錢龍 杜鵬 王小麗 杜金虎 田建寧(長慶油田分公司第一采氣廠,陜西 榆林 718500)
按照《油氣集輸設(shè)計規(guī)范(GB50251)》中強制規(guī)定“進(jìn)、出集氣站的管線必須設(shè)置截斷閥”的要求,集氣站進(jìn)出口安裝了緊急截斷裝置(即截斷閥)。按照截斷閥工作原理,充足的氮氣源是保證其正常運行的一個必要條件。氮氣源控制柜(以下簡稱氮氣柜)即是用來盛裝高壓氮氣瓶,并且將高壓氮氣減壓后供給截斷閥。目前集氣站在用氮氣柜有接四瓶氮氣和兩瓶氮氣兩種,但兩種的流程均一樣,都是一瓶使用,其它備用。下面以兩瓶裝的氮氣柜為例對其流程進(jìn)行介紹。
針對單瓶氮氣而言,高壓氮氣瓶內(nèi)氮氣經(jīng)瓶口角閥,通過與軟管連接的氣瓶壓力表、氣瓶截止閥和單流閥到高壓匯管,然后再通過高壓匯流壓力表、高壓匯流截止閥、減壓閥、低壓供氣壓力表、低壓供氣閥、截斷閥前控制球閥為截斷閥提供儀表風(fēng)。各部件作用如下:
1.1 氣瓶角閥:氮氣瓶瓶口控制閥門。
1.2 高壓軟管:與氮氣瓶出口連接。
1.3 氣瓶壓力表:顯示氣瓶壓力。
1.4 氣瓶截止閥:控制單個氮氣瓶氣流。
1.5 單流閥:更換氮氣瓶時,防止新瓶高壓氮氣倒流回低壓氮氣瓶內(nèi)。
1.6 高壓匯流壓力表:顯示匯流后的壓力
1.7 高壓匯流閥門:控制匯流后的氮氣氣流。
1.8 減壓閥:將高壓氮氣減壓至不高于0.8Mpa。
1.9 低壓供氣壓力表:顯示減壓后的壓力。
1.1.0 低壓供氣閥:控制減壓后的氮氣氣流。
現(xiàn)場工藝管線及截斷閥均無漏氣現(xiàn)象,但在氣溫較低時,氮氣柜內(nèi)各接點處易發(fā)生漏氣?,F(xiàn)目前的氮氣柜流程比較復(fù)雜,接點較多。從圖2可以看出,從氮氣瓶出口到截斷閥前控制球閥共有13處接點,而每個接點至少有2-3個密封點,由于材質(zhì)受氣溫影響變化大,導(dǎo)致各密封點處氮氣漏失嚴(yán)重。由于氮氣柜空間狹小,員工驗漏極不方便,漏點不易發(fā)現(xiàn),即使發(fā)現(xiàn)了漏點整改也比較困難。而在整改漏點的同時對氮氣源進(jìn)行停運,影響了截斷閥的正常運行。
此外,從氮氣柜流程可以看出,從單瓶氮氣使用而言,氣瓶壓力表和高壓匯流壓力表顯示的均是同一瓶氮氣的壓力,氣瓶截止閥和高壓匯流閥門先后控制氣瓶的氣流,整個流程存在不必要的重復(fù)。
針對上述問題,對氮氣柜流程進(jìn)行了優(yōu)化和簡化,優(yōu)化后的流程見圖4。經(jīng)優(yōu)化后,高壓氮氣瓶內(nèi)氮氣經(jīng)瓶口角閥、高壓軟管直接連接到減壓閥,減壓后的氮氣直接為截斷閥提供儀表風(fēng)。氣瓶氣流直接由瓶口角閥控制,氣瓶壓力由高壓匯管壓力顯示,減壓閥減壓后的壓力依舊通過低壓供氣壓力表顯示。
4.1 從圖5可以看出流程簡化之后,接點由原來的13處減少到8處,繞開了不必要的接點,使管路在熱脹冷縮時自由延伸,避免了密封處因固定拉伸失密而泄露。
4.2 優(yōu)化后氣瓶壓力監(jiān)測由原來的兩個減少到一個,減少了壓力表的使用。這就要求員工要加強日常巡檢,仔細(xì)觀察減壓前后的壓力是否在正常范圍之內(nèi)。
5.1 節(jié)約生產(chǎn)成本
柜流程進(jìn)行優(yōu)化改造以后,氮氣消耗量明顯降低。流程優(yōu)化后年消耗氮氣相比之前下降60%。
5.2 降低交通風(fēng)險
氮氣瓶高度為1.26米,皮卡車車槽的長度僅為1.10米,故氮氣瓶不能安全平放在皮卡車車槽內(nèi),而必須做斜放置。拉運途中,若路況不佳或出現(xiàn)急剎車,氮氣瓶可能從車槽中飛出,撞擊座位后排與車槽之間的玻璃,造成車輛損壞,甚至人員受傷。加之氮氣瓶作為高壓容器在拉運的過程中也存在一定的安全隱患。氮氣消耗的減小,減少了向集氣站送氮氣的次數(shù),變相減少了出車的頻次,降低了交通風(fēng)險。
5.3 減小員工勞動強度
流程優(yōu)化改造之后流程變得更加簡單,管線的接點更少,相應(yīng)出現(xiàn)漏點的幾率變小,減小了氮氣的損耗,相應(yīng)減小了員工整改漏點、頻繁更換氮氣瓶、氮氣護(hù)送的工作量。
集氣站氮氣柜流程改造以后,通過近一年時間的運行效果觀察,氮氣的使用明顯降低,減少了生產(chǎn)成本及運送氮氣的交通風(fēng)險,減小了員工勞動強度,建議進(jìn)行推廣使用。