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        合成氣壓縮機(jī)防喘振工藝回路改造與應(yīng)用

        2015-11-23 13:21:58劉素艷王中文何希順
        河南科技 2015年14期
        關(guān)鍵詞:管程合成氣冷卻器

        劉素艷 王中文 何希順

        (河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)

        河南龍宇煤化工有限公司(簡(jiǎn)稱龍宇煤化工)50萬噸/年甲醇裝置是采用Shell粉煤氣化制甲醇的大型生產(chǎn)裝置。合成氣壓縮機(jī)是對(duì)來自低溫甲醇洗和氫回收裝置的新鮮原料氣進(jìn)行壓縮升壓,同時(shí)對(duì)合成工序來的循環(huán)氣進(jìn)行升壓循環(huán),為甲醇合成和克服系統(tǒng)的壓力降提供壓力條件,采用的是蒸汽透平離心式壓縮工藝。為方便開車和防止喘振的發(fā)生,壓縮機(jī)設(shè)有防喘振旁路。防喘振冷卻器采用管殼式換熱器,工藝氣走管程,循環(huán)水走殼程,因合成氣中有微量粗甲醇,整體呈弱酸性,加之循環(huán)水系統(tǒng)長(zhǎng)期腐蝕,經(jīng)常出現(xiàn)泄漏,對(duì)安全生產(chǎn)及系統(tǒng)節(jié)能降耗造成了極大的威脅。為徹底解決此問題,對(duì)合成氣壓縮機(jī)防喘振冷卻器泄漏展開研究分析,并對(duì)合成壓縮機(jī)防喘振回路進(jìn)行改造。

        1 工藝流程介紹

        來自低溫甲醇洗的凈化氣(30℃、3.15MPag、137 000Nm3/h)與來自氫回收裝置的富氫氣(60℃、3.15MPag、12 387Nm3/h)相混合,然后進(jìn)入合成氣壓縮機(jī)的新鮮氣入口分離器,再進(jìn)入新鮮氣壓縮段,經(jīng)過六級(jí)壓縮后,氣體壓力升高到7.54MPag(溫度為163.3℃),然后進(jìn)入合成氣壓縮機(jī)的循環(huán)壓縮段入口;來自甲醇合成工序的循環(huán)氣(40℃、7.54MPag、740 000Nm3/h),進(jìn)入循環(huán)氣的入口分離器,然后進(jìn)入循環(huán)壓縮段的入口,與新鮮段來的氣體相混合后,進(jìn)入循環(huán)段壓縮至8.2MPag(71℃),然后去甲醇合成工序。

        合成氣壓縮機(jī)設(shè)有防喘振回路,壓縮機(jī)的部分工藝氣體,經(jīng)過防喘振冷卻器的殼程,被管程的循環(huán)水冷卻至40℃,然后分成兩股:一股進(jìn)入新鮮氣的入口分離器,另一股進(jìn)入循環(huán)段的入口分離器。

        圖1 合成氣壓縮工序PFD圖

        2 合成氣壓縮機(jī)防喘振回路改造原因

        合成氣壓縮機(jī)組防喘振冷卻器E15301管程介質(zhì)為來自低溫甲醇洗的凈化氣,設(shè)計(jì)壓力為8.7MPa,殼程介質(zhì)循環(huán)水,設(shè)計(jì)壓力為0.7MPa。因凈化氣中有微量粗甲醇,整體呈弱酸性,加之循環(huán)水系統(tǒng)長(zhǎng)期腐蝕,該冷卻器從2011年4月出現(xiàn)首次泄漏后,至2013年9月,冷卻器E15301共進(jìn)行過7次查漏、消漏工作,每次檢修工作量大,損失嚴(yán)重,特別是泄漏期間合成氣流失量大,不僅造成甲醇產(chǎn)量降低,同時(shí)影響整個(gè)循環(huán)水管網(wǎng)安全運(yùn)行。

        3 冷卻器泄漏原因分析

        冷卻器泄漏判斷為應(yīng)力腐蝕裂紋,具體分析如下:

        3.1 冷卻器管板與列管脹焊接,該處為低合金鋼與奧氏體不銹鋼的異種鋼焊縫,靠近低合金鋼一側(cè)具有一定的應(yīng)力腐蝕開裂傾向[1]。

        3.2 由于管道介質(zhì)為合成氣,具有一定的腐蝕性,故設(shè)計(jì)該段管道材質(zhì)為316L不銹鋼,而應(yīng)力腐蝕裂紋就是材質(zhì)、腐蝕介質(zhì)、應(yīng)力的共同作用,故此道焊縫具有應(yīng)力腐蝕開裂發(fā)生的條件[2]。

        圖2

        4 改造過程

        針對(duì)該問題,龍宇煤化工從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮,邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)院技術(shù)專家和西門子廠家技術(shù)人員進(jìn)行交流和溝通,結(jié)合裝置實(shí)際運(yùn)行情況,經(jīng)過數(shù)次討論后,對(duì)合成氣壓縮機(jī)的防喘振回路重新進(jìn)行設(shè)計(jì),最終提出了以下方案:

        4.1 將冷卻器E15301旁路,直接把E15301進(jìn)口和出口用法蘭短接起來,徹底旁路E15301,不再投用該設(shè)備,這是解決E15301問題最有效、最簡(jiǎn)便的方法。

        4.2 冷卻器E15301旁路之后,防喘振回路氣體溫度上升至壓縮機(jī)出口溫度,這必然會(huì)引起壓縮機(jī)整個(gè)壓縮熱平衡的惡化,造成機(jī)組損傷甚至損壞,為避免這種情況的發(fā)生,我們把合成氣壓縮機(jī)和合成系統(tǒng)放在一個(gè)大系統(tǒng)里進(jìn)行考慮,將合成系統(tǒng)的甲醇水冷器作為壓縮機(jī)系統(tǒng)的冷卻器,這樣便可以解決壓縮過程中的熱平衡問題,因此從甲醇換熱器出口、甲醇分離器是S15401的氣相中引出一根管線去壓縮機(jī)入口,作為冷線喘振回路使用。

        圖3 改造前工藝流程

        圖4 改造后工藝流程

        5 改造效果

        5.1 安全效益

        該項(xiàng)目完成之前,一直作為公司級(jí)重大安全隱患特護(hù)運(yùn)行,該研究完成以后,徹底消除一項(xiàng)公司級(jí)的重大安全隱患。

        5.2 經(jīng)濟(jì)效益

        ①日常檢修維護(hù)費(fèi)用方面:冷卻器E15301從發(fā)現(xiàn)泄漏至徹底解決該問題,在兩年的時(shí)間里,共進(jìn)行了7次檢修和消漏,由于合成氣壓縮機(jī)是高壓重點(diǎn)監(jiān)護(hù)設(shè)備,每次的檢修費(fèi)用和備件費(fèi)用約6萬元左右,兩年間檢修費(fèi)用共計(jì)42萬元;此外,在內(nèi)漏的這兩年多時(shí)間里,對(duì)該設(shè)備本體進(jìn)行一次更換,設(shè)備制造成本69萬元;因此,改造前,每年平均檢修和設(shè)備費(fèi)用為(42+69)/2=55.5萬元,改造后,完全節(jié)省了該筆費(fèi)用。

        ②甲醇損失顯著減少:

        設(shè)備泄漏期間,冷卻器E15301回水中甲醇含量在30~100ppm左右(E15301管程介質(zhì)為合成循環(huán)氣和新鮮煤氣的混合氣,混合氣中甲醇摩爾含量約0.4%,甲醇密度為786.47kg/m3),E15301總用水量970m3/h。

        每小時(shí)從混合氣中泄漏到循環(huán)水中的甲醇總量為:

        970×30×10-6×786.47kg/m3=22.89kg,

        則折合為體積:22.89×22.4/32.04=16Nm3

        每小時(shí)損失的煤氣量為:16/0.004=4 000Nm3

        其中煤氣中有效氣組分(CO+CO2+H2)在70%左右,所以實(shí)際損失的有效煤氣為:4 000×0.7=2 800Nm3,以每噸甲醇耗有效氣2 300Nm3,以及回水中甲醇最低泄漏量30ppm計(jì)算,每小時(shí)損失甲醇量為:2 800/2 300+22.89×10-3=1.24t,按照每次從出現(xiàn)泄漏到停車檢修消漏,期間平均監(jiān)護(hù)運(yùn)行周期為45d,則共計(jì)可以減少甲醇損失:45×24×1.24=1 339.2t,按照甲醇每噸2 200元的價(jià)格,則改造完成后每個(gè)周期可為公司挽回?fù)p失294.6萬元。

        6 結(jié)語

        合成氣壓縮機(jī)防喘振回路改造的成功應(yīng)用,改變了原有防喘振回路設(shè)計(jì)的格局,去除易泄漏的高壓設(shè)備防喘振冷卻器E15301,減少投資費(fèi)用,利用冷線作為防喘振回路,有效控制壓縮機(jī)壓縮熱平衡,優(yōu)化了操作方式,減少了設(shè)備運(yùn)行時(shí)的維護(hù)費(fèi)用。

        [1]奚建斌.分餾塔頂油氣冷卻器列管腐蝕穿孔原因分析[J].高橋石化,2002(6):11-14.

        [2]胡國勇.乙二醇反應(yīng)器泄漏原因分析[J].煉油技術(shù)與工程,2012(6):35-38.

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