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        二甲苯塔側(cè)線氣相抽出降低汽油餾分終餾點(diǎn)

        2015-09-03 10:56:20王永成
        石油煉制與化工 2015年11期
        關(guān)鍵詞:側(cè)線二甲苯脫碳

        鄭 海,王永成

        (中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司,山東 青島 266500)

        二甲苯塔側(cè)線氣相抽出降低汽油餾分終餾點(diǎn)

        鄭 海,王永成

        (中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司,山東 青島 266500)

        連續(xù)重整 側(cè)線氣相抽出 混合二甲苯

        中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司(簡稱青島煉化)1.5 Mt/a連續(xù)重整裝置自2008年5月一次開車成功后,為適應(yīng)汽柴油產(chǎn)品質(zhì)量升級的要求,配套建設(shè)了2.0 Mt/a加氫裂化裝置,可為連續(xù)重整裝置提供0.35 Mt/a加氫裂化重石腦油[1]。根據(jù)總流程上下游的配套關(guān)系,對連續(xù)重整裝置進(jìn)行了適應(yīng)性擴(kuò)能改造,規(guī)模由1.5 Mt/a擴(kuò)能至1.8 Mt/a,于2011年8月完成工程建設(shè)并開工。重整裝置擴(kuò)能后,為了解決重整原料不足的問題,重整原料終餾點(diǎn)不斷提高,由設(shè)計(jì)值163 ℃逐漸提高到目前的175 ℃,最高時(shí)達(dá)到180 ℃。隨著原料終餾點(diǎn)的升高,C9+芳烴的終餾點(diǎn)也不斷升高,達(dá)到250 ℃左右,最高時(shí)達(dá)到260 ℃,造成全廠汽油調(diào)合困難。為此嘗試增加二甲苯塔側(cè)線氣相抽出流程[2]降低重整汽油終餾點(diǎn)的技術(shù)方案。本文主要介紹該裝置實(shí)施技術(shù)改造后的效果。

        1 二甲苯塔增加側(cè)線抽出改造

        1.1 重整后分餾系統(tǒng)流程簡介

        青島煉化連續(xù)重整裝置后分餾系統(tǒng)共有5座分餾塔(如圖1所示)。重整生成油進(jìn)入脫戊烷塔,脫戊烷塔塔頂分離出的C5-組分進(jìn)入脫丁烷塔,脫丁烷塔塔頂分離出液化氣,塔底為C5組分。脫戊烷塔塔底的C6+組分進(jìn)入脫碳六塔,脫碳六塔塔頂分離出C6組分,塔底的C7+組分進(jìn)入脫碳七塔繼續(xù)進(jìn)行分離,脫碳七塔塔頂分離出C7組分,塔底組分進(jìn)入二甲苯塔,二甲苯塔塔頂分離出C8芳烴組分,塔底為C9+重芳烴。其中液化氣及C8混合芳烴作為產(chǎn)品送出裝置,C6組分進(jìn)苯抽提裝置抽提苯,而C5,C7,C9+組分混合冷卻后作為高辛烷值汽油調(diào)合組分[3]出裝置。

        1.2 重整二甲苯塔塔底C9+終餾點(diǎn)超高

        由于重整規(guī)模的不斷擴(kuò)大,為滿足重整原料的需求[4],原料的終餾點(diǎn)也不斷提高。圖2中給出了重整原料終餾點(diǎn)與重整生成油終餾點(diǎn)的對應(yīng)關(guān)系。從圖2可以看出,隨著重整原料終餾點(diǎn)的提高,導(dǎo)致重整生成油的終餾點(diǎn)不斷升高。造成了C9+終餾點(diǎn)持續(xù)增加,重整生成油的終餾點(diǎn)最高達(dá)213 ℃,C9+芳烴終餾點(diǎn)最高達(dá)260 ℃。重整生成油的終餾點(diǎn)比重整進(jìn)料的終餾點(diǎn)高30~40 ℃。

        二甲苯塔塔底C9+芳烴餾程見表1。從表1可以看出,C9+芳烴的重組分含量很少,不足10%,而且其90%餾出溫度只有約190 ℃,而終餾點(diǎn)躍升至250 ℃左右,而要求汽油的終餾點(diǎn)不大于205 ℃。只要將這不足10%的高沸點(diǎn)組分脫除,即可滿足汽油調(diào)合的要求。

        1.3 C9+芳烴脫重組分方案的選擇

        針對上述情況,確定的C9+芳烴脫重組分方案設(shè)計(jì)目標(biāo)為C9+芳烴脫重組分后的輕組分干點(diǎn)不超過205 ℃,且二甲苯質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于0.5%,重組分初餾點(diǎn)不低于190 ℃。根據(jù)設(shè)計(jì)要求,初步確定了兩個(gè)較為可行的方案:①二甲苯塔下部增加側(cè)線氣相抽出方案;②增加脫重組分塔方案。

        圖1 重整后分餾系統(tǒng)流程示意1—脫戊烷塔; 2—脫戊烷塔塔頂回流罐; 3—脫丁烷塔; 4—脫丁烷塔塔頂回流罐; 5—脫碳六塔; 6—脫碳六塔塔頂回流罐; 7—脫碳七塔; 8—脫碳七塔塔頂回流罐; 9—二甲苯塔; 10—二甲苯塔塔頂回流罐; 11—重沸爐

        圖2 重整原料終餾點(diǎn)與重整生成油終餾點(diǎn)的對應(yīng)關(guān)系

        采樣日期初餾點(diǎn)10%50%90%終餾點(diǎn)2014-01-07163.5167.0171.0191.5259.52014-05-06164.5168.0171.9189.9245.02014-05-16156.0164.0170.0188.5247.52014-05-18164.9167.6171.4191.3251.22014-06-05149.5157.5167.0189.5246.5

        1.3.1 二甲苯塔增加側(cè)線氣相抽出方案 根據(jù)二甲苯塔塔底物料分析數(shù)據(jù)(表1),對二甲苯塔下部增加側(cè)線氣相抽出方案進(jìn)行模擬計(jì)算。計(jì)算結(jié)果表明:為了滿足側(cè)線氣相抽出可以達(dá)到C9+芳烴脫重組分的設(shè)計(jì)要求,其側(cè)線氣相抽出產(chǎn)品流量約為原塔塔底流量的97%,餾程范圍為150~190 ℃,剩余約3%的重組分由塔底外送。二甲苯塔下部側(cè)線抽出的汽油組分經(jīng)側(cè)線汽油蒸汽發(fā)生器冷凝為液相進(jìn)入側(cè)線汽油緩沖罐,經(jīng)過一系列冷卻后作為汽油調(diào)合組分送出裝置;塔底少量的重芳烴經(jīng)過換熱降溫至60 ℃作為柴油組分送出裝置。

        二甲苯塔增加側(cè)線氣相抽出方案主要改造內(nèi)容:①將現(xiàn)有二甲苯塔第89、90層塔盤拆除,改造為集液器,第88層塔盤的降液管改造,第91~100層塔盤由雙溢流更換為四溢流塔盤并向上移100 mm;②在第88層塔盤受液盤下面550 mm對稱增開2個(gè)DN250的側(cè)線抽出口,在第68層降液管兩端各開1個(gè)熱電偶插入口作為溫差控制;原溫差控制熱電偶插入口(第95層塔盤)堵死、取消;③側(cè)線抽出的油氣經(jīng)側(cè)線汽油蒸汽發(fā)生器產(chǎn)2.2 MPa蒸汽作為苯抽提熱源,同時(shí)汽油組分冷凝為液相進(jìn)側(cè)線汽油緩沖罐,由泵抽出并入原二甲苯塔塔底油流程;二甲苯塔塔底的少量重芳烴先與除氧水換熱、再與除鹽水換熱至60 ℃作為柴油組分送出裝置;④二甲苯塔重沸爐為輻射對流型圓筒形加熱爐,煙氣送入聯(lián)合余熱回收系統(tǒng)。二甲苯塔增加側(cè)線氣相抽出后,重沸爐熱負(fù)荷為27.56 MW,通過提高爐膛溫度可滿足工藝介質(zhì)的加熱要求,輻射段不需改造,煙氣排煙溫度有所提高。

        1.3.2 增加脫重組分塔方案 二甲苯塔塔底油先走原流程經(jīng)脫戊烷塔進(jìn)料/重芳烴換熱器與脫戊烷塔進(jìn)料換熱至200 ℃左右進(jìn)入新增的脫重組分塔,塔頂油氣的冷凝熱負(fù)荷用來發(fā)生0.45 MPa蒸汽,經(jīng)蒸汽發(fā)生器塔頂油氣冷凝為液相進(jìn)脫重組分塔塔頂回流罐,經(jīng)脫重組分塔回流泵加壓后,一部分作為回流進(jìn)塔的頂部,其余部分至C9+餾分/除鹽水換熱器,按二甲苯塔塔底物流的原有換熱流程進(jìn)行。脫重組分塔塔底少量重芳烴經(jīng)塔底泵抽出,先與除氧水換熱、再與除鹽水換熱至60 ℃作為柴油組分送出裝置。脫重組分塔塔底設(shè)重沸器,熱源用3.5 MPa蒸汽供熱,約需蒸汽12 t/h。

        1.3.3 C9+芳烴脫重組分方案的確定 兩種方案的對比見表2。從表2可以看出,方案一能耗較低,且投資省,占地面積小,動(dòng)改量較小。但該技術(shù)方案存在如下缺點(diǎn):①方案實(shí)施對現(xiàn)有裝置影響大,實(shí)施時(shí)需要重整后分餾系統(tǒng)的脫碳六塔、脫碳七塔、二甲苯塔停工。②二甲苯塔與苯塔和甲苯塔熱聯(lián)合,如二甲苯塔提餾段增加氣相抽出,將增加二甲苯塔的操作難度,降低了該塔和苯塔、甲苯塔的操作穩(wěn)定性。③國內(nèi)同類流程連續(xù)重整裝置中,正在運(yùn)行的采用二甲苯塔提餾段側(cè)線抽出方案的經(jīng)驗(yàn)較少。方案二與方案一相比,投資、占地面積和能耗稍有增加,但更成熟可靠,方案實(shí)施相對簡單,對現(xiàn)有裝置運(yùn)行幾乎無影響。經(jīng)過綜合權(quán)衡,特別是考慮到青島煉化3.5 MPa蒸汽不足及裝置平面布置問題,決定采用方案一,即二甲苯塔增加側(cè)線氣相抽出方案。

        表2 兩種方案對比

        2 二甲苯塔改造前后運(yùn)行情況對比

        2.1 操作參數(shù)

        改造前后二甲苯塔操作參數(shù)對比見表3。從表3可以看出,與改造前相比,改造后二甲苯塔的塔頂壓力、塔頂溫度和回流比降低,塔底溫度升高,主要是因?yàn)樵黾恿藗?cè)線抽出,塔底組分變重,具體餾程見表4。因增加了側(cè)線抽出,需要二甲苯塔塔底重沸爐提供更多的熱負(fù)荷,降低塔頂溫度、回流比及塔頂壓力,可以相對降低塔的熱負(fù)荷,但要在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下調(diào)整,保證混合二甲苯產(chǎn)品合格及側(cè)線抽出的餾程合格。另外,調(diào)整時(shí)還要考慮能否滿足脫碳六塔、脫碳七塔塔底的熱量需求。因此,改造后的實(shí)際值與設(shè)計(jì)值還存在一定的差距,原因如下:①塔底操作溫度較高,主要是因?yàn)樵O(shè)計(jì)塔底油的終餾點(diǎn)為224 ℃,而實(shí)際終餾點(diǎn)已經(jīng)達(dá)到330 ℃,當(dāng)前塔底溫度暫時(shí)按305 ℃控制;②回流比小于設(shè)計(jì)值,主要是因?yàn)樵戏紵N潛含量低,設(shè)計(jì)產(chǎn)二甲苯為49 t/h,目前平均產(chǎn)量僅為41.5 t/h左右,導(dǎo)致實(shí)際值與設(shè)計(jì)值存在偏差。

        表3 改造前后操作參數(shù)對比

        表4 改造后二甲苯塔塔底油餾程 ℃

        2.2 汽油組分和重芳烴產(chǎn)出量

        改造前后汽油組分和重芳烴產(chǎn)出量對比見表5。改造前汽油組分包括脫丁烷塔塔底油和脫碳七塔塔頂油,二甲苯塔塔底重芳烴改至催化裂化或儲(chǔ)運(yùn)罐區(qū);二甲苯塔增加側(cè)線抽出后,汽油組分包括脫丁烷塔塔底油、脫碳七塔塔頂油和二甲苯塔側(cè)線抽出組分,二甲苯塔塔底油作為重芳烴組分改至催化裂化裝置。由于塔底組分餾程干點(diǎn)比設(shè)計(jì)值高100 ℃,因此塔底溫度控制在305 ℃,塔底外甩量為8 t/h,比設(shè)計(jì)值高5 t/h。

        表5 改造前后汽油組分和重芳烴產(chǎn)出量對比

        2.3 產(chǎn)品質(zhì)量

        側(cè)線汽油餾程及辛烷值見表6。由表6可見,改造后側(cè)線汽油終餾點(diǎn)在185~190 ℃,滿足汽油終餾點(diǎn)不大于205 ℃的控制指標(biāo),同時(shí)具有較高的辛烷值,其辛烷值達(dá)到105以上,有助于全廠汽油的調(diào)合。

        表6 二甲苯塔側(cè)線汽油餾程及辛烷值 ℃

        2.4 能 耗

        連續(xù)重整裝置二甲苯塔增加側(cè)線后,裝置的燃料氣、蒸汽、除氧水、電量的消耗等略有變化,裝置能耗[5]也隨之有所降低,改造后燃料氣能耗增加15.07 MJ/t,中壓蒸汽能耗降低62.81 MJ/t,除氧水能耗增加23.03 MJ/t,電耗增加1.47 MJ/t,共節(jié)能降耗23.24 MJ/t。

        3 結(jié) 論

        (1) 通過增加二甲苯塔側(cè)線氣相抽出,可有效脫除C9+芳烴中的重組分,大幅降低重整汽油的終餾點(diǎn)。

        (2) 改造后側(cè)線汽油終餾點(diǎn)在185~190 ℃,滿足汽油終餾點(diǎn)不大于205 ℃的控制指標(biāo),同時(shí)其辛烷值達(dá)到105以上,有助于全廠汽油的調(diào)合。

        [1] 徐承恩.催化重整工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2006:30-36

        [2] 李成棟.催化重整裝置技術(shù)問答[M].2版(修訂版).北京:中國石化出版社,2004:15-18

        [3] 林世雄.石油煉制工程[M].3版.北京:石油工業(yè)出版社,2002:29-33

        [4] 吳翔.重整裝置原料優(yōu)化調(diào)整及效果[J].石油化工技術(shù)與經(jīng)濟(jì),2014,30(5):13-16

        [5] 史德文.催化重整裝置能耗分析及節(jié)能措施[J].石油石化節(jié)能與減排,2011(1):14-18

        ADDITION OF VAPOR PHASE SIDE-DRAW PIPE IN XYLENE TOWER TO REDUCE END POINT OF NAPHTHA FRACTION FROM CONTINOUS CATALYTIC REFORMER

        Zheng Hai, Wang Yongcheng

        (SINOPECQingdaoRefining&ChemicalCo.Ltd.,Qingdao,Shandong266500)

        The end point of C9+distillates at the xylene tower bottom of the 1.8 Mt/a continuous catalytic reforming unit in SINOPEC Qingdao Refining & Chemical Co.Ltd. was about 250 ℃, resulting in overstandard end point of naphtha. To solve the problems, a vapor-phase stream side-draw pipe was added to the xylene tower. The vapor-phase stream was used as a fraction of gasoline blending component directly. The bottom fraction of the tower was used as a fraction of the diesel oil blending. The results indicate that the measures can effectively remove the heavy components in C9+fraction and reduce the end point of the naphtha.

        continuous catalytic reforming; vapor-phase stream side-draw; mixed xylenes

        2015-04-16; 修改稿收到日期: 2015-06-19。

        鄭海,高級工程師,主要從事石油化工行業(yè)的工作。

        王永成,E-mail:wangyongcheng.qdlh@sinopec.com。

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