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        注重物料流量質量均衡提高好粉出率

        2015-12-02 07:22:26宮煥磊
        現代面粉工業(yè) 2015年2期
        關鍵詞:磨粉機制粉灰分

        宮煥磊

        煙臺方圓大韓制粉有限公司 山東煙臺 265100

        注重物料流量質量均衡提高好粉出率

        宮煥磊

        煙臺方圓大韓制粉有限公司山東煙臺265100

        制粉過程中,不同的制粉流程要對應不同的操作指標和操作方法。500t/d,300t/d,100t/d生產線工藝設計不同,操作方法有別;但是,注重物料的流量和質量均衡,正確掌控粉路流量分配,就能得到滿意的效果。

        剝刮操作流量均衡清粉機分配提篩配備心料篩枯

        生產低灰分的面粉是小麥制粉的主要追求,在原糧不變的情況下,正確的操作很重要?,F代化的制粉工廠為了追求面粉質量,對于皮磨剝刮率有一定要求,過高或過低都會造成面粉質量波動。而生產線不同,操作的要求就會不同,生產中只有注重物料的流量和質量均衡,才能做到高產優(yōu)質。

        1 物料的流量均衡

        某300t/d粉廠,配備MDDP、MDDQ磨粉機18臺,清粉機7臺,研磨澳大利亞APW1、2小麥,其皮磨物料細分數據如表1。

        表1 某300t/d生產線前路皮磨物料流量%

        分析這組數據可見,相對應的1、2B的渣心物料在1、2、3P的清粉分配下,分別進入了1、2M6個口,1S兩個口和2、3B平篩粉口出粉,共同組成了1號粉。這里3B的清粉物料沒有進入1號粉系統(tǒng)。

        本班生產出粉率為76.5%,1號粉占比為25.8%,2號粉占比為44.3%,3號粉占比為6.4%,次粉占比為5.6%。1號粉灰分為0.388%,2號粉灰分0.533%,3號粉灰分為0.845%,凈麥灰分為1.433%。

        這組數據,前三皮總剝刮為86.6%,(3B應該用24W,這里用20W,僅做參考)可謂不低,1號、2號粉的灰分比正常偏高,3號粉的數量明顯多(三種粉的粉管固定不變動),原因何在?

        首先1、2B的40W上的物料占了總流量的44.6 %,流量很大,這部分物料去1P清粉機,物料經過清粉機的處理后分配去了1MC和1S1、1S2。1MC磨粉機的取粉率為9.6%,撞擊松粉機后的總出粉為26.8%。1S1磨粉機的取粉率4.6%,1S2的取粉率為6.6%,在打板松粉機之后,取粉率略有增加。1MC平篩的62GG上和1S1,1S2平篩的8XX上去了3P2清粉機。由于物料總量大,磨粉機的取粉又不高,從而導致3P2來料過多,3P2處理不了的物料,在清粉機的中層篩上,進入了1T磨粉機,這部分料,質量看起來略次,但數量大。1T的操作要求輕研細磨,加上打板松粉機的作用本來就弱,從而導致大量心料推到了4M、5M,造成了1、2號粉比例少,3號粉和次粉比例多的現象發(fā)生。次粉過多,出粉率就低,為了提高出粉率,又加大了皮磨剝刮,造成了惡性循環(huán),面粉灰分上升。

        分析研究后,決定改變操作如下:首先降低2B的剝刮率,這樣進入1P的物料相應的減少,當2B的剝刮降到49.2%時,2B的40W上的物料降為33.2%,從而為降低進入1MC和1S1、1S2的物料流量做好了準備。其次,加大1MC和1S1、1S2的磨粉機研磨力度,提高取粉率。1MC磨粉機取粉率調為12.8%,松粉機后為32.4%,1S1磨粉機的取粉率調為5.8%,1S2的取粉率調為8.6%。第三,最關鍵的是調節(jié)3P2清粉機的物料走向,去1T的物料改去3P2重清,這部分物料經重清后,部分進入1Mf,部分進入3MC磨粉機,實現物料前移,這部分物料,質量雖不是特別好,但是物料的流量均衡比物料的純度更關鍵。經過重清后,前路的物料數量增加,3號粉和次粉的數量減少,在皮磨剝刮率降低的情況下,總出率沒有降低。面粉的灰分1號粉為0.368%,2號粉為0.504%,3號粉為0.903%。1號粉比例27.3%,2號粉比例44.7%,3號粉比例4.6%,次粉比例4.8%。總出粉率為76.6%。1、2號粉的比例增加,灰分降低,帶來了較好的產品效果和經濟效益。此次調整結果告訴我們,不要單純地追求清粉的物料純度,在滿足流量均衡條件下的物料純度才有意義。

        2 物料質量的均衡調整

        1)某500t/d粉廠,配備MDDK磨粉機28臺,清粉機15臺,原糧為濟南17、加麥1號、師欒2018配麥生產面包粉。1、2、3B物料細分數據如表2。

        表2 500t/d生產線前路皮磨物料流量%

        分析這組數據可見,相對應的1、2、3B的渣心料在1、2、3P清粉機的清理分級下分配進入1、2M磨粉機的13個磨口,1、2S的3個磨口,加上3B平篩的5個粉口出粉,組成了1號粉。本班出粉率為75%,1號粉占比為45%,灰分0.43%。2號粉占比為27%,灰分0.61%。3號粉占比為3%,灰分1.02%。

        300t/d和500t/d兩組數據的1、2、3B的剝刮率有區(qū)別。500t/d的前三皮總剝刮為75.8%,300t/d的前三皮總剝刮率為86.6%。300t/d的1、2B的渣心料進1、2、3P清粉機,從而進1號粉系統(tǒng);500t/d的1、2、3B的渣心料進1、2、3P清粉機,從而進1號粉系統(tǒng)。300t/d的1號粉灰分為0.388%,(在1號粉占比為45%時灰分也近似0.388%),500t/d的1號粉的灰分為0.43%,原因何在?①拋開原糧的因素分析:300t/d的皮磨系統(tǒng)平篩粗篩篩網,1B為20W,2B為24W,3B為24W;500t/d的1B為18W,2B為18W,3B為20W。仔細觀察發(fā)現,500t/d的1P清粉機,物料偏多,質量偏差,物料擁堵,清粉機難以發(fā)揮作用。實驗證明1B磨下用20W篩篩下為35.2%時,用18W為42%。2B用20W篩為52%時,用18W篩為57.2%,差距很大。改變1、2、3B的粗篩配置,1B剝刮率低,粗篩不變動,2B變?yōu)?0W,3B變?yōu)?4W,就能降低1P流量,提高質量,發(fā)揮清粉機的效能。②入磨水分的調整,300t/d的入磨水分為16.2%,500t/d的入磨水分為15.0%,相差巨大,高水分,更有利于保持麩皮的完整,減少麩星混入面粉的機會,降低面粉的灰分。500t/d的面粉水分低,能確保不超國標。300t/d的面粉后處理比較麻煩??梢赃m當調整提高500t/d的入磨水分,使之更有利于制粉。

        2)某100t/d粉廠,FMFQ磨粉機10臺,清粉機2臺,原糧為本地普麥,生產普通民用粉。

        1、2、3B物料細分數據如表3。

        相對應的1、2B物料在1、2、3P的作用下分配到1、2M磨粉機和2、3B平篩粉口共8個出粉口出粉,組成了1號粉。

        表3 某100t/d生產線前路皮磨物料流量%

        分析這組數據,1B和2B的40W篩上物去1P的物料質量相差很大,這和磨輥配備有關,而100t/d的3B平篩只有一倉,不適合繼續(xù)加密2B的粗篩,所以將1、2B的原進入1P物料分開進入1P1和1P2清粉機,單獨清粉,這樣就可以根據物料的質量合理調配清粉的物料走向。2B的1P物料質量比較差,可以更多的調向1S,1B的1P物料質量較好,可更多的調向1M。能夠實現物料的質量和數量的均衡。

        3 分析與討論

        短粉路的100t/d的灰分也不高,1號粉為0.44%,2號粉為0.58%。這得益于兩方面,一是短粉路大多采用洗麥機進行清理,而洗麥機的淘洗、打刷能比較徹底地清理小麥。另一方面,比較高的入磨水分(15.6%),也有利于得到較低灰分的面粉。

        300t/d生產線1、2、3B的總剝刮率比500t/d和100t/d的高,保證了較高的整體出粉率。和500t/d不同的是3B的在制品物料,因物料品質略差,經清粉機后沒有進入1號粉系統(tǒng),而300t/d生產線的皮磨長度也決定了對比500t/d生產線1、2、3B的總剝刮不能低,因為其只有4道皮磨。500t/d的前三皮的剝刮率低,而后面還有4、5B作保障,能把住關,使物料不至于跑掉,所以并不怕前三皮的剝刮率低。

        總體來講,不論是500t/d,還是300t/d、100t/d,1、2、3B的剝刮率應根據粉路的長短,物料流量的均衡來操作磨粉機。比如說,500t/d的生產線,1B的剝刮率如果再高些,根據粉路配備,1P清粉機的物料就會吃不透,從而影響清粉效果。實際上,根據篩分數據,如果把500t/d生產線的1B去掉,或采用8輥磨,我認為對實際的生產的流量均衡影響不大,因為1、2B的粗渣都到1P清粉,2B的剝刮率提高一下就可以了??傊獠僮?、2、3B磨粉機的剝刮率,使之和制粉流量均衡配合,就能滿足好料前移,盡量多出好粉的要求。而500t/d的長粉路有足夠的長度和寬度來細細剝刮和篩分物料,從而為低水分、低灰分、高出率的1號粉打下基礎。

        流量均衡體現在心磨系統(tǒng)時,應避免平篩的心料篩枯現象,保證大約10%的未篩凈率。100t/d粉路的2Mf、3M、4M配備19格粉篩,實際生產中,10格粉篩足夠篩理,下面的9格已經篩枯,面粉發(fā)暗,麩星增多。當將多余的粉篩去掉后,2號粉灰分得到了降低。300t/d粉路也存在這種情況,兩個1Mf篩存在篩枯現象。物料篩枯后,產出的面粉會造成面制品表皮發(fā)硬、發(fā)暗、易裂口、外觀差。而500t/d生產線的粉路避免了這一點,1M的8對磨口,對應7倉平篩,2M1的4對磨口,對應3倉平篩,很大程度上避免了篩枯現象,提高了面粉的品質。

        七分原糧,三分操作。根據原糧情況,合理操作磨粉機、平篩和清粉機,配置合理的篩路,最終達到流量和質量均衡,就會得到滿意的效果。

        參考資料

        [1]彭健恩.《制粉工藝與設備》西南交通大學出版社,2005

        [2]李東森《制粉工》中國輕工業(yè)出版社,2011

        TS 211.4+3

        A

        1674-5280(2015)02-0003-03

        2015-01-17改回日期:2015-02-06

        宮煥磊(1971—),男,制粉技師。100t/d,200t/d,300t/d,500t/d面粉生產線的20多年歷練,操作和管理經驗較豐富。

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