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        渤海蓬萊油田注水井堵塞機理研究

        2015-08-20 01:53:12李蔚萍向興金胡墨杰
        精細石油化工進展 2015年6期
        關鍵詞:堵塞物蓬萊渤海

        李蔚萍,向興金,胡墨杰

        (湖北漢科新技術股份有限公司,湖北荊州 434000)

        由于渤海蓬萊油田在注水過程中出現(xiàn)了注水壓力明顯上升,在渤海蓬萊油田儲層敏感性,以及歷年來注水過程中水質指標、腐蝕與堵塞資料調研的基礎上,開展了現(xiàn)場注入水水質指標分析、結垢預測與評價、腐蝕評價,進行了速敏、水敏、水質超標、結垢和腐蝕引起的堵塞機理研究,為找出渤海蓬萊油田注水壓力上升原因,開展解堵增注措施提供了可靠的技術支持。

        1 速敏引起的堵塞

        如果存在速敏,則會引起微粒運移堵塞,由于流體流速較高或壓差波動較大,使得地層中微粒釋放和運移,當微粒運移至孔喉狹窄處時,即可堆砌而造成滲流通道堵塞,阻礙流體流動。渤海蓬萊油田速敏評價結果表明,臨界流速為1.0~2.0 mL/min,速敏損害程度弱~中等偏強;利用庫爾特儀分析速敏實驗驅出流體中顆粒大小,顆粒粒徑中值普遍為5~20 μm,最大粒徑小于30 μm,存在明顯的微粒運移現(xiàn)象。通過計算實際注水量12.0~3 024.7 m3/d,當實際注水量大于儲層臨界注水量497.4~994.8 m3/d時,注水速度過快,存在微粒運移堵塞。

        2 水敏引起的堵塞

        水敏引起的堵塞是指地層巖石與注入水接觸后引起黏土礦物水化、膨脹、分散脫落、運移,最終導致地層滲透率降低的現(xiàn)象[1]。

        渤海蓬萊油田儲層蒙脫石含量高,水敏評價結果表明,具有極強水敏性,但渤海蓬萊油田現(xiàn)場注入水水源海水、混合注入水和平臺產出水礦化度為17 000~31 000 mg/L,均高于臨界礦化度14 565.8 mg/L,高礦化度注入水可抑制黏土水化膨脹。因此,渤海蓬萊油田注水過程中不會產生水敏堵塞損害。

        3 水質超標引起的堵塞

        對渤海蓬萊油田現(xiàn)場水樣進行了針對性的取樣,并按照石油天然氣行業(yè)標準 SY/T 5329—1994《碎屑巖油藏注水水質標準推薦》,SY/T 5329—2012《碎屑巖油藏注水水質推薦指標及分析方法》,Q/HS 2042—2008《海上碎屑巖油藏注水水質指標》,對樣品分別進行分析與測定,結果見表1。水樣水質指標懸浮物含量、粒徑中值和濾膜系數與行業(yè)標準相比,均嚴重超標,且處理后混合注入水經海管輸送至各平臺后,平臺注入水中懸浮物含量、粒徑中值和含油量均明顯增大,水質變差,存在沿程水質惡化問題。

        參照行業(yè)標準SY/T 5358—2002《儲層敏感性流動實驗評價方法》中單相工作液評價實驗方法,考察5個平臺混合注入水對不同滲透率巖心的堵塞,結果見表2。水質超標存在明顯的堵塞損害,驅替 40 PV時,注入壓力增大 1.86~11.86 倍,滲透率損害率為 46.2%~91.6%;驅替100 PV時,注入壓力增大3.10~23.77倍,滲透率損害率為67.7%~95.8%。由此可見,水質超標是渤海蓬萊油田注水井堵塞的主要原因之一。

        表1 渤海蓬萊油田現(xiàn)場水樣水質分析

        表2 混合注入水對不同滲透率巖心的綜合堵塞結果

        另外,對歷年來渤海蓬萊油田現(xiàn)場注入水水質指標監(jiān)測數據與現(xiàn)場執(zhí)行標準指標分析表明,固體懸浮物TSS(80%分布在11~22 mg/L)嚴重超標(≤10 mg/L);粒徑中值D50(90%分布在5~15 μm)超標(≤4 μm);含油量(60%分布在 30~70 mg/L)超標(≤25 mg/L);SRB指標不穩(wěn)定,有時超出幾千倍;溶解氧O2含量(70%分布在30×10-9~70×10-9)從 2009年9月開始嚴重超標(≤20 ×10-9);總鐵含量(80%分布在0.8×10-6~1.5×10-6)從2009 年7 月開始嚴重超標(≤0.5 ×10-6)。

        渤海蓬萊油田原油屬環(huán)烷基重質原油,具有“三高四低”特點:高密度(平均0.959 g/cm3)、高黏度(平均 439.5 mPa·s)、高膠質(平均含量14.77%),低含硫(平均含量0.37%)、低瀝青(平均含量 4.41%)、低蠟(平均含量 2.38%)、低凝固點(-33~4℃)。而注入水中油污和油井轉注井中膠質、瀝青質和蠟原油,在注水過程中因溫度和壓力變化,會產生有機垢,引起堵塞。

        4 結垢引起的堵塞[2-5]

        渤海蓬萊油田注入水水源較復雜,首先所有平臺產出水混合處理好后,與處理后海水再按體積比1∶1,通過海管分別輸送至各平臺,成為各平臺注入水。因此,若水源間配伍性不好,又沒有采取有效防垢措施,則極易出現(xiàn)結垢,產生堵塞。

        4.1 現(xiàn)場水樣離子組成分析

        現(xiàn)場水樣離子組成分析結果見表3。平臺產出水礦化度為17 000~26 000 mg/L,C,D,E 平臺產出水均屬Na2SO4水型,不含Ba2+;但F平臺產出水屬CaCl2水型,卻含一定量的成垢陽離子Ba2+;平臺注入水和海水均屬MgCl2水型,礦化度為24 000~31 000 mg/L;均含成垢陽離子Ca2+,Mg2+,Sr2+和成垢陰離子HCO3-,SO42-,具備結鍶垢和鈣垢的離子條件。

        表3 渤海蓬萊油田現(xiàn)場水樣離子組成分析

        4.2 現(xiàn)場水樣結垢評價

        參照行業(yè)標準SY/T 5523—2000《油氣田水分析方法》中絡合滴定法對現(xiàn)場水樣進行結垢評價,結果見表4。隨著溫度升高,海水、產出水自身結垢量增大,結垢量為10~61 mg/L。

        表4 不同溫度下現(xiàn)場水樣結垢評價結果

        在65℃下,采用相同方法,考察海水與C平臺產出水不同體積比下的結垢量,結果見表5。V(海水)∶V(C)平臺產出水為 7∶3時,結垢量最大,為76.70 mg/L。因此,海水和產出水作為注入水時,必須采取有效地防碳酸鈣垢措施,F(xiàn)平臺還需采取防硫酸鋇垢措施。

        表5 65℃下海水與C平臺產出水不同體積比的結垢量

        5 腐蝕引起的堵塞

        室內參照石油天然氣行業(yè)標準SY/T 5273—2000《油田采出水用緩蝕劑性能評價方法》中靜態(tài)掛片失重法,在不同條件對現(xiàn)場海水、產出水進行腐蝕評價,結果見表6。

        表6 渤海蓬萊油田海水和產出水從井口至井底溫度下腐蝕評價結果

        從表6看出,隨著從井口至井底溫度升高,渤海蓬萊油田海水和產出水腐蝕速率逐漸增大,海水除氧后的腐蝕速率為0.007 9~0.011 1 mm/a,滿足注水水質腐蝕速率控制指標要求(小于0.076 0 mm/a),但不除氧的腐蝕速率明顯高于除氧的。由此可見,海水作為注入水必須采取合適的除氧措施;而產出水除氧后腐蝕速率仍為0.123 8~0.138 6 mm/a,不能滿足注水水質腐蝕速率控制指標要求。因此,海水與產出水混合作為注入水必須采取有效地除氧、防腐、殺菌措施。

        從歷年對注水管線和水質的腐蝕監(jiān)測結果可知,2011年ER探針法檢測到3—4月注水管線防腐不達標;2009年第4季度至2012年第1季度期間掛片法檢測注水管線腐蝕速率為0.003 96~0.233 51 mm/a,存在間斷性腐蝕不達標現(xiàn)象;另外,海水對注水管線動態(tài)腐蝕速率達2.286 0 mm/a,且點蝕很嚴重,點蝕速率達7.000 0 mm/a。說明注水過程中沒有堅持采取有效地防腐措施,從而引起腐蝕產物堵塞損害,這也是渤海蓬萊油田注水井堵塞的主要原因之一。

        6 堵塞物類型分析與評價

        對現(xiàn)場取到的堵塞物樣品進行組分和X-衍射定量分析與評價。將現(xiàn)場堵塞物樣品倒入已恒重燒杯中,稱取質量M1;樣品恒重,將樣品置于105℃烘箱烘至恒重,并稱取質量M2;用石油醚(可部分溶解瀝青質,可完全溶解膠質、烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴等原油組分)萃取,過濾;在120℃下分別烘干過濾后的固體和濾液,冷卻后分別稱取質量M3和M4;再將烘干后固體用甲苯(完全溶解瀝青質)萃取,過濾;在120℃下分別烘干過濾后的固體和濾液,冷卻后分別稱取質量M5和M6。結果見表7?,F(xiàn)場堵塞物有機物和無機物含量分別為69.74%和30.26%,其中有機物主要含瀝青質、膠質和芳香烴等。

        表7 渤海蓬萊油田現(xiàn)場堵塞物組成分析結果

        渤海蓬萊油田現(xiàn)場無機堵塞物按標準SY/T 6210—1996《沉積巖中黏土礦物總量和常見非黏土礦物X射線衍射定量分析方法》進行,結果見表8。

        表8 渤海蓬萊油田現(xiàn)場堵塞物X-衍射定量分析結果

        從表8看出,無機堵塞物主要為44.8%鐵腐蝕產物、42.5%儲層礦物和12.7%鈣垢。再次驗證了上述堵塞機理研究結果。

        7 結論

        1)造成渤海蓬萊油田注水井堵塞的主要原因是速敏損害、水質超標、結垢堵塞和腐蝕堵塞。

        2)渤海蓬萊油田注水井堵塞類型無機物和有機物主次無法判斷,建議采取復合解堵增注措施。

        3)渤海蓬萊油田注水井堵塞物類型,有機堵塞物油垢為23.3%瀝青質、46.44%膠質等,無機堵塞物主要為44.8%鐵腐蝕產物、42.5%儲層礦物和12.7%鈣垢。

        [1]沈燕來,吉延章,陳建武.渤海埕北油田、綏中36-1油田注水井堵塞機理研究[J].石油鉆采工藝,1998,20(1):90-93.

        [2]Langlier W F.Analytical control of anti-corrosion water Treatment[J].J Am Water Works Ass,1936,28(10):1500 - 1521.

        [3]Stiff H A,Davis L E.A method of predicting the tendency of oil field waters to desposit calcium carbonate[J].Journal of Petro leam Technology,1952,4(9):213 -216.

        [4]Oddo J E,Tomson M B.Simplified calcultion of CaCO3saturation at high temperatures and pressures in brine solutions[J].Journal of Petroleum Technology,1982,34(7):1583 -1590.

        [5]Oddo J E,Tomson M B.Why scale forms in the oil field and methods to predict it[J].SPE Production & Facilities,1994,9(1):47-54.

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