陳繼斌
摘 要:#5機(jī)供熱循環(huán)水泵調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用就地PLC控制,無人機(jī)接口,正常運(yùn)行時運(yùn)行人員無法對系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視,所以當(dāng)程序出現(xiàn)故障或需要更改參數(shù)時,檢修人員需要連接筆記本電腦才能對故障進(jìn)行查詢以及參數(shù)更改,這樣就大大增加了消除故障時間,影響供熱系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:PLC; 轉(zhuǎn)速探頭; 單點調(diào)節(jié)
十里泉電廠#5機(jī)組投產(chǎn)于80年代初,原設(shè)計125MW容量,因年代久遠(yuǎn),該機(jī)型效率低、熱耗高,為此我廠在2003年對其進(jìn)行140MW增容改造,并于2009年響應(yīng)市政府號召,對機(jī)組進(jìn)行供熱改造,作為棗莊市主供熱機(jī)組。#5機(jī)供熱系統(tǒng)設(shè)計安裝有2臺汽動循環(huán)泵、4臺電動循環(huán)泵,其中汽動循環(huán)泵用機(jī)組抽汽來驅(qū)動運(yùn)行,采用就地PLC進(jìn)行控制,每臺汽動循環(huán)泵安裝有1個就地操作控制柜,用來實現(xiàn)汽泵的啟動、停止、手動、自動的切換等功能。我廠#5機(jī)組供熱系統(tǒng)投運(yùn)后出現(xiàn)一系列問題,2012年至2013年供熱周期內(nèi),汽動循環(huán)泵月平均故障達(dá)到7.05%故障,嚴(yán)重影響了供熱系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
表1供熱系統(tǒng)時間
項目時間 2012年12月 2013年1月 2013年1月 合計
系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)行時間(H) 749 748 676 2173
系統(tǒng)實際時間(H) 696 740 630 2066
系統(tǒng)故障時間(H) 53 44 46 143
系統(tǒng)故障率(%) 7.61 6.25 7.30 21.16
月均故障率(%) 7.05
現(xiàn)場調(diào)查我們對就地甲、乙供熱汽動循環(huán)泵控制電纜絕緣進(jìn)行測量,電纜絕緣電阻均大于20MΩ,符合要求,電纜無接地;對就地甲、乙供熱汽動循環(huán)水泵控制柜內(nèi)接線端子板進(jìn)行逐一檢查,確認(rèn)就地24個端子板接線良好,標(biāo)識清晰無松動現(xiàn)象,也符合要求,最后將轉(zhuǎn)速探頭拆下進(jìn)行校驗,轉(zhuǎn)速誤差小于給定轉(zhuǎn)速的2%,校驗合格。確定不是因就地設(shè)備損壞導(dǎo)致故障的增加以后,經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員討論,針對以下幾個方面的問題進(jìn)行分析。
1 汽動循環(huán)泵就地控制箱內(nèi)PLC無人機(jī)接口
我廠#5機(jī)供熱循環(huán)水泵調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用就地PLC控制,無人機(jī)接口,正常運(yùn)行時運(yùn)行人員無法對系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視,所以當(dāng)程序出現(xiàn)故障或需要更改參數(shù)時,檢修人員需要連接筆記本電腦才能對故障進(jìn)行查詢以及參數(shù)更改,這樣就大大增加了消除故障時間,影響供熱系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
2 汽動循環(huán)泵轉(zhuǎn)速測點采用單點調(diào)節(jié)
對供熱汽動循環(huán)水泵邏輯進(jìn)行查看分析后,發(fā)現(xiàn)單點調(diào)節(jié)存在以下問題:一旦信號有波動就會造成循環(huán)泵運(yùn)行異常,影響供熱,安全性較低。2、供熱系統(tǒng)汽動循環(huán)泵轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用就地轉(zhuǎn)速探頭信號先送入PLC控制器,經(jīng)轉(zhuǎn)換后送到DCS系統(tǒng)進(jìn)行顯示和調(diào)節(jié),和實際轉(zhuǎn)速存在較大偏差,調(diào)節(jié)精度不能滿足實際運(yùn)行的需要,可靠性較低。小組成員查詢2012年至2013年FAM工單,因轉(zhuǎn)速信號波動造成循環(huán)水泵故障的時間為76小時,占轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)系統(tǒng)故障時間的92.7%,可靠性較低,確定為要因。
綜上所述,以上兩條是影響汽泵發(fā)生故障的原因,針對無人機(jī)接口這個原因制定了三條方案并對其進(jìn)行了優(yōu)化:
方案一:更換不同型號測速探頭,沿用以往方式將轉(zhuǎn)速信號引入DCS控制系統(tǒng)進(jìn)行控制。
方案二:在控制系統(tǒng)中加裝PI卡件,將現(xiàn)有轉(zhuǎn)速信號直接接入DCS控制系統(tǒng)進(jìn)行控制。
方案三:就地加裝三套轉(zhuǎn)速測量儀表,將轉(zhuǎn)速探頭信號接入儀表后,通過計算后輸出4-20mA標(biāo)準(zhǔn)信號進(jìn)入DCS系統(tǒng)進(jìn)行控制。
最終選取方案三增加轉(zhuǎn)速表并將信號進(jìn)入電子間實現(xiàn)DCS控制。改造前明確步驟:
3 商討改造方案
措施:召開生產(chǎn)部、車間關(guān)于汽動循環(huán)泵轉(zhuǎn)速控制改造方案實施會議。結(jié)合上級要求,組織小組成員討論具體改造細(xì)節(jié)。
4 電纜敷設(shè)
措施:嚴(yán)格按照《華電國際十里泉發(fā)電廠電纜敷設(shè)規(guī)程》要求施工。
5 轉(zhuǎn)速表安裝
措施:討論選取轉(zhuǎn)速表型號。在就地控制箱上確定安裝位置,并做好標(biāo)記。使用檢驗合格打孔鉆進(jìn)行箱門打孔。將選取的轉(zhuǎn)速表安裝于箱門上,并接線。
6 DCS系統(tǒng)邏輯修改
措施:按照生產(chǎn)部要求在邏輯中增加PID模塊,同時轉(zhuǎn)速信號采用三取二進(jìn)行調(diào)節(jié),并設(shè)定好參數(shù)。進(jìn)行供熱汽動循環(huán)泵轉(zhuǎn)速靜態(tài)試驗。
實施一:取消就地PLC,重新敷設(shè)控制信號電纜,電纜從供熱電子間#20DPU柜敷設(shè)至抽汽供熱甲、乙汽動循環(huán)泵控制柜,敷設(shè)要求完全符合《華電國際十里泉發(fā)電廠電纜敷設(shè)規(guī)程》要求。實施二:更換就地轉(zhuǎn)速表型號并對LN2000控制系統(tǒng)的畫面、數(shù)據(jù)庫進(jìn)行修改、在邏輯中增加PID模塊同時轉(zhuǎn)速信號采用三取中值調(diào)節(jié)邏輯,設(shè)置參數(shù)。組態(tài)邏輯如下圖所示:
(a) (b)
圖1 組態(tài)邏輯改造前后
#5供熱汽泵改造后,就地轉(zhuǎn)速表與DCS控制系統(tǒng)CRT畫面顯示一致,滿足規(guī)程要求為機(jī)組供熱提供可靠保障,之后對2013年至2014年供熱期間汽泵故障情況進(jìn)行了統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)汽泵故障率下降至1.61%。
表2供熱汽泵故障情況表
這次改造之所以問題得到解決主要體現(xiàn)在如下兩個方面:增加汽動循環(huán)泵控制邏輯和畫面后,檢修人員可以隨時觀察實時數(shù)據(jù),提高對系統(tǒng)實時運(yùn)行狀態(tài)檢查速度,對各參數(shù)信號的歷史趨勢進(jìn)行查閱,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,提高了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和安全性。轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)系統(tǒng)由原來的單點控制改為三取中值進(jìn)行控制,降低了系統(tǒng)誤動的風(fēng)險,提高了設(shè)備的可靠性,避免了因轉(zhuǎn)速表故障造成的整個汽動循環(huán)水泵無法正常工作,提高了系統(tǒng)調(diào)節(jié)的可靠性和準(zhǔn)確性,改造后未發(fā)生因轉(zhuǎn)速信號波動造成的汽動循環(huán)泵停運(yùn)的故障。
此次改造保證了廣大市民能夠溫暖過冬,為提高人們生活質(zhì)量,減少環(huán)境污染,促進(jìn)社會和諧發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),并減輕了檢修勞動強(qiáng)度,確保了人身和設(shè)備安全。改造后我們將系統(tǒng)新增測點與邏輯編入了《熱控檢修隊邏輯數(shù)據(jù)庫》,并將圖紙交資料室存檔。以上改進(jìn)措施通過車間審核后,經(jīng)廠生技部批準(zhǔn)已納入熱控檢修隊規(guī)程,上述措施自批準(zhǔn)之日起正式執(zhí)行。
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