王曉東
摘 要:為進(jìn)一步降低發(fā)電成本,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、降本增效的運(yùn)營(yíng)目標(biāo),某電廠對(duì)2號(hào)爐進(jìn)行增引合一改造,并取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和安全效益。
關(guān)鍵詞:引風(fēng)機(jī)改造;增引合一;經(jīng)濟(jì);安全
為響應(yīng)國(guó)家十二五節(jié)能減排號(hào)召,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,2012年,某電廠為降低能耗指標(biāo),對(duì)2號(hào)爐引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)行合并改造。由于原引風(fēng)機(jī)選型較大,取消增壓風(fēng)機(jī)后,引風(fēng)機(jī)在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),經(jīng)常落入失速區(qū),為消除風(fēng)機(jī)失速,不得不在低負(fù)荷時(shí)采取提高送引風(fēng)機(jī)出力以消除風(fēng)機(jī)失速,使得風(fēng)機(jī)電耗不降反升,這給運(yùn)行指標(biāo)調(diào)整和設(shè)備安全帶來嚴(yán)重影響。為消除此安全隱患,經(jīng)過嚴(yán)密的熱態(tài)試驗(yàn),2013年,對(duì)2號(hào)爐原靜葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)進(jìn)行換型改造,更換為雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī),改造后的引風(fēng)機(jī)經(jīng)過試驗(yàn),風(fēng)機(jī)效率明顯提高,電耗明顯大幅下降,由于采用雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī),性能曲線較平滑,引風(fēng)機(jī)失速現(xiàn)象徹底消失,使引風(fēng)機(jī)安全性能大幅提高。
1 設(shè)備概況
1.1 鍋爐基本情況
某電廠現(xiàn)有 2臺(tái)350MW國(guó)產(chǎn)亞臨界機(jī)組,配套哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-1165/17.5-HM3型燃煤鍋爐,單爐膛,平衡通風(fēng),固態(tài)排渣。機(jī)組同步建設(shè)了煙氣脫硫(FGD)裝置,采用石灰石—石膏濕法脫硫工藝,煙氣100%進(jìn)行脫硫處理,整套系統(tǒng)采用一爐一塔制,脫硫效率不小于92%。每臺(tái)爐配備兩臺(tái)靜壓可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)全壓8457Pa,脫硫系統(tǒng)配備一臺(tái)靜壓可調(diào)軸流式增壓風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)全壓2448Pa。2012年,取消2號(hào)爐增壓風(fēng)機(jī),2013年,對(duì)2號(hào)鍋爐引風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,由靜葉可調(diào)軸流式該為雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式。
2 雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)簡(jiǎn)介
軸流風(fēng)機(jī)的工作原理是基于機(jī)翼型理論。即:氣體以一個(gè)攻角進(jìn)入葉輪,在翼背上產(chǎn)生一個(gè)升力,同時(shí)必定在翼腹上產(chǎn)生一個(gè)大小相等方向相反的作用力,使氣體排出葉輪呈螺旋形沿軸向向前運(yùn)動(dòng)。與此同時(shí),風(fēng)機(jī)進(jìn)口處由于差壓的作用,使氣體不斷地吸入。雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)與單級(jí)軸流風(fēng)機(jī)相比而言,主要是多了一個(gè)葉輪,兩級(jí)葉輪通過推桿和推盤進(jìn)行串連,推桿安裝在主軸承箱空心軸內(nèi),并可在安裝和檢修時(shí)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,由于前后兩級(jí)葉輪串連而成,因此風(fēng)機(jī)前后兩級(jí)葉輪調(diào)節(jié)的同步性和可靠性不成問題。
3 鍋爐引風(fēng)機(jī)選型和試驗(yàn)
某電廠2號(hào)爐取消增壓風(fēng)機(jī)后,由于系統(tǒng)阻力增加等原因,引風(fēng)機(jī)偶爾會(huì)出現(xiàn)喘震、失速現(xiàn)象,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全運(yùn)行,為找到引風(fēng)機(jī)失速的原因,更好的對(duì)2號(hào)爐引風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,所以很有必要對(duì)2號(hào)機(jī)組引風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行性能試驗(yàn),從而找到縮小或避免引風(fēng)機(jī)速的方法,并提高引風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)機(jī)的效率,并為今后引風(fēng)系統(tǒng)改造提供翔實(shí)的技術(shù)數(shù)據(jù)和可靠的方案,試驗(yàn)測(cè)定了各風(fēng)機(jī)運(yùn)行的煙氣流量、壓力、功率和引風(fēng)系統(tǒng)各設(shè)備段的阻力,以及其他相關(guān)運(yùn)行參數(shù)。經(jīng)過對(duì)2號(hào)爐引風(fēng)機(jī)進(jìn)行性能測(cè)試,得出2號(hào)爐引風(fēng)機(jī)效率嚴(yán)重偏低,說明引風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)與系統(tǒng)存在較大的匹配偏差,所以必須對(duì)2號(hào)爐引風(fēng)機(jī)進(jìn)行全面改造,以真正達(dá)到增引合一的目的,使引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)合并改造后經(jīng)濟(jì)方面以及運(yùn)行安全方面均有較大提高,故采用葉輪流道相當(dāng)較寬,相對(duì)磨損方面占優(yōu)的雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)引風(fēng)機(jī)做為改造方向。
4 雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)各項(xiàng)性能分析
4.1 可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的效率分析
對(duì)于在運(yùn)行過程中的效率問題,單級(jí)風(fēng)機(jī)由于葉片較短以及葉片數(shù)量較多,流速較大,在葉片頂部的二次流的損失以及葉片上的摩擦損失有所增加,同時(shí)由于雙級(jí)風(fēng)機(jī)擴(kuò)壓器產(chǎn)生的擴(kuò)壓損失只需要計(jì)算一個(gè)擴(kuò)壓損失,因此一般來講雙級(jí)風(fēng)機(jī)的效率高于單級(jí)風(fēng)機(jī)的效率。
4.2 雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的運(yùn)行可靠性分析
雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)與單級(jí)軸流風(fēng)機(jī)相比而言,主要是多了一個(gè)葉輪,兩級(jí)葉輪通過推桿和推盤進(jìn)行串連,推桿安裝在主軸承箱空心軸內(nèi),并可在安裝和檢修時(shí)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,由于前后兩級(jí)葉輪串連而成,因此風(fēng)機(jī)前后兩級(jí)葉輪調(diào)節(jié)的同步性和可靠性不成問題。
4.3 雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的直徑分析
軸流風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)按照等環(huán)量理論設(shè)計(jì),軸流風(fēng)機(jī)當(dāng)輪轂比增加時(shí)壓力系數(shù)增加、流量系數(shù)下降,其中壓力系數(shù)增加較快,流量系數(shù)略微下降,因此相同參數(shù)下,單級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)直徑較大,雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)直徑相對(duì)較小。
4.4 雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量分析
由于雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)直徑較小,同時(shí)風(fēng)機(jī)重量也較輕,因此轉(zhuǎn)動(dòng)慣量較小,若選用雙級(jí)風(fēng)機(jī)則電機(jī)的啟動(dòng)時(shí)間較短,啟動(dòng)電流較小,這樣可以延長(zhǎng)電機(jī)的使用壽命。
綜合上述分析結(jié)果可以看出,采用雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī),不論在風(fēng)機(jī)效率上,風(fēng)機(jī)可靠性上,安全上,使用壽命上,都明顯優(yōu)于單級(jí)動(dòng)葉可調(diào)風(fēng)機(jī)。
5 增引風(fēng)機(jī)合一后,雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)在2號(hào)爐的應(yīng)用
本次采用的引風(fēng)機(jī)是上海鼓風(fēng)機(jī)制造廠生產(chǎn)的雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī),通過對(duì)2號(hào)爐引風(fēng)機(jī)冷態(tài)的調(diào)試和2號(hào)爐啟動(dòng)后,引風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀況和高低負(fù)荷試驗(yàn),引風(fēng)機(jī)總體運(yùn)行狀況良好,失速和喘振現(xiàn)象消失,單機(jī)帶負(fù)荷能力增強(qiáng),在單臺(tái)引風(fēng)機(jī)運(yùn)行(雙側(cè)送風(fēng)機(jī)和一次風(fēng)機(jī)同時(shí)運(yùn)行)時(shí),機(jī)組帶負(fù)荷210MW,且還有15%負(fù)荷余量,單側(cè)引風(fēng)機(jī)為275A,這是在2號(hào)爐引風(fēng)機(jī)未改造前不可想象的(單臺(tái)引風(fēng)機(jī)運(yùn)行只能帶150MW,最高170MW)。引風(fēng)機(jī)電耗明顯下降,在進(jìn)行300MW負(fù)荷試驗(yàn)時(shí),兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)電流為總和為475A,在同等煤量、風(fēng)量和蒸發(fā)量情況下,未進(jìn)行改造的引風(fēng)機(jī)電流總和為580A,節(jié)能效果明顯,極大地降低廠用電率,同時(shí)安全性能也得到同步提高。
6 引風(fēng)機(jī)改造后效益分析
2號(hào)爐引風(fēng)機(jī)改造后,經(jīng)過各負(fù)荷段運(yùn)行數(shù)據(jù),并根據(jù)試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果,測(cè)算出2號(hào)爐增引合一動(dòng)調(diào)擴(kuò)容改造后的耗能量,見表1
綜上所述,引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)二合一動(dòng)調(diào)擴(kuò)容改造后,風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率提高,每年比改造前節(jié)電約1015萬(wàn) kWh.。上網(wǎng)電價(jià)為0.375元/kwh,每年節(jié)電效益為380萬(wàn)元左右。
7.結(jié)束語(yǔ)
隨著2號(hào)爐改造后引風(fēng)機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,以及給企業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,標(biāo)志著2號(hào)爐改造的雙級(jí)動(dòng)葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)以及增引合一在2號(hào)爐應(yīng)用成功,為350MW機(jī)組鍋爐增引合一改造,打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。