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        基于原燃材料特性的配料方案選擇及燒成制度優(yōu)化探討

        2015-08-30 08:04:43紀(jì)友紅鐘克輝李國軍
        水泥技術(shù) 2015年3期
        關(guān)鍵詞:生料熟料配料

        紀(jì)友紅,鐘克輝,李國軍

        基于原燃材料特性的配料方案選擇及燒成制度優(yōu)化探討

        Selection of Batching Scheme and Study of Firing ScheduleOptimization Based on Raw Materials and Fuel Properties

        紀(jì)友紅,鐘克輝,李國軍

        通過對原材料易燒性及煤灰成分變化對生料易燒性的影響進(jìn)行研究,易燒性較差原料在配料上可適當(dāng)降低硅率控制。在燒成制度上可通過提高煅燒溫度、避免還原氣氛、加快熟料冷卻速度等措施改善熟料性能。

        華潤水泥(南寧)有限公司(以下簡稱我公司)5 000t/d生產(chǎn)線生料制備系統(tǒng)采用PolysiusRM57輥磨粉磨系統(tǒng),設(shè)計(jì)產(chǎn)量為420t/h,燒成系統(tǒng)采用?4.8m×72m三檔支撐回轉(zhuǎn)窯、雙系列五級預(yù)熱器和TTF分解爐。該線于2007年12月投產(chǎn)運(yùn)行,投產(chǎn)以來通過不斷調(diào)整優(yōu)化,生產(chǎn)線運(yùn)行穩(wěn)定,工藝指標(biāo)良好。但自2014年8月,在配料方案及操作思路沒有明顯改變情況下,熟料飛砂料增多,煤耗上升,熟料3d強(qiáng)度下降,易磨性變差,水泥磨電耗上升,運(yùn)行指標(biāo)下滑。在采取了一系列措施后,至2014年12月,運(yùn)行狀況得到扭轉(zhuǎn),運(yùn)行指標(biāo)恢復(fù)到較好水平。

        表1 原材料化學(xué)分析,%

        1 原材料化學(xué)分析及特性

        我公司采用石灰石、砂巖、粘土、鐵粉四組分配料。表1是我公司熟料生產(chǎn)線原材料化學(xué)成分分析。

        我公司原料具有以下特性:

        (1)石灰石

        石灰石中的CaO含量高達(dá)54%,SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等組分含量均相對較低,屬于純度較高的高品位石灰石。理論認(rèn)為:高品位石灰石因純度高、結(jié)晶完整、雜質(zhì)少,易燒性會相對較差[1]。

        (2)砂巖

        砂巖中SiO2含量高達(dá)85%,理論認(rèn)為:砂巖中SiO2含量高,顆粒難于粉磨,易燒性會相對較差[2]。對砂巖結(jié)晶硅進(jìn)行XRD定量測定,其石英含量為60%(見圖1),石英含量高導(dǎo)致易燒性更差。

        (3)粘土、鐵粉

        粘土、鐵粉中Al2O3含量均相對較高。黏土、鐵粉中Al2O3含量高,配料上難以控制,熟料中C3A含量易偏高。

        2 配料方案的選擇

        (1)前期配料方案

        生產(chǎn)線投產(chǎn)初期,因?qū)κ沂?、砂巖原料易燒性差這一特性預(yù)計(jì)不足,按傳統(tǒng)思路配料:KH=0.91、SM= 2.5、AM=1.4,按以上方案配料熟料中fCaO的含量較高,在2%左右;熟料28d強(qiáng)度達(dá)到67MPa,但熟料3d強(qiáng)度不高,在29MPa左右;熟料飛砂料偏多。通過不斷嘗試,逐步調(diào)整配料方案,主要是降低了熟料硅酸率:KH= 0.91、SM=2.3、AM=1.5,調(diào)整后生產(chǎn)線運(yùn)行較穩(wěn)定,窯產(chǎn)質(zhì)量受控,指標(biāo)良好,熟料fCaO的含量總體受控在1%左右,熟料28d強(qiáng)度為66MPa,熟料3d強(qiáng)度為31MPa;熟料飛砂料減少、易磨性好轉(zhuǎn)。硅酸率降低后熟料的化學(xué)成分與礦物組成見表2。

        (2)用煤品種改變后出現(xiàn)異常

        自2014年8月,由于成本方面的原因,使用煤品種由越南無煙煤改用山西煙煤。煤工業(yè)分析見表3。

        山西煙煤灰分低于越南無煙煤,揮發(fā)分、發(fā)熱量均高于越南無煙煤,但使用初期效果并不好,在配料方案及操作思路沒有明顯改變情況下,熟料飛砂料增多,標(biāo)煤耗上升5kg/t,3d強(qiáng)度下降2MPa,易磨性下降,水泥工序電耗升高4kWh/t。為查找原因我們對當(dāng)時(shí)的熟料進(jìn)行了巖相分析(見圖2)。

        從巖相照片看出:當(dāng)時(shí)出窯熟料的巖相結(jié)構(gòu)具有欠燒料特征,熟料中含有較多的游離鈣礦巢;熟料的孔洞率較高,所占體積比率為50%左右,進(jìn)一步說明熟料的煅燒溫度相對較低;另外,熟料中存在大量的B礦巢,A礦成帶狀分布在B礦巢與氣孔交界處。硅酸鹽礦物中,B礦含量高于A礦含量,該熟料的XRD衍射譜特征也進(jìn)一步證實(shí)熟料為煅燒溫度相對較低的高B礦熟料(見圖3)。

        (3)配料方案調(diào)整

        為解決熟料煅燒溫度相對較低問題,采取提高窯前火力強(qiáng)度及減產(chǎn)煅燒等措施,但效果仍不明顯,為進(jìn)一步查找原因,對煤灰成分進(jìn)行分析(見表4)。

        圖1 砂巖XRD圖譜

        表2 熟料的化學(xué)成分與礦物組成,%

        表3 煤工業(yè)分析

        圖2 2014年9月20日熟料50X巖相照片

        圖3 2014年9月20日熟料XRD圖譜

        從煤灰成分?jǐn)?shù)據(jù)看出:山西煙煤相對越南無煙煤SiO2含量低14.51%,而Al2O3含量較越南無煙煤高12.10%。在配料方案總體不變的情況下,煤灰成分變化導(dǎo)致原料配比出現(xiàn)了變化。表5為煤品種改變前后原料配比的變化情況。

        受煤灰成分變化的影響,使用山西煙煤較使用越南無煙煤原料配比砂巖用量增加2.24%;粘土用量降低2.41%。鑒于我公司砂巖易燒性較差,原料配比中砂巖比例的增加使生料易燒性變得更差。

        為降低原料配比中砂巖比例以改善生料易燒性,我們對配料方案進(jìn)行調(diào)整,進(jìn)一步降低硅酸率,適當(dāng)提高飽和比控制。經(jīng)過不斷嘗試,使用山西煙煤時(shí)按KH=0.92、SM=2.2、AM=1.50配料,熟料飛砂料明顯減少,熟料標(biāo)煤耗、3d強(qiáng)度、水泥工序電耗恢復(fù)到使用越南無煙煤期間較好水平。配料調(diào)整生料易燒性好轉(zhuǎn),熟料中A礦含量上升,B礦含量降低,熟料的XRD衍射譜特征表現(xiàn)正常。

        配料調(diào)整后的熟料的化學(xué)成分與礦物組成見表6。

        表5 煤品種改變前后原料配比的變化情況,%

        圖4 2014年11月20日熟料XRD圖譜

        表6 降低硅率后熟料的化學(xué)成分與礦物組成,%

        3 燒成制度優(yōu)化

        配料方案調(diào)整后生料易燒性有所好轉(zhuǎn),但受我公司石灰石、砂巖、黏土、鐵粉幾種原料成分限制,按KH= 0.92、SM=2.2、AM=1.50配料時(shí),熟料中C3A達(dá)到9%。熟料礦物中C3A活性最高,與水接觸能迅速發(fā)生水化反應(yīng),熟料標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量增加,對水泥的早期水化和混凝土的流變性影響較大[3]。為消除熟料中C3A偏高對水泥性能的影響,在熟料煅燒上采取了以下措施。

        (1)提高窯前煅燒溫度。

        研究結(jié)果表明,隨著熟料煅燒溫度提高,A礦固溶Al2O3、Fe2O3的量顯著提高,活性提高,對熟料強(qiáng)度及外加劑相容性有利。通過采取提高二三次風(fēng)溫,加大燃燒器對二次風(fēng)卷吸能力,提高火焰強(qiáng)度,控制合適的燒成帶長度及火焰長度(15~20m左右,避免長焰低溫)等措施,窯前煅燒溫度得到提高。

        (2)避免窯內(nèi)出現(xiàn)還原氣氛。

        窯內(nèi)出現(xiàn)還原氣氛會降低熟料的燒成溫度,A、B礦發(fā)育不良,形成黃心料后(鐵鈣橄欖石),C3A含量明顯增多,而且暗色中間體析晶嚴(yán)重,結(jié)果導(dǎo)致需水量增大,外加劑相容性變差。為保證系統(tǒng)無還原氣氛,操作上適當(dāng)加大窯尾系統(tǒng)拉風(fēng),控制窯尾廢氣O2含量在2.5%~3.5%,煙室O2含量在2%~3%,適當(dāng)保證系統(tǒng)通風(fēng)相對富余。

        (3)加快熟料在篦冷機(jī)高溫段冷卻速度。

        熟料冷卻速度越慢,A礦晶體增大,自形性差,活性下降。中間體析晶增多,即C3A、C4AF析晶,對水泥強(qiáng)度、外加劑相容性很不利。通過加大篦冷機(jī)高溫段風(fēng)量及控制合理料層厚度(600~700mm)有利于加快出窯熟料冷卻速度。通過配料及操作調(diào)整,熟料結(jié)粒均勻,減少飛砂料和大塊料也有利于熟料冷卻。

        通過采取以上措施,在熟料中C3A達(dá)到9%情況下,熟料標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量仍<24%,較配料調(diào)整前甚至稍有降低。

        4 結(jié)論

        (1)不同生產(chǎn)線的原材料易燒性一般存在差異,配料方案的選擇一定要結(jié)合原材料的具體情況進(jìn)行調(diào)整,合適的生料易燒性有利于改善生產(chǎn)線運(yùn)行指標(biāo),達(dá)到節(jié)能降耗的效果。

        (2)生產(chǎn)運(yùn)行過程中,用煤品種或原料的變化均會對生料易燒性造成影響,當(dāng)熟料結(jié)粒狀況及運(yùn)行指標(biāo)出現(xiàn)異常變化時(shí)應(yīng)及時(shí)分析易燒性變化情況并作相應(yīng)調(diào)整。

        (3)熟料礦物組成及結(jié)晶狀態(tài)均會影響熟料性能,通過燒成制度優(yōu)化能夠有效彌補(bǔ)熟料中C3A含量偏高對性能指標(biāo)帶來的不利影響。

        [1]陳友德,等.水泥預(yù)分解窯耐火材料應(yīng)用手冊[M].北京:中國建材工業(yè)出版社,2013.

        [2]陳友德,等.水泥預(yù)分解窯耐火材料應(yīng)用手冊[M].北京:中國建材工業(yè)出版社,2013.

        [3]胡宏泰,朱祖培,陸純煊.水泥的制造和應(yīng)用[M].濟(jì)南:山東科學(xué)技術(shù)出版社,1993.

        表4 煤灰成分分析,%

        TQ172.614.1

        A

        1001-6171(2015)03-0097-03

        通訊地址:華潤水泥控股有限公司,廣西南寧530000;2015-03-03;編輯:孫娟

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