【摘 要】給煤機作為鍋爐重要輔機之一,直接影響鍋爐自動投入。選取業(yè)績良好生產商,加強監(jiān)造工作,精細化安裝是確保給煤機正常運行的必要條件。本文就某電廠耐壓式計量給煤機投運后存在的煤量指示偏差、漏粉嚴重等問題進行了分析,總結了問題的原因,提出了解決方案,經實施改造處理后取得了良好的效果。
【關鍵詞】給煤機 煤量 偏差 漏粉
1引言
目前,大型機組鍋爐均采用直吹式制粉系統(tǒng),即一臺磨煤機配備一臺給煤機,磨煤機磨出的煤粉直接吹入鍋爐內燃燒,磨煤機與燃燒器中間沒有煤粉倉,給煤機的給煤量就是鍋爐入爐煤量。因此當給煤機運行不穩(wěn)定導致鍋爐入爐煤量發(fā)生變化時,會導致鍋爐負荷、壓力、溫度等參數(shù)的波動,影響到鍋爐穩(wěn)定運行。此外,隨著機組容量的不斷增大、壓力等級的不斷提高,機組自動化水平也相應提高,而給煤量的準確、可靠對自動調節(jié)系統(tǒng)的穩(wěn)定投入顯得尤為重要,是影響自動投入的最主要因素之一。本文針對某電廠給煤機運行中存在的煤量偏差大、漏粉嚴重等問題進行了分析并提出了解決方案,并經過改造取得了良好的效果。
2設備概況
某電廠鍋爐選用1176t/h亞臨界參數(shù)自然循環(huán)煤粉鍋爐,以燃燒褐煤為主,每臺鍋爐配備6臺中速磨煤機,并配6臺耐壓稱重給煤機。
2.1給煤機參數(shù)
給煤機選用由某制造廠生產的型號為JGC-30B的耐壓式計量給煤機,主要技術參數(shù)見表1:
表1:給煤機主要技術參數(shù)
名 稱 單 位 參 數(shù)
給煤出力 t/h 10-60
給煤距離(給煤機進煤口中心至出煤口中心距離) mm 3500
進煤口法蘭內徑(即進煤口煤閘門內徑尺寸) mm 900
出煤口法蘭內徑(即出煤口煤閘門內徑尺寸) mm 610
主驅動電動機功率 kW 4.0
清掃鏈電動機功率 kW 1.5
密封風風壓 Pa 15000
密封風風量 Nm3/min 7-9
稱量精度 %。 ±0.5
2.2給煤機結構
全封閉稱重給煤機設備主要由封閉殼體、皮帶輸送裝置、稱重裝置、清掃裝置、相關報警裝置及控制系統(tǒng)等組成。
(1)機殼。由進、出煤口,進、出口閘板門,前后端蓋和照明燈等部分組成,形成一個封閉空間。進出口閘門用于控制煤流的進出,前后端蓋、觀察孔及側門用螺絲緊固于筒體,以便于檢修和運行監(jiān)視。
(2)皮帶輸送裝置。由電動機、減速機、皮帶驅動滾筒、張緊滾筒、皮帶支承板,以及給煤膠帶等組成,將原煤從煤倉落煤口輸送到磨煤機里。
(3)稱重裝置。稱重機構位于給煤機進煤口與驅動滾筒之間,由稱重托輥、傳感器和積算器等部件構成。當皮帶輸送機輸送原煤時,原煤的重量通過稱重托輥作用于傳感器,產生一個正比于載荷的電壓信號并送入積算器,同時積算器接受由轉速傳感器傳來的速度信號,通過對重量信號和轉速信號的積分運算得出瞬時煤量值。
(4)清掃裝置。在給煤機皮帶機構下面設有鏈式刮板清理機構,及時清除下落在給煤機機殼底部的積煤,以防止給煤自燃及影響膠帶滾筒的正常工作。
(5)斷煤及堵煤信號裝置。斷煤信號裝置在膠帶上方,為一擋板裝置,當膠帶上無煤時,擋板下垂,發(fā)出信號傳遞至運行集控室,表示皮帶上無煤。堵煤信號裝置安裝在給煤機的出口處,其結構與斷煤信號類似。
(6)密封空氣系統(tǒng)。在正壓的直吹式制粉系統(tǒng)中,為了防止磨煤機中的熱風倒流到給煤機,在給煤機本體進口的下方,設有密封空氣法蘭接口,與密封風管相連接,密封風引自一次風機出口壓力冷風。
密封風壓過低會導致熱風倒回進入給煤機內,煤粉將積存在門框或其他凸出部分,引起煤的自燃;密封風壓過高,風量過大,容易將煤粒從膠帶上吹落,使稱量精度下降,并增加刮板清理機構的負荷,并使觀察孔內產生塵霧,影響正常的觀察。
2.3給煤機工作原理
原煤由全封閉稱重給煤機上部煤斗經落煤管落入給煤機,內部輸送裝置把物料均勻地輸送到出料口。當原煤通過電子皮帶秤時,重量信號和速度信號送到積算器, 計算出瞬時流量和累積量,并顯示于稱重控制器前面板。同時將一個信號送到給煤機控制器,控制器經過計算,計算出實際煤量與控制煤量是否有偏差,否則將輸出一個控制電流給變頻控制器,改變給煤機電機轉速,從而調整給料量,最終保證實際給煤量與指令一致。
同時,控制器一旦接收上級(DCS)系統(tǒng)發(fā)出的指令后,立即將瞬時給煤信號與指令信號相比較,根據比較后的結果,用變頻器改變主電機的轉速,使實際給煤量與指令相同,以滿足鍋爐燃燒系統(tǒng)調整的需要。
在給煤機工作的同時,控制器還可輸出多種狀態(tài)或報警信號,如給煤機狀態(tài)信號,堵煤、斷煤、跑偏及超溫信號等。
3存在的問題及原因分析
(1)某電廠給煤機投運后,主要存在以下問題:1)給煤機密封不良,漏粉嚴重。給煤機投運后,從前后端蓋接合面、出口法蘭等處漏粉,多次緊固螺絲、涂抹密封膠后堵漏效果不明顯。2)集控室指示煤量與實際煤量有偏差。3)給煤機進口閘板卡澀,無法關閉。出口煤閘板開關時間超標,無法滿足磨煤機跳閘后要求快速關閉給煤機出口門的保護要求。
(2)原因分析:1)給煤機漏粉的原因。設備到貨時間長,密封膠墊老化,前后端蓋鋼板材質太薄,緊固螺絲后鋼板變形,導致密封不嚴。出口法蘭密封裝置設計不合理,漏粉嚴重。另外由于給煤機密封風風壓和風量無調節(jié)措施,內部正壓過大,給煤機內風煤擾動現(xiàn)象嚴重,加重了漏粉現(xiàn)象。2)給煤機煤量指示偏差的問題?,F(xiàn)場給煤機計量部分的標定裝置不夠完善,稱重傳感器無保護措施,在惡劣的環(huán)境下使用故障頻繁,使用壽命降低。3)給煤機進口閘板門卡澀原因。閘板門插板無滑道,帶負荷調整時卡澀嚴重,門蓋只三面緊固,靠筒體側無封閉措施,漏風漏粉嚴重。門體框架強度不夠,受力容易變形,如有煤粉容易卡死。
4解決方案
(1)解決漏粉問題。更換密封條,對前后端蓋進行加強。對給煤機出口處落煤管道進行改造,加環(huán)形密封風裝置。對密封風系統(tǒng)進行改造,加裝調節(jié)風閥和軟連接。
(2)解決煤量偏差問題?,F(xiàn)場計量標定為鏈碼,但是無鏈碼標定裝置機構,改造為掛碼標定,增加掛碼標定裝置。稱重傳感器為波紋體,無保護措施,在惡劣的環(huán)境中容易造成信號有偏差,加裝不銹鋼防護罩,同時更換精度不符合要求的控制儀表。
(3)解決給煤機進出口閘板卡澀問題。為減少閘板門插板與門本體的滑動摩擦,加裝滾動軸、滾輪或加裝插板滑道,以降低閘板開關阻力。
5改造效果
通過改造,有效解決了給煤機漏粉和進出口閘板卡澀問題,徹底解決了煤量偏差問題,為給煤機安全、穩(wěn)定運行創(chuàng)造了條件。
6結語
給煤機作為鍋爐重要輔機之一,應加強對設計、制造、安裝等階段的全過程控制。在招標階段要選取業(yè)績良好、信譽度搞的生產制造商,制造階段要加強監(jiān)造工作,確保設備制造符合國家技術規(guī)范和技術協(xié)議要求,安裝階段要嚴格按照設備說明書及廠家指導進行安裝,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,避免投運后發(fā)現(xiàn)問題再進行處理,導致重復性工作,浪費大量的人力、物力。
作者簡介:武平德(1959年),男,內蒙古人,碩士,高級工程師,從事電力建設管理工作。