楊亞平 劉國(guó)
摘 要:降低電消耗,材料配件消耗,減輕工人重體力勞動(dòng)強(qiáng)度,提高破碎機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。
關(guān)鍵詞:皮帶機(jī)頭部;技術(shù);改造
1 公司現(xiàn)狀
天津市水泥石礦有限公司自1987年投產(chǎn),產(chǎn)量由40萬(wàn)噸/年增加到400萬(wàn)噸/年,進(jìn)行了一系列的工藝改造及擴(kuò)能技術(shù)改造,呈現(xiàn)出較好的發(fā)展勢(shì)頭。由于生產(chǎn)量的逐步增加,隨之而來(lái)的缺陷也漸漸的顯現(xiàn)出來(lái),十年來(lái)的歷史遺留問題也逐步升華,特別是破碎車間1#皮帶機(jī)頭部反料及泥水下流現(xiàn)象,增加了操作工的重體力工作量,3-4噸/小時(shí)的泥水需要人工用鐵锨清除。更為嚴(yán)重的是造成了錘式破碎機(jī)的返料,使臺(tái)時(shí)生產(chǎn)量受到嚴(yán)重的制約,因此1#改造迫在眉睫。
天津市水泥石礦有限公司屬于露開采,由于四季連續(xù)生產(chǎn)夏冬兩季的給破碎的生產(chǎn)造成了許多困難,尤其是夏季的雨露天開采,石料更是泥土石泥雜,裝入溜井,到破碎后,經(jīng)過高落差的砸創(chuàng),使本來(lái)就粘度較高的石料結(jié)為較大塊倒在皮帶上,粘度較大的土石料及擠出的泥土水漢在皮帶廊,因此它成為一項(xiàng)必須解決的問題。
2 確定方案
針對(duì)上述情況,公司派工程技術(shù)人員車間技術(shù)骨干、攻關(guān)研究出了解決辦法,利用增加重型篩進(jìn)行篩分的方法(如圖所示圖1),⑴減少泥土下流。⑵減少入錘石料。⑶增加錘破的生產(chǎn)能力。⑷產(chǎn)低由耗及材料配件的消耗。
1M頭部技術(shù)改造示意圖
3 具體做法
我們選取用了10×1500×3000鐵板,規(guī)格φ50的重型篩進(jìn)行篩.根據(jù)實(shí)際情況,我們考慮下料規(guī)規(guī)大小的對(duì)篩孔進(jìn)行特殊處理,采用上口直接50mm,,下口直徑60mm,,利用倒角2×45度的方法,使下料達(dá)到足夠大的方案(見附圖2所示)。經(jīng)過反復(fù)實(shí)驗(yàn),效果十分明顯基本解決了這項(xiàng)技術(shù)改造,達(dá)到了預(yù)期的效果,即減少了工人的重體力勞動(dòng)強(qiáng)度,也解決了錘破反料的問題,同時(shí)也使錘破的電耗由0.688千瓦時(shí)/噸降低到0.42千瓦時(shí)/噸。每年節(jié)省皮帶500m,節(jié)約資金11.16萬(wàn)元。
4 效益與成果
電費(fèi)節(jié)省:0.248×0.75×6000000=11.16萬(wàn)元
材料配件節(jié)?。?.05×4000000=20萬(wàn)元
注:電價(jià)0.75元/千瓦時(shí)年消耗電量600萬(wàn)千瓦時(shí)
材料配件:每年產(chǎn)量按400萬(wàn)噸計(jì)算,2013年度482萬(wàn)噸,2014年度451.8萬(wàn)噸,本計(jì)算采用400萬(wàn)噸保計(jì)計(jì)算方法。
5 總結(jié)
根據(jù)以上數(shù)據(jù)推測(cè),我公司生產(chǎn)能力可達(dá)500萬(wàn)噸/年,經(jīng)濟(jì)效益極為可觀。此技術(shù)改造榮獲天津建材協(xié)會(huì)技改三等獎(jiǎng)。
參考文獻(xiàn)
[1]《水泥石礦礦體化驗(yàn)報(bào)告》 1982年天津水泥礦山設(shè)計(jì)院。
[2]《水泥石礦生產(chǎn)工藝流程》 1984年天津水泥礦山設(shè)計(jì)院。