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        600MW機組增效擴容改造中輔機適配性研究

        2015-09-12 01:55:16顧偉飛施浩勛鄔榮敏
        浙江電力 2015年3期
        關(guān)鍵詞:汽泵通流輔機

        顧偉飛,施浩勛,余 斌,鄔榮敏

        (1.浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,杭州 310003;2.國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學研究院,杭州 310014)

        0 引言

        火力發(fā)電企業(yè)面臨著越來越大的節(jié)能減排壓力,在原有300 MW和600MW機組主設備廠家預留的設計裕量基礎(chǔ)上,適當進行機組擴容是非常必要的。從增效改造后的機組運行情況來看,先進汽輪機設計技術(shù)的使用和制造安裝水平的提高,機組熱耗和供電煤耗方面大致能提高2%~4%[1,2]。但在機組擴容的目標值方面,還存在一些問題[3]:如某發(fā)電廠300 MW機組通流改造增容至330 MW后,由于輔機設備凝汽器冷卻管清潔系數(shù)下降且冷卻面積偏小,在TRL(夏季工況)運行時,凝汽器真空超過11.8 kPa,即使機組勉強維持高負荷運行,經(jīng)濟性也很差;又如某發(fā)電廠600MW機組通流改造后,鍋爐送風機容量偏小,全負荷時全風壓偏低,故機組也未能滿足擴容至660 MW的要求。

        為避免出現(xiàn)機組增效擴容時輔機設備不能滿足擴容要求,在某發(fā)電廠600MW機組汽輪機通流改造方案的可研階段,同步進行了輔機設備適配性的研究,主要通過機組超出力試驗并結(jié)合理論計算的方式,重點論證汽輪機、鍋爐、發(fā)電機的關(guān)鍵輔機能否滿足機組擴容的要求。

        1 機組增效擴容改造及驗證試驗

        某發(fā)電廠3與4號600MW機組汽輪機為亞臨界、中間再熱、單軸、三缸、四排汽、凝汽式汽輪機,型號N600-16.7/538/538-1。與自然循環(huán)、蒸發(fā)量2 019t/h的汽包鍋爐及600MW水氫氫冷卻發(fā)電機配套,機組于2004年投運。為進一步挖掘機組節(jié)能增效潛力,在機組大修期間對汽輪機進行通流改造,并將機組額定出力提高至660MW。該機組增效擴容改造前后試驗數(shù)據(jù)見表1。

        表1 機組主要性能指標

        為了掌握汽輪機、鍋爐、電氣系統(tǒng)主輔設備能否滿足機組擴容至660 MW的要求,對3號機組進行了試驗驗證,機組在超出力負荷645.2 MW下穩(wěn)定運行2 h,并通過減少循環(huán)水量來模擬夏季設計背壓9.5 kPa(實際試驗值8.5 kPa),主蒸汽流量升至2 065t/h(不超過廠家要求的握輪機、.7t/h)。

        根據(jù)3號機組超出力試驗下主要數(shù)據(jù),汽輪機通流改造后熱耗值降低3.1%,TRL工況下凝汽器設計背壓9.5 kPa,機組修正后負荷為660.25 MW,說明機組主要設備能夠在通流改造后主蒸汽流量2 065t/h、負荷660 MW的夏季工況下運行。下面以驗證試驗為基礎(chǔ),對汽輪機、鍋爐、電氣系統(tǒng)主要輔機設備的適配性進行評估。

        2 汽輪機主要輔機適配性

        2.1 凝汽器及循環(huán)水泵適配性分析

        汽輪機增效擴容改造后,汽輪機效率增加熱耗下降,相應的低壓缸排汽流量和排汽焓發(fā)生了變化。機組超出力試驗下凝汽器運行數(shù)據(jù)及擴容后夏季工況見表2,并用改造后的機組660 MW負荷且夏季設計背壓9.5 kPa進行校核。

        表2 汽輪機擴容后凝汽器性能校核

        按照凝汽器的變工況模型,設計冷卻面積為34000 m2,清潔系數(shù)經(jīng)多年運行后有所下降,取0.87,夏季循環(huán)冷卻水進口溫度33℃,冷卻水流量75 600t/h,利用660 MW熱負荷計算出凝汽器平均背壓為9.4 kPa,小于夏季工況設計背壓?,F(xiàn)有凝汽器冷卻能力能夠滿足機組擴容的需要。

        在機組循環(huán)水流量75 600t/h左右,2臺循環(huán)水泵葉角約在90%,電動機電流值在380 A,如循環(huán)水泵葉角繼續(xù)提高至100%,則電動機電流在420 A,小于額定電流489.8 A,說明循環(huán)水泵及其電動機能夠滿足機組擴容的要求。

        2.2 凝結(jié)水泵組適配性分析

        機組配套2臺100%額定容量的凝結(jié)水泵,凝泵A變頻運行,凝泵B工頻備用。凝結(jié)水系統(tǒng)超出力試驗和改造后VWO(調(diào)閥全開工況)數(shù)據(jù)見表3。機組在試驗時凝結(jié)水泵出口流量為1 669t/h,且除氧器水位主調(diào)整門為32.9%,有一定余量,能夠滿足機組擴容改造后VWO工況下的凝結(jié)水流量要求。在超出力試驗時凝結(jié)水泵電動機電流206.1 A,和額定電流329 A相比余量較大,能夠滿足機組擴容的要求。

        表3 凝結(jié)水系統(tǒng)出力數(shù)據(jù)

        2.3 汽動給水泵組適配性分析

        機組配套2臺50%額定容量的汽動給水泵(簡稱汽泵)組,前置泵單獨由電動機驅(qū)動,1臺30%額定容量的電動給水泵作為機組啟動及汽泵事故備用。機組超出力試驗下給水系統(tǒng)數(shù)據(jù)見表4,3號機組在645.2 MW負荷下,2臺汽泵進口流量為2 097t/h,和汽輪機增容后VWO工況下的設計流量接近;汽泵出口壓力為19.6 MPa,2臺汽泵汽輪機(簡稱小機)進汽流量為62.92t/h。

        根據(jù)現(xiàn)有汽泵和前置泵的實際性能狀態(tài),機組擴容后的VWO工況下給水流量最大為2101.7t/h,小于2臺汽泵組最大允許流量2 456t/h。但3號機組超出力試驗工況下,汽泵進口流量達到2 097t/h,稍大于機組主蒸汽流量值,建議對該流量計進行校核,如無問題,需對汽泵再循環(huán)閥、汽泵密封水系統(tǒng)等泄漏問題進行檢查并處理。

        表4 給水系統(tǒng)出力數(shù)據(jù)

        3號機組超出力試驗工況下,汽泵A與B轉(zhuǎn)速為5263 r/min與5203 r/min,低于設計最大值5645 r/min。前置泵A與B電動機電流為61.02 A與59.69 A,滿足小于額定電流值69.1 A的要求。小機轉(zhuǎn)速分別為5263 r/min與5203 r/min,小于最大調(diào)速上限5750 r/min;低壓調(diào)門開度為36.4%和39.2%,高壓調(diào)門在關(guān)閉狀態(tài),調(diào)門余量較大;進汽總流量為62.92t/h,小于設計數(shù)據(jù)71.3t/h,仍有一定余量。

        2.4 加熱器適配性分析

        根據(jù)機組擴容改造后VWO工況下的熱平衡圖和加熱器設計數(shù)據(jù),結(jié)合機組超出力試驗下加熱器的運行特性,判斷加熱器在汽輪機增容后的適配性。機組超出力工況和增容后加熱器性能參數(shù)見表5。

        除5號低壓加熱器(以下簡稱低加)外,在機組超出力試驗工況和汽輪機通流改造后的VWO工況下,各加熱器的進汽壓力和溫度參數(shù)均在設計范圍內(nèi),加熱器能安全、穩(wěn)定運行。機組5號低加在超出力試驗工況下,進汽溫度為269℃,略高于設計值,分析原因為低壓內(nèi)缸熱變形導致抽汽腔室內(nèi)漏。機組改造時,抽汽腔室采用新型斜支撐結(jié)構(gòu),可以保證5號低加進汽溫度低于設計值。

        表5 加熱器超出力數(shù)據(jù)

        采用汽輪機通流改造后的VWO工況下加熱器工作壓力、工作溫度和流量數(shù)據(jù),利用對應的比容來校核機組增容后管道流速變化,詳見表6。各級抽汽管道的流速均在35~60 m/s范圍內(nèi),符合火力發(fā)電廠汽水管道設計規(guī)范要求。但在機組超出力試驗工況下,機組1,2,3號高壓加熱器(簡稱高加)正常疏水閥開度均較大,分別為88.9%,77.1%,76.5%,說明余量較小。5號低加正常疏水閥開度為71.4%,說明余量也較小。6號低加正常疏水閥已經(jīng)過改造,疏水能力有一定余量。

        3 鍋爐主要輔機設備適配性

        對機組運行數(shù)據(jù)模擬計算,要求改造后鍋爐主蒸汽流量短期運行不超過2101.7t/h,長期運行不超過2 070t/h。本次機組超出力試驗時主蒸汽流量為2 065t/h、壓力為17.5 MPa、溫度為541℃,試驗期間鍋爐各管壁監(jiān)視未有超溫,爐膛壓力正常,火焰燃燒情況穩(wěn)定。以下對鍋爐制粉設備、三大風機等輔機設備進行適配性分析。

        表6 主要抽汽管道流速校核

        3.1 磨煤機適配性分析

        試驗期間制粉系統(tǒng)設備運行穩(wěn)定,總出力在255t/h,系統(tǒng)參數(shù)均在正常區(qū)間范圍內(nèi),見表7。若汽輪機調(diào)門不變,機組負荷增加至660 MW時,燃煤量應增加3%,制粉系統(tǒng)總出力為265t/h,單臺磨煤機出力為53t/h,離磨煤機最大出力56.2t/h有一定余量。

        表7 磨煤機出力數(shù)據(jù)

        值得注意的是,試驗期間機組燃用煤種較好,Qnet,ar(低位發(fā)熱量)為 22 MJ/kg,與設計煤種Qnet,ar值接近,高于機組日常燃用煤種發(fā)熱量;制粉系統(tǒng)設備經(jīng)多年運行存在老化現(xiàn)象,普遍存在出力達到52t/h后的間歇性堵煤問題。故今后制粉系統(tǒng)帶660 MW負荷、燃用發(fā)熱量中等煤種時,存在一定程度的堵煤風險。若機組擴容至660 MW,可以考慮投運6臺磨煤機,但運行方式規(guī)定和磨煤機RB(快速減負荷)邏輯需相應修改;若磨煤機仍然采用“五運一備”方式,鍋爐須燃用接近設計煤種的高發(fā)熱量煤種,并且對磨煤機進行徹底檢修以達到原有保證出力。

        3.2 風機的適配性分析

        依據(jù)機組超出力試驗負荷645.2 MW、制粉系統(tǒng)總出力在255t/h時,得到的引風機、送風機和一次風機的運行數(shù)據(jù),見表8。在機組超出力試驗工況下,各風機運行電流均遠小于其額定電流,動葉的開度也在風機性能曲線的合理區(qū)間內(nèi),說明各風機的余量還很大,完全可以滿足機組擴容的要求,故未對引風機、送風機和一次風機的風量和風壓作進一步校核。

        4 電氣主要設備適配性

        根據(jù)發(fā)電機廠家提供的機組增效擴容改造后數(shù)據(jù),結(jié)合機組超出力試驗,發(fā)電機和勵磁變數(shù)據(jù)見表9。發(fā)電機的額定功率提高到660 MW后,額定電壓維持不變,定子電流增加,而本次超出力試驗時機組無功負荷較低,發(fā)電機功率因數(shù)達到0.994,定子電流反而小于600MW時的數(shù)據(jù),故采用廠家提供的改造后數(shù)據(jù)作為校核。

        表8 風機出力數(shù)據(jù)

        表9 發(fā)電機和勵磁變工況數(shù)據(jù)

        從表9分析可知,發(fā)電機增容至660 MW后,定子電流由17495 A增加到19245 A,定子損耗增加,定、轉(zhuǎn)子繞組及鐵心等部件的溫升也相應升高,現(xiàn)有氫氣冷卻器不能滿足要求,需更換為容量更大的氫氣冷卻器,并將發(fā)電機運行氫壓由0.414 MPa提高至0.45 MPa。

        發(fā)電機增容后,勵磁電壓由400 V增加至428 A,勵磁電流由4387 A增加至4697 A,超過了勵磁變的額定電流。根據(jù)核算,現(xiàn)有勵磁變的容量不能滿足機組增容到660 MW的要求,故需要增加勵磁變壓器容量。

        機組功率提高到660 MW后,在額定功率因數(shù)0.9下的主變壓器電流增大,損耗增加。原來主變壓器配備6組300 kW冷卻器,五運一備,主變壓器的空載損耗為252 kW,負載損耗為1050 kW,冷卻器容量的富余量為198 kW。機組擴容后,主變壓器冷卻器容量的富余量偏小,建議對冷卻器進行改造。

        5 結(jié)論

        600MW機組進行增效擴容改造有利于火電企業(yè)的節(jié)能降耗工作。如何穩(wěn)步推進汽輪機通流改造工作,精確確定改造后機組的擴容目標,不僅需要考慮汽輪機通流改造的效果,評估機電爐三大主機的性能及相互適應性,還要避免出現(xiàn)主要輔機設備不能滿足機組擴容要求的問題。通過600MW機組擴容改造前采用機組超出力試驗并結(jié)合理論計算的方式,對主要輔機設備的適配性進行了分析和研究,主要可得出以下結(jié)論:

        (1)現(xiàn)有凝汽器冷卻能力、循環(huán)水泵、凝結(jié)水泵能夠滿足機組擴容的要求。

        (2)汽動給水泵組(含小機)、除氧器、加熱器組均能滿足汽輪機擴容改造后的要求。3臺高加和5號低加正常疏水閥開度均較大,需對加熱器的疏水能力進一步進行論證。

        (3)目前單臺磨煤機出力可以達到53t/h,制粉系統(tǒng)5臺磨運行時,能夠滿足設計煤質(zhì)條件下鍋爐最大出力的要求,但設備余量很??;在煤種發(fā)熱量未達設計值的情況下,為確保帶增容負荷,要做好6臺磨煤機運行的準備。

        (4)引風機、送風機、一次風機余量較大,完全滿足設計煤質(zhì)條件下鍋爐最大出力要求。

        (5)更換勵磁變,增加勵磁容量。為了保證足夠的安全裕量,建議增加發(fā)電機氫氣冷卻器、主變壓器冷卻器的冷卻能力。

        [1]李清,黃什青,左從瑞,等.淺析汽輪機通流部分改造及效果[J].華中電力,2011,24(2)∶84-90.

        [2]趙杰,朱立彤.300 MW等級汽輪機通流部分改造綜述[J].熱力透平,2011,40(1)∶39-42.

        [3]馮茗,侯估民,謝誕梅,等.淺析汽輪機通流部分改造對輔機性能的影響[J].熱力透平,2011,40(2)∶98-102.

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