丁杰 邵卿
【摘要】氫氣鍋爐在氯堿行業(yè)應(yīng)用廣泛,目前的氫氣鍋爐自動化控制程度非常高,從點爐到正常運行再到停爐,均實現(xiàn)自動控制。儀表控制系統(tǒng)在這里起到了關(guān)鍵作用,一旦儀表系統(tǒng)中的某一部分出現(xiàn)故障,有可能造成無法成功點爐,也有可能在運行過程中發(fā)生停爐事故,將會對整個鍋爐的正常運行造成的很大的影響。儀表控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)原理常見故障被分析的透徹,才能避免故障的發(fā)生或者在故障發(fā)生后迅速找到原因,使生產(chǎn)損失降到最低。
【關(guān)鍵詞】氫氣鍋爐;儀表系統(tǒng);故障分析;氯堿;自動控制
1、氫氣鍋爐的基本情況
1.1氫氣鍋爐的結(jié)構(gòu)
本單位使用的為10t/h的立式鍋爐,其主要構(gòu)成部分有鍋爐本體、燃燒器、助燃風(fēng)機、給排水系統(tǒng)。
1.2氫氣鍋爐的基本工藝流程
1.2.1蒸汽鍋爐汽水系統(tǒng)
節(jié)能器
↑↓
純水:純水→純水箱→除氧器→給水泵→鍋爐
汽:爐內(nèi)蒸汽→鍋爐汽水分離器→蒸汽管網(wǎng)
1.2.2蒸汽鍋爐燃燒系統(tǒng)
正常燃燒:壓縮氫氣→氫氣過濾器→減壓閥→阻火器 燃燒器
點火:液化石油汽→燃燒器點火槍→鍋爐爐膛
2、儀表控制系統(tǒng)
氫氣鍋爐正常生產(chǎn)中最重要的控制為燃燒系統(tǒng)控制,鍋爐壓力控制,鍋爐水位控制。這三個部分是經(jīng)常出現(xiàn)故障的部分,也是造成鍋爐無法點爐或者事故停爐的直接原因。
2.1燃燒系統(tǒng)
2.1.1燃燒系統(tǒng)的構(gòu)成
燃燒系統(tǒng)主要由氫氣輸送管路、助燃空氣系統(tǒng)、點火系統(tǒng)以及火焰噴嘴部分構(gòu)成。其中氫氣管路構(gòu)成依次為氫氣通過過濾器到達減壓閥,降到符合鍋爐燃燒的壓力,再依次通過兩個切斷閥,前一個稱為安全閥,后一個稱為主氣閥,最后通過阻火器以及氣量調(diào)節(jié)蝶閥進入爐膛。其中安全閥前設(shè)置有燃氣低開關(guān),在燃氣輸送壓力過低時,保護連鎖停爐;主氣閥后設(shè)置有燃氣高開關(guān),在管道壓力高時連鎖停爐,防止回火引起管路壓力升高,避免事故。在安全閥與主氣閥中間設(shè)置有壓力開關(guān)以及放空氣動閥,壓力開關(guān)用于檢漏,放空閥在停爐時常開,萬一安全閥有泄漏,氫氣就可以從放空管中排放。在啟動燃燒器后,放空閥處于關(guān)閉狀態(tài)。
2.1.2燃燒系統(tǒng)控制原理
當鍋爐啟動時,助燃系統(tǒng)風(fēng)門開至滿負荷,開始檢測風(fēng)壓,正常后檢測風(fēng)門位置,確認正常開始對爐膛進行預(yù)吹掃,結(jié)束后關(guān)至點火位置。與此同時,氫氣系統(tǒng)開始檢漏,首先放空閥關(guān)閉,開始檢測安全閥,正常后開啟安全閥,氫氣進入,關(guān)閉安全閥,開始對主氣閥進行檢漏,檢漏通過后開始檢測風(fēng)門位置。一切正常開點火變壓器點火閥點火,開安全閥主氣閥,氫氣進入,檢測到火焰則點火成功關(guān)閉點火變壓器點火閥,正常燃燒。
2.1.3燃燒系統(tǒng)的儀表系統(tǒng)故障分析
在實際生產(chǎn)中,這部分系統(tǒng)最常見的故障是在點火時出現(xiàn)檢漏失敗報警,而往往氣動閥本身并無泄漏,主要由于氣動閥不動作,壓力開關(guān)損壞或者PLC控制模塊損壞造成的。若發(fā)生檢漏失敗故障,則首先根據(jù)燃燒器在點火時檢漏程序中的控制原理,判斷各氣動閥動作是否正常,若有閥門不動作,則初步判斷為由閥門故障造成的,第一時間排除閥門故障。若各氣動閥動作正常,則檢查檢漏壓力開關(guān),是否損壞或者設(shè)置是否正常,若損壞則立即更換,排除故障。若壓力開關(guān)正常,則檢查控制柜內(nèi)接線以及控制模塊,檢查控制模塊是否損壞或者用備用模塊更換,測試原模塊是否損壞,若備用模塊可以正常點火則說明原模塊已經(jīng)損壞。
2.2鍋爐壓力控制系統(tǒng)
2.2.1壓力控制系統(tǒng)的構(gòu)成
鍋爐壓力控制系統(tǒng)主要由電接點壓力表、壓力傳感器以及控制模塊構(gòu)成。其具備壓力高報警以及超高報警停爐的功能。
2.2.2壓力控制系統(tǒng)的原理
鍋爐現(xiàn)場設(shè)置有電接點壓力表,壓力傳感器兩路信號控制,電接點壓力表通過220V電源將信號傳送至控制模塊。壓力傳感器通過24V控制電源將信號傳送至控制模塊,由控制模塊將信號傳送至顯示面板實時顯示。兩路信號都可根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置的高報值以及超高報值,當壓力達到設(shè)定值時,控制系統(tǒng)會作出相應(yīng)動作。
2.2.3壓力控制系統(tǒng)故障分析
壓力系統(tǒng)常見故障為壓力值大范圍波動,或者冬季壓力值陡然上升造成停爐事故。若出現(xiàn)顯示壓力值大范圍波動,則應(yīng)首先檢查現(xiàn)場壓變是否損壞,若損壞則更換新的,若無損壞則檢查接線是否松動,控制模塊輸出是否正常。冬季若出現(xiàn)壓力陡然上升造成壓力連鎖停爐故障的,應(yīng)首先去現(xiàn)場查看是否由于天氣寒冷造成管路上凍,致使壓力表超上限連鎖停爐。在較為寒冷的北方,鍋爐壓力表應(yīng)加蒸汽伴熱,或者將壓力表安裝在保溫箱內(nèi),單靠保溫棉是不足以達到保溫效果的。
2.3鍋爐液位控制系統(tǒng)
2.3.1液位控制系統(tǒng)的構(gòu)成
液位控制系統(tǒng)由兩個雙色玻璃液位計以及兩個壓差式液位傳感器構(gòu)成。具備液位高低報警以及超低連鎖報警停爐功能。
2.3.2液位控制系統(tǒng)原理
兩個雙色玻璃液位計用于現(xiàn)場查看確認以防液位傳感器出現(xiàn)故障;兩個液位傳感器將信號傳送至控制模塊,由控制模塊傳送至顯示屏,分成左右液位控制顯示,以其中一個作為控制使用,兩個液位控制互為冗余,當一個出現(xiàn)故障則切換至另外一個來控制液位系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)設(shè)置有液位高低報值,超低連鎖停爐值,液位最佳值,液位啟停泵值,鍋爐給水系統(tǒng)根據(jù)液位確定補水量。
2.3.3液位控制系統(tǒng)儀表常見故障
液位控制系統(tǒng)儀表方面常見的故障為控制柜屏上顯示液位波動較大,液位顯示值無變化,或者液位值不顯示。若出現(xiàn)液位波動較大的情況時則可能是液位傳感器高低壓側(cè)引壓管道進氣堵塞造成的,此時應(yīng)進行排污排氣。若出現(xiàn)液位顯示值無變化,則應(yīng)首先判斷為液位傳感器故障,對其電路板,高低壓側(cè)膜片以及毛細管進行檢查,若損壞則更換新的傳感器。若出現(xiàn)液位不顯示,而玻璃雙色液位計是有液位顯示,則首先檢查接線是否松動,若無松動則對控制柜內(nèi)壓力控制模塊進行重點檢查,控制模塊損壞則信號無法傳送到顯示屏。
參考文獻
[1]孔賢德.氫氣鍋爐在氯堿生產(chǎn)的運用[J].氯堿工業(yè),2008,44(4):1-2.
[2]王玉峰.氫氣鍋爐運行總結(jié)[J].氯堿工業(yè),2014,50(4):1-3.
[3]鄧洪龍.氫氣鍋爐點火控制分析[R].長衫:全國氯堿工業(yè)信息中心,2010:2-3.
作者簡介
丁杰(1988.7—),男,漢族,安徽滁州人,助理工程師,畢業(yè)于安徽理工大學(xué),本科學(xué)歷,現(xiàn)任河南能源化工焦煤集團開元化工有限責任公司動力分廠技術(shù)員,長期從事化工公用工程系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)運行技術(shù)研究.