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        300MW循環(huán)流化床鍋爐滾筒冷渣器改造及其經(jīng)濟(jì)分析

        2015-10-08 18:09:37林麗桃
        山東工業(yè)技術(shù) 2015年18期
        關(guān)鍵詞:管排排渣灰渣

        林麗桃

        摘 要:某電廠2×300MW 機(jī)組循環(huán)流化床鍋爐滾筒冷渣器自投運(yùn)后一直存在出力不足,排渣溫度高等問題,且運(yùn)行周期短,設(shè)備內(nèi)部已磨損變形,通過對其進(jìn)行拆除內(nèi)層水冷套、增加水冷管排等改造后,基本解決了滾筒冷渣器排渣難、排渣溫度高等問題,提高了冷渣器的排渣效率,保證了滾筒冷渣器長周期穩(wěn)定運(yùn)行。

        關(guān)鍵詞:300MW機(jī)組;滾筒冷渣器;雙層;改造;經(jīng)濟(jì)

        0 引言

        除灰及除渣系統(tǒng)是火力發(fā)電廠不可缺少的組成部分,隨著鍋爐容量增大,產(chǎn)生的灰渣也相應(yīng)增多,據(jù)有關(guān)資料介紹,一座裝機(jī)容量1200MW(4臺300MW)規(guī)模的電廠每年產(chǎn)生的灰渣量約100萬噸。因此,保證除灰除渣系統(tǒng)的安全運(yùn)行,開展灰渣的綜合利用以及使灰渣處理達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)是目前火力發(fā)電廠灰渣處理面臨的首要問題。

        1 系統(tǒng)簡述

        某電廠2 ×300 MW 機(jī)組CFB 鍋爐的除渣系統(tǒng)按一臺機(jī)組為一個單元進(jìn)行設(shè)計,采用連續(xù)機(jī)械排渣方案。每臺機(jī)組配有四臺冷渣器,兩臺滾筒冷渣器,靠近爐前;兩臺風(fēng)水冷渣器,靠近爐后。

        滾筒冷渣器每臺處理渣量25t/h,進(jìn)渣溫度860℃,出渣溫度≤150℃,冷卻水采用凝結(jié)水,進(jìn)水壓力2.7MPa(設(shè)計壓力4.0MPa),進(jìn)水溫度54℃(夏季72℃),流量106m3/h.

        風(fēng)水冷渣器每臺處理渣量37t/h,進(jìn)渣溫度900℃,出渣溫度≤150℃,冷卻水采用凝結(jié)水,進(jìn)水壓力2.7MPa(設(shè)計壓力4.0MPa),進(jìn)水溫度54℃(夏季72℃),流量100t/h。

        從鍋爐冷渣器排出的溫度≤150℃的渣經(jīng)旋轉(zhuǎn)給料閥進(jìn)入鏈斗式輸送機(jī),再經(jīng)過斗式提升機(jī)最終提升至底灰?guī)熘匈A存。系統(tǒng)采用連續(xù)運(yùn)行方式,每臺鍋爐設(shè)有鏈斗式輸送機(jī)2臺,每臺出力為85t/h,刮板長度約45m;斗式提升機(jī)兩臺,每臺出力為85t/h,提升高度約30 m;鏈斗輸送機(jī)和斗式提升機(jī)均采用耐磨耐熱型。機(jī)械除渣系統(tǒng)的設(shè)備按滿足鍋爐MCR時最大排渣量且留有足夠的裕量,其出力按不小于250%的裕量。

        2 滾筒冷渣器的工作原理

        滾筒冷渣器是CFB 鍋爐的關(guān)鍵輔助設(shè)備之一,其主要分為百葉滾筒式和多管滾筒式兩種。百葉滾筒式冷渣器在滾筒內(nèi)壁上焊接有固定的螺旋葉片,螺旋葉片之間設(shè)計安裝有許多縱向葉片,熱灰渣進(jìn)入內(nèi)筒,在螺旋葉片的推動力下旋轉(zhuǎn)前進(jìn),向出渣口移動,同時由縱向葉片攜帶灰渣到滾筒頂部然后下落,移動的過程中與外筒逆流的冷卻水接觸降溫,以增強(qiáng)換熱效果。

        滾筒冷渣器其冷卻主體由內(nèi)外2 個滾筒組成,并形成雙層密封套筒,中間間隙通過冷卻水冷卻?;以饕捎脵C(jī)械輸送方式,滾筒在驅(qū)動裝置帶動下低速轉(zhuǎn)動,筒體內(nèi)部的灰渣在旋轉(zhuǎn)葉片或其他作用力下緩慢向低溫端移動。冷卻水在水冷筒體、旋轉(zhuǎn)水接頭以及筒體外部回水管形成的冷卻水回路中流動,將灰渣的熱量帶走。

        3 實際運(yùn)行中存在的問題

        該廠2 ×300 MW 機(jī)組CFB 鍋爐采用的滾筒冷渣器原設(shè)計也為雙層水冷結(jié)構(gòu)(以下統(tǒng)稱為外層、內(nèi)層),其設(shè)計出力為:0~25t/h ;出渣溫度為:≤150℃(最高不允許超過200℃)。但自2009年調(diào)試運(yùn)行開始兩臺機(jī)組的4臺冷渣器均存在出力不夠,排渣溫度高等缺陷。截止2014年設(shè)備累計運(yùn)行5年,設(shè)備內(nèi)部已磨損變形,并發(fā)生泄漏,導(dǎo)致冷渣器內(nèi)層部分堵塞,排渣溫度也隨之升高達(dá)到250℃甚至更高,同時導(dǎo)致鏈斗輸送機(jī)運(yùn)行溫度超過額定溫度(150℃) 造成軌道變形嚴(yán)重影響設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        除此之外,因進(jìn)渣端溫度高,4臺冷渣器內(nèi)層水冷套均不同程度漏水,密封組件開裂漏紅渣,嚴(yán)重影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        4 改造方案論證

        (1)拆除外層水冷套及螺旋片。1)增大了冷渣器內(nèi)部冷卻空間,延長灰渣在冷渣器內(nèi)部的停留時間,從而提高冷渣器換熱效率;2)減輕冷渣器本體重量,延長冷渣器驅(qū)動機(jī)構(gòu)及支撐部分的使用壽命;(2)沿冷渣器筒體軸向均勻布置冷卻水管排(?57×8高壓爐管4根并列,共8組),并用特制U型管卡固定,每組管排間距為580mm,管排與冷渣器筒壁法向成30°夾角,以延長了灰渣的停留時間,增加了冷卻水管排的有效換熱面積,降低排渣溫度,提高了換熱效率;(3)在每組冷卻水管排末端安裝一個U形滑軌,避免冷卻水管排因熱脹冷縮而導(dǎo)致的焊口開裂或泄漏現(xiàn)象;(4)將內(nèi)層水冷套上的螺旋片加高100mm,增大冷渣器內(nèi)部換熱面積;(5)進(jìn)渣端用耐高溫澆注料填充,阻斷高溫灰渣與冷渣器端板、密封組件直接接觸,避免端板、密封組件因高溫而開裂,延長其使用壽命;(6)在冷渣器出渣端沿外筒壁制作安裝一個冷卻水進(jìn)水聯(lián)箱(鋼管?133×6),通過進(jìn)水聯(lián)箱將旋轉(zhuǎn)接頭進(jìn)水管和管排的進(jìn)水管聯(lián)通;管排回水管穿過出渣端筒壁并緊貼于外筒壁一直延伸至距冷渣器進(jìn)渣端處與冷渣器水冷層連通,然后通過冷渣器水冷層流回至旋轉(zhuǎn)接頭回水管)。

        5 經(jīng)濟(jì)分析

        (1)改造技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析(見表1)

        (2)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)分析。1)設(shè)備重量。改造后的滾筒冷渣器總重量由改造前37t減輕至31t,減輕約6T,這樣不僅有助于減輕設(shè)備支撐結(jié)構(gòu)的載荷,延長設(shè)備驅(qū)動裝置的使用周期;其次,設(shè)備重量減輕,能耗也隨之降低,從而實現(xiàn)設(shè)備經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行;2)改造后試驗分析。通過大量試驗及實際數(shù)據(jù)進(jìn)行分析論證,冷渣器改造后出力增大、排渣溫度得到有效降低,能夠?qū)崿F(xiàn)長期穩(wěn)定運(yùn)行,同時便排渣溫度也滿足環(huán)保數(shù)據(jù)控制的要求,這樣不僅為生產(chǎn)運(yùn)行帶來方便,而且為后續(xù)鏈斗輸送機(jī)、斗提機(jī)等設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行提供保障,更重要的是設(shè)備故障率降低,隨之備品備件消耗量一定程度也得到控制,可以為公司在備品備件采購方面節(jié)省成本。

        6 結(jié)論

        通過對該廠滾筒冷渣器的優(yōu)化改造,無論從經(jīng)濟(jì)成本還是運(yùn)行指標(biāo)均已達(dá)到設(shè)備預(yù)期目標(biāo),實際解決了滾筒冷渣器在循環(huán)流化床鍋爐應(yīng)用中常見的排渣量小,排渣困難,排渣溫度高等效率低,運(yùn)行周期短等問題,從使用效率與使用時間上大大地提高了其運(yùn)行質(zhì)量,為機(jī)組機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行提供保障,滿足了機(jī)組長周期運(yùn)行的要求。endprint

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