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        液體二氧化碳在黃金冶煉廢水循環(huán)利用工藝中的應用

        2015-11-23 13:22:04吳永勝楊俊杰何少杰
        河南科技 2015年14期
        關鍵詞:碳酸鈉充氣酸性

        吳永勝 陳 鵬 楊俊杰 何少杰

        (1.紫金礦業(yè)集團,福建 上杭 364200;2.河南省固體廢物管理中心,河南 鄭州 450004;3.洛寧紫金黃金冶煉有限公司,河南 洛寧 471719)

        隨著我國有色金屬行業(yè)的快速發(fā)展,冶煉及硫酸生產(chǎn)排放的酸性廢水量越來越大,工業(yè)廢水污染的問題日益嚴重。隨著新環(huán)境保護法的實施,國家對環(huán)保方面的要求也越來越高。如何減少廢水的污染是工業(yè)企業(yè)面臨的重要課題。

        黃金冶煉行業(yè)產(chǎn)生大量酸性廢水,其中主要有害物是重金屬離子?;瘜W沉淀法去除重金屬應用最普遍,目前這類廢水處理的主要工藝有:中和沉淀法[1]、石灰鐵鹽法[2-3]、硫化沉淀法[4]等。其中中和沉淀法工藝在黃金冶煉行業(yè)使用最普遍。中和沉淀法工藝有一個共同的特點:運行成本低,但中和后的廢水硬度很高。如果將廢水直接返回,連續(xù)使用會出現(xiàn)管道堵塞、影響生產(chǎn)指標等一系列問題[5]。這類廢水只有在降低水的硬度后才能返回使用。在降低廢水硬度方面,當前主要的工藝方法有石灰-純堿法、離子交換法[6-8]、膜分離法[9]、電滲析法[10]、氟化鈉去除法、氟石吸附法[11]等,在這些工藝方法中,均存在成本高、投資造價高或廢水中鈉、氟鹽積累等缺點,不適合流量大的工業(yè)廢水的處理。

        二氧化碳處理法是一種新的降廢水硬度的方法,該工藝近兩年在鋼鐵行業(yè)中有應用報道,目的是為了降低其廢水的pH值[12],減少酸的消耗。目前尚未見其在黃金冶煉企業(yè)應用的報道。為此,筆者對某黃金冶煉酸性廢水進行了二氧化碳除鈣鎂的試驗研究,并將研究結果應用于日排廢水量2 400m3規(guī)模的生產(chǎn)線進行試生產(chǎn),經(jīng)近兩年的工業(yè)實踐,酸性廢水全部實現(xiàn)了循環(huán)利用。

        1 二氧化碳降低硬度試驗研究

        1.1 試驗廢水原料

        廢水取自某公司酸性廢水二段中和處理的進口,其水質情況見表1。

        表1 酸性廢水水質

        表1中的重金屬銅鎘鋅鉛離子采用GB/T7475-1987中原子吸收分光光度法檢測,總砷采用《水和廢水監(jiān)測分析方法(第四版)》原子熒光法檢測,總銀采用GB/T11907-1989火焰原子吸收分光光度法檢測,總氰采用FHZHJSZ0024《水質總氰化物的測定》中異煙酸-吡唑啉酮比色法檢測。從表1可見,除含鉛、砷、鋅和氰根離子外,酸性廢水中還含有值得回收利用的較高濃度的銅離子,廢水的總硬度較高。

        1.2 試驗方法

        1.2.1 中和試驗

        用量筒取中和處理進口的酸性廢水1 000ml,在1.5-XJT型充氣攪拌槽中進行攪拌,在充氣管充入空氣,控制氣體流量0.1m3/h和氣壓0.15MPa,在常溫下考察不同pH條件的曝氣效果。采用電石渣調節(jié)中和的pH值為9、10、11、12,充空氣2h。試驗結束后,用SHZ-95A真空泵進行過濾,濾液采用EDTA絡合滴定法測廢水總硬度(結果見圖1)。

        1.2.2 降低廢水硬度試驗

        用量筒量取中和后的廢水1 000m l,在1.5-XJT型充氣攪拌槽中進行攪拌。二氧化碳壓縮氣體經(jīng)過減壓后,充入試驗裝置的充氣管中。控制二氧化碳氣體流量0.1m3/h和氣壓0.15MPa,在常溫下進行不同反應時間-廢水硬度關系試驗。試驗結束后,用SHZ-95A真空泵進行過濾,濾液測廢水總硬度(結果見圖2)。

        1.2.3 碳酸鈉降低硬度比對試驗

        用量筒量取中和后的廢水1 000ml,在1.5-XJT型充氣攪拌槽中進行攪拌。廢水中添加碳酸鈉用量為0.3g/L、0.6g/L、1.0g/L、1.6g/L、2.2g/L。不充空氣,在常溫下進行不同碳酸鈉用量-廢水硬度關系試驗。試驗結束后,用SHZ-95A真空泵進行過濾,濾液測廢水總硬度(結果見圖3)。

        1.2.4 酸浸-氰化浸出試驗

        酸浸試驗:取現(xiàn)場焙砂若干,測金銀銅品位。每次取焙砂200g,裝入2 000ml燒杯中,用二氧化碳處理后硬度合格的回用廢水,加硫酸配成1mol/L的稀硫酸,按液固比5:1(指每毫升液體中含固體的克數(shù))加入焙砂中,用RW20電動攪拌器攪拌,用調溫電爐控制浸出溫度900℃,攪拌1h,酸浸完成后,用SHZ-95A真空泵過濾,進行固液分離,渣用0.2L1mol/L的稀硫酸溶液洗滌。洗渣在電熱鼓風干燥箱中烘干,酸浸渣測金銀銅品位,計算銅浸出率。

        氰化浸出試驗:將烘干后的酸浸渣,按液固比5:1調成礦漿,用碳酸鈉調pH到9.5,加入氰化鈉到濃度3‰,用空氣泵供氧,磁粒子攪拌,常溫浸出24h。氰化結束后,用1L3‰濃度的氰化鈉溶液洗滌抽濾,濾渣干燥稱重,測金銀品位。計算金銀浸出率(結果見表2)。

        1.3 二氧化碳除鈣鎂工藝原理

        二氧化碳除鈣鎂的反應式如下:

        CO2+H2O?H++HCO3-?2H++CO32-

        碳酸與鈣鎂離子反應,形成了沉淀。

        Ca2++H2CO3→CaCO3↓+2H+

        Mg2++H2CO3→MgCO3+2H+

        Ca(OH)2+Ca(HCO3)2→2CaCO3↓+2H2O

        Ca(OH)2+Mg(HCO3)2→CaCO3↓+MgCO3+2H2O

        MgCO3+Ca(OH)2→CaCO3↓+Mg(OH)2↓

        廢水的硬度與廢水的pH值有關,高pH值時,二氧化碳生成碳酸根,與廢水中的鈣鎂離子生成碳酸鹽沉淀,并且高pH值時,氫氧化鈣也會與碳酸氫鈣(鎂)生成碳酸鈣(鎂)沉淀,碳酸鎂與氫氧化鈣生成溶解度更低的氫氧化鎂沉淀,使廢水硬度下降。pH值低了,二氧化碳易生成碳酸氫根,易與鈣鎂離子形成碳酸氫鈣、碳酸氫鎂溶解,造成水臨時硬度上升。廢水的硬度還與水的溫度和壓力有關,溫度上升,硬度下降,壓力上升,硬度上升[13]。

        1.4 試驗結果與分析

        1.4.1 不同pH條件下的曝氣效果

        圖1 pH-硬度關系(溫度25℃)

        取二段中和處理進口的酸性廢水,在常溫下考察不同pH條件的曝氣效果,結果見圖1。

        從圖1可見,隨著中和pH值的上升,廢水中的硬度在下降,pH值從11上升至12,廢水的硬度由1 060mg/L下降為680mg/L。高pH時,對降低廢水硬度有利,電石渣中的氫氧化鈣會與溶解的碳酸氫鈣(鎂)發(fā)生反應,形成沉淀,降低廢水的硬度。

        1.4.2 二氧化碳降低廢水硬度的效果

        取中和后的廢水1L,廢水pH為11。用二氧化碳氣體分別進行充氣攪拌0.5h、1h、1.5h、2h的試驗,試驗結果見圖2。

        圖2 二氧化碳充氣時間對廢水硬度的影響

        由圖2可見,隨二氧化碳充氣時間的延長,廢水硬度下降。充二氧化碳氣體1.5h時,廢水硬度達330mg/L,硬度降低了68.8%。充氣2h時,廢水硬度達320mg/L,說明再延長反應時間,硬度降低不明顯。

        1.4.3 碳酸鈉降低硬度比對試驗

        取中和后的廢水1L,廢水pH為11。用不同用量的碳酸鈉加入廢水分別進行攪拌試驗,試驗結果見圖3。

        圖3 碳酸鈉用量對廢水硬度的影響

        從圖3可見,碳酸鈉用量為1.6g/L時,廢水總硬度最低為120mg/L,再加大碳酸鈉用量,廢水硬度反而上升。當碳酸鈉用量1.6g/L時,碳酸鈉的消耗成本為2.08元/m3,處理成本較高;并且每方水會引入鈉離子0.69kg,如廢水循環(huán)使用會加劇鈉離子的積累。加碳酸鈉降低廢水硬度與二氧化碳工藝方法相比沒有優(yōu)勢。

        1.4.4 回用水對酸浸氰化工藝指標的影響

        用處理后的合格廢水與地下水進行酸浸-氰化比對試驗,考查兩種水對金銀銅浸出指標的影響。

        試驗結果見下表2。

        表2 不同水質對浸出率的影響

        由表2可見,采用處理合格的廢水與地下水進行酸浸-氰化浸出試驗,試驗的結果十分相近,說明合格廢水回用對生產(chǎn)指標沒有影響。

        2 酸性廢水循環(huán)利用工藝的工業(yè)實踐

        在大量試驗研究的基礎上,確立了二氧化碳降低廢水硬度的最佳工藝參數(shù),在日排廢水量2 400m3規(guī)模的生產(chǎn)線上進行相應的生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝設備的配置及工業(yè)實踐。

        經(jīng)2013年、2014年的生產(chǎn)實踐,采用液體二氧化碳降低廢水硬度工藝,生產(chǎn)廢水的總硬度小于350mg/L以下,處理后的廢水實現(xiàn)了100%循環(huán)使用,具體情況如下。

        2.1 工藝流程

        二氧化碳降低廢水硬度的工藝流程示意圖見圖4。

        經(jīng)二段中和后的廢水,經(jīng)壓濾,渣送入尾礦庫,廢水濾液進入溶氣罐,液體二氧化碳經(jīng)升溫裝置變?yōu)楦邏簹怏w,經(jīng)減壓后使用。溶氣罐內注入廢水及二氧化碳氣體,壓力控制0.3MPa,水氣混合后進入密閉反應槽進行除鈣鎂反應,反應完成后,廢水泵入斜板濃密機進行固液分離,濃密機底流送回前段中和槽,溢流進入精密過濾器過濾,濾液經(jīng)稀硫酸中和到pH8后流入回用水池貯存,精密過濾器的底流返回濃密機。

        2.2 工藝特點

        2.2.1 采用自主設計的工藝流程,工藝流程簡單實用,投資費用低。

        2.2.2 采用周邊化工廠產(chǎn)生的二氧化碳廢氣,經(jīng)壓縮制成液體二氧化碳進行利用。新工藝減少了周邊化工企業(yè)的二氧化碳排放,使二氧化碳變成一種資源[14],既保護了環(huán)境,又達到以廢治廢的目的。

        圖4 工藝流程圖

        表3 酸性廢水監(jiān)測指標

        2.2.3 使用壓力溶氣罐溶解二氧化碳,使二氧化碳溶解充分。采用斜板濃密機,使碳酸鈣鎂等沉淀物較好地絮凝、結晶、沉降,并且可以減少精密過濾器濾膜的消耗。

        2.2.4 工藝運行成本較低,二氧化碳消耗成本為0.3元/m3水,廢水處理指標穩(wěn)定。

        2.3 運行效果

        2014年12月,對處理后的廢水進行三日連續(xù)監(jiān)測,監(jiān)測的平均數(shù)據(jù)見表3,廢水處理后全部達標。處理后的廢水總硬度為322mg/L。

        2013-2014年采用液體二氧化碳降低廢水硬度工藝,生產(chǎn)工藝運行穩(wěn)定。處理后的廢水全部循環(huán)利用,實現(xiàn)了零排放,減少了環(huán)境污染,取得較大的社會效益。每年節(jié)約使用一次新水7.33×105m3,節(jié)約新水取水費用86.99萬元;新增廢水處理生產(chǎn)成本(含輔材、動力、修理、人工費)為0.73元/m3,新增收入減新增成本,新增效益為53.5萬元/年,取得了一定的經(jīng)濟效益。

        3 結論

        3.1 采用液體二氧化碳降低黃金冶煉酸性廢水硬度技術,處理后的廢水總硬度小于350mg/L,廢水可全部循環(huán)使用,可實現(xiàn)廢水零排放。經(jīng)實踐證明,此工藝運行穩(wěn)定、成本低。

        3.2 液體二氧化碳降低廢水硬度工藝利用了二氧化碳廢氣,達到以廢治廢的目的。經(jīng)生產(chǎn)實踐,產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟效益及較大的社會效益。此工藝適用于同類黃金冶煉企業(yè)酸性廢水處理,具有一定的借鑒價值。

        3.3 回用的廢水硬度稍偏高,還需進一步優(yōu)化工業(yè)實踐的工藝參數(shù)。

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