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        MPS225中速磨煤機振動異常綜合治理

        2015-11-03 18:29:42牟寶岐
        中國科技縱橫 2015年20期

        牟寶岐

        【摘 要】某電廠2×600MW亞臨界燃煤空冷發(fā)電機組,鍋爐采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置MPS225型中速磨煤機12臺,在2008年機組投產后,發(fā)生磨煤機振動異常,嚴重影響鍋爐制粉系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行,危及機組安全生產,并污染區(qū)域環(huán)境。結合電廠燃料運輸、運行方式、安裝質量等因素,深入分析磨煤機振動異常的原因,通過實施綜合治理,消除了磨煤機振動異常故障,為同類型磨煤機的檢修、維護工作提供了有價值的技術資料。

        【關鍵詞】中速磨煤機 振動異常 原因分析 綜合治理

        1 MPS225中速磨煤機概況

        磨煤機設計參數如表1所示。

        磨煤機典型故障:兩臺機組自2008年投運后,12臺磨煤機陸續(xù)發(fā)生石子煤電動執(zhí)行器損壞、拉桿關節(jié)軸承損壞,拉桿密封圈泄漏,傳動盤密封環(huán)泄漏,液壓缸軸封泄漏及磨煤機殼體振動異常等重大設備故障,綜合故障特征可分為殼體振動異常和密封泄漏兩大類型。

        2 磨煤機振動異常分析及治理措施

        2.1 磨盤、磨輥間落入難以碾磨的鐵件、煤矸石等異物

        2.1.1 原因分析

        中速磨煤機能夠把一定粒度的原煤碾磨成合格的煤粉,但是,煤粉中攜帶的鐵塊、石塊外形尺寸較大,硬度遠遠高于煤的硬度,這些材料難以粉碎,進入磨煤機后,在磨輥與磨盤之間的研磨輥道形成障礙,引起磨輥上下劇烈跳動,導致磨煤機振動異常。電廠投產初期燃煤中攜帶大量鐵件及煤矸石,雖然經過輸煤系統(tǒng)皮帶除鐵器、圓盤除鐵器及多道分離格柵,仍無法有效清除,隨煤粉進入磨煤機后,發(fā)生磨煤機內有異常聲響及殼體劇烈振動現象,經停磨檢查,發(fā)現磨盤瓦上有采煤機截齒、螺栓、鋼筋等外型較大的鐵件,清除后,磨煤機運行正常、無異音、殼體振動無異常。

        2.1.2 處理措施

        (1)提高原煤質量。配套煤礦投產后,終止了礦建期間劣質工程煤供應,開采的煤質優(yōu)良、穩(wěn)定,煤矸石量顯著降低,達到設計煤質標準;使用大采鎬煤炭開采技術,采煤設備鐵件脫落異常得到控制,煤粉中攜帶的大型鐵件顯著減少。

        (2)調整除鐵器位置,提高除鐵效率。通過檢查輸煤系統(tǒng),發(fā)現皮帶式除鐵器和圓盤除鐵器與輸送皮帶設計間距偏大,造成除鐵效果降低,采用降低除鐵器安裝位置的措施,間距由原設計450mm降低到400mm,提高除鐵器對原煤中鐵件的吸附能力;并在皮帶除鐵器下方加裝落煤斗蓋板,防止除鐵器分離出的鐵件掉入落煤斗,提高了輸煤系統(tǒng)的除鐵效率。

        2.2 磨煤機斷煤

        2.2.1 原因分析

        (1)磨煤機煤層厚度不足。根據磨煤機加載傳遞系統(tǒng)“受力狀態(tài)圖”,三個磨輥沿圓周方向均布于磨盤滾道上,每只磨輥的重量9.8噸,運行時,碾磨力則由液壓加載系統(tǒng)產生,通過靜定的三點系統(tǒng),每只磨輥承載6.5-11MP的液壓加載力,這些力全部作用在磨盤上,并經傳動盤、減速機后通過底板傳至混凝土基礎。磨煤機磨盤、磨輥碾磨部件材質選用鉻鑄合金鐵,硬度極高,在磨煤機斷煤異常狀況,磨盤和磨輥的碾磨軌道上煤層厚度小于20㎜,運行中產生振動異常現象。

        (2)原煤倉落煤管道堵塞。2009年2月,#1爐B給煤機在1周內發(fā)生2次斷煤故障,經檢查,由于原煤在輸送過程中攜帶水,落入原煤倉后,煤粉和水凍結形成大煤塊,卡在原煤倉落煤口,堵塞落煤管,造成給煤中斷;2009年4月,#1爐F給煤機發(fā)生2次斷煤故障,經檢查由于煤塊卡塞落煤管,造成給煤中斷。以上故障顯示,在磨煤機斷煤時,均發(fā)生磨煤機振動異常現象。

        (3)給煤機卡塞。2009年2月、4月,#1爐B給煤機發(fā)生2次斷煤故障,經檢查,B原煤倉入口落煤槽部位存在格柵局部變形、柵架鋼筋脫落缺陷,形成較大孔洞,大煤塊落入原煤倉,卡在給煤機入口機殼與輸送帶(下部裝有金屬托架)部位,造成給煤機停運、磨煤機斷煤故障,發(fā)生磨煤機振動異常。

        2.2.2 處理措施

        (1)完善制粉系統(tǒng)運行操作程序。沈重M225磨煤機啟動順序:啟動密封風機—啟動潤滑油系統(tǒng)—啟動液壓油站—開啟冷風調節(jié)擋板—開啟熱風調節(jié)擋板—調節(jié)冷風調節(jié)擋板—啟動磨煤機—啟動給煤機—磨煤機加載至正常運行—風煤調節(jié)。此程序先啟動磨煤機,再啟動給煤機,即無法頂升磨輥啟磨,也無法提前向磨盤布煤,在啟磨前磨輥與磨盤直接接觸,碾磨區(qū)無煤層,啟磨初期,會發(fā)生磨煤機振動異常現象。電廠組織磨煤機運行方式專題討論會,制定磨煤機預布煤的技術措施,首先啟動給煤機,以每小時20噸的給煤率供煤2分鐘,約600-700Kg煤粉,啟磨后可在磨輥與磨盤之間的碾磨軌道形成煤層,然后,按照沈重M225磨煤機啟動程序操作磨煤機運行,減小了磨煤機啟動初期由于碾磨區(qū)域無煤產生的振動異常,達到磨煤機啟動、停止運行操作快捷的效果。

        (2)提高輸煤系統(tǒng)設備可靠性。輸煤檢修班定期檢查落煤格柵,及時修補完善損壞的格柵;在#2膠帶輸送機頭部增加大塊煤粉分離器,有效分離原煤中攜帶的大煤塊,防止大煤塊進入原煤倉堵塞落煤管或卡塞給煤機;做好煤場的防凍措施,預防冰塊、水流入原煤倉,做好煤場及輸煤系統(tǒng)維護工作,提高輸煤系統(tǒng)設備可靠性。

        (3)加強設備監(jiān)護,執(zhí)行定期工作,及時消除故障。加強運行人員工作責任心,認真監(jiān)護系統(tǒng)制粉系統(tǒng)運行狀況,定期進行設備就地巡檢,及時處理突發(fā)設備異情;維護班組每月定期檢測除鐵器的磁感應強度,數值不低于900高斯,提高除鐵器的可靠性。

        2.3 磨輥、磨盤、加載架不同心

        2.3.1 原因分析

        轉動機械的同心度是確保設備正常運轉的重要參數,轉動速度越高,中心距離越大,徑向、軸向跳動越顯著,相應的振動數值增大。在磨煤機安裝期間,同心度、裝配間隙等施工質量極其重要,必須嚴格控制以下質量監(jiān)督項目:

        ①磨煤機基框中心與基礎中心線偏差小于2mm;②減速機臺板面標高偏差0-10mm,水平偏差0.1 mm/m;③拉桿臺板面標高偏差0-10mm,水平偏差0.1 mm/m;④減速機與基框中心偏差+0.4mm,減速機輸出軸端面水平偏差小于0.2mm;⑤下架體支承環(huán)與減速機輸出軸同心度偏差不大于0.3mm;⑥三個磨輥找正桿尖端相聚于一點,并與磨煤機中心重合,標高與中心偏差均不大于3mm;⑦導向板與限位板的間隙在3-5mm 范圍。

        以上每一項數據極為重要,必須測量、調整磨輥、磨盤、加載架的中心位置,裝配數值超標均會影響磨煤機載荷分布,導致磨煤機運行振動數值增大。

        2.3.2 處理措施

        找正磨輥、磨盤、加載架同心度。在#1爐C磨檢修中心找正項目中,控制以下工藝質量:

        ①檢查加載球碗與調心鋼球同心度,頂升磨輥,使用撬杠調整球碗位置,使其中心對中;②檢查加載架中心與減速機輸出軸中心同心,使用千斤頂調整加載架位置,同心偏差小于3mm;③檢查調整3只磨輥中心與加載架中心同心度、減速機輸出軸同心度,使用千斤頂調整磨輥位置,中心距偏差≤3mm;④檢查磨輥擺動角度,使用楔形塞尺測量輥柱內側、外側上下輥窩間距,使用千斤頂調整磨輥,要求輥柱四周間隙均勻,間距偏差+2mm。#1爐C磨中心找正、運行記錄如表2所示。

        2.4 加載架限位板及中架體導向扳裝配間隙磨損超標

        2.4.1 原因分析

        (1)限位板與導向扳硬度不符合設計要求。限位板材料為GP16,設計硬度500HB,導向扳采用Q235鋼板表面堆焊耐磨層結構,耐磨層設計硬度400HB,在磨煤機檢修時,測量限位板硬度420HB,導向扳硬度310HB,部件實際硬度未達到設計值,耐磨性能降低,達不到預期的使用壽命。

        (2)未定期調整限位板與導向板間隙。由于制粉系統(tǒng)熱一次風采用母管制結構,C磨煤機熱一次風氣動擋板存在關閉不嚴密缺陷,發(fā)生漏風缺陷,無法有效隔離系統(tǒng),造成磨煤機內部溫度70℃,在機組運行期間無法實施磨煤機內部檢修工作。使磨煤機限位板與導向扳工作面間隙不斷增大,發(fā)生設備運行時撞擊力增大、加劇了限位板與導向扳磨損程度,造成磨煤機殼體振動值不斷增大劣化趨勢。大修檢查發(fā)現B、C磨導向扳表面7mm的防磨堆焊層磨損,導向扳磨損厚度7mm,限位板磨損量12mm,總的磨損厚度26mm,配合間隙嚴重超標。

        2.4.2 處理措施

        (1)使用質量合格的限位板及導向扳,限位板硬度500HB,導向扳耐磨層硬度400HB;采購質量合格的限位板及導向扳,并做好備件材質、硬度等質量檢測及驗收,嚴格控制備件質量合格。

        (2)調整限位板與導向扳間隙。在磨煤機檢修中,檢查調整限位板與導向扳間隙,調節(jié)導向扳底部調節(jié)墊片厚度,使其工作面間隙為0-1mm,非工作面間隙在3-5mm,緊固連接螺栓;檢查3個導向板工作面、非工作面間隙均勻,偏差<2mm。

        (3)定期校正熱一次風氣動插板門開度。在每年機組檢修中,檢查插板門開關位置及鎖緊機構,調整限位塊開、關位置,更換插板門密封盤根,檢修后,插板門關閉嚴到位,密封嚴密,為磨煤機狀態(tài)檢修工作提供安全保障。

        (4)認真做好設備定期維護工作。嚴格執(zhí)行《磨煤機定期檢查維護標準》,做好定期檢查工作,檢測非工作面間隙在8mm時,通過更換墊板厚度,調整間隙在3-5mm,提高設備的健康狀況及可靠性能。

        2.5 磨輥、磨盤磨損嚴重,各部位磨損不均勻

        2.5.1 原因分析

        磨輥和磨盤是中速磨的重要碾磨部件,在碾磨、粉碎煤粉的同時也受到磨損,長期運行,造成磨輥碾磨區(qū)域凸凹不規(guī)則的磨損,磨盤瓦也發(fā)生高低不均勻的磨損,這些缺陷增大了磨輥輥套的橢圓度和磨盤碾磨軌道的不平整度,在液壓加載力得作用下,磨輥在磨盤上產生沖擊振動。檢查D磨發(fā)現,磨盤瓦的中間部位磨損嚴重,兩塊瓦連接部位磨損較輕,瓦兩端與中間部位平整度偏差16mm,磨盤瓦平整度偏差大。

        2.5.2 處理措施

        補焊磨輥輥套及磨盤瓦。清理,磨輥、磨盤表面,檢查各部位無裂紋,使用HCO¢2.8型焊絲補焊磨損部位,為提高焊接的平整度,先進行磨輥、磨盤表面找平焊接,減小磨輥滾套的橢圓度和磨盤碾磨軌道的不平整度,再實施整體堆焊作業(yè)。在補焊工作中,用磨輥、磨盤測量樣規(guī)檢查焊接表面,使磨輥、磨盤表面符合規(guī)定圓弧標準,偏差小于4mm,以提高磨輥與磨盤的表面平整度,增大碾磨接觸面積,減小運行振動。在實施#1、#2爐磨煤機磨輥、磨盤堆焊后,磨煤機運行振動值顯著減小。#1爐A磨煤機磨盤、磨輥堆焊后記錄如表3所示。

        2.6 下架體地腳螺栓松動或斷裂

        2.6.1 原因分析

        下架體各地腳螺栓孔受力不均勻。磨煤機下架體承載著中架體、分離器的重量及運行時磨輥對導向架的沖擊力,所有的靜載荷與動載荷都通過下架體底腳螺承載。雖然,在下架體底部設計了23條¢24×400mm的地腳螺栓,但是,在電動機中心線兩側90°范圍和石子煤排渣孔中心兩側44°范圍下架體是中空結構,兩個空腔之間的下架體只布置了2條底腳螺栓,在其上部的中架體布置著磨輥導向裝置,承載較大的動載荷,此處的2條螺栓和電動機左側的螺栓長期承受較大應力,發(fā)生材質疲勞,在應力超過螺栓的屈服極限時發(fā)生地腳螺栓斷裂。這些部位機殼振動數值顯著增大。

        2.6.2 處理措施

        重新安裝地腳螺栓,加固下架體。將下架體殼體平均分布8點,在混凝土基礎開鑿¢200×800mm的圓孔,并鑿平兩側基礎麻面,安裝¢42×800mm底腳螺栓并找正,向底腳螺栓孔內澆筑無收縮灌漿料;在下架體上焊接600×200×20mm支座,地腳螺栓布置在支座中心位置;待灌漿料凝固程度達70%后,調整墊鐵,緊固底腳螺栓,使下架體固定牢固;點焊墊鐵,進行支座二次灌漿,終緊地腳螺栓。經過磨煤機基礎加固處理,下架體各部位固定牢固,下架體振動值小于50um,振動顯著降低。

        3 綜合治理效果

        通過加固磨煤機下架體、補焊輥套和磨盤瓦、執(zhí)行磨煤機定期維護工作、完善磨煤機操作程序、提高磨煤機檢修質量、控制原煤攜帶的“三塊”、水及冰雪等治理措施,12臺磨煤機殼體振動數值≤46um、減速機振動數值≤19um,因振動異常停磨現象顯著減少,取得了預期振動異常治理效果,并減少了磨煤機和給煤機日常維護工作及維護成本。磨煤機下架體及減速機振動記錄如表4所示。

        4 結語

        中速磨煤機振動異常的原因是多方面的,本文結合電廠燃料運輸及制粉系統(tǒng)設備,從運行方式、安裝質量、檢修質量、定期維護工作、設備磨損趨勢等方面深入分析原因,合理制動治理措施、控制施工質量,達到了預期治理效果,積累了可貴經驗,為同類型磨煤機振動異常故障治理提供借鑒和參考。

        參考文獻:

        [1]沈陽重型機械有限公司.《中速磨煤機安裝使用說明書》.

        [2]北京電力設備廠.《ZGM113G型中速輥式磨煤機使用和維護說明書》.

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