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        三合一設(shè)備在維生素E琥珀酸酯生產(chǎn)中的應(yīng)用

        2015-11-12 01:52:28章城亮虞雷明盛曉園浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠浙江新昌312500
        化工管理 2015年9期
        關(guān)鍵詞:干燥機濾餅琥珀酸

        章城亮 虞雷明 盛曉園(浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠,浙江新昌 312500)

        三合一設(shè)備在維生素E琥珀酸酯生產(chǎn)中的應(yīng)用

        章城亮 虞雷明 盛曉園(浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠,浙江新昌 312500)

        過濾洗滌干燥機三合一設(shè)備可以在密閉容器內(nèi)完成過濾、洗滌、干燥工藝過程。本文介紹三合一設(shè)備在維生素E琥珀酸酯生產(chǎn)中的應(yīng)用,結(jié)果表明過三合一設(shè)備的使用取得了良好的經(jīng)濟和環(huán)保效益,生產(chǎn)更加符合GMP要求規(guī)范。

        過濾洗滌干燥機;三合一;維生素E琥珀酸酯

        維生素E琥珀酸酯是天然的維生素E衍生物,它是由琥珀酸與α-生育酚的6位羥基經(jīng)過酯化而成,其不僅保留α-生育酚的生物活性,研究表明維生素E琥珀酸酯具有良好的抗腫瘤活性[1],可以預(yù)防治療等胃癌、白血病、前列腺癌、胰腺癌、乳腺癌、大腸癌等多種腫瘤[2]。作為維生素E的固體形式,在醫(yī)藥、保健品、食品、化妝品中用途更加廣泛。在歐美等發(fā)達國家,維生素E琥珀酸酯在健康食品中的應(yīng)用非常普遍,幾乎所有片劑和硬質(zhì)膠囊形式的營養(yǎng)補充劑中使用的維生素E均為維生素E琥珀酸酯[3]。

        過濾洗滌干燥機簡稱“三合一”。是在密閉容器內(nèi)完成過濾、洗滌、干燥等工藝過程的設(shè)備。國外在上世紀60年代開發(fā)應(yīng)用,由于進口設(shè)備價格昂貴,國內(nèi)制藥、食品、化工行業(yè)應(yīng)用較少,近十幾年來,隨著溫州亞光等國內(nèi)設(shè)備制造企業(yè)打破國外壟斷,使三合一設(shè)備價格大大降低。

        由于維生素E琥珀酸酯生產(chǎn)中使用到有機溶劑,存在一定的安全及職業(yè)健康風(fēng)險,傳統(tǒng)工藝設(shè)備為間歇式生產(chǎn),員工勞動強度較大,迫切需求改善生產(chǎn)條件,降低安全風(fēng)險。本文介紹三合一設(shè)備在維生素E琥珀酸酯生產(chǎn)中的替代離心機、沸騰干燥機的應(yīng)用,取得了良好的經(jīng)濟和環(huán)保效益,生產(chǎn)更加符合GMP要求規(guī)范。

        1 工藝流程

        1.1 老工藝流程

        d-α-生育酚與琥珀酸經(jīng)酯化,重結(jié)晶,甩濾,粉碎、烘干,制備得維生素E琥珀酸酯,原工藝采用離心機甩濾、洗滌,濾餅經(jīng)搖擺顆粒機粉碎,再用沸騰干燥機進行干燥。工藝流程圖如下:

        結(jié)晶液→甩濾、洗滌→粉碎→沸騰干燥

        此工藝流程的有以下缺點:

        1.1.1 安全風(fēng)險高。使用離心機甩濾,由于離心機所處理的物料是易燃易爆的,這就易引起燃燒爆炸事故的發(fā)生。又因其轉(zhuǎn)速極高,如操作不慎或違章作業(yè),與轉(zhuǎn)動著的離心機轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的物料接觸,將造成手指、手臂截斷事故。此外,由于種種原因引起的轉(zhuǎn)鼓破裂、轉(zhuǎn)鼓位移、人孔蓋板飛出等也會造成嚴重的人員傷亡事故。如1995年3月4日下午2:20分,溧水縣南京華晶化工有限公司化工分廠磺酸車間發(fā)生1號離心機在運行過程中解體,造成3人死亡的重大死亡事故。2008年11月7日,浙江某制藥有限公司哌嗪回收車間離心機甲苯溶液進入高速旋轉(zhuǎn)的離心機,產(chǎn)生靜電火花引爆了甲苯混合氣體,致使離心機發(fā)生爆炸。致使1名職工死亡,1名職工重傷。

        1.1.2 環(huán)境污染大。由于濕品含40%質(zhì)量分數(shù)的溶劑,經(jīng)過沸騰干燥后揮發(fā)到大氣中,不能有效回收,環(huán)境污染大。

        1.1.3 無法密閉生產(chǎn),不符合GMP。甩濾、粉碎、干燥各個步驟之間需要轉(zhuǎn)料操作,自動化水平低,每班操作需要人員較多,轉(zhuǎn)料操作時有溶劑、粉塵等職業(yè)病風(fēng)險,異物控制等質(zhì)量控制難點,GMP管理難度大。

        1.1.4 占地面積大。老工藝布置需要離心機、搖擺顆粒機、沸騰干燥機配套,生產(chǎn)設(shè)備占地面積較大。

        1.2 新工藝流程

        d-α-生育酚與琥珀酸經(jīng)酯化,重結(jié)晶后,進入三合一,在同一設(shè)備內(nèi)完成過濾、洗滌、干燥,干燥得到成品。

        過濾:將結(jié)晶液加入三合一內(nèi),三合一通氮氣加壓過濾,為加快過濾,還可以在濾液罐中抽真空。如發(fā)現(xiàn)濾餅漏氣(及裂縫)時,可以降低攪拌槳反轉(zhuǎn)將濾餅表面平料。

        洗滌:過濾結(jié)束后,加溶劑洗滌,可以將濾餅結(jié)晶表面的殘留母液洗滌干凈,以去除雜質(zhì),提高產(chǎn)品質(zhì)量。

        干燥:過濾結(jié)束后,開啟并逐漸降低三合一攪拌,開啟真空系統(tǒng),將濾餅所含的溶劑進行干燥,為加快干燥速度,可以在三合一夾套內(nèi)通熱水進行加熱。干燥時配備溶劑回收系統(tǒng),將溶劑干燥后排出的蒸氣進入冷凝回收裝置,溶劑冷凝后可以進行套用,減少了溶劑損耗。

        干燥結(jié)束后,取樣檢測合格,即可得到產(chǎn)品。

        新工藝流程圖見圖1。

        2 過濾洗滌干燥機的的優(yōu)點

        過濾洗滌干燥機可以在同一容器內(nèi)進行過濾、洗滌和干燥全過程連續(xù)密閉操作,自動出料,與傳統(tǒng)工藝相比有以下優(yōu)點:

        2.1 生產(chǎn)系統(tǒng)流程全密閉。從結(jié)晶開始到干燥結(jié)束的全封閉生產(chǎn)流程,該套設(shè)備是一個全封閉運行的系統(tǒng),生產(chǎn)流程更加符合GMP要求規(guī)范,消除了粉塵揮發(fā)因素,使異物污染得到控制、降低了微生物污染的風(fēng)險。

        2.2 安全有保障。使用過濾洗滌干燥機替代離心機甩濾,消除了離心機的安全風(fēng)險。過濾洗滌干燥機在過濾過程中可以充氮氣保護,安全風(fēng)險極低。由于此生產(chǎn)系統(tǒng)全封閉運行,能完全避免生產(chǎn)過程中溶劑對操作環(huán)境空氣的污染,同時能減少因與毒性物質(zhì)接觸而導(dǎo)致操作人員中毒事故的發(fā)生。在安全和職業(yè)健康呼聲日益高漲的今天,這一優(yōu)點更顯得重要。

        2.3 更加環(huán)保。因為整個生產(chǎn)系統(tǒng)是全密閉系統(tǒng)的操作,因此物料和溶媒可以近乎100%的完全回收,避免因物料遺漏、遺留和溶劑揮發(fā)而引起的浪費,具有很大的經(jīng)濟效益,特別是處理物料和使用溶劑價值較高時更是如此。

        圖1 新工藝流程圖

        2.4 操作簡單,自動化程度高。各流程分階段進行,安全措施齊全,操作人員經(jīng)過簡單培訓(xùn),即可以完成操作,而且大大減輕了勞動強度。

        2.5 產(chǎn)品質(zhì)量提高。由于此設(shè)備在洗滌操作時可以對濾餅進行重新攪拌混懸,使濾餅中的雜質(zhì)可以得到非常徹底的清洗,有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量。

        2.6 利用同一系統(tǒng)可完成所有操作。過濾、洗滌、干燥能在同一套系統(tǒng)中完成,廠房空間也得到了最大利用,在寸土寸金的時代,減少占地面積就可節(jié)約大量資金投入。

        2.7 清潔生產(chǎn)。此過濾洗滌干燥機可密閉運行,并且裝配有粉塵捕集器,完全收集干燥后產(chǎn)生的粉塵,能滿足高潔凈度的生產(chǎn)操作要求。

        2.8 實現(xiàn)在線清洗。過濾洗滌干燥機配有噴淋球,可輕松實現(xiàn)在線清洗操作,較傳統(tǒng)設(shè)備相比可減少清洗時的溶劑揮發(fā)和安全風(fēng)險。

        3 技術(shù)經(jīng)濟分析

        過濾洗滌干燥機三合一設(shè)備自成功引國內(nèi)后,特別是近十幾年國內(nèi)設(shè)備廠家廣泛生產(chǎn),設(shè)備價格大大降低,已泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化工、農(nóng)藥、食品等行業(yè)。表1為我廠維生素E琥珀酸酯生產(chǎn)采用三合一工藝后與老工藝的技經(jīng)指標對比。

        表1 年產(chǎn)200噸的維生素E琥珀酸酯生產(chǎn)線技經(jīng)指標對比

        由表1可見,對于年產(chǎn)200噸的維生素E琥珀酸酯生產(chǎn)線采用三合一設(shè)備生產(chǎn),減少了大量溶劑損耗,降低了安全風(fēng)險,提高了自動化水平,減少了操作人員,年產(chǎn)生經(jīng)濟效益200萬以上,由于設(shè)備密閉操作,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,且占地面積小,表明過濾洗滌干燥機的使用取得了良好的經(jīng)濟和環(huán)保效益,生產(chǎn)更加符合GMP要求規(guī)范。

        圖4 積分分離PID與普通PID階躍跟蹤曲線

        4 結(jié)語

        本文設(shè)計了一種基于積分分離比例積分微分控制規(guī)律應(yīng)算法對電阻爐溫的控制,并在教學(xué)中運用MATLAB進行了仿真模擬。針對電阻爐大滯后的特點,本文設(shè)計了積分分離PID控制器,消除了過渡過程中出現(xiàn)的大超調(diào)和振蕩。仿真結(jié)果表明,該溫度控制系統(tǒng)確保了電阻爐溫度的精確穩(wěn)定控制,具有較強的實用價值。

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