臧國(guó)英(江蘇索普(集團(tuán))有限公司, 江蘇 鎮(zhèn)江 212006)
再生氣中COS脫除技術(shù)的研究
臧國(guó)英(江蘇索普(集團(tuán))有限公司, 江蘇 鎮(zhèn)江 212006)
造氣車間在制備97%的精制氣的過(guò)程中,在凈化工序中會(huì)閃蒸出部分 CO2氣體,而CO2作為焦炭制氣的原料,其中大部分回收利用。但在脫硫系統(tǒng)溶液再生過(guò)程中釋放出再生氣飽含高濃度的羰基硫,達(dá)不到我們CO2回收的標(biāo)準(zhǔn),直接排放從而造成了對(duì)大氣的污染。目前已有的脫硫技術(shù)只能處理高濃度硫化氫。通過(guò)我們研究及小中試,利用高效催化劑實(shí)現(xiàn)羰基硫加氫水解轉(zhuǎn)化,處理過(guò)的再生氣再回收利用進(jìn)入造氣爐,最終經(jīng)過(guò)原有的栲膠脫硫工序,將系統(tǒng)中的硫組分形成單質(zhì)硫進(jìn)行回收,從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)生產(chǎn)流程中無(wú)含硫氣體的排放,達(dá)到環(huán)保的要求。
羰基硫加氫水解;COS;脫硫
造氣凈化裝置脫硫再生氣一直以來(lái)送往火炬焚燒,主要原因在于再生氣中含有約3.5%左右的COS,伴有0.5%的硫化氫,其余為CO2,高濃度COS的存在導(dǎo)致不能直接回收利用。經(jīng)公司與催化劑研究所進(jìn)行技術(shù)交流,決定在該所脫硫技術(shù)的基礎(chǔ)上,在裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行側(cè)線試驗(yàn)。
在凈化裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行側(cè)線試驗(yàn),以驗(yàn)證該所提供的高濃羰基硫加氫水解轉(zhuǎn)化催化劑的性能及相關(guān)工藝的適用性、優(yōu)化操作條件,為工業(yè)設(shè)計(jì)提供條件。
1.1 試驗(yàn)原理及催化劑介紹
水解劑對(duì)高濃度COS加氫水解轉(zhuǎn)化為H2S,主要反應(yīng)方程式如下:
1.2 試驗(yàn)方法
將按照設(shè)定空速計(jì)算的一定流量再生氣(約為100Nm3/ h)經(jīng)蒸汽換熱器換熱后通過(guò)單管反應(yīng)器內(nèi)的催化劑床層,催化劑床層的溫度按照設(shè)計(jì)好的實(shí)驗(yàn)條件通過(guò)換熱器控制原料氣出口溫度進(jìn)行控制,同時(shí)在反應(yīng)器入口處按照設(shè)計(jì)好的實(shí)驗(yàn)條件補(bǔ)加一定量的蒸汽及氫氣。
通過(guò)對(duì)原料氣及產(chǎn)品氣中硫化物的形態(tài)分析及其它組成的分析、計(jì)算,可以得出催化劑的羰基硫轉(zhuǎn)化反應(yīng)活性—即轉(zhuǎn)化率。催化劑的穩(wěn)定性可以通過(guò)1000小時(shí)的穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)來(lái)考察,加氫量、操作溫度等工藝條件的優(yōu)化可以通過(guò)相關(guān)實(shí)驗(yàn)條件的調(diào)整確定。
(1)試驗(yàn)規(guī)模
實(shí)驗(yàn)選用單管固定床反應(yīng)器,催化劑總裝量為50升,相應(yīng)原料氣流量為100Nm3/h。
(2)試驗(yàn)條件
反應(yīng)條件 反應(yīng)器裝填脫硫劑種類 3519入口COS硫含量,ppm 25000~40000高徑比 3.2空速,/h 1000~2000溫度,℃ 140~165壓力(表壓),kPa 30~40氣源含水量 無(wú)水~過(guò)飽和補(bǔ)水蒸氣壓力MPa 0.6水蒸氣含量m3/h 1~5
1.3 試驗(yàn)裝置流程介紹
凈化裝置脫硫再生氣進(jìn)入一個(gè)水洗罐(噴淋方式)脫除雜質(zhì)(主要為NHD),進(jìn)入中壓蒸汽換熱器進(jìn)行加熱,在進(jìn)反應(yīng)器之前通過(guò)加氫、加水,經(jīng)配比后進(jìn)入反應(yīng)器,通過(guò)催化劑的作用將絕大部分COS轉(zhuǎn)化為H2S。
1.4 試驗(yàn)指標(biāo)
C---COS含量PPm
(1)第一階段:車間自建試驗(yàn)裝置,空速達(dá)不到設(shè)計(jì)條件,后對(duì)管線進(jìn)行擴(kuò)粗,由原先的500h-1提升至2000h-1。
統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)參數(shù),可以看到催化劑在經(jīng)過(guò)一夜的硫化,轉(zhuǎn)化率從95%左右開(kāi)始在96%左右穩(wěn)定,但由于空速不能滿足實(shí)驗(yàn)的實(shí)際要求故,對(duì)管線進(jìn)行了由1寸向2寸的改造,氣量也由原來(lái)的10m3/h,提高至40m3/h。
(2)第二階段:管線擴(kuò)粗后,催化劑由于見(jiàn)空氣轉(zhuǎn)化率一直不理想,而后更換了催化劑
統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)參數(shù),表現(xiàn)出轉(zhuǎn)化率在40%~80%間波動(dòng),其中有幾點(diǎn)波動(dòng):①水蒸汽后轉(zhuǎn)化率有所上漲,第二峰是放出原料氣中的冷凝水。②用水蒸氣吹掃催化劑后活性恢復(fù)。由此可知第一個(gè)第二點(diǎn)是改變?cè)蠚庵械慕M分,轉(zhuǎn)化率有所上漲,第三、第四個(gè)是用蒸汽吹掃過(guò)催化劑后活性恢復(fù),可得出催化劑的失活是由于氣中的某些雜質(zhì)造成。
為進(jìn)一步確定這種猜測(cè),我們決定在進(jìn)氣之前加裝水洗罐,對(duì)再生氣進(jìn)行清洗,避免NHD對(duì)催化劑的影響。
由數(shù)據(jù)得知,一次水洗比未水洗轉(zhuǎn)化率好,洗三次比洗一次轉(zhuǎn)化率好,因此可推斷催化劑的失活主要是由于催化劑表面沾染造成的。
(3)第三階段:加裝水洗罐運(yùn)行,通過(guò)運(yùn)行,我們將水洗罐由走氣方式改為水噴淋,實(shí)際效果較為理想,轉(zhuǎn)化率也一直較為穩(wěn)定在85%左右,實(shí)現(xiàn)500小時(shí)的連續(xù)化運(yùn)行。
這個(gè)期間我們的主要工作是發(fā)現(xiàn)催化劑能夠通過(guò)蒸汽吹掃再生,能夠保證轉(zhuǎn)化率在較好的范圍之內(nèi),具體情況如下:
①一次吹掃前。催化劑的轉(zhuǎn)化率相對(duì)之前試驗(yàn)有所提高,最高時(shí)達(dá)99%,且轉(zhuǎn)化率在90%以上能夠維持較長(zhǎng)時(shí)間,可見(jiàn)更換水洗罐后,對(duì)原料氣的凈化效果有一定改善,催化劑發(fā)揮了較好的活性。但在中途操作方面的原因?qū)е罗D(zhuǎn)化率逐漸下降、很難穩(wěn)定,除原料氣中雜質(zhì)影響外,還可能是水洗罐采用流動(dòng)水時(shí),工業(yè)水中的過(guò)量溶解氧進(jìn)入到反應(yīng)器,影響了催化劑的活性。故后面對(duì)水洗罐采用定期換水的方法,以減少溶解氧的含量。
②一次吹掃后。催化劑在經(jīng)過(guò)蒸氣吹掃后仍對(duì)COS有較高的轉(zhuǎn)化率,但相對(duì)之前已有所下降,且維持的時(shí)間也隨著吹掃次數(shù)的增加而逐漸減少,這表明催化劑的表面已漸漸被原料氣中的雜質(zhì)所沾染。在經(jīng)過(guò)三次吹掃后,轉(zhuǎn)化率很難再維持90%以上,可能是二次吹掃后使用了小水洗罐,對(duì)原料氣的凈化能力減弱,加劇了雜質(zhì)對(duì)催化劑的污染,從而影響了催化劑的再生。四次吹掃后催化劑的轉(zhuǎn)化率略比三次吹掃后好些,可能是由于四次吹掃后原料流量偏低(800~900h-1),減緩了催化劑的衰減,試驗(yàn)結(jié)束時(shí)轉(zhuǎn)化率降至近70%
④吹掃前后。催化劑在試驗(yàn)過(guò)程中對(duì)COS保持了較高的轉(zhuǎn)化率,吹掃后維持的時(shí)間相對(duì)之前逐漸減少,催化劑開(kāi)始被原料中的雜質(zhì)污染。各階段的試驗(yàn)條件較穩(wěn)定,除原料中焦油、粉塵等雜質(zhì)影響外,過(guò)量的溶解氧可能會(huì)抑制催化劑活性,但并無(wú)大礙,對(duì)水洗罐采用定期換水的方法可減少其影響。試驗(yàn)后期排污口的水很臟(色黑且油膩),原料出口含有一定的油漬和粉塵,轉(zhuǎn)化率也很難再維持穩(wěn)定。催化劑在經(jīng)過(guò)了多次吹掃后,其活性明顯下降并最終將失活,這說(shuō)明原料中雜質(zhì)對(duì)催化劑的污染已經(jīng)非常嚴(yán)重,很難再對(duì)其進(jìn)行再生恢復(fù)。
試驗(yàn)結(jié)論如下:
(1)該催化劑在高濃CO2下對(duì)高濃COS有著較高的轉(zhuǎn)化率,有較好的抗CO2的能力;
(2)反應(yīng)溫度彈性較大,有較寬的操作溫度區(qū)間;
(3)催化劑活性降低或失活后仍可再生,具有較強(qiáng)的抗中毒能力;
(4)原料中雜質(zhì)嚴(yán)重影響了催化劑活性,后續(xù)工作仍以原料氣的凈化為重點(diǎn);
(5)操作工藝條件對(duì)比
項(xiàng)目 設(shè)計(jì)條件 實(shí)際操作條件催 化 劑 50L 20L空速 2000h-1 1000 h-1反應(yīng)溫度 160~200℃ 150~170水 蒸 氣 5~15 Nm3/h 2~2.5氫氣 0.5~2 Nm3/h 未添加
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