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        MIP技術及其專用劑在加氫重油催化裂化裝置的工業(yè)應用

        2015-09-03 10:40:55
        石油煉制與化工 2015年10期
        關鍵詞:原料油催化裂化汽油

        朱 渝

        (中國石化上海石油化工股份有限公司,上海 200540)

        MIP技術及其專用劑在加氫重油催化裂化裝置的工業(yè)應用

        朱 渝

        (中國石化上海石油化工股份有限公司,上海 200540)

        介紹了MIP技術及其專用催化劑CRMI-2在中國石化上海石油化工股份有限公司3.5 Mta重油催化裂化裝置上的工業(yè)應用及標定情況。標定結果表明:采用MIP技術并使用專用催化劑CRMI-2,在以加氫重油為主要原料(其性質略優(yōu)于設計原料)時,重油催化裂化裝置的處理量超過設計值,同時裝置產物分布優(yōu)于設計值;主要表現(xiàn)為裝置負荷率分別為105.72%、110.11%時,汽油收率分別達到45.16%、46.89%,分別比設計值增加了2.66和4.39百分點,而液體產品收率分別為81.36%、81.85%,比設計值分別增加了0.56和1.05百分點,焦炭產率明顯低于設計值;穩(wěn)定汽油中烯烴體積分數分別為24.4%、23.2%,均低于設計值,穩(wěn)定汽油性質達到設計指標。

        催化裂化 MIP CRMI-2 催化劑

        中國石化上海石油化工股份有限公司(簡稱上海石化)2號重油催化裂化裝置由中國石化工程建設公司(簡稱SEI)設計,采用中國石化石油化工科學研究院(簡稱石科院)開發(fā)的多產清潔汽油的MIP技術[1-2],以加工渣油加氫的尾油為主,MIP裝置處理量設計值為3.5 Mt/a。催化劑使用中國石化催化劑有限公司長嶺分公司生產的MIP專用催化劑CRMI-2[3-4]。MIP裝置于2012年11月29日一次開車成功,兩年來該裝置平穩(wěn)運行,為企業(yè)創(chuàng)造了巨大的經濟效益。

        上海石化加氫重油催化裂化裝置采用MIP技術及CRMI-2催化劑的技術目標如下:輕質油(汽油+柴油)收率不小于66%,穩(wěn)定汽油烯烴體積分數不大于30%,焦炭產率不大于9.1%。為了對上海石化MIP裝置的運行情況以及專用催化劑CRMI-2的使用情況進行系統(tǒng)考核,該裝置于2013年7月10—12日進行實際操作工況滿負荷標定和設計工況下系統(tǒng)標定。

        1 MIP技術及專用催化劑CRMI-2

        石科院開發(fā)的MIP技術是一項生產清潔汽油兼顧較高丙烯產率的新型催化裂化工藝技術,該技術采用串聯(lián)式提升管反應器型式的反應系統(tǒng),將傳統(tǒng)的催化裂化反應過程分成兩個反應區(qū),提出了一次反應和二次反應具備可控性和可選擇性地進行催化裂化反應的新理念,第一反應區(qū)的作用主要是裂解重質原料油,主要目的是多產輕質油,減少生焦和過裂化;第二反應區(qū)則是以汽油烯烴的氫轉移反應和二次裂化反應為主,從而降低汽油烯烴含量。

        結合上述工藝特征,石科院還開展了MIP技術專用催化劑的研究開發(fā)工作,以滿足不同裝置的產品需求。應用于上海石化MIP裝置的CRMI-2催化劑兼顧了兩個反應區(qū)的特征:第一反應區(qū)側重于重油裂化性能,催化劑選擇活性穩(wěn)定性高、焦炭選擇性良好的分子篩作為活性組分,以及孔結構經過優(yōu)化的基質,提高了分子篩活性中心的可接近性;反應生成的高烯烴含量汽油進入第二反應區(qū)后,在較低反應溫度下與已局部生焦的催化劑進行較長時間接觸,側重于烯烴組分的異構化、芳構化和氫轉移反應,保持較高的汽油辛烷值。CRMI-2催化劑的性質見表1。

        2 工業(yè)應用結果與討論

        2013年7月10—12日,上海石化MIP裝置分別進行了實際操作工況和設計工況標定。實際操作工況標定的原料油除了加氫重油,還有來自于石腦油蒸汽裂解裝置的C10餾分、渣油加氫裝置(簡稱RDS)的酸性氣以及S Zorb裝置的輕烴。設計工況標定階段停止加入裂解C10餾分、渣油加氫裝置的酸性氣以及S Zorb輕烴,并根據操作情況適當提高裝置處理量。

        表1 CRMI-2催化劑的性質

        2.1 原料油性質

        表2列出了上海石化MIP裝置加工的原料油性質。7月10日實際工況(負荷率105.72%時)進料中裂解C10打入MIP裝置第二反應區(qū)入口,主要成分是C8~C11芳烴,RON為102.7,一方面降低第二反應區(qū)的反應溫度來強化其氫轉移反應,另一方面裂化部分重芳烴。由表2可見,7月12日設計工況(負荷率110.11%時)的原料油性質更優(yōu),表現(xiàn)為密度、殘?zhí)枯^低,堿氮含量低而飽和烴含量較高、氫含量略高。兩種工況的原料油主要性質均略優(yōu)于設計值。

        此外,7月12日設計工況的原料油重金屬含量與設計值相當。但是,實際工況原料油中的金屬含量尤其是鎳、釩、鈉和鐵的含量均高于設計值。原料油重金屬含量高,與渣油加氫裝置的脫除金屬能力有關,特別是釩含量高,會破壞催化劑中分子篩的結構,使催化劑的重油裂化性能受到影響[5]。

        2.2 平衡催化劑性質

        表3列出了標定時兩種工況下平衡劑的性質。由表3可知:標定期間平衡劑的篩分組成在正常范圍內,碳含量較低;但是,盡管催化劑的單耗高達1.5 kg/t,平衡劑的活性依然偏低,兩種工況下僅為45%、47%,這主要是由于平衡劑上的重金屬含量較高,尤其是鎳、釩含量較高引起的[5]。鎳有脫氫作用,會導致干氣中氫含量增加,而原料脫氫后生成多環(huán)芳烴聚合物或焦炭,影響產物的選擇性,降低液體收率。

        表2 MIP裝置標定期間的原料油性質

        針對抑制、減少釩對催化劑的污染,上海石化MIP裝置采取的措施如下:①優(yōu)化原料,通過優(yōu)化原油配比以及提高渣油加氫裝置的脫釩率,降低MIP裝置進料的釩含量;②采用高效金屬鈍化劑,鈍化劑抗釩一般是在銻基抗鎳鈍化劑的基礎上加入富鈰稀土的有機化合物;③選擇使用抗重金屬污染能力強的催化劑。MIP催化劑通過稀土氧化鈰或氧化鑭改性,使沉積在催化劑上的稀土氧化物優(yōu)先與釩反應, 生成釩酸稀土,從而保護催化劑中分子篩的結構。

        表3 MIP裝置標定期間平衡劑的性質

        2.3 主要工藝操作條件及產品分布

        上海石化MIP裝置標定期間的主要工藝條件與設計值列于表4。由表4可以看出:MIP裝置第一反應區(qū)出口溫度較高,7月10日實際工況與7月12日設計工況的第一反應區(qū)出口溫度分別為530 ℃和528 ℃,均接近于設計值上限;兩種工況下第二反應區(qū)溫度均為522 ℃,高于設計值上限。由于第二反應區(qū)的催化劑藏量偏低,使得其質量空速高于設計值上限,沉降器壓力、第一再生器及第二再生器密相溫度略高于設計值上限,只有焦炭耗風指標優(yōu)于設計值。較高的反應溫度可以部分彌補催化劑活性的損失,但是會增加熱裂化反應,使得干氣產率顯著增加。較高的再生溫度會降低催化劑循環(huán)量,不利于調節(jié)劑油比,還會加快催化劑的水熱失活,尤其是當催化劑上金屬含量較高時,金屬化合物在高溫下容易生成熔融物,進一步降低催化劑活性。為此,標定之后裝置再生溫度盡量控制在680 ℃左右,或者更低。

        表4 MIP裝置標定期間的主要工藝操作條件

        MIP裝置標定期間的產物分布數據列于表5,汽油收率分別為45.16%、46.89%,比設計值提高2.66和4.39百分點;液化氣收率分別為12.22%、13.42%,略低于設計值;柴油收率分別為23.97%、21.54%,兩次標定分別與設計值持平或低于設計值;焦炭產率分別為8.08%、7.84%,均低于設計值;液體產品收率分別為81.36%、81.85%,比設計值提高0.56和1.05百分點;干氣產率與設計值相當。另外,由于平衡劑活性較低,產品分布中焦炭產率也較低,使得裝置的加工量大幅度提高,比設計值高5~10百分點。

        表5 MIP裝置標定期間的產物分布

        2.4 穩(wěn)定汽油性質

        表6為上海石化MIP裝置標定期間穩(wěn)定汽油的性質。由表6可見,7月10日實際工況與7月12日設計工況下穩(wěn)定汽油的烯烴體積分數分別為24.4%、23.2%,均低于設計值,較低的汽油烯烴含量也導致汽油辛烷值較低,實際工況由于原料中有3%的裂解C10,RON為92.8,達到了設計值RON不低于92.4的要求。

        另外,MIP技術的汽油硫含量較低,這是由MIP技術和專用催化劑的特點所決定的[6-7]。一方面通過強化選擇性氫轉移反應來降低汽油烯烴含量,同時也相應地促進了汽油中含硫化合物的氫轉移反應,從而降低了汽油硫含量,另一方面,較低的汽油烯烴含量,降低了它與H2S反應再次生成硫化物的可能性,汽油硫傳遞系數STC(指催化裂化汽油硫總量占原料硫總量的百分數)在標定時分別為2.52%、2.11%,遠遠低于其它催化裂化裝置。

        表6 MIP裝置標定期間穩(wěn)定汽油的主要性質

        2.5 催化裂化柴油性質

        表7為上海石化MIP裝置標定期間催化裂化柴油的性質。由表7可見,采用MIP技術,負荷率105.72%與110.11%時柴油的密度分別為938.4 kg/m3和943.8 kg/m3,十六烷值均低于19.3,硫質量分數分別為0.35%和0.33%,凝點分別小于-50 ℃和-46 ℃。

        表7 MIP裝置標定期間的催化裂化柴油主要性質

        3 結 論

        MIP技術及專用催化劑CRMI-2在上海石化的工業(yè)應用結果表明:以加氫重油為原料時,處理量超過設計值,而產物分布優(yōu)于設計值;主要表現(xiàn)在裝置負荷率105.72%、110.11%時,汽油收率分別達到45.16%、46.89%,分別比設計值提高2.66和4.39百分點,而液體產品收率分別為81.36%、81.85%,比設計值分別提高了0.56和1.05百分點,焦炭產率明顯低于設計值;穩(wěn)定汽油的烯烴體積分數(熒光法)分別為24.4%、23.2%,均低于設計值(30%),汽油辛烷值RON分別為92.8與91.8,汽油硫傳遞系數分別為2.52%、2.11%,汽油質量達到了設計要求。未來將根據市場的變化及時調整生產方案,選取合適的氫轉移系數,平衡好重油轉換能力與汽油辛烷值,力爭使企業(yè)效益最大化。

        [1] 許友好,張久順,龍軍,等.多產異構烷烴的催化裂化工藝開發(fā)與工業(yè)應用[J].中國工程科學,2003,5(5):55-58

        [2] 許友好,張久順,馬建國,等.生產清潔汽油組分并增產丙烯的催化裂化工藝[J].石油煉制與化工,2004,35(9):1-4

        [3] 季放,蔣文斌,龔劍洪,等.加工中間基原料的MIP工藝專用催化劑CRMI-II的工業(yè)應用[J].石油煉制與化工,2005,36(11):1-4

        [4] 張從新,譚映臨,蔣文斌,等.中間基油MIP工藝專用催化劑CRMI-Ⅱ的工業(yè)試生產[J].工業(yè)催化,2006,14(4):67-69

        [5] 李再婷.金屬鈍化在催化裂化中的應用與發(fā)展[J].石油煉制與化工,2007,38(3):15-22

        [6] 許友好,劉憲龍,龔劍洪,等.MIP系列技術降低汽油硫含量的先進性及理論分析[J].石油煉制與化工,2007,38(11):15-19

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        簡 訊

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        APPLICATION OF MIP TECHNOLOGY AND PROPRIETARY CATALYSTS IN RFCC UNIT PROCESSING HYDROTREATED HEAVY OIL

        Zhu Yu

        (SINOPECShanghaiPetrochemicalCo.Ltd,Shanghai200540)

        The industrial application and calibration of MIP technology and its special catalyst CRMI-2 in 3.5 Mt/a FCCU of SINOPEC Shanghai Petrochemical Company were introduced. The calibration results show that using MIP technology and special catalyst CRMI-2 and hydrotreated heavy oil feedstock, the process capacity of the unit exceeds its design value, and product yield distribution is better than design. Under the calibration conditions of maximum working load of 105.72% and 110.11%, the gasoline yields reach 45.16% and 46.89%, respectively, about 2.66 and 4.39 percentage points higher than its design. The liquid product yields are 81.36% and 81.85%, respectively, about 0.56 and 1.05 percentage points higher than the design value. The coke yield is significantly reduced. The olefin content of stabilized gasoline are 24.4% (φ) and 23.2% (φ), respectively, lower than its design value. The quality of the stabilized gasoline meets the design objective.

        FCC; MIP technology; catalyst CRMI-2; catalyst

        2015-03-26; 修改稿收到日期: 2015-04-15。

        朱渝,高級工程師,從事石油化工的生產技術管理工作。

        朱渝,E-mail:zhuy.shsh@sinopec.com。

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