艾潮 張曉娟 肖雄輝(西北油田分公司采油一廠,新疆巴音郭楞蒙古自治州輪臺(tái)縣 841600)
聯(lián)合站污水系統(tǒng)腐蝕成因分析及治理措施
艾潮 張曉娟 肖雄輝(西北油田分公司采油一廠,新疆巴音郭楞蒙古自治州輪臺(tái)縣 841600)
針對(duì)塔河一號(hào)聯(lián)合站污水處理系統(tǒng)來(lái)水腐蝕性強(qiáng)、導(dǎo)致管線設(shè)備腐蝕嚴(yán)重的情況,對(duì)腐蝕的主要影響因素進(jìn)行分析,從“電化學(xué)預(yù)氧化處理、優(yōu)化加藥、完善工藝流程”三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行腐蝕治理,實(shí)現(xiàn)改善水質(zhì)、降低腐蝕速率的目的。
油田污水;腐蝕;電化學(xué)預(yù)氧化
塔河一號(hào)聯(lián)合站污水處理系統(tǒng)2004年建成投產(chǎn),承擔(dān)著塔河油田采油一廠集輸系統(tǒng)污水處理任務(wù)。目前塔河油田已進(jìn)入開發(fā)中后期,產(chǎn)出水量不斷上升,產(chǎn)出污水具有較強(qiáng)的腐蝕和結(jié)垢特性,處理水質(zhì)不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo),不僅對(duì)注水和油井生產(chǎn)造成不利影響,同時(shí)也影響了油氣田的安全和正常生產(chǎn)。
1.1 污水處理工藝及流程現(xiàn)狀
一號(hào)聯(lián)合站內(nèi)現(xiàn)有兩套污水處理系統(tǒng),均采用“收油、沉降和過(guò)濾”的工藝。一套是2005年12月投產(chǎn)的6500方污水處理系統(tǒng),由于該系統(tǒng)管線設(shè)備腐蝕嚴(yán)重,目前已停運(yùn)。
圖1 一號(hào)聯(lián)6500方污水處理系統(tǒng)流程示意圖
現(xiàn)運(yùn)行的9000方污水處理系統(tǒng)于2009年11月建成投產(chǎn),目前該系統(tǒng)實(shí)際日均處理量已達(dá)到10000方,處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),設(shè)備內(nèi)部構(gòu)件腐蝕嚴(yán)重,水質(zhì)不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
圖2 一號(hào)聯(lián)9000方污水處理系統(tǒng)流程示意圖
1.2 腐蝕情況
2010年后,污水系統(tǒng)金屬管線腐蝕穿孔頻發(fā),高頻次的腐蝕穿孔導(dǎo)致污水處理和注水系統(tǒng)設(shè)備、管線維修工作量增加,運(yùn)行效率下降,嚴(yán)重影響系統(tǒng)的平穩(wěn)生產(chǎn)和安全運(yùn)行。
圖3 一號(hào)聯(lián)污水系統(tǒng)腐蝕情況
由于處理后的注水水質(zhì)不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo),水體具有較強(qiáng)腐蝕和結(jié)垢特性,長(zhǎng)期回注不僅導(dǎo)致地層堵塞,地面管網(wǎng)、設(shè)施及水井井筒的腐蝕與結(jié)垢,而且還使水井注水壓力升高,吸水能力下降。
2.1 污水系統(tǒng)來(lái)水腐蝕性強(qiáng)
一號(hào)聯(lián)污水系統(tǒng)來(lái)水具有低pH值、高礦化度、高Cl-含量的特點(diǎn),水體中溶解有腐蝕性氣體,導(dǎo)致污水具有很強(qiáng)的腐蝕性。
2.1.1 pH值對(duì)腐蝕的影響
從圖4可以看出:污水系統(tǒng)來(lái)水pH值近年來(lái)整體呈現(xiàn)逐步下降趨勢(shì),污水水質(zhì)顯酸性,具有腐蝕性,在金屬設(shè)備表面發(fā)生析氫電化學(xué)腐蝕,反應(yīng)為2H++Fe→Fe2++H2↑。目前一號(hào)聯(lián)來(lái)水水質(zhì)pH值約為5.5,設(shè)備、管線長(zhǎng)期處于惡劣的腐蝕環(huán)境中,腐蝕嚴(yán)重。
圖4 一號(hào)聯(lián)污水系統(tǒng)來(lái)水pH情況
2.1.2 Cl-對(duì)腐蝕的影響
一號(hào)聯(lián)污水系統(tǒng)來(lái)水Cl-含量一直居高不下,約為12-14× 104mg/L,一方面增加了電解質(zhì)的離子強(qiáng)度,加速腐蝕發(fā)生的進(jìn)程;另一方面Cl-半徑較小,易穿透保護(hù)膜,可以破環(huán)本來(lái)就比較脆弱的腐蝕產(chǎn)物膜,使金屬管線表面鈍化膜穩(wěn)定性下降,加速腐蝕。
圖5 一號(hào)聯(lián)污水系統(tǒng)來(lái)水Cl-情況
2.1.3 高礦化度對(duì)腐蝕的影響
一號(hào)聯(lián)污水處理系統(tǒng)來(lái)水礦化度高,約為20-25×104mg/L,造成溶液的礦化度和離子濃度高,電導(dǎo)率大,有利于電荷的轉(zhuǎn)移,加速了電化學(xué)反應(yīng),加快了腐蝕速度。
高礦化度的溶液易產(chǎn)生污垢,污垢本身沒(méi)有腐蝕性,但在系統(tǒng)管壁中垢層覆蓋不均勻,容易使垢下貧氧區(qū)和無(wú)垢富氧區(qū)形成氧濃差電池,加快局部腐蝕。
模型中梁體材料為C50混凝土,彈性模量為3.45×104 MPa,泊松比0.167;錨墊板為Q235鋼材,彈性模量為2.1×105 MPa,泊松比0.28。模型未考慮普通鋼筋影響。
檢測(cè)項(xiàng)目N a++ K+(m g / L)C l-(m g / L)H C O3-(m g / L)C a2+(m g / L)M g2+(m g / L)S O42-(m g / L)礦化度(m g / L)
表1 一號(hào)聯(lián)污水系統(tǒng)來(lái)水成分分析
2.2 加藥體系單一
目前污水處理系統(tǒng)只添加了凈水劑(A、B)、緩蝕劑三種藥劑,藥劑品種單一,制約了污水處理效果,且加藥罐內(nèi)壁防腐層破裂脫落,藥劑過(guò)于粘稠,導(dǎo)致加藥計(jì)量泵泵效下降、加藥精度無(wú)法控制,制約了污水處理效果。
2.3 系統(tǒng)老化嚴(yán)重,處理負(fù)荷大
污水處理系統(tǒng)的管線和處理設(shè)備大多采用普通金屬材質(zhì),耐腐蝕性較差,隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,管線和設(shè)備故障頻發(fā),系統(tǒng)不能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,導(dǎo)致部分污水排放到蒸發(fā)池,污水曝氧后又返回到處理流程,造成水中溶解氧含量升高,腐蝕加劇。
目前系統(tǒng)日均實(shí)際處理量已達(dá)10000方,達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷的111%,系統(tǒng)超負(fù)荷運(yùn)行,污水在系統(tǒng)內(nèi)的停留時(shí)間縮短,對(duì)整體流程的沖擊較大,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)收油和懸浮物沉降,導(dǎo)致水質(zhì)不穩(wěn)定。
結(jié)合污水處理系統(tǒng)目前現(xiàn)狀情況,一號(hào)聯(lián)采取“重力斜板除油+壓力除油+預(yù)氧化水質(zhì)改性+過(guò)濾”污水處理工藝設(shè)計(jì)思路,從“電化學(xué)預(yù)氧化處理、優(yōu)化加藥、完善工藝流程”三個(gè)環(huán)節(jié)入手,開展腐蝕治理工程,實(shí)現(xiàn)減緩腐蝕、控制水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的目的。
3.1 電化學(xué)預(yù)氧化處理
針對(duì)來(lái)水水質(zhì)的特點(diǎn),污水系統(tǒng)新建3套電化學(xué)預(yù)氧化裝置,并將9000方污水處理系統(tǒng)的2000 m3收油罐改造為SSF懸浮污泥過(guò)濾裝置,對(duì)電化學(xué)預(yù)氧化處理中產(chǎn)生的泥質(zhì)進(jìn)行處理。
3.2 優(yōu)化加藥
本次加藥工藝優(yōu)化的主要思路是“先氧化、后改性、再控制、最終水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)”,最終確定的藥劑為:pH值調(diào)整劑、絮凝劑和助凝劑、水質(zhì)穩(wěn)定劑。同時(shí)新建一座藥劑混凝反應(yīng)器,在旋流反應(yīng)條件下,將各種藥劑在罐內(nèi)充分反應(yīng),三種藥劑協(xié)同作用,去除污油、懸浮顆粒、游離CO2、HCO3-、鐵離子等,穩(wěn)定水質(zhì),控制系統(tǒng)的腐蝕和結(jié)垢。
3.3 完善工藝流程
由于污水系統(tǒng)設(shè)備內(nèi)部構(gòu)件腐蝕嚴(yán)重,本次工程更換兩套污水工藝收油罐腐蝕嚴(yán)重的內(nèi)構(gòu)件及斜板,維修壓力除油沉降罐,并做內(nèi)防腐處理,將雙濾料過(guò)濾器和核桃殼過(guò)濾器濾料更換為大粒徑輕質(zhì)濾料無(wú)煙煤和小粒徑重質(zhì)石英砂兩種濾料,增加濾層過(guò)濾有效深度。
針對(duì)污水系統(tǒng)處理負(fù)荷大的問(wèn)題,本次工程利用兩套處理工藝已建設(shè)備設(shè)施,對(duì)處理流程進(jìn)行改造:(1)利用6500方污水處理系統(tǒng)1000方、700方進(jìn)行重力除油;(2)利用兩套處理系統(tǒng)的壓力除油沉降罐進(jìn)一步強(qiáng)化除油;(3)新建3套電化學(xué)預(yù)氧化裝置,并將9000方系統(tǒng)的2000方收油罐改造為SSF懸浮污泥過(guò)濾裝置;(4)利用9000方系統(tǒng)雙濾料過(guò)濾器和6500方系統(tǒng)核桃殼過(guò)濾器對(duì)水質(zhì)進(jìn)行過(guò)濾。改造后污水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)日處理量為15000方。
治理完成后對(duì)一號(hào)聯(lián)水質(zhì)指標(biāo)及腐蝕速率進(jìn)行了檢測(cè),結(jié)果見表2。
表2 一號(hào)聯(lián)水質(zhì)指標(biāo)及腐蝕速率監(jiān)測(cè)結(jié)果
從表2可以看出在系統(tǒng)來(lái)水各項(xiàng)指標(biāo)基本不變的情況下,腐蝕治理后外輸水懸浮物、含油量、總鐵及腐蝕速率均呈下降趨勢(shì),pH值上升,實(shí)現(xiàn)了改善水質(zhì)、提高污水pH值、減緩管線腐蝕速率的目的。
5.1 一號(hào)聯(lián)污水系統(tǒng)來(lái)水含油量高、懸浮物含量高、礦化度高,現(xiàn)有處理工藝無(wú)法實(shí)現(xiàn)污水深層凈化。同時(shí)污水系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷大,設(shè)備老化腐蝕,抗沖擊能力弱,致使水質(zhì)不達(dá)標(biāo),注水系統(tǒng)腐蝕問(wèn)題突出。
5.2 結(jié)合一號(hào)聯(lián)污水處理系統(tǒng)目前現(xiàn)狀,采取“重力斜板除油+壓力除油+預(yù)氧化水質(zhì)改性+過(guò)濾”處理工藝,從“電化學(xué)預(yù)氧化處理、優(yōu)化加藥、完善工藝流程”三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行治理,提高pH值,降低腐蝕速率,保證處理后水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),滿足注水開發(fā)生產(chǎn)要求,達(dá)到了腐蝕治理的目的。
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