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        化學(xué)堵劑封堵工藝在江漢油區(qū)的應(yīng)用

        2015-08-15 00:50:21
        關(guān)鍵詞:井次油區(qū)漏點(diǎn)

        謝 甜

        (中國石化江漢油田分公司井下作業(yè)處,湖北 潛江433123)

        1 江漢油區(qū)套管漏失井現(xiàn)狀

        淺層套管漏失由于套管外無水泥環(huán)保護(hù),套管下井前也未進(jìn)行防腐處理,直接裸露在地層中,油氣水中的鹽類等對套管進(jìn)行著長期腐蝕,致使套管的抗壓、抗腐蝕能力嚴(yán)重降低。主要表現(xiàn)就是套管破漏,這類套管損壞采用的是堵劑封堵工藝。目前江漢油區(qū)內(nèi)部油、水井套管破漏達(dá)到了164口,其中水泥返高以上套管破漏155口,占總破漏井?dāng)?shù)的94.5%。

        根據(jù)施工情況來看,套管破漏井主要分布在王場、黃場、廣華、鐘市、浩口、新溝等區(qū)塊,其中鐘市油田最為嚴(yán)重。

        江漢油區(qū)套管腐蝕破漏周期一般在5年以上,全油田腐蝕周期在5-15年的有79口,占套管破漏井的51%,說明在江漢油區(qū)套管腐蝕情況非常嚴(yán)重。從近幾年起出的套管來看,套管破漏主要是因套管外壁腐蝕造成穿孔。

        1.1 水泥漿封堵工藝在江漢油區(qū)應(yīng)用情況及效果分析

        江漢油區(qū)2008-2012年共進(jìn)行擠堵施工130次,施工井次84井次。

        84井次中,其中擠堵一次成功有67井次,一次成功率為79.8%。一次不成功的有17井次,占20.2%(其中:擠堵施工2次成功的有2井次,占2.3%;施工3次成功為6井次,占7.1%;施工4次成功有4井次,占4.8%;施工5次成功有5井次占6.0%。

        從統(tǒng)計情況分析,水泥漿擠堵施工未達(dá)到一趟工序擠堵成功的井,占總擠堵井次的約20%,總結(jié)如下:

        1)一趟工序擠堵未成功主要分布在王場、廣華、浩口、鐘市、張港等區(qū)塊的1 400m以上的中上部套管破漏。

        2)水泥返高以上,因沒有固井水泥的保護(hù)及遮擋,加上地層壓實(shí)成巖作用不強(qiáng),巖石疏松,滲透率高,地層破裂壓力低,致使漏失井段吸水量大,擠堵泵壓低。同時,水泥漿易在疏松地層介質(zhì)內(nèi)突進(jìn),不能在封堵段周圍均勻分布、駐留,即使加大堵劑用量,封堵也不易成功。另外,容易壓漏地層形成新裂縫通道。

        3)擠堵有效期在2年內(nèi)失效的占7井次,與其他相比修套技術(shù)相比,成本低、有效期長,失效后可重新擠堵,套管內(nèi)徑無變化。

        2 化學(xué)堵劑封堵工藝

        水泥漿封堵工藝具有一定的封堵效果,但是隨著油田開發(fā)的深入,井下套管損壞情況越來越嚴(yán)重,逐漸暴露出該工藝的技術(shù)局限性。

        針對淺層(水泥返高以上)套管漏失封堵工藝存在的問題,結(jié)合江漢油區(qū)的套漏井現(xiàn)狀,迫切需要一種新型堵劑體系重點(diǎn)解決一個問題,所選的堵劑體系應(yīng)具有駐留性強(qiáng)、界面膠結(jié)強(qiáng)度高,粒徑小、穿透力強(qiáng)、封堵半徑大,稠化時間可調(diào)、抗高溫、耐鹽等優(yōu)點(diǎn)。

        江漢油田相關(guān)技術(shù)部門對其他各個油田淺層(水泥返高以上)套漏井封堵工藝調(diào)研學(xué)習(xí),經(jīng)研究決定,使用中原化學(xué)堵劑代替原有的水泥漿堵劑體系。負(fù)責(zé)堵劑研究的廠家針對這些難題,總結(jié)出“先建網(wǎng)、再封堵”兩步封堵的思路:選用建網(wǎng)劑作為前置材料,在近井地帶快速構(gòu)成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的暫堵屏障,保證后期進(jìn)入的封堵材料能快速地在封堵部位的近井地帶聚集固結(jié),并且使固結(jié)后體積與固結(jié)前保持穩(wěn)定,構(gòu)成高強(qiáng)度的封堵體,封堵漏點(diǎn)。

        中原化學(xué)堵劑體系分成三個部分:預(yù)處理劑、主處理劑、封堵劑。

        1)預(yù)處理劑。預(yù)處理劑主要由多元改性有機(jī)樹脂粉復(fù)合物、無機(jī)鈣鹽混合物和復(fù)合活性分散劑等組成。

        預(yù)處理劑配合主處理劑使用,為有機(jī)堵劑,具備體系注入性能好,施工安全,沖刷性能好、耐壓強(qiáng)度高的特點(diǎn)。對于嚴(yán)重漏失的裂縫、孔道型地層封堵,主要是在主體封堵劑前形成一定承壓能力的段塞,建立起錨固拉網(wǎng)和初級屏蔽。

        2)主處理劑。主處理劑由有機(jī)多元共聚材料、強(qiáng)度補(bǔ)充劑及其他化學(xué)劑復(fù)合而成,是一種初始濃度很稀的堵劑工作液,在靜止和低剪切下發(fā)育成微觀網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),進(jìn)而形成粘彈體。其作用是在封堵套管漏失嚴(yán)重,水泥返高以上自由段等裂縫性、溶洞型地層時,在主體封堵劑前面形成段塞屏蔽,將封堵劑與地層水隔離,建立起封堵劑的駐留屏蔽。同時,對于疏松地層,主處理劑進(jìn)入疏松空間后,與地層形成膠結(jié),也提高了地層的承壓性能。

        3)封堵劑。封堵劑由超細(xì)凝膠材料、高分子膠凝、結(jié)構(gòu)形成劑、流型調(diào)節(jié)劑等多種無機(jī)和有機(jī)材料成分與增韌劑復(fù)配而成,體系各組分具有良好的配伍性,進(jìn)一步增強(qiáng)了堵劑膠結(jié)強(qiáng)度。高強(qiáng)膠結(jié)密實(shí)的固化體耐高壓以及地層水的長期沖刷。

        2.1 現(xiàn)場施工工藝技術(shù)

        化學(xué)堵劑主要解決淺層(水泥返高以上)套管漏失的封堵問題,根據(jù)井況、堵劑性能和漏失狀況,確定施工工藝方案、施工參數(shù),向地層中擠入化學(xué)堵劑,保證堵劑到達(dá)預(yù)定地層位置后,在膠結(jié)疏松的地層孔隙中膠凝,達(dá)到封竄堵漏的目的。

        2.1.1 選井原則

        1)套管漏失井段驗(yàn)證準(zhǔn)確,套管錯斷或破裂嚴(yán)重的井不宜封堵。

        2)漏失井段不宜過長,若漏失井段不止一段,建議逐一處理。

        2.1.2 施工工藝

        1)前期準(zhǔn)備:①700或400型水泥車2臺;②815清水罐2臺,污水灌(或循環(huán)罐)1臺;3.8m3、8m3攪拌罐各一具,8m3計量罐一具。

        2)施工要求:①現(xiàn)場施工使用的油管試壓合格;②漏點(diǎn)以上套管試壓合格(套管短節(jié)無刺漏);③配制堵劑的攪拌罐必須清洗干凈,保證上水口無堵塞,用清水配制堵劑漿液;④施工前地面管線及井口試壓25MPa,不刺不漏為合格;⑤鉆塞前先對封堵段以上試壓,試壓過程緩慢升至既定壓力,停泵觀察,同時檢查井口、管線等有無刺漏。

        3)施工步驟如下:①搬家上井,下單封、雙封確定漏失井段,并分別用400型水泥車1檔、2檔測出漏點(diǎn)吸水量。②下封隔器(Y221-114J)或填砂保護(hù)下部儲層。③確定施工方案(空井筒平推、下光油管或者下封隔器)。④裝千型井口,連接地面管線,對地面管匯和井口試壓25MPa,不刺不漏為合格。⑤清水灌滿井筒,試擠清水5m3,再次落實(shí)地層吸水狀況。⑥按設(shè)計要求配制堵劑并擠入堵劑,注意擠入排量,控制施工壓力;正擠清水(施工過程注意壓力變化,壓力達(dá)到15MPa時,不論堵劑或頂水是否擠完都要停止施工,緩慢放壓,必要時還應(yīng)及時反洗井)。⑦關(guān)井候凝72h。⑧鉆塞:下鉆塞管柱探塞面后,上提管柱1根,試壓10MPa,穩(wěn)壓10min,合格后繼續(xù)沖鉆至原漏點(diǎn)下界,試壓8MPa,穩(wěn)壓30min,驗(yàn)證封堵效果。

        2.2 現(xiàn)場應(yīng)用及效果

        截至2015年6月,化學(xué)堵劑在江漢油區(qū)共施工11井次,一次封堵成功8井次,有3井次驗(yàn)效不合格,再次采用水泥漿封堵后,驗(yàn)效合格。一次封堵未成功的3井次是黃7斜-5、廣平7、黃9-10。

        1)王北13-3CZ是化學(xué)堵劑在江漢施工的第一口井,該井通過雙封找漏確定井段552.18~554.37m之間存在著漏點(diǎn),測吸水量1檔車,泵壓3MPa,排量208 l/min;二檔車,泵壓6MPa,排量400l/min。通過測得的吸水量可以看出,該井漏點(diǎn)漏失量較大,根據(jù)以往水泥漿封堵工藝的經(jīng)驗(yàn)來看,封堵一次成功率很低,通常都要進(jìn)行第二次封堵方能達(dá)到預(yù)期效果。該井施工時,配制預(yù)處理劑2.5m3,主處理劑4.5m3,化學(xué)封堵劑14.5m3,施工壓力由2.5↑5↑7MPa,關(guān)井前觀察壓力可以穩(wěn)在5MPa左右,壓力不降。鉆塞后驗(yàn)效,油管打壓8MPa合格,穩(wěn)壓30min壓力不降,封堵一次成功。

        2)黃9-10是在2015年6月份施工的,該井通過雙封找漏確定有兩段漏點(diǎn),分別是783.40~788.94m和847.19~852.42m,吸水量分別是二檔車,泵壓為9MPa,吸水量280l/min和一檔車,泵壓為6MPa,排量200l/min、二檔車,泵壓為11MPa,排量260l/min。兩段漏點(diǎn)相隔58.25m,該井施工過程中,泵壓從7↑13MPa,關(guān)井時,油管打壓8MPa,帶壓關(guān)井,預(yù)計施工會得到應(yīng)有的效果,但鉆塞后驗(yàn)效,油管內(nèi)打壓8MPa,30min↓4MPa。再次使用水泥漿15m3重新擠堵,才達(dá)到封堵效果。

        除了此3口井,具有一些客觀上真實(shí)存在的原因,其他井次均達(dá)到了一次封堵成功的效果,證明化學(xué)堵劑在某種程度上的確能夠解決淺層(水泥返高以上)套管漏失封堵成功率低的難題。在施工過程中,發(fā)現(xiàn)問題后及時改進(jìn)施工工藝和堵劑量,在后續(xù)的施工中沒有再出現(xiàn)封堵不成功的現(xiàn)象??偠灾瘜W(xué)堵劑封堵工藝值得在油田范圍內(nèi)推廣。

        3 結(jié)論及建議

        1)對于套管破漏在水泥返高以上或高滲透的大孔道地層,化學(xué)堵劑封竄堵漏體系首先要預(yù)堵建立駐留屏障,在封堵目標(biāo)層快速形成具有一定承壓能力(5MPa左右)的互傳網(wǎng)架,使封堵劑能有效駐留在目標(biāo)層,不會流失,從而大幅度提高封堵成功率,減少堵劑用量,解決了普通堵劑(水泥漿)難以解決的技術(shù)難題。

        2)化學(xué)堵劑封竄堵漏體系采用多種活性材料,在井下溫度、壓力和流體的動態(tài)沖蝕條件下,在封堵目標(biāo)層位形成微膨脹、界面膠結(jié)強(qiáng)度高、耐沖蝕的固化體,使界面過渡層硬度和強(qiáng)度大大提高,在各種堵漏工況下,都能將周圍介質(zhì)膠結(jié)成一個牢固的整體,提高了施工后的固化體對注水等高壓作業(yè)的承受能力,從根本上提高了施工有效期。

        3)化學(xué)堵劑封竄堵漏劑體系的懸浮穩(wěn)定性和初終凝時間可以控制的可靠性高,能夠做到停留在井筒內(nèi)的漿液在預(yù)定的較長時間內(nèi)保證良好的流動性,不會沉淀和凝固,一般在1.5~10h以內(nèi)可調(diào),提高了施工的安全性和可靠性;而普通堵劑(水泥漿)一旦進(jìn)入漏失地層,在高壓、高溫的條件下,便會快速失水,形成一定結(jié)構(gòu)和強(qiáng)度的固化體,增加了管柱卡的風(fēng)險。

        4)目前現(xiàn)場配灰過程中,采用的是人工倒灰的方式,封堵材料的裝配標(biāo)準(zhǔn)是50kg/袋,配制15m3的封堵劑需要17t的封堵材料,也就是說需要傾倒300多袋的材料,工人勞動強(qiáng)度極高,施工現(xiàn)場粉塵大,干灰很容易進(jìn)入眼睛,對人體造成傷害,若天氣炎熱還會造成工人中暑。建議裝封堵材料的方式效仿鉆井固井隊(duì),使用專用灰罐裝載干灰,然后通過機(jī)器吹灰的方式完成配灰過程,這樣可以極大地減輕工人勞動強(qiáng)度,提高施工時的安全性。

        5)目前施工現(xiàn)場使用的攪拌罐有1.5m3、3.8m3、8m3三種,由于預(yù)、主處理劑經(jīng)過一段時間會呈果凍狀,因此配制處理劑和封堵劑必須使用不同的攪拌罐,否則容易將上水管線堵死,通過已經(jīng)施工的幾口井,現(xiàn)場使用的堵劑量一般為預(yù)處理劑2.5m3,主處理劑5m3,化學(xué)封堵劑15m3,如果現(xiàn)場能再多配置一個6m3的攪拌罐將會提高施工的連續(xù)性,達(dá)到更加理想的效果。

        [1]齊春海.用多級清水過濾器改善引用水水質(zhì)[J].油氣田地面工程,2007,26(01):32.

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