高 明(淮南洛河發(fā)電廠,安徽`淮南`232007)
布萊登汽封技術(shù)在600WM汽輪機(jī)組上的應(yīng)用
高明
(淮南洛河發(fā)電廠,安徽`淮南`232007)
淮南洛河發(fā)電廠針對(duì)電廠在用600WM汽輪機(jī)缸內(nèi)漏汽損失大、缸效低、經(jīng)濟(jì)性不佳等運(yùn)行現(xiàn)狀,利用布萊登汽封技術(shù)在機(jī)組大修時(shí)對(duì)其汽軸封加以改進(jìn),為布萊登汽封技術(shù)在同類型汽輪機(jī)組上的應(yīng)用提供了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
600WM汽輪機(jī);汽軸封;布萊登汽封
大唐淮南洛河發(fā)電廠#5汽輪機(jī)組是上海汽輪機(jī)有限公司引進(jìn)美國(guó)西屋公司技術(shù)生產(chǎn)的N600-24.2/566 /566-600MW超臨界中間再熱凝汽式汽輪機(jī),其高、中壓汽缸為沖動(dòng)式調(diào)節(jié)級(jí)和反動(dòng)式壓力級(jí)的混合型,具有雙流式、反動(dòng)式兩個(gè)低壓缸。汽輪機(jī)汽封除高中壓缸平衡活塞汽封及噴嘴汽封采用布萊登汽封外,其余均采用傳統(tǒng)的梳齒式汽封。
自投產(chǎn)以來(lái),汽輪機(jī)的熱耗率、高壓缸效率、中壓進(jìn)汽平衡盤漏汽率均明顯偏離設(shè)計(jì)值,大大增加了機(jī)組的煤耗,修前機(jī)組熱力試驗(yàn),在3VWO和460MW負(fù)荷工況下,修正后熱耗計(jì)算結(jié)果分別為8123kJ/kW·h和8370kJ/kW·h,明顯超出設(shè)計(jì)值7597kJ/kW·h。460MW工況下,#5機(jī)高壓缸效率為81.58%;中壓缸效率為92.71%。其原因主要是由于采用傳統(tǒng)梳齒式汽封,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后徑向密封間隙過(guò)大。汽輪機(jī)內(nèi)部的泄漏可影響到汽輪機(jī)熱效率損耗的80%,尤其是高中壓汽缸等敏感部分的間隙過(guò)大,其效率損失可超過(guò)其余各種效率損失的總和。同時(shí),高壓軸端汽封的漏汽量偏大,將引起汽輪機(jī)油中含水量超標(biāo),嚴(yán)重影響汽輪機(jī)運(yùn)行的安全性。
1.傳統(tǒng)梳齒式汽封的工作原理
迷宮式汽封中根據(jù)斷面的形狀不同常用的有樅樹(shù)型汽封和梳齒式汽封,由于后者成本更低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,因此淮南洛河發(fā)電廠國(guó)產(chǎn)引進(jìn)型600WM汽輪機(jī)上采用的是傳統(tǒng)梳齒式汽封。其密封形式為高低相間梳齒式,配合轉(zhuǎn)軸上對(duì)應(yīng)的凸臺(tái)或凹槽,如圖1所示,當(dāng)蒸汽流經(jīng)汽軸封梳齒時(shí),由小的間隙流入擴(kuò)大的汽室,因阻力和渦流的作用,使汽壓不斷下降,流速減小,比容增大,利用多級(jí)節(jié)流膨脹的原理,其漏汽量的大小直接影響整機(jī)效率及機(jī)組出力。
圖1 傳統(tǒng)梳齒式汽封的結(jié)構(gòu)
在亞音速下,即:P2/P1≥K=0.85×(Z+1.5)1/2,則:漏汽量Gf=ξF·[g(p12-p22)/Zp1V1]1/2。
在超音速下,即:P2/P1<K=0.85×(Z+1.5)1/2,則:漏汽量Gf=ξF·[gp1/(Z+1.5)×V1]1/2。
由上式可知,汽軸封漏汽量與梳齒根數(shù)的平方根成反比,與梳齒的間隙成正比,因此,目前大功率汽輪機(jī)組為保證較高的效率,均設(shè)計(jì)具有多道的軸封和隔板汽封,同時(shí)盡可能調(diào)整梳齒徑向間隙,來(lái)達(dá)到一定的密封效果,通常其徑向間隙為0.60~0.80mm。
2.傳統(tǒng)梳齒式汽封的優(yōu)缺點(diǎn)
梳齒式汽封密封結(jié)構(gòu)是當(dāng)前汽輪機(jī)使用最廣泛的一種傳統(tǒng)密封結(jié)構(gòu),該汽封成本低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于安裝。但由于傳統(tǒng)梳齒式汽封是由汽封圈車削加工而成,因而汽封齒較厚,一般為0.4~1mm左右。如此厚的密封齒一旦與轉(zhuǎn)子發(fā)生摩擦,不但對(duì)轉(zhuǎn)子損害嚴(yán)重,而且還會(huì)引起機(jī)組更強(qiáng)烈地振動(dòng)。因此,為確保安全,經(jīng)常以犧牲經(jīng)濟(jì)效益為代價(jià),在現(xiàn)場(chǎng)檢修時(shí)將這些間隙進(jìn)一步放大。運(yùn)行中汽缸跑偏、受熱變形、碰磨或者在開(kāi)機(jī)過(guò)程中汽封彈簧片卡澀,極易導(dǎo)致隔板汽封、葉頂汽封和軸封不同程度磨損,不僅汽封漏汽量增大,還會(huì)出現(xiàn)因沿圓周方向徑向間隙分布不均,而引起蒸汽作用力沿圓周方向分布不均衡,產(chǎn)生蒸汽激振。激振一旦發(fā)生,將很難消除,嚴(yán)重危及機(jī)組安全。同時(shí),機(jī)組在啟停過(guò)程中,由于排汽、背壓等因素引起的脹差變化較大,因采用梳齒汽封結(jié)構(gòu)軸封和隔板,其轉(zhuǎn)軸上部密封凸臺(tái)與汽封短齒會(huì)產(chǎn)生位移,容易造成短齒“掉臺(tái)”,而高齒則被拉彎“倒伏”的現(xiàn)象,進(jìn)一步增加了泄漏量,使整機(jī)效率受到極大的影響。
1.布萊登汽封的工作原理
布萊登汽封取消了傳統(tǒng)汽封背部的板彈簧,取而代之的是在每圈汽封弧段端面處,加裝了4只螺旋彈簧,并且在每個(gè)汽封弧段的背部進(jìn)汽側(cè)中間位置銑出1個(gè)進(jìn)汽槽,使上游蒸汽進(jìn)入汽封弧段背面,為保證汽封在關(guān)閉、打開(kāi)的過(guò)程中不出現(xiàn)卡塞現(xiàn)象,增大了汽封弧塊“脖頸”與汽封槽道處的間隙。
(1)自由狀態(tài)
自由狀態(tài)時(shí),詳見(jiàn)圖2、3。
圖2 汽封自由狀態(tài)下示意圖
在彈簧應(yīng)力作用下汽封弧塊處于張開(kāi)狀態(tài)而遠(yuǎn)離轉(zhuǎn)子;機(jī)組啟機(jī)時(shí),隨著蒸汽流量的增加,作用在每圈汽封弧塊背部的蒸汽壓力逐漸增大,當(dāng)這一壓力足以克服彈簧應(yīng)力和摩擦阻力時(shí),汽封弧塊逐漸關(guān)閉,直至處于工作狀態(tài),并始終保持與轉(zhuǎn)子的最小間隙值運(yùn)行;停機(jī)時(shí),隨蒸汽流量的減小,在彈簧應(yīng)力作用下,推動(dòng)汽封弧塊遠(yuǎn)離轉(zhuǎn)子,使汽封與轉(zhuǎn)子的徑向間隙達(dá)到最大值。布萊登汽封圈上的受力情況如:①關(guān)閉力:進(jìn)汽側(cè)蒸汽壓力p1作用于汽封弧段背部產(chǎn)生的作用力F1,出汽側(cè)蒸汽壓力p2作用于汽封弧段背部產(chǎn)生的作用力F2。②開(kāi)啟力:蒸汽流過(guò)汽封齒與轉(zhuǎn)子軸向間的通道時(shí),對(duì)汽封產(chǎn)生的作用力F3和汽封弧段端面間壓彈簧產(chǎn)生的作用力F4。③摩擦力:汽封弧塊閉合或張開(kāi)時(shí)與汽封槽道間的摩擦力F5。
(2)工作狀態(tài)
在汽輪機(jī)啟動(dòng)時(shí),由于進(jìn)入的蒸汽量少,相應(yīng)進(jìn)入汽封弧段背部的蒸汽量也少,作用于汽封弧段背部的關(guān)閉力就小,此時(shí)作用力關(guān)系為:F1+F2<F3+F4-F5。
汽封塊在開(kāi)啟力的作用下,各汽封處于張開(kāi)狀態(tài),遠(yuǎn)離轉(zhuǎn)子,使汽封齒與轉(zhuǎn)子的徑向間隙保持在較大狀態(tài)(最大值為汽封退讓間隙與機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)的汽封徑向間隙之和。汽封退讓間隙1.8~2.5mm),從而避免了過(guò)臨界轉(zhuǎn)速時(shí)轉(zhuǎn)子與汽封齒的碰磨。
隨著汽輪機(jī)通流部分蒸汽進(jìn)入量的增加,作用于汽封弧段背部的關(guān)閉力克服作用于汽封齒側(cè)的開(kāi)啟力及摩擦力,此時(shí)作用力關(guān)系為:F1+F2>F3+F4+F5。
汽封弧塊在關(guān)閉力的作用下逐級(jí)關(guān)閉,并最終實(shí)現(xiàn)汽封塊的關(guān)閉,使汽封齒與轉(zhuǎn)子的徑向間隙減到最小值,并予以保持,如圖4所示。
圖3 汽封壓力分布圖
圖4 汽封工作狀態(tài)下示意圖
布萊登汽封在機(jī)組啟動(dòng)時(shí),當(dāng)蒸汽流量在3%~30%設(shè)計(jì)流量下汽封塊開(kāi)始逐級(jí)關(guān)閉;在停機(jī)時(shí),蒸汽流量減少到2%~3%,汽封全部張開(kāi)。布萊登汽封通過(guò)汽封弧段的自動(dòng)開(kāi)啟和關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)了機(jī)組啟、停機(jī)過(guò)程中汽封與轉(zhuǎn)子的徑向間隙可調(diào),避免了由于振動(dòng)產(chǎn)生的動(dòng)靜碰磨,機(jī)組正常運(yùn)行期間,汽封與轉(zhuǎn)子的徑向間隙始終保持在較小的范圍內(nèi),即設(shè)計(jì)值的下限。
2.布萊登汽封的優(yōu)缺點(diǎn)
布萊登汽封是從美國(guó)引進(jìn)的一種新型可調(diào)式汽封,減小了汽封環(huán)后背弧在槽道內(nèi)的軸向?qū)挾?,減輕了汽封環(huán)的銹死危害,汽封環(huán)進(jìn)汽側(cè)中心部分加工有進(jìn)汽槽道,使蒸汽直達(dá)汽封塊后背弧。在汽封塊端部加工了彈簧孔,取消了傳統(tǒng)背撐彈簧片式汽封后背弧的彈簧壓片。布萊登可調(diào)汽封,可根據(jù)汽輪機(jī)啟停過(guò)程及調(diào)峰情況,設(shè)定汽封環(huán)閉合時(shí)間,或根據(jù)大修機(jī)組中汽封磨損情況,設(shè)定不同位置汽封環(huán)關(guān)閉時(shí)間。這樣可使汽輪機(jī)啟停過(guò)臨界轉(zhuǎn)速,啟動(dòng)溫度梯度最大時(shí),汽封環(huán)離開(kāi)汽輪機(jī)軸打開(kāi),汽封間隙最大,避免汽封與軸動(dòng)靜碰磨。當(dāng)汽輪機(jī)運(yùn)行工況穩(wěn)定或帶一定負(fù)荷時(shí),汽封環(huán)閉合,汽封間隙達(dá)較小值,由于汽封間隙在啟停過(guò)程中可調(diào),汽封閉合時(shí)間隙可以在大修安裝中調(diào)整到制造廠家給定的最小值,降低了級(jí)間汽封和軸端汽封漏汽量。
由于汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子存在質(zhì)量偏心或動(dòng)不平衡,運(yùn)行中轉(zhuǎn)子均有不同程度的振幅擺動(dòng),其擺動(dòng)幅值除與其自身質(zhì)量偏心程度相關(guān)外,與汽封和軸承徑向間隙的阻尼作用大?。醋枘嵯禂?shù))有關(guān)。
根據(jù)非線性系數(shù)振動(dòng)模態(tài)分析可知,動(dòng)靜間隙的等效阻尼系數(shù)與轉(zhuǎn)子擺動(dòng)幅值的關(guān)系為:
其中,A為幅值;F為阻尼力;Ce為等效阻尼系數(shù);ω為轉(zhuǎn)子振動(dòng)角頻率。
其中,η為蒸汽動(dòng)力粘度;n為汽封或軸封齒數(shù);b為阻汽片寬度;D1為汽封或軸封外徑;D2為轉(zhuǎn)子外徑。
由上述公式可知,當(dāng)汽封間隙減小時(shí),阻尼系數(shù)增大,轉(zhuǎn)子擺動(dòng)幅值減小。
因此,減小汽封徑向工作間隙對(duì)轉(zhuǎn)子運(yùn)行擺幅值具有一定的抑制作用,從而提高機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性,而布萊登汽封運(yùn)行間隙明顯要小于傳統(tǒng)梳齒式汽封,對(duì)抑制轉(zhuǎn)子擺動(dòng)幅值,提高機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性的效果更加明顯。
淮南洛河發(fā)電廠通過(guò)對(duì)其他電廠的詳細(xì)調(diào)研,再結(jié)合本廠300WM汽輪機(jī)組汽封的改造經(jīng)驗(yàn),確定了配合#5機(jī)組大修,采用布萊登汽封技術(shù)對(duì)高中壓缸進(jìn)行改進(jìn),并將汽封間隙控制在廠家要求標(biāo)準(zhǔn)下限±0.05mm,具體改造范圍詳見(jiàn)表1。
表1 改造范圍及間隙標(biāo)準(zhǔn)(均按汽流方向排列)
大唐洛河發(fā)電廠#5機(jī)組大修中,根據(jù)完善后的汽封間隙控制標(biāo)準(zhǔn),對(duì)#5機(jī)高中壓缸進(jìn)行洼窩及汽軸封間隙調(diào)整后,具體間隙數(shù)據(jù)見(jiàn)表2~5(在轉(zhuǎn)子推向推力軸承電端的測(cè)量記錄)。
表2 調(diào)節(jié)級(jí)通流間隙記錄 mm
表3 高、中壓平衡活塞及高壓排汽側(cè)平衡活塞(標(biāo)準(zhǔn)值0.45±0.05) mm
表4 高壓軸封徑向間隙 mm
表5 中壓缸徑向通流間隙 mm
大唐淮南洛河發(fā)電廠通過(guò)#5機(jī)組大修,分別對(duì)高壓噴嘴室汽封,中壓2~8級(jí)隔板汽封,高中壓缸軸端內(nèi)汽封共11道汽封進(jìn)行了布萊登汽封改進(jìn),并對(duì)高壓進(jìn)汽平衡環(huán)汽封、中壓進(jìn)汽平衡環(huán)汽封,高壓排汽平衡環(huán)汽封共10道汽封進(jìn)行了徑向密封間隙調(diào)整工作。為了解改進(jìn)后所達(dá)到的具體效果,由安徽電科院進(jìn)行了大修前后熱力試驗(yàn),并進(jìn)行了比較分析,試驗(yàn)結(jié)果詳見(jiàn)表6、表7。
表6 布萊登汽封改進(jìn)前、后高、中壓缸效試驗(yàn)結(jié)果
表7 布萊登汽封改進(jìn)前、后機(jī)組熱耗率試驗(yàn)結(jié)果
同時(shí)由于高中壓缸漏汽損失的降低和作功能力的改善使各級(jí)抽汽分布更趨合理,高加設(shè)備的性能大大改善,高加端差均達(dá)到設(shè)計(jì)值,進(jìn)一步提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性指標(biāo),詳情見(jiàn)表8。
實(shí)施布萊登汽封改造前、后,對(duì)比460WM負(fù)荷工況下,高、中壓缸效率分別提高了3.41%和1.58%;機(jī)組熱耗率降低約0.9%;機(jī)組煤耗降低約2.65g/kW·h。
通過(guò)上述應(yīng)用改進(jìn)及分析,為今后布萊登汽封技術(shù)在600WM汽輪機(jī)組上的應(yīng)用提供了一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),可在同類型機(jī)組中進(jìn)一步推廣。
表8 布萊登汽封改進(jìn)前、后高加設(shè)備性能試驗(yàn)結(jié)果
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TK263.2
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1671-0711(2015)09-0074-04
(2015-08-16)