盧世健 杜學(xué)林
(1.江蘇三鼎石化科技有限公司,江蘇 大豐224100;2.浙江工程設(shè)計(jì)有限公司,杭州310002)
上世紀(jì)90年代,無(wú)機(jī)膜逐漸應(yīng)用于傳統(tǒng)的化學(xué)工業(yè)、石油化工和生物化工等領(lǐng)域[1]。2003年國(guó)內(nèi)開(kāi)始將無(wú)機(jī)陶瓷膜應(yīng)用于環(huán)己酮氨肟化裝置。某公司將無(wú)機(jī)陶瓷膜應(yīng)用于環(huán)己酮氨肟化裝置已有數(shù)年,取得較好效果,但出現(xiàn)了膜管泄漏催化劑、無(wú)機(jī)膜管堵塞和膜管斷裂等問(wèn)題,特別是無(wú)機(jī)膜管堵表現(xiàn)尤為嚴(yán)重,已經(jīng)影響到環(huán)己酮氨肟化裝置的正常運(yùn)行[2-3]。
為解決這些問(wèn)題,進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,分析了環(huán)己酮氨肟化工藝中陶瓷膜污染的原因并提出了預(yù)防措施。
環(huán)己酮氨肟化工藝中無(wú)機(jī)陶瓷膜主要應(yīng)用于肟化反應(yīng)后的催化劑分離,該工藝使用的TS-1分子篩催化劑是均一的圓球體,主要成分為SiO2、TiO2、少量的Na元素和Fe元素,具有MFI拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的微孔分子篩,其BET比表面積一般大于350m2/g,動(dòng)力學(xué)尺寸小于0.6 nm,物理尺寸在100~200 nm。催化劑顆粒較細(xì),采用傳統(tǒng)的過(guò)濾方法無(wú)法將肟化反應(yīng)混合液中的催化劑分離完全,影響反應(yīng)混合液中催化劑含量,無(wú)法保證反應(yīng)效果。因此,采用120 nm無(wú)機(jī)陶瓷膜管進(jìn)行催化劑分離,可實(shí)現(xiàn)催化劑與反應(yīng)產(chǎn)物的分離。
工藝流程如圖1所示。在0.3MPa、85℃和TS-1催化劑作用下,雙氧水、環(huán)己酮、氣氨、叔丁醇(作為反應(yīng)產(chǎn)物的溶劑,不參與反應(yīng))在反應(yīng)釜中進(jìn)行肟化反應(yīng)。反應(yīng)后含催化劑、環(huán)己酮肟、叔丁醇、氨、環(huán)己酮和少量有機(jī)雜質(zhì)的反應(yīng)液經(jīng)循環(huán)泵送入無(wú)機(jī)膜過(guò)濾器,含催化劑的濃液經(jīng)冷卻后匯同新加入的雙氧水、環(huán)己酮、氣氨、循環(huán)叔丁醇經(jīng)混合器混合后返回反應(yīng)釜,含環(huán)己酮肟、叔丁醇、氨、環(huán)己酮和少量有機(jī)雜質(zhì)的過(guò)濾清液進(jìn)入反應(yīng)產(chǎn)物中間槽,再經(jīng)泵提壓后送入叔丁醇回收塔回收叔丁醇返回反應(yīng)釜循環(huán)使用,塔釜的肟水溶液送入萃取罐。
圖1 環(huán)己酮肟化工藝流程Fig 1 The process of cyclohexanone ammoximation
取1根已使用且已堵的膜管,截?cái)喑?0 cm長(zhǎng)的2根,其中1根用稀堿液和稀硝酸進(jìn)行化學(xué)清洗,另1根進(jìn)行破壞性分析。破壞性分析制樣方法:9個(gè)樣品,每3個(gè)樣品取同一位置的膜表面、端面、支撐體表面(滲透?jìng)?cè)),分別編號(hào)A1~A3、B1~B3和C1~C3。每個(gè)樣品采用掃描電子顯微鏡(SEM)按不同放大倍數(shù)拍照,部分樣品采用能量色散X射線熒光光譜儀進(jìn)行能量-色散光譜(EDS)分析。
對(duì)無(wú)機(jī)陶瓷膜裝置建立化學(xué)反沖洗實(shí)驗(yàn)裝置見(jiàn)圖2。
圖2 反沖洗流程Fig 2 The process of backwashing
1)測(cè)污染膜的純水通量:200 L/(m2·h),僅為新膜的20%;2)反沖2 h,滲透通量沒(méi)有明顯的變化;3)堿洗2 h,滲透通量也沒(méi)有明顯的變化。
因此初步認(rèn)為污染不是有機(jī)物形成的,也不是濾餅層污染,而是致密層污染層為主,有可能是吸附等污染。
樣品的SEM照片見(jiàn)圖3。
由圖3可知,斷面清晰,膜層存在,從膜層到支撐層孔結(jié)構(gòu)清晰;膜表面與支撐層表面均有致密層覆蓋。
EDS分析結(jié)果顯示,樣品A2,能譜掃描在膜與支撐體的界面處,僅有Al、O、C元素,未發(fā)現(xiàn)污染物;樣品A3,發(fā)現(xiàn)污染物Ti、Si;樣品B2、C1~C3,發(fā)現(xiàn)除Ti、Si外尚有Fe存在。
反應(yīng)液主要成分為環(huán)己酮肟、環(huán)己酮、叔丁醇、氨、水和催化劑,其中只有催化劑的主要成分中含有Ti、Si、Fe元素。因此,污染物應(yīng)為催化劑溶解流失形成的Ti、Si化合物。
在進(jìn)行無(wú)機(jī)陶瓷膜管污染源分析后發(fā)現(xiàn),管堵的元素主要是Ti、Si,都是催化劑的主要成分,初步可以判斷是催化劑溶解流失所致?;诖?,根據(jù)膜管再生的一些理論,認(rèn)為反應(yīng)液的物性體系無(wú)法改變,無(wú)法采用預(yù)處理、膜改性、流體脈動(dòng)等方法降低污染。
用質(zhì)量分?jǐn)?shù)3%的NaOH溶液對(duì)膜表面進(jìn)行清洗,同時(shí)啟動(dòng)過(guò)濾反沖程序,再用質(zhì)量分?jǐn)?shù)3%的稀硝酸溶液進(jìn)行酸洗,膜通量達(dá)到要求后,改用工藝水進(jìn)行清洗直至中性。實(shí)驗(yàn)分析后發(fā)現(xiàn),經(jīng)過(guò)化學(xué)清洗后的膜管膜通量能夠達(dá)到新膜管的95%,可有效延長(zhǎng)膜管的使用壽命。
根據(jù)無(wú)機(jī)陶瓷膜污染的研究和實(shí)驗(yàn)結(jié)果,在氨肟化裝置建立了反沖洗流程。實(shí)際生產(chǎn)表明,對(duì)無(wú)機(jī)陶瓷膜進(jìn)行酸、堿反沖洗,可將膜通量從污染時(shí)的只有新膜通量的20%提升至95%,延長(zhǎng)了膜管的使用壽命。
經(jīng)過(guò)水通量實(shí)驗(yàn)、EDS分析、反沖洗實(shí)驗(yàn)分析,可以認(rèn)定環(huán)己酮氨肟化工藝中無(wú)機(jī)陶瓷膜堵的主要原因是TS-1催化劑溶解流失所致,催化劑主要成分中的Ti、Si化合物停留在膜管支撐體表面和膜表面,影響膜管通量導(dǎo)致膜管壓差升高。
實(shí)際生產(chǎn)表明,對(duì)無(wú)機(jī)陶瓷膜進(jìn)行酸、堿反沖洗,可將膜通量從污染時(shí)的只有新膜通量的20%提升至95%,延長(zhǎng)了膜管的使用壽命。由于無(wú)機(jī)陶瓷膜的酸、堿反沖洗會(huì)增加大量酸堿廢水,建議使用無(wú)機(jī)金屬膜管和叔丁醇、反應(yīng)清液反沖的改進(jìn)流程,并使用DCS順控程序控制出料和反沖,能有效地避免堵管、延長(zhǎng)膜管的使用壽命且保證了生產(chǎn)連貫、穩(wěn)定運(yùn)行。
[1]徐南平,刑衛(wèi)紅,趙宜江.無(wú)機(jī)膜分離技術(shù)與應(yīng)用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2003.
[2]魏鳳玉,李傳潤(rùn),李海榮,等.無(wú)機(jī)陶瓷膜微濾中藥水提液的膜污染與清洗研究[J].中成藥,2006,28(10):1534-1536.
[3]徐南平,刑衛(wèi)紅,王沛.無(wú)機(jī)膜在工業(yè)廢水處理中的應(yīng)用與展望[J].膜科學(xué)與技術(shù),2000,20(3):23-28.