīng)沉降器重力沉降分離后,固體Na2SO4·10H2O按一定固液比排至硝漿攪拌槽攪拌均勻后,經(jīng)泵送至真空過濾機(jī)脫水,濾餅進(jìn)硝漿槽與生蒸汽直接熱熔后經(jīng)泵送至蒸發(fā)罐。
真空轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī)
型號(hào) G-5型
過濾面積 5m2
轉(zhuǎn)鼓直徑 1 750mm
轉(zhuǎn)速 0.4~0.8r/min
數(shù)量 3臺(tái)
表1 采用轉(zhuǎn)鼓真空過濾機(jī)時(shí)濾料組分情況
表2 采用轉(zhuǎn)鼓真空過濾機(jī)時(shí)成品芒硝分析情況
由上可見采用真空轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)十水芒硝濾餅中母液(主要是NaCl和H2O)含量非常高,造成大量母液(NaCl和H2O)進(jìn)入蒸發(fā)罐,一方面造成產(chǎn)品芒硝中的Cl偏高影響質(zhì)量,另一方面系統(tǒng)總水分的增加也導(dǎo)致蒸發(fā)系統(tǒng)蒸汽消耗增加,產(chǎn)品芒硝的蒸汽消耗超過0.96t汽/t硝。
技術(shù)改造采用近年來在純堿生產(chǎn)中使用較多的橡膠帶式真空過濾機(jī)替代轉(zhuǎn)鼓真空過濾機(jī)進(jìn)行濾過脫水,規(guī)格型號(hào)為DU-25m2/2500,共1臺(tái),參數(shù)及主要性能如下:
芒硝料液 45~48t/h
溫度 0℃
濾料 Na2SO4>36.5%,總 H2O<60%,NaCl<1.0%
濾帶速度 0~12m/min
濾布 PP材質(zhì)
真空度 150mm Hg
同時(shí)配套相應(yīng)機(jī)泵等技術(shù),改造后流程如圖4。
帶式過濾機(jī)濾料(如下表)含母液比例明顯下降,相比舊系統(tǒng)濾餅的水分約下降3%~4%,進(jìn)入蒸發(fā)系統(tǒng)水分大幅下降,提硝蒸發(fā)用氣量明顯下降,芒硝汽耗由原來的的0.95t/t下降至約0.85t/t。濾餅鹽分大幅度下降,由原來的4%~5%降至1.0%以下,成品芒硝鹽分大幅下降到0.5%左右,同時(shí)可根據(jù)不同客戶要求生產(chǎn)Cl≤0.3%的低鹽芒硝以滿足市場(chǎng)需求。帶式過濾機(jī)具有自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)單、運(yùn)行平穩(wěn)、連續(xù)生產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng),并且容易檢修和維護(hù),同時(shí)運(yùn)行成本也不高等特點(diǎn)。
圖4 過濾機(jī)改型工藝流程圖
表3 濾餅成分
原濾過后的十水芒硝是采用了低壓蒸汽進(jìn)入熱熔槽,與十水芒硝直接熱熔,正常生產(chǎn)時(shí)耗用蒸汽約2.5~3t/h。同時(shí)蒸汽所帶水分也直接的進(jìn)入蒸發(fā)系統(tǒng)。根據(jù)計(jì)算要把這部分水分蒸發(fā)掉大約要耗用蒸汽0.7~1t/h,熱熔系統(tǒng)改造前芒硝產(chǎn)品單位蒸汽消耗為0.95t/t硝。
利用離心工序離心機(jī)旋流器頂流約85℃的硝液(由硝Ⅲ效排出,原直接回到Ⅲ效蒸發(fā)罐)進(jìn)入熱熔槽,以代替原來的低壓蒸汽直接對(duì)過濾后的十水硝進(jìn)行熱熔,熱熔液經(jīng)熱熔槽攪拌均勻后再由熱熔泵泵至蒸發(fā)罐蒸發(fā)。
新熱熔槽設(shè)備參數(shù)如下,采用萊寧攪拌:
規(guī)格 φ4 000×3 500V=43m3
溫度 25~70℃ 正常運(yùn)行溫度32℃
比重 1.36
生產(chǎn)能力 40t/h
操作液位 50%~70%
固液比 5%~10%(V/V)
由于減少了蒸汽直接進(jìn)入系統(tǒng)增加的水分,芒硝汽耗由原來的的0.95t/t下降至約0.85t/t后進(jìn)一步的降低至0.75t/t,對(duì)于芒硝單位能耗的降低十分的明顯。同時(shí)由于離心機(jī)頂流帶回的硝液含部分晶種,在熱熔槽攪拌均勻后送至蒸發(fā)罐,對(duì)蒸發(fā)效果改善顯著,硝顆粒明顯增大(生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)所得),對(duì)于后續(xù)離心分離和干燥工序有較大幫助。
從蒸發(fā)罐出來的無水芒硝經(jīng)泵送至推料式離心機(jī)脫水干燥,通過設(shè)備技術(shù)升級(jí),更新前后兩者主要參數(shù)對(duì)比如表4:
表4 推料離心機(jī)比較
原WH-800A離心機(jī)的處理量為3~4t/h,技改更新后P-500離心機(jī)的處理量為12~18t/h,由于P-500離心機(jī)產(chǎn)能大、分離因素高,綜合能耗低,并且能大幅降低干燥能耗,提高干燥床的能力,我司用兩臺(tái)P-500離心機(jī)取代了原來的四臺(tái)WH-800A,并開一備一即可滿足生產(chǎn)負(fù)荷。
物料經(jīng)離心干燥流化床后,沸騰床出料進(jìn)入敞開式振動(dòng)篩,成品硝(篩下物)通過溜槽下放至成品硝皮帶輸送機(jī),轉(zhuǎn)運(yùn)至成品硝包裝料倉(cāng);塊硝(篩余物)經(jīng)人工簡(jiǎn)單包裝后,作為塊硝降價(jià)處理。
在成品硝的整個(gè)篩分、轉(zhuǎn)運(yùn)過程(包括干燥流化床尾氣旋風(fēng)分離器回收的硝塵下放至成品硝皮帶輸送機(jī))完全是敞開式的,容易造成硝塵飛揚(yáng)以及成品硝灑落,在造成成品非正常損失的同時(shí),還影響周邊環(huán)境。
通過設(shè)備及流程改造,采用TC220環(huán)形管鏈輸送機(jī)、TZD41-6C振動(dòng)篩、WB-39雙錕破碎機(jī)等設(shè)備。干燥流化床出料進(jìn)入提升機(jī),提升高度后進(jìn)入成品振動(dòng)篩。合格的成品硝經(jīng)料斗收集后通過溜子,進(jìn)入密封成品硝輸送機(jī),輸送至成品硝包裝;塊硝經(jīng)溜子進(jìn)入破碎機(jī)破碎后經(jīng)溜子返回提升機(jī),再次過篩。成品硝的篩分、輸送實(shí)現(xiàn)全密封,消除硝塵飛揚(yáng)以及成品硝灑落問題;通過增設(shè)塊硝破碎設(shè)備,把塊硝破碎后回收作為成品進(jìn)行銷售,芒硝回收率最終提高到了84%以上,增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
通過一系列的工藝及設(shè)備技術(shù)改造,我司在冷凍提硝法上不斷探索突破,解決了生產(chǎn)瓶頸,降低了能耗,提高了芒硝品質(zhì),降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,為公司的生產(chǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。