代琳娜 孫光中 王洪奎
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司,河北 唐山 063200)
空壓機電機故障診斷及現(xiàn)場動平衡應(yīng)用
代琳娜孫光中王洪奎
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司,河北唐山063200)
制氧空壓機電機檢修后振動超標,通過現(xiàn)場振動監(jiān)測和故障診斷,確認為電機轉(zhuǎn)子存在不平衡現(xiàn)象。由于檢修時間緊,采取現(xiàn)場動平衡的方法,降低振動值,滿足了現(xiàn)場長時間運行的要求。
振動;故障診斷;現(xiàn)場動平衡
某鋼鐵廠制氧空壓機為單軸、離心式壓縮機,操作介質(zhì)為空氣,額定轉(zhuǎn)速4398r/min,齒輪傳動同電機相連,電機轉(zhuǎn)速1500r/min。機組結(jié)構(gòu)及振動測點分布如圖1所示。
圖1 制氧空壓機結(jié)構(gòu)及振動測點分布示意圖
該空壓機電機自2009年開始投運以來,電機驅(qū)動端振動一直接近高限制。2014年11月空壓機組大修后試車,電機振動如前。后因其他原因更換電氣模塊停機8h后,再開機電機驅(qū)動端振動值高達150μm,嚴重超標,機組跳機。隨后使用離線振動數(shù)據(jù)采集儀器進行精確測量和故障分析。
1.幅值特征
2014年11月11日晚8:00,使用Bently 408數(shù)據(jù)采集器對空壓機組的啟停機振動狀態(tài)進行了振動監(jiān)測,振動趨勢如圖2。由圖2 可見,在空壓機組啟動后,隨著轉(zhuǎn)速的增大,電機振動幅值也是不斷增大,尤其以電機驅(qū)動端X方向增幅最大,振動幅值最高達到了150μm,嚴重超過機組運行報警值
2.頻率特征
以電機驅(qū)動端X方向測點進行分析,振動頻譜圖如圖3。由圖可見諧波能量集中于基頻,2倍頻及其他倍頻非常小,甚至沒有。對比基頻和通頻,基頻振動值138μm,超過了通頻幅值150μm的80%,這是轉(zhuǎn)子不平衡的典型特征。同時也看不出明顯的半頻及低頻分量,說明不存在動靜部件機械碰磨、松動等。
3.時域特征
圖4所示為電機驅(qū)動端X方向測點時域波形圖,由圖可見,測點振動時域波形在一個周期內(nèi)為典型的正弦波,故障狀態(tài)下的時域波形較正常運行狀態(tài)下時域波形振幅增大。
通過以上數(shù)據(jù)分析,基本確定電機振動大是轉(zhuǎn)子存在不平衡造成的。決定立即實施現(xiàn)場動平衡解決故障。
此次采用西北工業(yè)大學(xué)旋轉(zhuǎn)機械狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷系統(tǒng)CAMD6200對該空壓機電機實施現(xiàn)場動平衡。該電機的實際轉(zhuǎn)速為1500r/min,低于第一臨界轉(zhuǎn)速,確認為剛性轉(zhuǎn)子,并且該機組運行在固定轉(zhuǎn)速、固定載荷上,符合單面動平衡要求。
圖2 空壓機組啟機過程各振動測點振動趨勢圖
圖3 電機驅(qū)動端X方向測點振動頻譜圖
1.準備工作
(1) 準備稱量器具、切割工具、試重及平衡塊材料。
(2)在電機軸頸外露部分任一位置順軸向貼一長條反光片,其余部分涂黑。
(3)連接振動傳感器、光電傳感器和數(shù)據(jù)采集器。
(4)將振動傳感器放置于軸承座水平方向。
(5)將光電傳感器置于電機非轉(zhuǎn)動部位,使其探頭與反光片垂直,距離在50mm左右。整個動平衡過程中,反光片的位置和光電傳感器的位置與方向應(yīng)保持不變。
2.測取初始振動參數(shù)
啟動電機,待轉(zhuǎn)速達到額定轉(zhuǎn)速并穩(wěn)定后,記錄初始振動速度有效值1.37mm/s,初始相位190°。
圖4 電機驅(qū)動端X方向測點振動時域波形圖
3.計算試塊配重和角度
根據(jù)經(jīng)驗,確定電機的首次試重為444g。相位反映的是振動信號高點滯后于相位信號的角度,依據(jù)測定相位即可找出振動高點P。由振動原理可知,不平衡力總是超前振動高點一個滯后角,故由高點P順時針旋轉(zhuǎn)一個滯后角,即可找到不平衡所在位置Q°,而Q+180°即為應(yīng)加平衡配重的位置。據(jù)此計算的試重應(yīng)加位置為280°。
4.安裝試塊并計算平衡配重
拆開電機人孔,將試重444g平衡塊鑲嵌于平衡槽280°位置。封閉人孔,啟動電機,轉(zhuǎn)速為1500r/min時測得振幅值1.16mm/s,相位190°。通過單平面動平衡計算程序,顯示出動平衡的補償結(jié)果:應(yīng)再加平衡塊重量611g,安裝角度280°。
5.安裝平衡塊試重及校正后效果
停機后,打開人孔,將611g平衡塊配重加到280°位置上。封閉人孔,啟動電機后,振動值下降為0.8mm/s,一次試車成功。電機驅(qū)動端X方向振動值下降為60μm,振動合格。
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(2015-04-15)