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        氯化氫合成工序技術(shù)改造總結(jié)

        2015-10-25 06:57:04曹占國陳福新劉彩紅
        中國氯堿 2015年12期
        關(guān)鍵詞:制酸氯化氫氯氣

        曹占國,陳福新,劉彩紅

        (唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)

        氯化氫合成工序技術(shù)改造總結(jié)

        曹占國,陳福新,劉彩紅

        (唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)

        介紹了唐山三友氯堿有限責(zé)任公司在氯化氫合成工段進(jìn)行的多項(xiàng)技術(shù)改造,改造后改變了傳統(tǒng)的手動(dòng)控制模式,實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程自動(dòng)化操作,確保生產(chǎn)安全平穩(wěn)運(yùn)行。

        氯化氫合成;遠(yuǎn)程控制;安全生產(chǎn)

        唐山三友氯堿有限責(zé)任公司隸屬于唐山三友集團(tuán),現(xiàn)有燒堿生產(chǎn)規(guī)模50萬t/a。作為?;髽I(yè),公司發(fā)展始終堅(jiān)持將安全生產(chǎn)放在首位,不斷優(yōu)化工藝,提高生產(chǎn)水平。

        氯化氫合成工序生產(chǎn)過程涉及到氫氣、氯氣、氯化氫等危險(xiǎn)氣體,因傳統(tǒng)生產(chǎn)模式中自動(dòng)化程度較低,大多數(shù)氯堿企業(yè)為便于生產(chǎn)控制,均將合成崗位設(shè)置在生產(chǎn)區(qū)域以內(nèi)。該公司為提高生產(chǎn)安全性,改善職工工作環(huán)境,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際從氣量調(diào)節(jié)、純度分析、聯(lián)鎖保護(hù)設(shè)置等多方面進(jìn)行全方位自動(dòng)化程度提升,最終實(shí)現(xiàn)合成系統(tǒng)的遠(yuǎn)程控制,為生產(chǎn)崗位遠(yuǎn)離生產(chǎn)裝置區(qū)域提供工藝基礎(chǔ),引領(lǐng)氯化氫合成工藝進(jìn)入自動(dòng)化生產(chǎn)的全新領(lǐng)域,有利保障了生產(chǎn)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        1  工藝簡介

        來自氯氫處理工序合格的氯氣、氫氣按1∶1.05~1∶1.1的比例進(jìn)入石墨合成爐,其中氯氣進(jìn)入石英燈頭內(nèi)層,氫氣進(jìn)入石英燈頭外層,在燈頭頂部燃燒,生成的熱量由夾套內(nèi)的純水及塊孔換熱器內(nèi)的循環(huán)水移走,冷卻后的氯化氫氣體經(jīng)緩沖罐送往氯乙烯車間。

        根據(jù)生產(chǎn)需要,部分氯化氫氣體依次進(jìn)入一級石墨吸收器、二級石墨吸收器、尾氣吸收塔,自下而上被水吸收生成鹽酸,不溶氣由風(fēng)機(jī)進(jìn)行排空。氯化氫合成過程中產(chǎn)生的反應(yīng)熱由純水帶走,經(jīng)過蒸汽閃蒸罐產(chǎn)生的低壓蒸汽送往各下游用戶,工藝流程示意圖見圖1。

        圖1  工藝流程簡圖

        2  問題分析

        2.1手動(dòng)調(diào)節(jié)滯后

        合成爐是氯化氫合成過程的主要設(shè)備,傳統(tǒng)工藝中進(jìn)爐氣量、爐體冷凝酸排放、合成爐送氣、制酸的倒換,均為現(xiàn)場人員手動(dòng)控制,這為現(xiàn)場操作室遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)域帶來很大困難,一旦生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生波動(dòng),氣體壓力不穩(wěn)定,便無法進(jìn)行及時(shí)有效的負(fù)荷調(diào)整。

        2.2人工分析次數(shù)頻繁

        日常生產(chǎn)過程中,氯化氫與鹽酸的指標(biāo)控制尚無在線分析儀表,均需要人工取樣分析。為滿足生產(chǎn)系統(tǒng)氯平衡需求,合成調(diào)量次數(shù)較多,進(jìn)而造成指標(biāo)分析次數(shù)增多,勞動(dòng)強(qiáng)度加大。

        2.3聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)缺失

        對比自動(dòng)化程度較高的電解裝置,合成工序在傳統(tǒng)工藝中未設(shè)置相關(guān)聯(lián)鎖保護(hù)。前后系統(tǒng)的氣體輸送一旦出現(xiàn)問題,勢必造成合成工序氣體壓力的大幅波動(dòng)。例如后系統(tǒng)突然停車,氯化氫總管壓力升高,會(huì)造成合成爐憋壓,防爆膜炸裂等事故;前系統(tǒng)突然停車,氫氣壓力下降快于氯氣系統(tǒng),導(dǎo)致合成爐內(nèi)氯氣量過高,影響氯乙烯轉(zhuǎn)化過程的安全進(jìn)行[1]。為避免事故的發(fā)生,保護(hù)設(shè)備的正常運(yùn)行,需完善合成工序聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)。

        3  技術(shù)改造

        3.1進(jìn)爐氣量自動(dòng)調(diào)節(jié)

        每臺(tái)爐的進(jìn)爐氫氣、氯氣切斷閥后分別安裝自動(dòng)調(diào)節(jié)閥。并通過氫氣與氯氣的比值控制,實(shí)現(xiàn)進(jìn)爐氣量的自動(dòng)調(diào)節(jié)。

        開車初期,先將自動(dòng)閥打至一定開度,點(diǎn)爐成功后,現(xiàn)場人員與DCS人員聯(lián)系,調(diào)節(jié)氯氣自動(dòng)閥,同時(shí)現(xiàn)場緩慢打開手動(dòng)閥門,氫氣流量則與氯氣構(gòu)成比值自動(dòng)調(diào)節(jié),待現(xiàn)場手動(dòng)閥門全開后,交由DCS人員進(jìn)行提量操作。進(jìn)爐氣量的自動(dòng)調(diào)節(jié)有效保障了生產(chǎn)波動(dòng)過程中合成工序負(fù)荷調(diào)整的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。改造后單爐進(jìn)氣控制模式見圖2。

        圖2  進(jìn)爐氣量自動(dòng)調(diào)節(jié)

        3.2合成爐排酸自動(dòng)控制

        日常生產(chǎn)過程中,氯氣、氫氣在爐內(nèi)燃燒,因原料氣含水、氫氣含氧以及循環(huán)水滲漏等原因,在爐內(nèi)產(chǎn)生部分冷凝酸,需由現(xiàn)場操作人員定期進(jìn)行外排。

        為降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,對原有排酸管線進(jìn)行改造,利用合成爐氯化氫系統(tǒng)的壓力和U型管道連通器原理進(jìn)行自流排酸,使用液位開關(guān)檢測U型管道內(nèi)液位,及時(shí)聯(lián)鎖切斷或打開自動(dòng)切斷閥,避免氯化氫氣體因超壓破壞U型排酸作用和溢出,實(shí)現(xiàn)了合成爐冷凝酸自動(dòng)排酸,無需人工頻繁操作,確保了排酸過程中合成爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行,該項(xiàng)改造已申請國家專利,專利號(hào)為ZL201320307540.5。流程圖見圖3。

        圖3  合成爐排酸自動(dòng)化

        3.3倒?fàn)t操作遠(yuǎn)程切換

        合成工序日常生產(chǎn)過程中存在送氣與制酸2種生產(chǎn)過程。生產(chǎn)負(fù)荷波動(dòng)時(shí),需將合成爐由送氣倒至制酸?,F(xiàn)場人員手動(dòng)倒?fàn)t過程中,需與DCS人員聯(lián)系詢問進(jìn)爐氣體配比、爐壓、溫度等各項(xiàng)參數(shù),緩慢進(jìn)行閥門倒換。該過程一旦操作不當(dāng),易造成系統(tǒng)過氫或過氯,爐壓過高等危險(xiǎn)事故。

        改造后,送氣與制酸氯化氫管道上分別安裝自動(dòng)調(diào)節(jié)閥,閥型選為事故關(guān),倒?fàn)t過程由DCS人員手動(dòng)進(jìn)行,有效解決因現(xiàn)場倒?fàn)t過程因無法監(jiān)測參數(shù)導(dǎo)致的過氫或過氯事故,保證生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。具體控制見圖4。

        圖4  自動(dòng)倒?fàn)t控制示意圖

        3.4增加氯化氫純度在線分析

        氯化氫純度控制是合成工序重要控制指標(biāo),氯化氫純度過高或過低,均會(huì)影響后序的安全運(yùn)行,甚至造成爆炸危險(xiǎn)。

        現(xiàn)在合成爐出口氯化氫總管處安裝氯化氫純度、游離氯含量在線分析儀,對氯化氫含量實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測,降低人工勞動(dòng)強(qiáng)度的同時(shí),確保安全生產(chǎn)。流程簡圖見圖5。

        圖5  氯化氫純度、游離氯在線分析儀表

        3.5制酸過程自動(dòng)控制

        制酸過程為使用純水吸收氯化氫形成31%濃鹽酸。傳統(tǒng)工藝大多使用轉(zhuǎn)子流量計(jì)。因轉(zhuǎn)子易卡會(huì)造成吸收系統(tǒng)溫度驟升以及氯化氫泄漏等危險(xiǎn)。改造后,采用電磁流量計(jì),有效解決吸收水?dāng)嗔鲉栴}。

        為保證氯化氫系統(tǒng)壓力平穩(wěn),設(shè)置氯化氫緩沖罐,一旦出現(xiàn)超壓現(xiàn)象,氯化氫緩沖罐壓力超過設(shè)定值,閥門自動(dòng)打開,向公共吸收系統(tǒng)泄壓。

        在公共吸收系統(tǒng)氯化氫管道上安裝氯化氫流量表,將其流量值與吸收水流量構(gòu)成自動(dòng)串級控制,通過設(shè)置比例系數(shù),自動(dòng)調(diào)節(jié)公共膜吸的純水加入量,與此同時(shí)在下酸管道上安裝鹽酸濃度在線分析儀表,對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測。具體控制見圖6。

        圖6  吸收系統(tǒng)串級控制圖

        3.6增加聯(lián)鎖設(shè)置

        崗位人員撤離現(xiàn)場區(qū)域后,由原來的手動(dòng)操作轉(zhuǎn)換為自動(dòng)控制。為確保生產(chǎn)故障情況下,能夠及時(shí)有效的進(jìn)行工藝處理,現(xiàn)對合成系統(tǒng)增加相關(guān)聯(lián)鎖設(shè)置。其中,聯(lián)鎖條件包括合成爐氫氣、氯氣比值高高或低低、進(jìn)爐切斷閥異常關(guān)閉、爐壓高高、蒸汽閃蒸罐液位高高或低低等,同時(shí)增加火焰在線檢測裝置,一旦氣體燃燒出現(xiàn)異常,聯(lián)鎖單爐緊急滅爐,避免出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故。

        4  總結(jié)

        隨著氯堿行業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展,自動(dòng)化程度越高,安全系數(shù)越高,穩(wěn)定性越好。合成工序通過對原料氣調(diào)節(jié)、出口氣體純度在線分析、爐體冷凝酸自排、制酸系統(tǒng)串級控制等各項(xiàng)改造,實(shí)現(xiàn)了由手動(dòng)向自動(dòng)的成功轉(zhuǎn)型,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)降低了生產(chǎn)成本。合成控制崗位搬至中央控制室內(nèi),使燒堿系統(tǒng)各崗位的DCS得以集中控制,相互聯(lián)系更加緊湊,系統(tǒng)更加安全穩(wěn)定。

        [1]馬金才,劉玉星主編.氯堿-聚氯乙烯生產(chǎn)操作.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2013.03.1

        Summary on improvement of hydrogen chloride synthesis

        CAO Zhan-guo,CHEN Fu-xin,LIU Cai-hong
        (Tangshan Sanyou Chlor-alkali Co.,Ltd.,Tangshan 063305,China)

        The technological innovation in synthesizing of hydrogen chloride at Tangshan Sanyou Chlor-alkali company were introduced.The transformation changed the traditional manual control situation and achieved automated operation.Safety production has been favorable guaranteed.

        synthesizing of hydrogen chloride;remote control;safety production

        TQ124.4+2

        B

        1009-1785(2015)12-0005-03

        2015-07-01

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