改造者:姚 嵐 張東平 王紅梅 張光亞 程 曦 吳 周 林士明 劉少華
企業(yè)空壓機節(jié)能改造技術(shù)
改造者:姚 嵐 張東平 王紅梅 張光亞 程 曦 吳 周 林士明 劉少華
本文通過對某知名大型鑄造企業(yè)的空氣壓縮機系統(tǒng)的用能狀況和能效經(jīng)系統(tǒng)分析,采用變頻及熱回收利用技術(shù)對空壓機實施節(jié)能改造,運用變頻采用速度矢量控制模式,實現(xiàn)空氣壓縮機之間智能聯(lián)控和恒壓供氣閉環(huán)控制。此外,運用以水作為中間介質(zhì)的同程截流式反串換熱技術(shù)冷卻高壓高溫氣體,對空氣壓縮機系統(tǒng)壓力和溫度進行智能監(jiān)控,在提高空壓機的產(chǎn)氣效率的同時,有效降低空壓機能耗。實際數(shù)據(jù)表明節(jié)能率達到35%,可供相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)參考、決策。
很多大型制造業(yè)企業(yè),隨著生產(chǎn)規(guī)??焖侔l(fā)展,伴隨著資源消耗的快速增加,粗獷的生產(chǎn)管理方式,通常嚴重制約著企業(yè)又好又快發(fā)展。如何加強能效管理,著力節(jié)能減排、降耗增效,成為企業(yè)的重要任務(wù)。在某大型鑄造企業(yè),眾多的空氣壓縮機是該企業(yè)的主要生產(chǎn)輔助設(shè)備之一,其日常運行產(chǎn)生大量附加能耗,包括空載損耗和壓差波動損耗等,同時產(chǎn)生約50%余熱,具有很大的節(jié)能降耗空間。本文結(jié)合某知名鑄造企業(yè)的管理需要及生產(chǎn)、設(shè)備現(xiàn)狀,從背景、用能現(xiàn)狀、技術(shù)方案、經(jīng)濟效益、運作模式和風險等方面進行系統(tǒng)的研究和分析,確定采用變頻技術(shù)及熱回收利用技術(shù),對空壓機實施節(jié)能改造,以達到節(jié)能降耗的目的,達到節(jié)能改造,控制生產(chǎn)成本的目的。
經(jīng)過對該企業(yè)的兩臺空壓機進行現(xiàn)場觀測,獲取并記錄其能耗數(shù)據(jù)。空壓機品牌型號:英格索蘭螺桿式空壓機,型號為MM75,容積流量12.1m3,排氣壓力0.8~0.85MPa,額定功率75KW。壓力設(shè)定為0.6-0.65Mpa,壓力波動范圍8%左右。
具體運行能耗數(shù)據(jù)為:
1#機運行時間37851小時,加載時間26024h,空載時間11827h,加載時間占運行時間的68.7%,空載時間占運行時間的31.3%。
2#機運行時間19825h,加載時間11670h,空載時間8155h,加載時間占運行時間的59.9%,空載時間占運行時間的40.1%。
1#機、2#機均采用空氣冷卻方式散熱,均未對余熱進行回收。
該兩臺空壓機均具有較大的節(jié)能空間。
相關(guān)技術(shù)設(shè)備
(1) 智能空壓站
智能空壓站系統(tǒng)是一種從實際需求工藝出發(fā),高效管理壓縮空氣供氣端,合理分配使用端,使系統(tǒng)能效利用最大化,實現(xiàn)無人值守、便捷管理的新型空壓站系統(tǒng)。
系統(tǒng)優(yōu)勢
直觀及時反映現(xiàn)場實際情況,便于高效管理;
最大程度的消除卸載和低效率運行工況,使空壓機運行在高效氣區(qū)間,提高能效利用率。
穩(wěn)定各級管網(wǎng)壓力;
減少錯覺需求造成的能效浪費
流量組合經(jīng)濟調(diào)節(jié)范圍大,有效應(yīng)對間歇及突發(fā)用氣,
管理維護方便。
(2) CT6800型螺桿空壓機專用變頻設(shè)備
產(chǎn)品特點:整體模塊化設(shè)計,無需復(fù)雜的安裝和調(diào)試,無外圍設(shè)備。變頻啟動運行,具備以下優(yōu)勢:
啟動平穩(wěn),啟動電流小,無電網(wǎng)沖擊;
恒轉(zhuǎn)矩、速度矢量控制;
調(diào)節(jié)范圍大,滿足各種用氣量波動需求;
壓力波動最小,氣源輸出穩(wěn)定。
(3) CT2800WHR型空壓機熱回收系統(tǒng)
該系統(tǒng)為空壓機外部系統(tǒng),通過油管以及連接件與空壓機相連進行換熱。
系統(tǒng)特點
大屏幕、人性化的界面實時顯示集熱器水溫、水箱水位、管道水溫、時鐘和系統(tǒng)工作流程;
“自動+手動”運行模式,可 24 h供水,也可分5個時段供水,每個時段供水2~5h;
冬季防凍循環(huán)(5 度),定溫、變量變頻供水;
控制柜箱,彩鋼外殼,防水型;
壓縮機的正常的工作油溫,不破壞壓縮機的正常工作;
熱回收利用,節(jié)能環(huán)保,減少溫室氣體排放;
采用聚氨酯發(fā)泡棉三層保溫管,導(dǎo)熱系數(shù)極低,可使水介質(zhì)熱損失降至傳統(tǒng)管材的25%,1000米距離溫差約小于5%。
技術(shù)方案選擇
對2臺型號MM75英格索蘭螺桿式空壓機中的1臺進行變頻改造,變頻采用速度矢量控制模式,算法采用PID控制模式,2臺空壓機實現(xiàn)智能聯(lián)控,空壓機站系統(tǒng)實現(xiàn)恒壓供氣閉環(huán)控制。
空壓機熱回收系統(tǒng)利用水作為中間介質(zhì)進行熱量交換,采用同程截流式反串換熱技術(shù)冷卻高壓高溫氣體,智能監(jiān)控系統(tǒng)壓力和溫度,輸出適用溫度的熱水供應(yīng)燃氣鍋爐。不僅可以提高空壓機的產(chǎn)氣效率,而且可減少天然氣的用量。
節(jié)能改造實施方案
⑴ 變頻改造
選用CT6800型螺桿空壓機專用變頻設(shè)備控制已有空壓機站系統(tǒng),使之成為高效、節(jié)能、便捷的新型智能空壓站系統(tǒng)。根據(jù)實際運行狀況,2臺空壓機選取1臺進行變頻改造,另外1臺工頻運行。在變頻調(diào)速方案中,把母管壓力作為控制對象,通過壓力變送器將母管的壓力P轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘査徒o智能控制器,與用戶的壓力設(shè)定值進行比較運算,產(chǎn)生控制信號(電壓或電流)去控制變頻器運行,變頻器控制電機的工作頻率與轉(zhuǎn)速,從而使實際壓力始終恒等于用戶設(shè)定的壓力。同時具備故障自動保護、記錄,零部件更換提醒,期望壓力靈活設(shè)置等功能。
⑵余熱回收利用
建設(shè)空壓機熱回收利用系統(tǒng)。選用CT2800WHR型設(shè)備,采用同程截流式反串換熱技術(shù),對空壓機所產(chǎn)生的高溫高壓的氣體用水進行冷卻,智能監(jiān)控系統(tǒng)壓力和溫度,產(chǎn)生40~50oC(根據(jù)季節(jié)不同)的熱水,通過新建管道(約350M
)輸送至鍋爐房,作為預(yù)熱水供應(yīng)現(xiàn)有2t和4t的燃氣鍋爐,從而達到節(jié)省天然氣的效果。
直接經(jīng)濟效益
本案例直接經(jīng)濟效益主要來源于消除空壓機運行時的附加功耗(主要由輕載(空載)運行及壓差波動形成)和熱回收利用。
經(jīng)測算,該企業(yè)2臺空氣壓縮機經(jīng)節(jié)能改造,共可實現(xiàn)年降低輕載(空載)損耗10.2萬kw/h,壓差波動損耗5.4萬kw/h,折合節(jié)約電費約10.9萬元。年回收余熱熱量折合標煤約66t,相當于節(jié)約能源費用約20萬元。
間接效益
實施節(jié)能改造后,空壓機設(shè)備性能將大幅提高,帶來以下間接效益:
供氣壓力穩(wěn)定;
啟動平穩(wěn),啟動電流小,無電網(wǎng)沖擊;
控制精確、壓力波動??;
避免重復(fù)啟停,效率提升。
社會效益
節(jié)能改造的實施,使該企業(yè)在減少能源使用量,提升能源使用效率的同時,大幅減少二氧化碳溫室氣體排放,切實響應(yīng)了國家節(jié)能減排政策。
(1) 本案例遴選的節(jié)能技術(shù)、設(shè)備、改造方案先進、適用、可靠,是目前空壓機節(jié)能最佳解決方案,符合該企業(yè)實際生產(chǎn)狀況。
(2) 本案例具有投資少、實施條件優(yōu)越、節(jié)能效果顯著等特點,靜態(tài)投資回收期僅一年左右。
(3) 本案例實施后經(jīng)濟效益顯著,為該企業(yè)實現(xiàn)年節(jié)約電量約15.6萬kw/h,年回收熱量4.64億千卡,折合節(jié)約標煤約118t,減少二氧化碳排放292.9t,有效降低了溫室氣體排放量。經(jīng)濟效益與社會效益均十分顯著。
(4) 本案例采用合同能源管理模式實施,該模式為國家大力推廣,可充分保證項目實施效果,避免用能單位技術(shù)和投資風險。
(5) 本案例為相關(guān)企業(yè)加強能效管理具有典型示范作用。
10.3969/j.issn.1001-8972.2015.23.023