鄒積強
(大連西太平洋石油化工有限公司,遼寧 大連 116600)
大連某石化企業(yè)以加工中東含硫原油為主,原油產(chǎn)地主要為沙特、伊朗、科威特等,2015 年4月進行為期4 a 一修的檢修,歷時一個月的腐蝕檢查發(fā)現(xiàn)了若干起以前未曾暴露出的較為典型的腐蝕案例,并進行了分析。近年來,國內(nèi)煉化企業(yè)加大了脫硫脫硝項目的技術(shù)改造,同時煙氣脫硫塔內(nèi)壁304 不銹鋼的腐蝕問題也呈現(xiàn)井噴式爆發(fā)趨勢,對此采取的補救性防腐措施經(jīng)過1.5 a 的使用,取得一些寶貴經(jīng)驗。此外,煉制含硫原油易出現(xiàn)硫化亞鐵自燃現(xiàn)象,但在一夜之間導致整個管束呈現(xiàn)局部坍塌式燒損情況卻不多見,在這里一并提出供同行進行溝通和交流。
運行二部常減壓蒸餾裝置輕烴E5201 脫丁烷塔底重沸器發(fā)生硫化亞鐵自燃導致報廢(見圖1)。
TBJS1100-2.5/3.85-415-6/19-4I,操作溫度330 ℃,操作壓力3.5 MPa,介質(zhì)為柴油和蒸汽。
圖1 E5201 脫丁烷塔底重沸器發(fā)生硫化亞鐵自燃
管束中段約2 m 處出現(xiàn)坍塌式損毀。管斷裂、折流板脆斷,表層有2 mm 的垢層,間距管斷裂并伴有高溫熔化形貌。
FexSy自燃過程中釋放熱量同時,產(chǎn)生大量的連多硫酸、亞硫酸和硫酸,導致管束管子在酸環(huán)境及高熱量伴生情況下加速化學反應(yīng)、電化學反應(yīng)、滲氫和析氫現(xiàn)象,所以管子出現(xiàn)點狀、線狀、甚至貫通性開孔及撕裂性開孔腐蝕形貌。
此外,膨脹管子受熱并受尺寸限制不能延展導致中間段大量管子呈現(xiàn)撕裂狀脆斷,另外,環(huán)境中產(chǎn)生大量的H+滲入到管子基層中發(fā)生脆性,這兩個因素共同作用形成集中性、彎曲后脆性脆裂雙重作用。部分管子呈現(xiàn)45°“<”尖銳狀也跟高溫受熱后拉伸加之滲氫導致氫脆有關(guān)。管子以1 m 高度自由落地旋即斷裂也是滲氫造成的。
硫化亞鐵自燃是導致該管束損毀的直接原因。做好硫化鐵清洗對保護設(shè)備和人員安全甚為重要。
運行二部催化裂化煙氣脫硫塔內(nèi)部腐蝕情況。
2013 年11 月,催化裂化裝置C1801 煙氣脫硫塔發(fā)生塔體腐蝕泄漏,經(jīng)過搶修整改并在腐蝕部位的錐段上部涂裝HH 煙氣脫硫塔專用的涂料防腐蝕層,截止2015 年5 月檢修檢查,發(fā)現(xiàn)涂層基本完好,個別死區(qū)或銳角部位涂層有破損現(xiàn)象。
硫酸露點腐蝕和流體沖刷腐蝕是直接原因。
由于施工過程中已經(jīng)造成煙氣脫硫塔內(nèi)部嚴重受損,此次檢修更換了受損筒節(jié)及增加了內(nèi)襯316L。靠近頂部的腐蝕部位更換304 不銹鋼板內(nèi)襯,并經(jīng)噴砂處理后涂布HH 專用煙氣脫硫塔防腐蝕涂料。催化裂化裝置C1801 煙氣脫硫塔HH 防腐蝕層使用1.5 a 后和涂裝現(xiàn)場見圖2。
圖2 涂裝現(xiàn)場照片
酸性水罐內(nèi)防腐蝕采取陰極保護加涂料聯(lián)合防腐蝕效果對比。
酸性水腐蝕主要是應(yīng)力腐蝕開裂,原因是酸性水罐內(nèi)含有大量的酚、氨、S2-和CN-等腐蝕性介質(zhì),由于這些介質(zhì)及金屬罐在制作時產(chǎn)生的應(yīng)力共同作用使罐體發(fā)生應(yīng)力腐蝕開裂。罐體腐蝕穿孔部位70%發(fā)生在焊道及其附近,這是由于酸性水中NH3,S2-和CN-的質(zhì)量濃度很高,構(gòu)成了H2S-HCN-NH3-H2O 腐蝕環(huán)境。
催化裂化裝置酸性水罐2015 年1 月17 日到5 月17 日分析數(shù)據(jù)見表1。
表1 酸性水罐化驗分析數(shù)據(jù) mg/L
催化裂化V3403A 酸性水罐采取涂料和犧牲陽極聯(lián)合防腐蝕于2009 年9 月投用。與采取環(huán)氧玻璃鋼防腐的V3403B 做比對,經(jīng)過近6 a 的使用,效果差異較大。采取防腐蝕涂料和犧牲陽極聯(lián)合防腐蝕保護V3403A 效果良好,而同步使用的V3403B 玻璃鋼出現(xiàn)脫脂損傷和空鼓,見圖3和圖4。
硫磺回收E7201 過程氣冷卻器腐蝕。
管束材質(zhì)為12Cr2ALMoV,操作溫度為150~160 ℃。有黃色沉積物附著、層狀剝離、普魯士藍沉積物以及磚紅色的腐蝕產(chǎn)物;管板及管束內(nèi)可見均勻狀腐蝕,表面腐蝕明顯,見圖5。
過程氣含有H2S,SO2和水氣,產(chǎn)生露點腐蝕。
圖3 Mo 防腐涂料和AR 犧牲陽極聯(lián)合防腐效果
圖4 V3403B 玻璃鋼出現(xiàn)脫脂損傷和空鼓
圖5 硫磺回收E7201 過程氣冷卻器腐蝕形貌
露點腐蝕主要發(fā)生在硫磺回收尾氣過程氣中,主要成分為H2O,SO2及CO2等。硫及硫化物燃燒大部分生成SO2,其中一部分在一定條件下可與O2反應(yīng)生成SO2,它與水蒸氣形成的硫酸蒸汽可提高煙氣的露點,從而在裝置低溫部位就會有酸液冷凝,造成設(shè)備的硫酸露點腐蝕。
(1)H2S 微溶于水,其水溶液生成氫硫酸,H2S還易與大多數(shù)金屬作用,生成硫化物,特別是在加熱或有水蒸氣存在的情況下,它也和許多氧化物反應(yīng)生成硫化物,故H2S 能夠嚴重地腐蝕鋼材。
(2)SO2易溶于水,其水溶液生成亞硫酸(H2SO3),亞硫酸是中強酸,因而SO2在有水或水蒸氣存在時,對鋼材、設(shè)備的腐蝕比H2S 更嚴重。
(3)亞硫酸離解生成的SO2-3 在有水或水蒸氣存在時,極易生成硫酸(H2SO4),硫酸屬強酸,對鋼材設(shè)備的腐蝕更強于亞硫酸。
(4)現(xiàn)場情況判斷:①硫磺回收裝置使H2S在缺氧條件下,部分氧化反應(yīng),生成單質(zhì)硫和液體水。反應(yīng)式:H2S+1/2O2=S+H2O,現(xiàn)場觀察有黃色沉積物疑似單質(zhì)硫。此外,推斷該冷卻器存在缺氧情況,挨著煙囪的管板部位1/3 面積存在磚紅色附著物,應(yīng)為FeO 和Fe2O3混合反應(yīng)銹蝕物,也只有在缺少氧氣條件下會出現(xiàn)這種腐蝕產(chǎn)物,否則應(yīng)為黑色;②殼程發(fā)現(xiàn)類似普魯士藍的銹蝕產(chǎn)物,管程材質(zhì)為12Cr2AlMoV,Cr 能與稀硫酸反應(yīng),生成藍色的硫酸亞鉻溶液;③12Cr2AlMoV 為低合金鋼,其特點是在稀的鹽酸、硫酸和氫硫酸存在情況下,易引發(fā)晶間腐蝕,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的殼程腐蝕產(chǎn)物存在層狀剝離特性,也驗證了這一點。
(1)嚴格控制露點溫度,處理好這個部位的保溫;
(2)其他工藝防腐蝕措施。
通過此次檢修發(fā)現(xiàn)了以往歷次檢修不曾出現(xiàn)的腐蝕問題,對4 起案例腐蝕原因、腐蝕機理進行了分析,并采取了相應(yīng)的解決方法和防護措施。通過近6 a 的對比使用證明,涂料和犧牲陽極聯(lián)合防腐蝕保護是值得推廣和繼續(xù)沿用的。