□ 本刊記者 張彥昌 于 華 龐莉莉
朱宏林:困難面前方顯擔(dān)當(dāng)本色
□ 本刊記者 張彥昌 于 華 龐莉莉
編者按:今年以來,集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢異常嚴(yán)峻。在這場保增長、保效益的攻堅戰(zhàn)中,涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新創(chuàng)效的先進(jìn)典型。本期《人物》欄目介紹6位基層領(lǐng)導(dǎo)干部的事跡,展現(xiàn)他們務(wù)實嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)和不斷創(chuàng)新的精神。
“難題不敢去碰,就永遠(yuǎn)解決不了?!?/p>
——齊魯石化烯烴廠副廠長朱宏林
□ 朱宏林在現(xiàn)場指揮裂解爐運行。馬崗 攝
增產(chǎn)乙烯,是齊魯石化打好經(jīng)濟效益翻身仗的重要保證。作為烯烴廠負(fù)責(zé)乙烯生產(chǎn)的副廠長,朱宏林壓力重重。
齊魯石化化工效益曾持續(xù)低迷,今年市場轉(zhuǎn)暖,化工產(chǎn)品利潤較好。作為“打個噴嚏,齊魯石化就要感冒”的乙烯裝置,能否高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)并帶動化工全鏈條效應(yīng),事關(guān)齊魯石化能否打贏效益翻身仗。為此,該公司給烯烴廠下達(dá)生產(chǎn)指標(biāo):乙烯小時產(chǎn)量保持100噸并成為常態(tài)。
一邊是“效益翻身”的期盼,一邊是亟待破解的諸多難題,作為乙烯生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo),朱宏林沒有選擇。
確保滿負(fù)荷運行,關(guān)鍵是解決輕烴投入問題。輕烴質(zhì)優(yōu)價廉,增加投入比例,不僅需要充足物資,還要求裝置有足夠的消化能力,而朱宏林面對的難題正是有米下不了鍋。齊魯石化乙烯15臺裂解爐中有5臺輕烴爐,但由于儲存能力和汽化能力不足,長期以來只有三四臺運行,且運行周期短,兩三個月就要切爐檢修。朱宏林組織人員攻關(guān),一面對設(shè)備進(jìn)行技術(shù)革新,解決“鍋”的問題;一面提出“巧用乙烷球罐調(diào)整輕烴庫存”思路,解決了原料存儲問題,最終實現(xiàn)4臺輕烴爐同時長周期運行目標(biāo)。
核心問題解決之后,朱宏林大膽嘗試:一邊指導(dǎo)技術(shù)人員根據(jù)原料情況及時組織裂解爐切換;一邊大膽實施“5+5+3”模式,即5臺石腦油爐、5臺輕烴爐和3臺尾油爐運行模式,投油負(fù)荷超出設(shè)計負(fù)荷5%~7%,使得每臺裂解爐的裂解能力發(fā)揮到極致。在多臺裂解爐突破傳統(tǒng)運行模式的情況下,5號、6號、10號裂解爐分別以136天、116天和137天的運行周期刷新歷史紀(jì)錄,輕烴裂解爐平均運行周期達(dá)到100天。
裂解1號爐原設(shè)計是一臺尾油爐,自從2001年改造以來,一直無法順利投用加氫裂化尾油原料,運行兩三天勢必出現(xiàn)堵塞爐管現(xiàn)象,多次試驗均不成功。時任裂解車間生產(chǎn)副主任的朱宏林帶領(lǐng)大家精心分析原料指標(biāo),仔細(xì)研究1號爐工藝參數(shù),經(jīng)過一系列優(yōu)化,終于將加氫裂化尾油成功投入1號爐裂解。10月,1號爐加工尾油6.5萬噸,占原料投入總量的27.39%,創(chuàng)乙烯裝置投入加氫裂化尾油的歷史新高,既保持了乙烯裝置高產(chǎn),又維護(hù)了公司的生產(chǎn)優(yōu)化大局。
要想乙烯高產(chǎn),裝置安全平穩(wěn)運行是第一要務(wù)。齊魯石化乙烯裝置區(qū)域大、管線錯綜交叉,歷經(jīng)兩次改擴建,新舊管線設(shè)備混雜,安全隱患增多,事故風(fēng)險加大。而最撓頭的是承包商管理。
承包商隊伍素質(zhì)參差不齊,現(xiàn)場作業(yè)安全隱患巨大。朱宏林提出“兩個一樣”:對承包商的管理像對本廠員工一樣,對不同承包商的管理像對同一個承包商一樣。他們把承包商管理納入廠安全管理體系,要求所有施工人員先培訓(xùn)再上崗;每月組織承包商負(fù)責(zé)人召開HSE專題例會,對他們實施考核。
乙烯裝置平穩(wěn)高產(chǎn)帶動了齊魯石化化工鏈條的整體運行,也使其成為全系統(tǒng)化工板塊進(jìn)步最大的企業(yè)。
面對成績,朱宏林很淡定:“從事化工生產(chǎn),盡職盡責(zé)是本分,要常懷敬畏之心,敢于擔(dān)當(dāng),主動作為?!?/p>