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        石灰石在150t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐中的生產(chǎn)應(yīng)用

        2015-08-20 02:14:38吳飛鵬劉廣濤張軍國
        冶金與材料 2015年6期
        關(guān)鍵詞:造渣煉鋼堿度

        吳飛鵬,劉廣濤,耿 偉.張軍國

        (河北鋼鐵(集團)唐山分公司熱軋部,河北 唐山064200)

        2013年底唐鋼熱軋部進行了石灰石替代部分石灰應(yīng)用于150t轉(zhuǎn)爐煉鋼的生產(chǎn)試驗,取得了較為顯著的成效。生產(chǎn)實踐表明,轉(zhuǎn)爐煉鋼前期預(yù)加石灰石做造渣原料,可以很快完成煅燒化渣過程,能夠?qū)崿F(xiàn)降低噸鋼石灰消耗,達到降本增效的目的。

        1 石灰石煅燒的理論分析

        1.1 石灰石的降溫作用

        石灰石加入轉(zhuǎn)爐爐內(nèi)后可發(fā)生受熱分解反應(yīng),所生成的CO2還可與C發(fā)生氧化反應(yīng)。反應(yīng)式如下[1]:

        這兩項反應(yīng)均為吸熱反應(yīng),需要消耗大量熱能,因此轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)中使用石灰石不僅可部分替代石灰提供終渣所需堿度的要求,同時還可平衡轉(zhuǎn)爐富余熱量作為降溫材料,石灰石前期加入轉(zhuǎn)爐,可以有效降低前期鋼水溫度,提高低溫去磷的效果。

        1.2 石灰石的造渣作用

        文獻[2]表明:將石灰石在高溫下進行急速煅燒模擬,石灰石塊在1 400℃下的分解速度比1 100℃時大很多,5min煅燒分解率達到了73.6%,而1 100℃時的5min煅燒分解率僅為16.1%。這說明溫度高時分解反應(yīng)進行的趨勢大,且石灰石內(nèi)外溫差也大,傳熱速率增大,因此可以確定轉(zhuǎn)爐前期溫度越高石灰石分解速率越快。另外,由于氧槍點火區(qū)域更高,石灰分解速度會更快,同時前期造渣料配加一定量的鐵皮球、礦石含F(xiàn)eO的物質(zhì)能夠加快石灰的成渣速度。石灰石分解過程會產(chǎn)生大量的CO2氣體,會使得爐內(nèi)熔渣泡沫化程度提高,加強的鋼水與爐渣的攪拌力,增加了脫磷的動力學(xué)條件,有利于前期脫磷。

        2 石灰石理化指標(biāo)

        2.1 石灰石的化學(xué)指標(biāo)

        轉(zhuǎn)爐用石灰石塊化學(xué)成分應(yīng)符合表1的規(guī)定。

        表1 石灰石塊化學(xué)成分

        2.2 石灰的物理指標(biāo)

        石灰石粒度要求為5~40mm,<5mm和>40mm的不大于5%。石灰石塊中不允許摻有其它雜質(zhì),表面不允許沾有大量紅泥等污物。

        3 石灰石的生產(chǎn)應(yīng)用

        3.1 石灰石對轉(zhuǎn)爐溫度的影響

        采用石灰石造渣主要目的是降低石灰石消耗,降低冶煉成本。轉(zhuǎn)爐各種物料的消耗情況如表2,由礦石的消耗看,轉(zhuǎn)爐熱量非常富余,使用石灰石造渣是完全可行的方案。

        表2 轉(zhuǎn)爐各種物料的消耗

        采用石灰石造渣,要求在降低石灰消耗的同時,要求其它物料消耗沒有大的波動。150t轉(zhuǎn)爐各種物料的降溫的經(jīng)驗數(shù)據(jù)如表3,從此表分析得出,加入1t石灰石相當(dāng)于減少0.4~0.51t礦石。

        3.2 石灰石的應(yīng)用方案

        石灰石在轉(zhuǎn)爐的應(yīng)用已經(jīng)是比較成熟的工藝,根據(jù)使用目的分為兩種,一種是中后期加入,主要目的是降低轉(zhuǎn)爐爐內(nèi)反應(yīng)溫度;另一種是在前期加入,目的是快速成渣去除雜質(zhì),降低石灰消耗。前期加入石灰石,有的鋼廠在加入鐵水前加入爐底,有的鋼廠在開吹后加入。

        表3 各種物料的降溫

        在石灰石造渣試驗過程中,唐鋼熱軋部確定了石灰石使用量與鋼鐵料消耗的對應(yīng)關(guān)系,具體見圖1,由此圖可以看出,當(dāng)石灰石消耗大于20 kg/t時,鋼鐵料消耗明顯增加,從成本角度考慮是不經(jīng)濟的冶煉方案。

        圖1 SPHC爐次石灰石消耗與鋼鐵料消耗關(guān)系圖

        唐鋼熱軋部根據(jù)生產(chǎn)實際情況,要求石灰石統(tǒng)一在轉(zhuǎn)爐開吹后第一批料加入。具體使用方案如下:

        表4 石灰石加入量與鐵水硅的關(guān)系

        3.3 石灰石造渣對冶煉過程及終點渣樣、成分、溫度的影響

        3.3.1 基本工藝參數(shù)

        (1)裝入制度:鐵水150t,廢鋼10t。

        (2)造渣制度:采用石灰、輕燒白云石、石灰石、礦石。

        (3)供氧制度:氧氣壓力0.8~0.9MPa,氧氣流量30 000NM3/h,槍位1.7~2.5m,氧槍4孔,吹煉時間13~15min。

        (4)轉(zhuǎn)爐終點溫度、成分按照原工藝執(zhí)行。冶煉鋼種SPHC、終點溫度要求大于1 630℃。

        3.3.2 石灰石使用對轉(zhuǎn)爐前期冶煉的影響

        使用石灰石爐次與常規(guī)造渣工藝相比,在吹煉初期的4~5min有不同程度涌渣現(xiàn)象,主要原因是由于石灰石加入后,熔池溫度降低,當(dāng)溫度升高后,并且在加入石灰石后2~3min左右,石灰石分解速率達到最大,此時C-O反應(yīng)也出于加劇的狀態(tài),采取提高槍位的操作,給熔池平穩(wěn)升溫的過程,可有效減少涌渣。當(dāng)石灰石總量較大時,每批次石灰石加入量不宜過大,能夠使石灰石分解氣體產(chǎn)物不過度富集,能夠有效控制涌渣。

        3.3.3 石灰石對終點渣成分的影響

        對石灰石替代部分石灰的效果,還可以根據(jù)轉(zhuǎn)爐終點渣樣成分進行分析,數(shù)據(jù)見表5。

        從表5可以看出,常規(guī)造渣煉鋼終點渣樣堿度R=3.08,用石灰石替代部分石灰進行造渣煉鋼后的終點渣樣堿度R=3.11,兩種工藝終點渣樣除堿度以外幾乎相當(dāng),達到轉(zhuǎn)爐冶煉爐渣堿度的標(biāo)準(zhǔn)。

        表5 未加石灰石和加入石灰石終點渣樣對比

        3.3.4 石灰石對終點鋼水成分、溫度的影響

        從表6可以看出,使用石灰石替代部分石灰造渣,冶煉終點氧位、終點溫度、終點C及P質(zhì)量分數(shù)相差不大,說明其冶煉效果相當(dāng)。

        表6 未加石灰石和加入石灰石終點成分對比

        3.4 鋼鐵料、造渣料消耗對比情況

        表7 未加石灰石和加入石灰石終點成分對比

        由上表可以看出:使用石灰較使用石灰石替代部分石灰造渣,鋼鐵料消耗基本無變化,石灰消耗降低3.5kg/t,礦石消耗降低2.2kg/t。

        3.5 經(jīng)濟效益分析

        根據(jù)目前物料市場價格,以及石灰石加入前后熔劑單耗對比情況(表7)對轉(zhuǎn)爐煉鋼t鋼做以下計算,列于表8。

        表8 煉鋼噸鋼成本計算表

        從表8可以看出,采取石灰石替代部分石灰后噸鋼成本可降低3.0元。唐鋼熱軋部年生產(chǎn)能力為400萬t,則全年可節(jié)約生產(chǎn)成本400×3.0=1200萬元。

        4 結(jié)論

        (1)通過實踐,采用石灰石基本可以替代常規(guī)工藝中的部分石灰;從終點磷含量的對比來看,完全能夠達到3.0的堿度

        (2)利用石灰石替代部分石灰造渣煉鋼,能夠有效降低噸鋼石灰消耗3.5kg/t,礦石消耗降低2.2kg/t,使煉鋼生產(chǎn)成本降低3.0元/t,能夠達到降低生產(chǎn)成本的預(yù)期目的,具有較好的推廣應(yīng)用價值。

        [1]魏寶森.石灰石在轉(zhuǎn)爐煉鋼中的應(yīng)用[J].冶金能源,2012,(4):10-14.[2]王常珍.冶金物理化學(xué)研究方法[M].北京:冶金工業(yè)出版社.2002.

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