張璟(中石化勝利油田分公司河口采油廠集輸大隊,山東東營 257200)
優(yōu)化卸油流程提高脫水效果
張璟(中石化勝利油田分公司河口采油廠集輸大隊,山東東營 257200)
陳南站卸油對分水器的沖擊較大,特別是對稠油溫度的影響顯得尤其大,前期我們雖然開展了一系列的改造,有效的降低了卸油對生產(chǎn)的影響,但是隨著卸油量的增大,以及五礦來液量的增加,我們急切需要優(yōu)化流程,來提高脫水效果。
卸油流程;脫水效果;優(yōu)化
陳南站主要擔(dān)負著五礦二隊原油處理及污水外輸任務(wù),進站原油為超稠油,原油脫水采用摻稀油降粘工藝。目前進站液量9500m3/d-11000m3/d,綜合含水在85%以上。最初卸油量為125t/月,卸油頻率為3車/天;目前卸油量為6000-7500t/月,卸油頻率為17-20車/天。
2.1 卸油量逐年增大
我們統(tǒng)計了2011年至2014卸油量的變化情況,從下表中看出卸油量每月由最初的4649t增大到6603t,卸油車也由419輛增至603輛,由于卸油直接進入分離器,因此卸油量的變化直接影響到分離器的分離效果。
2011年-2013年卸油量統(tǒng)計表
2011年-2013年卸油車次統(tǒng)計表
2.2 卸油溫度較低
通過現(xiàn)場檢測,部分車輛的卸油溫度在60度以下,打入井排后,造成脫水溫度偏低,從而影響沉降。
2.3 卸油時間間斷性
分離器的出油量的波動直接影響到加熱爐的溫度調(diào)控,引起回壓的變化,最終造成油氣緩沖罐溫度的波動。由于卸油通過井排后進入到分離器,分離器來液量的不穩(wěn)定,引起后端加熱爐調(diào)參的滯后,從而造成油氣緩沖罐5-10度的溫降,從而影響后端脫水效果。從下表中可以看出,卸油時間是沒有規(guī)律性和間斷性的。
2.4 卸油含水率的波動
卸油的不穩(wěn)定性主要表現(xiàn)在卸油的含水波動,每輛卸油車所裝載的原油含水率有所不同,卸油含水在20%-100%不等,卸油泵排量在20方/小時-100方/小時之間波動,卸油量的不穩(wěn)定性,影響分離器的分離效果,造成溫度的變化,沖擊后端脫水。
基于上述問題,下一步我們將進一步優(yōu)化卸油流程,由于我站1#、2#加熱爐同時擔(dān)負著稀油加熱的任務(wù),目前常開2#爐,1#爐由于故障率高,效率低作為備用,為此我們考慮在原卸油進井排線上新接一條管線,接入2#加熱爐稀油進口管線上,實現(xiàn)卸油臺來液進一臺加熱爐處理,保持卸油溫度提升到85度以上(見下圖)。同時由于卸油量的不穩(wěn)定性,我們建議在進口處新上一臺流量計,將流量數(shù)據(jù)遠程傳輸至監(jiān)控室中,操作工能實時監(jiān)控參數(shù)的變化,及時調(diào)節(jié),避免由于監(jiān)控不到位,影響脫水生產(chǎn)。
理論計算:
當(dāng)出口溫度由65度升高到88度時
進口溫度(℃)=65V:流量(m3/h)=10 Φ:含水(%)=75
ρ油:油密度(kg/m3)=962.0 ρ水:水密度(kg/m3)=1000 η:爐效(%)=83%
由Q吸=GC(t2-t1)=G油C油(t2-t1)+G水C水(t2-t1)=ρ油V(1-Φ)C油(t2-t1)+ρ水VΦC水(t2-t1)
Q總=Q1×B,B=40610KJ/kg Q1=Q吸/(η·B)
得知:燃氣量為744m3/d
理論計算顯示燃氣消耗較小。
通過上述改造,一方面有效的提高了井排溫度;另一方面減輕了卸油的波動對稠油溫度的沖擊,保證了緩沖罐的溫度,穩(wěn)定后端脫水。