鄭紅梅,閆其龍,陳 科,丁曙光,黃海元
(合肥工業(yè)大學(xué) 機(jī)械與汽車(chē)工程學(xué)院,合肥 230009)
釹鐵硼磁環(huán)由于其優(yōu)異的磁性能而被稱為“磁王”。釹鐵硼具有極高的磁能積和矯頑力,同時(shí)高能量密度的優(yōu)點(diǎn)使釹鐵硼永磁材料在現(xiàn)代工業(yè)和電子技術(shù)中獲得了廣泛應(yīng)用[1],相應(yīng)地對(duì)磁環(huán)生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)效率提出很高要求。
該釹鐵硼磁環(huán)屬于粉末冶金壓制品,具有鐵磁性。壓制成型的磁環(huán)需要搬運(yùn)碼放之后燒結(jié)固化,在未進(jìn)行燒結(jié)前,脆性大、易碎;抓取移動(dòng)過(guò)程中要保持產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)完好,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如圖1所示。實(shí)際生產(chǎn)中搬運(yùn)碼放的工序由人工完成,生產(chǎn)效率低,人工成本高;而且人工抓取容易使工件變形甚至報(bào)廢,生產(chǎn)質(zhì)量無(wú)法保障。
圖1 釹鐵硼磁環(huán)工件圖
為此,開(kāi)發(fā)一種三自由度搬運(yùn)機(jī)械手[2],該機(jī)械手手爪使用吸盤(pán)吸取工件避免磁環(huán)受徑向力作用變形,X、Y兩個(gè)方向的協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)完成碼放工作。
粉末冶金成型機(jī)的工作速度是每分鐘成型12個(gè)磁環(huán),在生產(chǎn)周期內(nèi),要求將壓制完成的釹鐵硼磁環(huán)自動(dòng)吸取、移送、擺放;擺滿整個(gè)托盤(pán)后能夠自動(dòng)卸盤(pán)、上盤(pán)并回到初始裝盤(pán)處繼續(xù)擺放工件;磁環(huán)在工件存放盤(pán)的擺放要緊湊,在達(dá)到精度要求的前提下盡量節(jié)省工件存放盤(pán)的擺放空間。同時(shí)具有自動(dòng)循環(huán)、手動(dòng)和調(diào)試工作模式,以及故障報(bào)警、緊急停止等安全功能。
根據(jù)以上設(shè)計(jì)要求,整個(gè)搬運(yùn)機(jī)械手可分為控制系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等部分組成。傳送過(guò)程要求精確定位且平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn),為此選用同步帶結(jié)合滾珠絲杠的傳動(dòng)方案。由于釹鐵硼磁環(huán)脆性大,取工件執(zhí)行機(jī)構(gòu)不能使用夾持機(jī)械手方案,而粉末冶金具有鐵磁性,選用電磁吸盤(pán)吸取工件[3]。選用的釹鐵硼磁環(huán)搬運(yùn)機(jī)械手設(shè)計(jì)方案如圖2所示。
圖2 釹鐵硼磁環(huán)搬運(yùn)機(jī)械手設(shè)計(jì)方案
系統(tǒng)啟動(dòng)后,首先回到初始工作狀態(tài)——Y向絲杠歸原點(diǎn)(磁環(huán)推出位置)和X向絲杠歸原點(diǎn)(存放盤(pán)上盤(pán)位置),同時(shí)上盤(pán)氣缸3頂起,卸盤(pán)氣缸13和吸盤(pán)氣缸12收回。
XY工作臺(tái)協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)完成定位擺放工作,Y向絲杠定位磁環(huán)X向位置,X向絲杠定位磁環(huán)Y向位置。Y向絲杠每擺滿一列工件,X絲杠移動(dòng)一個(gè)列間距的距離。
抓取、放下磁環(huán)通過(guò)吸盤(pán)和吸盤(pán)氣缸完成,吸盤(pán)氣缸下降到吸盤(pán)和磁環(huán)有效動(dòng)作的距離內(nèi),吸盤(pán)通電,吸取工件;吸盤(pán)斷電則放下工件。
上盤(pán)和卸盤(pán)動(dòng)作可分解為如下過(guò)程:人工將存放盤(pán)放在上盤(pán)氣缸上,當(dāng)X向絲杠歸原點(diǎn)后,上盤(pán)氣缸3落下,將存放盤(pán)放置在絲杠螺母載物臺(tái)上,X向絲杠帶動(dòng)存放盤(pán)運(yùn)動(dòng)到指定初始擺放位置完成上盤(pán)動(dòng)作。當(dāng)存放盤(pán)滿盤(pán)后,X向絲杠快速移動(dòng)到卸盤(pán)位置,卸盤(pán)氣缸13頂起,完成卸盤(pán)動(dòng)作。操作工人在下一個(gè)工件存放盤(pán)滿盤(pán)之前,搬走缷盤(pán)氣缸上支撐的滿工件存放盤(pán),并在上盤(pán)氣缸上放一個(gè)空盤(pán)。
PLC是整個(gè)控制系統(tǒng)的核心,主要完成信號(hào)的采集和處理、伺服定位控制、氣動(dòng)系統(tǒng)控制、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)指示等功能[4]。伺服驅(qū)動(dòng)器作為驅(qū)動(dòng)設(shè)備,接收來(lái)自PLC的指令脈沖,驅(qū)動(dòng)電機(jī)完成高精度的定位,并反饋給PLC伺服準(zhǔn)備就緒、伺服完成和伺服報(bào)警等信號(hào)。氣缸是主要的執(zhí)行機(jī)構(gòu),通過(guò)PLC控制電磁換向閥完成對(duì)氣缸的控制。機(jī)械手控制系統(tǒng)組成如圖3所示。
圖3 機(jī)械手控制系統(tǒng)組成
在選擇PLC時(shí)需要考慮以下幾點(diǎn)[5]。
1)PLC控制器以及允許的拓展模塊的I/O總點(diǎn)數(shù)能夠滿足控制要求。
2)PLC硬件配置和控制功能相適應(yīng)。
機(jī)械手控制系統(tǒng)主要的I/O點(diǎn)是被位置檢測(cè)開(kāi)關(guān)、報(bào)警指示燈以及伺服控制端口占用。估算控制系統(tǒng)需要24個(gè)輸入點(diǎn),19個(gè)輸出點(diǎn);留取15%的余量,從而選取輸入點(diǎn)28個(gè),輸出點(diǎn)22個(gè)。
PLC通過(guò)脈沖輸出控制伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng),PLC要實(shí)現(xiàn)同時(shí)控制兩個(gè)伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng),因此PLC至少需要兩個(gè)脈沖輸出端口。
選擇西門(mén)子S7-1214C為PLC控制器[6]。CPU主板擁有4路脈沖輸出(最高頻率100KHZ),可擴(kuò)展多達(dá)8個(gè)I/O信號(hào)模塊;完全滿足機(jī)械手控制要求。同時(shí)還擁有一個(gè)PROFINET接口用于編程、HMI和PLC間通信。
伺服驅(qū)動(dòng)器1和伺服驅(qū)動(dòng)器2分別表示釹鐵硼磁環(huán)搬運(yùn)機(jī)械手Y向絲杠和X向絲杠伺服運(yùn)動(dòng)。伺服驅(qū)動(dòng)器與PLC之間的信息交換包括伺服準(zhǔn)備就緒、定位完成、故障報(bào)警;脈沖輸出、脈沖方向、指令脈沖禁止輸入、伺服使能、報(bào)警解除[7]。PLC與外部環(huán)境信息交換包括一些工件和載物盤(pán)位置檢測(cè)接近開(kāi)關(guān)、工作臺(tái)極限位置限位、氣缸上下行程限位、氣缸控制電磁閥等。為了方便調(diào)試、使用和故障分析,需要一些手動(dòng)控制按鈕和狀態(tài)指示燈等輸入輸出設(shè)備。
本系統(tǒng)屬于非高精度位置控制系統(tǒng),脈沖輸出方式采用脈沖串加脈沖方向。PLC的輸入是24V,伺服驅(qū)動(dòng)器的輸入端口是5V的TTL電平,因此PLC與伺服驅(qū)動(dòng)器的端口之間需要串接2K的分壓電阻。
氣動(dòng)系統(tǒng)的電磁閥不能直接由PLC輸出驅(qū)動(dòng),需要使用一個(gè)中間繼電器(RY)隔離控制;伺服驅(qū)動(dòng)器輸出的信號(hào)是5V的TTL電平,PLC也不能直接使用,需要使用中間繼電器(KA)隔離控制(中間繼電器需并聯(lián)續(xù)流二極管以保護(hù)輸出接口)。西門(mén)子系列的PLC輸入端口是源/漏兩用型的[8],將輸入的M(1M、2M、3M)端口接電源負(fù)極時(shí)用作源型輸入(低電平有效),因此要選用PNP型的三線制常開(kāi)接近開(kāi)關(guān)。PLC的輸出是高電平輸出有效,所有PLC輸入到驅(qū)動(dòng)器的信號(hào),用共陰極接法連接。
X、Y方向的運(yùn)動(dòng)控制是該搬運(yùn)機(jī)械手定位擺放的關(guān)鍵,需要合理地配置伺服驅(qū)動(dòng)器的參數(shù),使伺服電機(jī)的運(yùn)動(dòng)滿足定位精度和運(yùn)行速度要求。伺服驅(qū)動(dòng)器參數(shù)設(shè)置過(guò)程如下[9]。
1)設(shè)置伺服驅(qū)動(dòng)器的電子齒輪比。電子齒輪比的設(shè)置與脈沖當(dāng)量有關(guān),磁環(huán)擺放的間距被設(shè)定為1mm,定位精度要求不高。而電子齒輪比的設(shè)置范圍在1/1000~1000之間,脈沖當(dāng)量選擇過(guò)大會(huì)使電子齒輪比超出允許范圍。根據(jù)公式(1)當(dāng)選取脈沖當(dāng)量為L(zhǎng)=0.001mm時(shí),電子齒輪比為873,符合以上要求。配套伺服電機(jī)采用20位增量式編碼器,同步帶減速比為1,絲杠螺距D=12mm,則伺服驅(qū)動(dòng)器的電子齒輪比為:
PLC的最高脈沖輸出頻率為100KHZ,在最高頻率下電機(jī)所能達(dá)到轉(zhuǎn)速Smax為:
伺服電機(jī)的額定轉(zhuǎn)速為3000r/min,最高轉(zhuǎn)速為6000r/min,所選電子齒輪比能夠滿足電機(jī)運(yùn)行速度范圍。
2)根據(jù)位置控制要求,伺服驅(qū)動(dòng)器需要設(shè)定在位置控制模式下,指令輸入方式為脈沖序列+脈沖符號(hào)。參數(shù)設(shè)置情況如表2所示。
表1 Y向絲杠伺服驅(qū)動(dòng)器參數(shù)設(shè)置
編程軟件采用西門(mén)子最新的全集成自動(dòng)化工具平臺(tái)TIA Portal,該軟件集成了Step7編程軟件以及WinCC組態(tài)軟件,使得PLC的編程和組態(tài)能夠在一個(gè)集成環(huán)境中完成,減少變量定義,使編程更簡(jiǎn)單高效[10]。
采用結(jié)構(gòu)化編程結(jié)合步進(jìn)順控指令進(jìn)行控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)。結(jié)構(gòu)化編程要求分別編程實(shí)現(xiàn)X、Y向絲杠運(yùn)動(dòng)以及相關(guān)氣缸動(dòng)作子程序,通過(guò)主程序調(diào)用各子程序。各個(gè)子程序則按照生產(chǎn)工藝的時(shí)間順序進(jìn)行設(shè)計(jì)。
PLC伺服準(zhǔn)備就緒輸入端口接通時(shí),機(jī)械手系統(tǒng)進(jìn)入初始化子程序,初始化動(dòng)作包括Y向、X向絲杠回原點(diǎn),上盤(pán)氣缸頂起,吸盤(pán)氣缸、卸盤(pán)氣缸收回。初始化動(dòng)作完成后,空托盤(pán)下降,橫向絲杠帶動(dòng)托盤(pán)運(yùn)動(dòng)到初始下料位置,按設(shè)定程序執(zhí)行搬運(yùn)動(dòng)作。每次碼放完成后,Y向絲杠進(jìn)入回原點(diǎn)程序,原點(diǎn)位置位于磁環(huán)推出位置,每次搬運(yùn)完成都回原點(diǎn),能夠避免多次運(yùn)行造成的累積誤差。機(jī)械手控制程序流程圖如圖4所示。
圖4 機(jī)械手控制程序流程圖
本課題根據(jù)工廠需要,設(shè)計(jì)了一種針對(duì)成型釹鐵硼磁環(huán)的自動(dòng)搬運(yùn)機(jī)械手。該系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔合理,有利于高效定位擺放多個(gè)工件;控制系統(tǒng)基于PLC控制,實(shí)現(xiàn)了工件自動(dòng)搬運(yùn)、托盤(pán)自動(dòng)裝卸和故障報(bào)警功能;達(dá)到了預(yù)期目的。該系統(tǒng)投入到實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用中將大大改善勞動(dòng)環(huán)境,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,具有廣泛的應(yīng)用價(jià)值和廣闊的市場(chǎng)前景。
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