摘 要:DEH是汽輪機的數(shù)字化電液調(diào)節(jié)系統(tǒng),是汽輪機組的心臟和大腦,它的作用就是控制汽輪機的啟動,升速,帶負荷,負荷調(diào)節(jié),保證汽輪機組的安全穩(wěn)定運行?,F(xiàn)代大機組廣泛采用數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(DEH),提高了汽輪機運行的可靠性和經(jīng)濟性。電液伺服閥是機組DEH系統(tǒng)關(guān)鍵部件,其工作的可靠性將直接影響到機組的安全穩(wěn)定運行。通過對DEH系統(tǒng)的研究以及多年運行經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)DEH系統(tǒng)中的許多故障均與電液伺服閥的工作狀況有關(guān)。
關(guān)鍵詞:汽輪機;電液伺服閥;故障分析與處理
前言
DEH系統(tǒng)中的電液伺服閥種類較多,按液壓前置級的結(jié)構(gòu)形式 ,可分為單噴嘴擋板式 、雙噴嘴擋板式 、滑閥式 、射流管式和偏轉(zhuǎn)板射流式 。噴嘴擋板式以MOOG、SF系列為代表,射流管式以美國ABEX425系列為代表。大唐彬長發(fā)電有限責任公司采用東方汽輪機廠的汽輪機調(diào)節(jié)保安系統(tǒng),此種保安系統(tǒng)已經(jīng)應(yīng)用到多臺大容量機組,有長時間的運行經(jīng)驗,電液伺服閥采用的是一個由扭矩馬達、兩級液壓放大及機械反饋所組成的雙噴嘴式伺服閥。伺服閥的第一級液壓放大是雙噴嘴擋板系統(tǒng),第二級放大是滑閥系統(tǒng)。
1.雙噴嘴式電液伺服閥的結(jié)構(gòu)和工作原理
1.1 結(jié)構(gòu)
雙噴嘴式電液伺服閥主要由控制線圈、永久磁鋼、可動銜鐵、彈簧管、擋板、噴嘴、斷流 滑閥、反饋桿、固定節(jié)流孔、濾油器、外殼等主要零部件組成,這種力反饋式電液轉(zhuǎn)換器一般具有線性度好、工作穩(wěn)定、動態(tài)性能優(yōu)良等優(yōu)點。如結(jié)構(gòu)如圖1所示:
1.2 工作原理
在扭矩馬達中,左右兩塊永久磁鐵形成兩個磁極,可動銜鐵和擋油板在彈簧管支撐下置于其中。高壓油進入轉(zhuǎn)換器后分成兩股油路:一路經(jīng)過濾油器到左右端的固定節(jié)流孔及斷流滑閥兩端的容室,然后從噴嘴與擋板 間的控制間隙中流出。在穩(wěn)態(tài)工況下,兩側(cè)的噴嘴擋板間隙是相等的,因此排油面積也相等,作用在斷流滑閥兩端的油壓也相等,使斷流滑閥保持在中間位置,遮斷了進出執(zhí)行機構(gòu)油動 機的油口;另一路高壓油就作為移動油動機活塞的動力油,由斷流滑閥控制。當DEH送來的電氣信號(即閥位信號)輸入控制線圈、在永久磁鋼磁場的作用下,產(chǎn)生了 偏轉(zhuǎn)扭矩,使可動銜鐵帶動彈簧管及擋板偏轉(zhuǎn),改變了噴嘴與擋板之間的間隙。間隙減小的 一側(cè)油壓升高,間隙增大的一側(cè)油壓降低。在此壓差的作用下,斷流滑閥移動,打開了油動機通高壓油及回油的兩個控制口,使油動機活塞移動,控制調(diào)節(jié)閥的開度。 當可動銜鐵、彈簧管及擋板偏轉(zhuǎn)時,彈簧管發(fā)生彈性變形,反饋桿發(fā)生撓曲。待斷流滑閥在兩端油壓差作用下產(chǎn)生位移時,就使反饋簧片產(chǎn)生反作用力矩,它與彈簧管、可動銜鐵吸動力等的反力矩一起,與輸入電流產(chǎn)生的主動力矩相比較,直到總力矩的代數(shù)和等于零,即油動機達到一個新的平衡位置,這一位置與輸入的電流量△I成正比,此時可動銜鐵和擋油板及滑閥均回復(fù)到中間位置。一個調(diào)節(jié)過程結(jié)束,油動機便也穩(wěn)定在新的開度。當輸入信號極性相反時,滑閥位移方向也隨之相反。
2.電液伺服閥的主要優(yōu)點
一是采用彈簧管可以防止噴嘴排油進入電磁線圈部分,這就消除了油液污染電磁部分的可能性。
二是電液轉(zhuǎn)換器在噴嘴擋板前置級液壓放大器的回油路上,加裝了節(jié)流孔,使噴嘴擴散 的噴油具有背壓,不會產(chǎn)生渦流及汽蝕現(xiàn)象,從而提高了擋板運動的穩(wěn)定性。
3.電液伺服閥的常見故障
大唐彬長發(fā)電有限責任公司投產(chǎn)至今,電液伺服閥發(fā)生過如伺服閥卡澀、伺服閥振動等故障,在運行中常見故障及原因有如下幾類:
(1)閥不工作(無流量或無壓力輸出)。其原因可能為以下狀況中的一種或多種:①外引線斷落;②電插頭焊點脫焊;③線圈霉斷或內(nèi)引線斷落(或短路);④進油或回油未接通,或進、回油口接反。
(2)閥輸出流量或壓力過大或不可控制。其原因可能為以下狀況中的一種或多種:①閥安裝座表面不平或底面密封圈未安裝妥,使閥殼體變形,閥芯卡死;②閥控制級堵塞;③閥芯被臟物或銹塊卡住。
(3)閥反應(yīng)遲鈍、響應(yīng)降低、零偏增大。其原因可能為以下狀況中的一種或多種:①系統(tǒng)供油壓力低;②閥內(nèi)部油液太臟;③調(diào)零機械或力矩馬達(力馬達)部分零組件松動。
(4)閥輸出流量或壓力(或執(zhí)行機構(gòu)速度)不能連續(xù)控制。其原因可能為以下狀況中的一種或多種:①系統(tǒng)反饋斷開;②系統(tǒng)出現(xiàn)正反饋;③系統(tǒng)的間隙、摩擦或其它非線性因素;④閥的分辯率變差、滯環(huán)增大;⑤油液太臟。
(5)系統(tǒng)出現(xiàn)抖動或振動(頻率較高)。其原因可能為以下狀況中的一種或多種:①系統(tǒng)開環(huán)增益太大;②油液太臟或油液混入大量空氣;③系統(tǒng)接地干擾;④伺服放大器電源濾波不良;⑤伺服放大器噪聲變大;⑥閥線圈絕緣變差;⑦閥外引線碰到地面;⑧電插頭絕緣變差;⑨閥控制級時堵時通。
(6)系統(tǒng)變慢(頻率較低)。其原因可能為以下狀況中的一種或多種:①油液太臟;②系統(tǒng)極限環(huán)振蕩;③執(zhí)行機構(gòu)摩擦大;④閥零位不穩(wěn)(閥內(nèi)部鏍釘或機構(gòu)松動,或外調(diào)零機構(gòu)未鎖緊,或控制級中有污物);⑤閥分辯率變差。
(7)外部漏油。其原因可能為以下狀況中的一種或多種:①安裝座表面粗糙度過大;②安裝座表面有污物;③底面密封圈未裝妥或漏裝;④底面密封圈破裂或老化;⑤彈簧管破裂。
4.采取的處理措施
4.1加強油質(zhì)管理
EH油(磷酸酯抗燃油)是一種人工合成的物質(zhì),在使用過程中極易劣化,主要表現(xiàn)為污染顆粒度的增加和酸值升高??谷加臀廴绢w粒度增加,極易造成伺服閥卡澀,同時,使閥芯的磨損,泄漏增加??谷加退嶂档纳?,對伺服閥部件產(chǎn)生腐蝕作用,特別是對伺服閥閥芯及閥套銳邊的腐蝕,這是使伺服閥泄漏增加的主要原因。為此,EH油系統(tǒng)要設(shè)計合理,在系統(tǒng)中安裝在線運行的再生裝置并保持連續(xù)運行;定期化驗油質(zhì),同時加強油液進貨渠道管理;補油時要使用專用的濾油設(shè)備;另外當油質(zhì)劣化時及時加裝臨時濾油機濾油,油質(zhì)不合格時,禁止機組啟動。
4.2加強對伺服閥的管理
伺服閥在工作一定時間后,要定期利用專用試驗設(shè)備進行檢測,普通的沖洗臺盡管也可以沖洗堵塞的伺服閥,但不能對伺服閥的性能進行定量的分析,不能判斷伺服閥的性能指標是否能滿足運行要求,也不能解決伺服閥的其它故障,通過專用的試驗設(shè)備對伺服閥的性能參數(shù)的調(diào)整及清洗,使伺服閥始終處于最佳工作狀態(tài),防止伺服閥突發(fā)事故,不但可以延長伺服閥的使用壽命,還可防患于未然。
4.3保證良好的工作環(huán)境
伺服閥長期在高溫下工作,對力矩馬達的工作特性有較大影響,直接影響伺服閥的特性。定期對伺服閥工作環(huán)境進行檢查,尤其對伺服閥及其周圍高溫管道進行測溫檢查,發(fā)現(xiàn)超溫時及時進行整改。
4.4定期清洗或更換電液伺服閥內(nèi)濾油器
電液伺服閥濾油器上包裹著一層比較均勻的褐色物質(zhì),造成伺服閥粘結(jié)卡住,致使閥門關(guān)閉。采取清洗或更換伺服閥濾油器的辦法,這樣既經(jīng)濟,又能保證質(zhì)量,不會改變伺服閥的工作特性。
4.5進行閥門活動試驗
在機組冷態(tài)啟動前,必須進行閥門活動試驗;機組運行過程中,定期進行閥門帶負荷試驗。
4.6保證EH油系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行
加強對EH油系統(tǒng)檢查維護,保證EH油各項參數(shù)在規(guī)定范圍內(nèi)。
綜上所述,大型汽輪發(fā)電機組汽輪機電液伺服閥一般具有工作穩(wěn)定可靠,調(diào)節(jié)特性好,維護量小等優(yōu)點,但它對加工制造、裝配工藝的要求很高,同時對汽輪機電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)和油質(zhì)的要求也很高。只要掌握電液伺服閥的特性,了解它的故障原因和規(guī)律,盡早采取預(yù)防措施,就可以把它故障所造成的損失與影響減少到最小。
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作者簡介:
朱威,男,寧夏青銅峽人,助理工程師,2008年07月畢業(yè)于華北電力大學(xué)自動化專業(yè),現(xiàn)在大唐彬長發(fā)電有限責任公司從工作。