羅榮樹(shù),吳麗娜,張國(guó)慶,李竹勤,王文清
Sinosw irl燃燒器在鹿泉鼎新2 500t/d生產(chǎn)線的成功應(yīng)用
Suc cessfu lAp p lica tion o f Sinosw irlBurner in Luquan Dingxin Cem ent Plant2 500t/d Produc tion Line
羅榮樹(shù)1,吳麗娜1,張國(guó)慶1,李竹勤1,王文清2
我公司目前有兩條水泥熟料生產(chǎn)線,1號(hào)線于2000年投產(chǎn),2號(hào)線于2002年投產(chǎn),均為天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司設(shè)計(jì)的2 500t/d生產(chǎn)線。窯頭燃燒器一直使用KHD型四通道燃燒器,由于該燃燒器形式較老,已不能適應(yīng)近年來(lái)不斷提產(chǎn)的需要及煤粉品質(zhì)頻繁變化的情況。因此,選用新型高效煤粉燃燒器迫在眉睫。
經(jīng)實(shí)地調(diào)研了解,公司采購(gòu)了中材裝備集團(tuán)有限公司熱工分公司研發(fā)制造的Sinoswirl型雙旋流煤粉燃燒器,希望其在提供性能優(yōu)良、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品的同時(shí),能夠給予專業(yè)、系統(tǒng)化的工藝調(diào)試服務(wù),解決之前存在的問(wèn)題,強(qiáng)化窯內(nèi)煅燒、改善熟料質(zhì)量、提高熟料產(chǎn)量。
2013年7月期間,1號(hào)線停窯技改優(yōu)化,將窯頭原KHD燃燒器更換為Sinoswirl雙旋流燃燒器,并對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行了一系列優(yōu)化升級(jí)。公司對(duì)1號(hào)線的預(yù)期目標(biāo)為:系統(tǒng)工況改善,熟料產(chǎn)出穩(wěn)定,產(chǎn)量≮3 000t/d;熟料外觀質(zhì)量佳,fCaO合格率≮80%;R3d>30MPa,R28d>60MPa。
技改初期,經(jīng)系統(tǒng)綜合調(diào)試,基本實(shí)現(xiàn)了公司預(yù)定目標(biāo),但在熟料外觀、后期強(qiáng)度及窯系統(tǒng)對(duì)高飽和比的適應(yīng)性方面仍需提高。我公司與中材裝備集團(tuán)有限公司熱工分公司共同對(duì)系統(tǒng)工況、窯頭燃燒器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和性能發(fā)揮進(jìn)行論證分析后,對(duì)燃燒器進(jìn)行了針對(duì)性優(yōu)化,并改進(jìn)了工藝生產(chǎn)調(diào)試方法,最終各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均優(yōu)于預(yù)期,為我公司帶來(lái)了良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。
2.1結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
Sinoswirl型雙旋流煤粉燃燒器為四風(fēng)道結(jié)構(gòu),從外到內(nèi)依次為:軸流風(fēng)、外旋流風(fēng)、煤風(fēng)、內(nèi)旋流風(fēng)。
軸流風(fēng):最外圈布置,周向小孔均勻分布。產(chǎn)生高速軸流風(fēng),形成較大的負(fù)壓卷吸區(qū),能有效地卷吸高溫二次風(fēng)。對(duì)于收攏火焰形狀、增強(qiáng)火焰強(qiáng)度及剛度有顯著作用。
外旋流風(fēng):位于軸流風(fēng)道之內(nèi)、煤風(fēng)道之外,通過(guò)燃燒器頭部的旋流葉片裝置噴出。提供噴射氣流的切向速度,能有效控制火焰粗細(xì)。
煤風(fēng):布置于外旋流風(fēng)道與內(nèi)旋流風(fēng)道之間,環(huán)狀結(jié)構(gòu)。用于輸送煤粉,設(shè)計(jì)風(fēng)速24~30m/s。
內(nèi)旋流風(fēng):布置于煤風(fēng)道內(nèi),通過(guò)旋流葉片裝置噴出。作用是打散煤粉、使煤粉與高溫窯氣充分混合,并為火焰燃燒的中心區(qū)域提供氧氣。
通過(guò)這四個(gè)主通道之間的匹配關(guān)系,窯內(nèi)火焰形狀便捷可調(diào)、溫度分布更為合理。頭部最外層設(shè)置攏焰罩,提高煤粉燃盡率,防止出現(xiàn)局部高溫?zé)龘p窯皮。
圖1 燃燒器頭部結(jié)構(gòu)
2.2風(fēng)機(jī)配置
現(xiàn)場(chǎng)配兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī),均為羅茨風(fēng)機(jī),帶變頻調(diào)速功能。軸流風(fēng)使用一臺(tái)風(fēng)機(jī)單獨(dú)供風(fēng),內(nèi)旋流風(fēng)和外旋流風(fēng)共用一臺(tái)風(fēng)機(jī)。軸流、旋流分風(fēng)機(jī)控制與之前使用一臺(tái)一次風(fēng)機(jī)相比,各風(fēng)道風(fēng)量、風(fēng)壓均可單獨(dú)調(diào)節(jié),且信號(hào)接入中控,在中控室內(nèi)即可實(shí)現(xiàn)調(diào)整。
3.1技改效果
系統(tǒng)技改如期完成,2013年7月下旬正式投產(chǎn),各項(xiàng)指標(biāo)取得了預(yù)期效果。雖然系統(tǒng)進(jìn)行了一系列優(yōu)化,但更換燃燒器是優(yōu)化措施的最重點(diǎn),并取得了良好的效果。
3.2燃燒器使用情況
燃燒器推力大幅提高,一次風(fēng)用量下降,火力剛度有所保障,熱力強(qiáng)度明顯提升,從窯頭看火焰形狀規(guī)整、窯內(nèi)亮度高,較改造前明顯提升。從窯內(nèi)溫度分布來(lái)看,窯皮長(zhǎng)約19m,燒成帶主煅燒區(qū)(從窯口6~12m)溫度高,煤粉燃燒速度快,火焰末端輻射溫度較低。
3.3燃燒器性能與系統(tǒng)的匹配
物料飽和比偏高時(shí),對(duì)窯頭熟料煅燒是一種考驗(yàn),經(jīng)與天津院專家論證,并結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況,得出以下結(jié)論:
1號(hào)線建設(shè)較早,分解爐為早期的TDF爐,爐容偏小,2 500t/d規(guī)格的生產(chǎn)線實(shí)際產(chǎn)量3 000t/d,物料入窯分解率一直處于較低水平,一般在87%~89%之間,同時(shí)由于原料中含Mg、K等成分,分解爐出口溫度控制在880℃,不宜過(guò)高,否則容易結(jié)皮、生成大塊熟料。
實(shí)際煅燒過(guò)程中,窯功率對(duì)分解爐出口溫度的反應(yīng)比較敏感,出口溫度的高低與窯電流的高低基本保持同步,較低的分解率造成部分本應(yīng)由預(yù)熱器系統(tǒng)完成的工作留窯內(nèi)進(jìn)行,縮短了回轉(zhuǎn)窯的有效工作區(qū)間。
在此情況下,需在保證窯內(nèi)熱力強(qiáng)度的同時(shí),盡量使燒成帶延長(zhǎng),才能提高窯系統(tǒng)對(duì)配料波動(dòng)的適應(yīng)性。而當(dāng)時(shí)燃燒器火力強(qiáng)度雖高,但高溫分布較為集中、偏短,在燃燒器頭部設(shè)計(jì)方面存在優(yōu)化空間。
3.4燃燒器調(diào)節(jié)與煤質(zhì)的關(guān)系
現(xiàn)場(chǎng)使用煙煤,揮發(fā)分28%,灰分21%,熱值約22 990kJ/kg。
該煤粉的燃燒特性分析表明,該類(lèi)型煤粉活性很高,燃燒烈度強(qiáng),放熱時(shí)比較猛烈且燃燒不穩(wěn)。平均放熱強(qiáng)度大于一般煙煤,放熱相對(duì)集中。
因此,結(jié)合系統(tǒng)實(shí)際情況,燃燒器性能方面的優(yōu)化方向?yàn)楸M量降低煤粉燃燒速度,使熱量釋放更加均勻。
表1 優(yōu)化前對(duì)物料波動(dòng)的適應(yīng)性
表2 優(yōu)化后對(duì)物料波動(dòng)的適應(yīng)性
表3 熟料抗壓強(qiáng)度,MPa
4.1后續(xù)優(yōu)化措施
根據(jù)燃燒器現(xiàn)場(chǎng)初步使用情況及系統(tǒng)特點(diǎn),結(jié)合煤粉燃燒特性分析,我們認(rèn)為,該燃燒器如果進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕Y(jié)構(gòu)優(yōu)化及配風(fēng)比例調(diào)整,其性能指標(biāo)還將大幅度提高。經(jīng)討論后,公司采取了如下后續(xù)優(yōu)化措施:加大頭部軸流出口小孔面積、調(diào)整軸流與旋流的用風(fēng)比例;目標(biāo)是延長(zhǎng)火焰及窯內(nèi)燒成區(qū)域,使煤粉放熱過(guò)程更為平穩(wěn)、均勻。
4.2優(yōu)化效果
(1)一次風(fēng)用量
與之前KHD燃燒器比,一次風(fēng)用量降低約5m3/min。
(2)窯內(nèi)溫度分布更合理
優(yōu)化前,從筒體溫度掃描儀圖上可看出筒體6~12m位置為高溫火點(diǎn),此處?kù)褵郎囟群芨?,而?2m后溫度下降趨勢(shì)明顯,且隨著使用末端窯皮呈逐步變厚的趨勢(shì)。說(shuō)明火焰比較集中,屬“短焰急燒”情況,熱量集中于火焰中部區(qū)域釋放,火焰偏短且末端輻射溫度低。
優(yōu)化后,從筒體溫度掃描儀圖上看,整個(gè)燒成帶溫度比較平均,火焰拉長(zhǎng),熱量在較長(zhǎng)的區(qū)域(6~16m)內(nèi)均勻釋放,窯皮末端溫度較之前高,雖局部煅燒溫度略低,但熱量分布更為合理,且目前窯皮情況也更利于保護(hù)窯襯,能延長(zhǎng)燒成帶耐火磚使用時(shí)間。
(3)熟料外觀質(zhì)量大幅提升
(4)窯內(nèi)煅燒系統(tǒng)對(duì)物料飽和比的適應(yīng)性顯著增強(qiáng),在同等投料量的情況下,fCaO合格率大幅提高。見(jiàn)表1和表2。
(5)熟料強(qiáng)度穩(wěn)定
1號(hào)線建成投產(chǎn)較早,設(shè)計(jì)規(guī)模2 500t/d,在“精細(xì)化操作”的理念指導(dǎo)下,經(jīng)全廠上下共同努力,實(shí)際產(chǎn)量穩(wěn)定在3 000t/d。筆者認(rèn)為,不同系統(tǒng)間存在的差異性較大,即使是相同規(guī)格、相同設(shè)計(jì),在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中也難以保證技術(shù)性能指標(biāo)一致。因此,關(guān)鍵設(shè)備的針對(duì)性設(shè)計(jì)、“對(duì)癥下藥”顯得尤為重要。
窯頭燃燒器設(shè)備雖小,但在熟料煅燒過(guò)程中起核心作用,中材裝備集團(tuán)有限公司熱工分公司詳細(xì)調(diào)研、認(rèn)真分析我公司1號(hào)熟料生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)工藝,并針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)煤粉的燃燒特性,進(jìn)行窯頭燃燒器的優(yōu)化設(shè)計(jì),做到了窯頭燃燒器設(shè)計(jì)與系統(tǒng)工藝性能的匹配,這是確保其Sinoswirl燃燒器在煅燒中發(fā)揮出巨大能力的關(guān)鍵。
TQ172.625.3文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
1001-6171(2015)05-0104-02
通訊地址:1河北金隅鼎鑫水泥有限公司,河北石家莊050200;2中材裝備集團(tuán)有限公司熱工分公司,天津300400;
2014-12-29;編輯:呂光