孫衛(wèi)平 薛剛
摘 要:熱風(fēng)爐熱風(fēng)總管是高爐送風(fēng)的關(guān)鍵設(shè)施之一, 實(shí)際生產(chǎn)中要求該設(shè)施性能穩(wěn)固可靠,本文從該設(shè)施結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),出現(xiàn)事故后分析問(wèn)題原因及處理措施等方面做一些介紹,為該類設(shè)施的改進(jìn)完善提供一個(gè)方向。
關(guān)鍵詞:熱風(fēng)總管;變形斷裂
前言:陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司煉鐵廠2#高爐(1800m3)頂燃式熱風(fēng)爐在2008年11月建成投產(chǎn),一直處于良好的運(yùn)行狀態(tài),現(xiàn)高爐已投產(chǎn)運(yùn)行6年多,在2015年5月經(jīng)過(guò)5個(gè)月的大修后恢復(fù)生產(chǎn),在運(yùn)行一段時(shí)間后,熱風(fēng)爐總管至進(jìn)高爐熱風(fēng)圍管處一段管道發(fā)生嚴(yán)重變形并導(dǎo)致補(bǔ)償器、拉桿損壞及內(nèi)部磚襯倒塌損壞,造成高爐休風(fēng),隨后對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查分析和修復(fù)處理。本文簡(jiǎn)要介紹該類設(shè)施出現(xiàn)事故后分析問(wèn)題的原因及處理措施,為該類設(shè)施的改進(jìn)完善提供一個(gè)方向。
一、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
熱風(fēng)總管主要由管道、補(bǔ)償器、管道大拉桿、耐火磚內(nèi)襯及支座組成。豎直管道由4根大拉桿緊固防止垂直變形,中間位置有大拉桿補(bǔ)償器,進(jìn)一步緩解管道變形,保證管道溫差大而引起的變形,水平段有2根大拉桿緊固防止變形移位,中間位置同樣有一軸向補(bǔ)償器,緩解管道變形。
二、熱風(fēng)管道變形拉桿損壞及處理情況
(1)在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異響后,遂檢查發(fā)現(xiàn)熱風(fēng)圍管三通處拉桿變形,立管和直段補(bǔ)償器拉直損壞,立管補(bǔ)償器西北角拉桿斷裂,立管下沉,內(nèi)部磚襯倒塌損壞。(2)管道處理恢復(fù)方案:1)立管處理:方案對(duì)熱風(fēng)總管立管進(jìn)行固定,在立管膨脹節(jié)上部和下部分別焊接吊耳,用4個(gè)10T倒鏈進(jìn)行起吊。在立管膨脹節(jié)上部焊縫處,用氣割割寬280mm的環(huán)帶。待耐材清理完畢后,100T吊車及70T吊車起吊,4個(gè)10T倒鏈配合起吊,進(jìn)行管道復(fù)位,加固。采用鋼制膨脹節(jié)包覆立管膨脹節(jié)。2)水平管道處理:割除平管膨脹節(jié),將總管斷開(kāi),便于立管復(fù)位;待管道復(fù)位后,對(duì)平管進(jìn)行支撐加固。安裝平管鋼制膨脹節(jié)。平管膨脹節(jié)安裝完成后,在平管膨脹節(jié)兩側(cè)焊接拉桿支座,采用φ65圓鋼加工長(zhǎng)度1800mm拉桿4個(gè)進(jìn)行固定?;謴?fù)熱風(fēng)管道拉桿。(3)管道內(nèi)耐材更換處理方案:高爐休風(fēng)后,風(fēng)口堵死,打開(kāi)倒流閥,打開(kāi)熱風(fēng)總管末端人孔、圍管三岔口人孔,對(duì)管道進(jìn)行降溫,降溫重點(diǎn)區(qū)域?yàn)閲苋砜谥恋沽鞴芏喂艿?,為了確保管道能夠即快速降溫又不受到熱震損壞,要求降溫速度控制在
20℃/h,由煤氣崗位工每小時(shí)用紅外線測(cè)溫儀檢測(cè)控制管道降溫速度;管道溫度降低至40℃時(shí)施工人員進(jìn)入作業(yè),為了加快施工進(jìn)度,管道殘磚清理可以分段進(jìn)行,第一階段在損壞的水平膨脹節(jié)及熱風(fēng)總管立管上彎頭管道磚斷層處檢查孔割開(kāi)后,即可對(duì)該部位殘磚進(jìn)行清理;第二階段蘇和公司在立管膨脹節(jié)上沿割開(kāi)管道斷帶后,即可對(duì)管道磚繼續(xù)清理,清理殘磚量約
3m長(zhǎng)度;第三階段根據(jù)水平膨脹節(jié)更換要求對(duì)膨脹節(jié)部位殘磚進(jìn)行清理,清理完成后對(duì)內(nèi)部磚襯進(jìn)行砌筑恢復(fù)。
三、熱風(fēng)管道變形拉桿損壞原因分析
(1)事故經(jīng)過(guò):2015年5月16日2#高爐在復(fù)風(fēng)249小時(shí)后,在風(fēng)壓329KPa,頂壓185KPa,風(fēng)溫1130℃,正常生產(chǎn)時(shí),大夜班0:50分左右,從熱風(fēng)總管方向傳來(lái)異常聲音,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)熱風(fēng)總管垂直大拉桿軸銷斷裂,垂直部分位移下沉300mm,平行部分向西位移200mm,管道支撐傾倒,復(fù)式膨脹節(jié)波紋擠壓、拉伸變形、中部發(fā)紅。02:15分休風(fēng),焊補(bǔ)泄漏點(diǎn)后于05:00復(fù)風(fēng),上休風(fēng)料,累計(jì)用時(shí)145分鐘。16日15:00休風(fēng)。經(jīng)恢復(fù)熱風(fēng)總管位移,焊接大拉桿支座,增設(shè)筋板,更換空心軸銷,增設(shè)膨脹節(jié)等改造、修復(fù)措施,于5月21日早06:15分復(fù)風(fēng)。共用時(shí)111小時(shí)45分鐘。(2)事故原因分析:熱風(fēng)總管舊外殼與新砌筑耐火磚膨脹量不匹配:2#高爐在本次熱風(fēng)總管耐火磚重新砌筑時(shí),熱風(fēng)總管外殼鋼材標(biāo)號(hào)Q235與新砌筑耐火磚膨脹系數(shù)產(chǎn)生不匹配現(xiàn)象,導(dǎo)致在高爐各項(xiàng)指標(biāo)接近正常值時(shí),耐火磚產(chǎn)生膨脹能量積累,在熱風(fēng)圍管鋼結(jié)構(gòu)薄弱處,產(chǎn)生位移、變形、開(kāi)裂,是導(dǎo)致該起事故發(fā)生的主要原因。本次事故的處理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)熱風(fēng)總管與拉桿支座存在隱形焊接質(zhì)量問(wèn)題,及拉桿固定軸銷為空心無(wú)縫管制作等鋼結(jié)構(gòu)不合理問(wèn)題,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),在熱風(fēng)管道受熱膨脹變形的過(guò)程中,鋼結(jié)構(gòu)損壞,是導(dǎo)致事故的另一個(gè)主要原因。在事發(fā)前,2#高爐未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故前期預(yù)兆,是導(dǎo)致該起事故擴(kuò)大化的主要原因。
總結(jié):本文介紹熱風(fēng)總管出現(xiàn)變形損壞后的問(wèn)題分析和處理措施,總結(jié)該結(jié)構(gòu)設(shè)施的特點(diǎn)及缺陷。具體如下:(1)對(duì)同類設(shè)施進(jìn)行溫度檢測(cè)及變形位移監(jiān)測(cè),隨時(shí)對(duì)該類結(jié)構(gòu)設(shè)施進(jìn)行掌控,確保問(wèn)題擴(kuò)大化。(2)對(duì)同類設(shè)施應(yīng)盡一步進(jìn)行設(shè)計(jì)改進(jìn),降低盲板力,確保因變形后造成事故擴(kuò)大。目前,我單位2#高爐已出現(xiàn)此類問(wèn)題,為防止再次出現(xiàn)問(wèn)題,建議對(duì)該類結(jié)構(gòu)設(shè)施重點(diǎn)監(jiān)控并進(jìn)行設(shè)計(jì)改造。
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