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        甲基叔丁基醚脫硫技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用

        2015-08-21 09:06:02
        化工生產(chǎn)與技術(shù) 2015年2期
        關(guān)鍵詞:硫含量汽油原料

        張 征

        (武漢金中石化工程有限公司,武漢430223)

        甲基叔丁基醚(MTBE)工業(yè)上主要以煉油或化工液化氣的混合碳4組分為原料,與甲醇作用生產(chǎn)MTBE產(chǎn)品。由于煉油碳4組分中有一定含量的硫化物,故以煉油混合碳4為原料生產(chǎn)的MTBE產(chǎn)品硫含量較高,一般低的質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.1×10-3~0.2×10-3,高的可達(dá)2×10-3~3×10-3。隨著環(huán)保要求的不斷提高,車(chē)用汽油的硫含量指標(biāo)越來(lái)越嚴(yán)。目前在北京、上海、廣州等城市,車(chē)用汽油硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)要求小于50×10-6。而國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,汽油的硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)量要求進(jìn)一步降低到10×10-6以下。另外,作為化工原料時(shí),MTBE的硫也要求低于5×10-6。作為清潔汽油的調(diào)和組分,加入的MTBE質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般在10%~20%,因此將MTBE中硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低到10×10-6以下是非常必要的。

        某石化公司MTEB產(chǎn)品總硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.08×10-3~0.14×10-3。為使出廠汽油的硫含量達(dá)到國(guó)IV或國(guó)V標(biāo)準(zhǔn),利用290 kt/a氣分裝置閑置的設(shè)備,采用萃取蒸餾工藝對(duì)MTBE裝置進(jìn)行改造[1]。

        1 背景及裝置概況

        該公司以加工南陽(yáng)、江漢原油為主,同時(shí)加工部分海洋油、進(jìn)口油、魯寧管輸油和少量新疆油。2009年將閑置的100 kt/a氣分裝置改建成了55 kt/a的MTBE裝置,該裝置處理混合碳4原料160 kt/a,仍有約140 kt/a含異丁烯混合碳4作為燃料出廠。為充分利用資源,2010年又將MTBE裝置進(jìn)一步至1 000 kt/a。

        在長(zhǎng)期生產(chǎn)過(guò)程中,MTEB產(chǎn)品總的質(zhì)量分?jǐn)?shù)一直在0.08×10-3~0.14×10-3徘徊,而MTBE作為清潔汽油的調(diào)和組分,其總硫含量的高低直接影響汽油產(chǎn)品質(zhì)量。為了降低出廠汽油的硫含量,使汽油指標(biāo)達(dá)到國(guó)IV或國(guó)V標(biāo)準(zhǔn),在經(jīng)過(guò)充分論證的基礎(chǔ)上,決定利用290 kt/a氣分裝置閑置的設(shè)備,采用萃取蒸餾工藝對(duì)MTBE裝置進(jìn)行改造。

        改造規(guī)模按處理MTBE原料100 kt/a設(shè)計(jì),同時(shí)考慮今后擴(kuò)能,故在設(shè)計(jì)中也充分考慮到裝置高、低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的情況,操作彈性為50%~110%。2013年12月年建成并開(kāi)車(chē)成功。

        2 工藝特點(diǎn)及設(shè)計(jì)參數(shù)

        2.1 工藝特點(diǎn)

        煉廠液化氣經(jīng)過(guò)脫硫精制后,MTBE原料的硫含量顯著降低,MTBE中硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)可以降低到10×10-6~150×10-6[2]。但由于MTBE生產(chǎn)過(guò)程中原料中的硫幾乎全部富集到MTBE產(chǎn)品中,所以要生產(chǎn)總硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于10×10-6的MTBE產(chǎn)品,液化氣精制后要求總硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)至少小于2×10-6,最好應(yīng)小于10-6。而工業(yè)上要實(shí)現(xiàn)如此精密的脫硫要求,難度很大,費(fèi)用極高。

        低含硫MTBE生產(chǎn)方法以含硫的MTBE為原料,采用熱進(jìn)料方式進(jìn)入到分餾塔的中部,汽化的MTBE經(jīng)塔上部精餾,在原料進(jìn)塔前向原料中加入防焦溶劑,防焦劑具有防止結(jié)焦的功能,又具有萃取功能。防焦溶劑的量主要與進(jìn)料MTBE的硫含量的高低有關(guān),硫含量越高則加注量越大,低硫MTBE汽相產(chǎn)品從塔頂部出去;未汽化的MTBE向下流動(dòng)時(shí)被逐漸汽化,到塔底MTBE基本全部汽化,硫化物和其他重組分及少量MTBE從塔底抽出。分餾塔頂排出的低硫MTBE汽相產(chǎn)品冷卻至54℃,全部變?yōu)橐合?,液相產(chǎn)品一部分送回塔頂做回流,塔頂回流量根據(jù)產(chǎn)品MTBE的硫含量調(diào)整,硫含量偏高時(shí)可適當(dāng)調(diào)大回流量,硫含量較低時(shí)降低回流量,以減少能耗,其余作為低硫成品送出裝置。塔底排出的硫化物和其他重組分及少量MTBE進(jìn)行再加熱,盡量使MTBE全部汽化,并使部分重組分汽化,返回塔底部,為分離塔下部提供汽相負(fù)荷[3]。

        在原料進(jìn)塔前向原料中加入防膠溶劑,防膠溶劑的量主要與進(jìn)料MTBE的硫含量的高低有關(guān),硫含量越高則加注量越大。

        為了降低投資,設(shè)計(jì)利用了290 kt/a氣分裝置脫戊烷部分閑置的設(shè)備,結(jié)合利舊設(shè)備具體情況,采取了如下措施:

        1)采用萃取蒸餾技術(shù),進(jìn)一步保證MTBE質(zhì)量;

        2)在原料進(jìn)塔前向原料中加入防膠溶劑,避免了原料因塔底熱源溫度過(guò)高而結(jié)焦;

        3)萃取塔底重沸器采用1.0 MPa蒸汽減壓,作為0.3 MPa乏汽補(bǔ)充,保證了塔底熱源;

        4)重要機(jī)泵采取了變頻技術(shù)、運(yùn)行信號(hào)引入DCS控制室適應(yīng)了裝置處理量的變化,保證了操作平穩(wěn);

        5)采用“一種低含硫甲基叔丁基醚的生產(chǎn)方法”專(zhuān)利技術(shù)[4];

        6)塔頂壓力控制采用了分程壓力調(diào)節(jié)控制方案;塔頂回流采用了單流量控制調(diào)節(jié);塔頂回流罐采用了熱旁路壓力調(diào)節(jié)控制方案,塔底重沸器溫度采用了蒸汽流量-塔底溫度串級(jí)調(diào)節(jié);

        礦粒在螺旋槽內(nèi)分選主要受水流運(yùn)動(dòng)特性影響。在弱紊流作用下礦粒在螺旋溜槽內(nèi)松散和分層。重顆粒集中在下層,并與槽體接觸,在上部物料的壓力下,其運(yùn)動(dòng)阻力大;而處在上部流動(dòng)層的輕顆粒所受阻力較小,因此增大了上下層之間流動(dòng)速度差。輕礦物顆粒位于縱向流速高的上層流中,所受離心力較大,同時(shí)受到橫向環(huán)流給予的向外的流體動(dòng)壓力,這兩種力的合力大于顆粒的重力分力和摩擦力,所以輕礦物顆粒向槽的外緣移動(dòng);與之相反重礦物顆粒富集于內(nèi)緣。礦粒在螺旋面上的分帶如圖4所示[9]。

        7)按密閉排放要求布置設(shè)備,保證開(kāi)停工時(shí)高位設(shè)備靠位差排殘液至低位罐,再用泵送出裝置,保護(hù)了環(huán)境;

        8)高硫組分直接進(jìn)重油催化裝置提升管,避免進(jìn)加氫裝置影響加氫催化劑的活性。

        2.2 改造內(nèi)容

        1)利用原290 kt/a氣分裝置閑置的脫戊烷塔改造為萃取蒸餾塔(含塔盤(pán)堵孔)。該塔內(nèi)設(shè)塔盤(pán)48層浮閥塔盤(pán),但該塔徑偏大,故塔盤(pán)堵孔是設(shè)計(jì)關(guān)鍵所在,將直接影響萃取蒸餾脫硫效果。經(jīng)計(jì)算,將1#~21#塔盤(pán)每層塔盤(pán)的161個(gè)浮閥(開(kāi)孔率7.5%)堵孔76個(gè),開(kāi)孔率變?yōu)?%;將22#~48#塔盤(pán)每層塔盤(pán)的202個(gè)浮閥(開(kāi)孔率9.5%)堵孔100個(gè),開(kāi)孔率變?yōu)?.79%;

        2)新增容器3臺(tái),利舊改造容器3臺(tái);

        3)利舊空冷3臺(tái),新增冷換設(shè)備1臺(tái),利舊冷換設(shè)備4臺(tái);

        4)新增密閉取樣冷卻器4臺(tái);

        5)新增機(jī)泵8臺(tái)(含1臺(tái)加劑用的隔膜風(fēng)泵),利舊機(jī)泵2臺(tái),重要機(jī)泵采取了變頻技術(shù)、運(yùn)行信號(hào)引入DCS控制室。

        2.3 設(shè)計(jì)參數(shù)

        萃取塔設(shè)計(jì)操作彈性55%~110%,產(chǎn)品MTBE總硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤10×10-6,純MTBE收率≥99%,裝置能耗(折每噸MTBE耗標(biāo)準(zhǔn)油)≤19.55 kg/t。滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)萃取塔主要操作參數(shù)及裝置物料平衡分別見(jiàn)表1和表2。

        表2 裝置物料平衡Tab 2 Material balance of plant

        3 標(biāo)定情況

        表1 萃取塔主要工藝操作參數(shù)(滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn))Tab 1 Themain process operating parameters of extraction tower(full production)

        從標(biāo)定結(jié)果和實(shí)際操作參數(shù)看,裝置的適應(yīng)能力較強(qiáng),MTBE產(chǎn)品收率、總流含量降低,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。

        依據(jù)標(biāo)定情況,進(jìn)行操作參數(shù)分析,見(jiàn)表3。

        表3 操作參數(shù)分析Tab 3 Operating parameters analysis

        從表3可以看出,實(shí)際塔底溫度比設(shè)計(jì)的低約20℃,分析原因主要是塔底高硫組分及防膠劑等重組分偏低。在目前裝置損失率達(dá)到設(shè)計(jì)要求的前提下,塔底溫度越低越有利于裝置的節(jié)能,并且可減小塔底結(jié)焦的風(fēng)險(xiǎn)。

        此次標(biāo)定期間,原料中總硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高116×10-6,最低84×10-6,平均為96×10-6。脫后產(chǎn)品總硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高10×10-6,最低4×10-6,平均為6.8×10-6。設(shè)計(jì)總硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高140×10-6,脫后總硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤10×10-6,從標(biāo)定結(jié)果看,達(dá)到設(shè)計(jì)要求,未出現(xiàn)不合格點(diǎn)。但是產(chǎn)品總硫含量波動(dòng)較大,主要原因是原料中的總硫波動(dòng)含量,因分析滯后,造成脫硫塔的操作調(diào)節(jié)滯后,影響了產(chǎn)品中總硫的含量。

        裝置標(biāo)定能耗為9.56 kg/t,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值。主要原因分析:1)目前處于冬季生產(chǎn),塔頂后冷器基本處于最小狀態(tài),循環(huán)水量處于最低;2)空冷風(fēng)機(jī)全部停開(kāi),少用6臺(tái)電機(jī);3)目前原料中總硫含量處于較低狀態(tài),塔回流質(zhì)量比為0.4,達(dá)到最低設(shè)計(jì)值,全塔蒸汽用量也達(dá)到最省為1.1 t/h,遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)值的3 t/h。影響該塔能耗主要因素是低壓蒸汽的用量,占全部總能耗的76%以上,如果原料中的總硫上升,塔的回流比增大,能耗將會(huì)顯著上升。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        該公司MTBE產(chǎn)品經(jīng)過(guò)萃取蒸餾脫硫后,產(chǎn)品MTBE總硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于10×10-6,作為清潔汽油的調(diào)和組分,可以使出廠汽油達(dá)到國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn)。

        萃取蒸餾工藝在MTBE脫硫工業(yè)應(yīng)用上是可靠可行的,產(chǎn)品收率提高,總硫含量大大降低,值得推廣。

        [1]張健民,趙金害,陳玉珺.MTBE深度脫硫技術(shù)的應(yīng)用[J].化工進(jìn)展,2013,32(6):1-5.

        [2]孟慶飛.液化石油氣深度脫硫技術(shù)探討[J].石油煉制技術(shù)工程,2010,40(11):11-15.

        [3]姚玉靖.甲基叔丁基醚分餾規(guī)律探討[J].化工生產(chǎn)與技術(shù),2000,7(6):18-20.

        [4]郝天臻,郝天君,王桂花.一種低含硫甲基叔丁基醚的生產(chǎn)方法:中國(guó),102491882B[P].2014-10-22.

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