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新疆海龍化纖有限公司(阿拉爾)年產(chǎn)五萬噸粘膠纖維生產(chǎn)線,考慮到當(dāng)?shù)貧夂驐l件,資源及運輸情況,采用固堿溶解制取液體濃堿溶液為主,輔以外購液體濃堿溶液的方法為粘膠生產(chǎn)線提供濃堿溶液。本文闡述了固堿溶解系統(tǒng)主要工藝流程、主要設(shè)備、試生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的故障、原因及解決的措施。
固堿主要成分氫氧化鈉,為無色透明晶體,相對密度2.130,熔點318.4℃,沸點1390℃。市售燒堿有固態(tài)和液態(tài)兩種:純固體燒堿呈白色,有塊狀、片狀、棒狀、粒狀,質(zhì)脆;純液體燒堿為無色透明液體。燒堿溶液的凝固點隨濃度不同,凝固點也不同。例如,30.38%的燒堿,凝固點為+1.6℃;42.28%的燒堿,凝固點為+14℃。
固堿的溶解是一個劇烈的放熱反應(yīng),溶解速度比較快,溶解后堿液的溫度可以達到90℃以上。
(1)固堿溶解罐 此設(shè)備為非標(biāo)設(shè)備,采用旋流器工作原理,外形尺寸φ3000×3500,材質(zhì)304 不銹鋼,中部鋪100 目不銹鋼絲網(wǎng),上部低質(zhì)水及堿循環(huán)進口沿罐體切線進入,底部出堿口一直延伸到罐體中部,這樣內(nèi)部堿液旋流運動加速固堿溶解。
固堿溶解罐簡圖
(2)堿液儲罐 此設(shè)備為非標(biāo)設(shè)備,考慮當(dāng)?shù)貧夂驐l件及堿液物化特性。內(nèi)部安裝不銹鋼蒸汽加熱管,罐體外部蒸汽伴熱管保溫
(1)原計劃固堿投入溶解罐,循環(huán)30 分鐘后再輸送到外部儲罐。實際運行發(fā)現(xiàn),隨著固堿投入溶解罐,固堿即快速溶解,釋放出大量熱量,待投料完畢,固堿也已全部溶解完成??芍苯虞斔偷酵獠績蓿∪パh(huán)溶解時間。
(2)固堿溶解為放熱反應(yīng),溶液溫度可達90 攝氏度以上,因溫度過高,不能滿足生產(chǎn)線使用。需增加換熱器堿液溫度降低到50 攝氏度左右。
(3)液堿儲罐采用Q235B 鋼板焊接制作。在運行過程中,焊縫處多次出現(xiàn)滲漏情況,且焊補后又從新發(fā)生滲漏。焊縫金屬發(fā)生晶間腐蝕,變脆。
①原因分析:在常溫下濃堿溶液對Q235B 鋼板腐蝕速度慢,但在90攝氏度以上濃堿溶液中,Q235B鋼板發(fā)生晶間腐蝕、變脆、且腐蝕速度很快。②解決措施;采用由北京航空材料研究院生產(chǎn)的TNJ 系列涂料,對罐體內(nèi)壁進行噴涂,涂層厚度設(shè)計為:≥0.45mm,最小厚度不低于0.4mm,驗收時使用5000V直流電火花檢測無漏點為準(zhǔn),按照中國航空工業(yè)航空材料研究院要求采用測厚儀進行厚度的檢測。
(4)原濃堿儲罐中,因考慮到當(dāng)?shù)貧夂驐l件,液堿結(jié)晶問題,設(shè)計有內(nèi)部蒸汽加熱裝置及外部蒸汽伴熱裝置。在試運行過程中,固堿溶解過程中放出大量熱量,濃堿溶液溫度較高,伴熱保溫系統(tǒng)未投入運行。
(5)固堿溶解罐內(nèi)部原設(shè)計有100 目不銹鋼鋼絲網(wǎng)。在運行1 月后,進罐檢查,發(fā)現(xiàn)鋼絲網(wǎng)腐蝕破損,但沒有影響固堿溶解效果。溶解速度很快,未在托板上產(chǎn)生堆積,就以溶解完畢。故拆掉100 目不銹鋼鋼絲網(wǎng)。
(6)在設(shè)計初期曾考慮固堿溶解后,堿溶液的結(jié)晶問題。試生產(chǎn)后,經(jīng)檢驗可以滿足生產(chǎn)線使用要求,故未增加堿液過濾系統(tǒng)。
目前大規(guī)模使用固堿溶解制備濃堿溶液用于生產(chǎn)線的項目比較少。本文通過固堿溶解制取液體濃堿溶液系統(tǒng)的主要工藝流程、主要設(shè)備、試生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的故障、原因及解決措施的介紹,為其他粘膠廠及其他需用到大量固堿溶解的項目,提供了一定的借鑒。