袁濤 李曉麗 宋婧(長慶油田分公司第三采氣廠,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017300)
袁芳(長慶油田分公司第三采油廠,陜西 延安 717500)
氣田開采中,冬季為抑制天然氣運輸管道中大量的天然水合物的形成堵塞管道,在其開采過程中注入防凍劑——甲醇。甲醇對人體和環(huán)境都有強烈的毒性,含醇的氣田采出水中甲醇含量≤3%方可回注地下,而現(xiàn)場含醇氣田采出水甲醇含量多為10%-30%,因此,必須對其進行分離提純的無公害化處理。
蘇里格第五天然氣處理廠的提餾塔,包括塔盤、降液管和分布器等部分。其中,塔盤采用的斜孔塔盤,易于清理,能充分利用塔內(nèi)空間,最大限度地提供接觸面積、降低壓降,提高板效率[1]。該類塔板上有若干排平行的斜孔,氣流從斜孔中噴出,相鄰兩排的斜孔孔口方向相反,交錯排列。這樣,一方面可以加大氣體的流速,減少液沫夾帶,另一方面由于相鄰兩排斜孔噴出的氣流對液流的推動,形成了相互牽制的作用,不僅能消除氣流的不斷加速而使液體推向塔壁一側(cè)的現(xiàn)象,同時可以使液體變成多程折流的流動趨勢,增加了液體流道的長度,使氣液接觸良好,大大提高了塔板的效率和生產(chǎn)能力。
蘇里格第五天然氣處理廠的精餾塔為填料式精餾塔,其采用的是350Y陶瓷規(guī)整波紋填料。該填料是由許多具有相同幾何形狀的填料單元體——波紋片相互平行、疊加組成的圓柱狀單元。由于陶瓷結(jié)構(gòu)獨特,有良好的親水性能,其表面可形成極薄的液膜湍動,氣流的傾斜曲折通道能促進氣流但又不阻擋氣流。
蘇里格第五天然氣處理廠甲醇精餾采用常壓連續(xù)精餾技術(shù)。其基本原理如圖1所示[2]。利用含醇污水中甲醇和水揮發(fā)度的差異,將液體混合物部分氣化,實現(xiàn)甲醇和水分離的單元操作。蒸汽由塔底進入,原料液由塔頂進入,塔頂下降的液體與從塔底上升的蒸汽逆流接觸,兩相接觸中,下降液體中的易揮發(fā)(低沸點)組分不斷地向蒸汽中轉(zhuǎn)移,蒸汽中的難揮發(fā)(高沸點)組分不斷地向下降液中轉(zhuǎn)移,蒸汽愈接近塔頂,其易揮發(fā)組分濃度愈高,而下降液愈接近塔底,其難揮發(fā)組分則愈富集,達到組分分離的目的。由塔頂上升的蒸汽進入冷凝器,冷凝的液體的一部分作為回流液返回塔頂進入精餾塔中,其余的部分則作為餾出液取出。塔底流出的液體,其中的一部分送入再沸器,熱蒸發(fā)后,蒸汽返回塔中,另一部分液體作為釜殘液取出。
3.1.1 雙塔精餾對原料液中含醇量的要求
雙塔精餾裝置由于原料液在其中精餾時間長,因此,即便是低濃度的原料液也能達到很好的精餾效果。雙塔精餾裝置對原料液濃度要求范圍為10%-45%。實際生產(chǎn)中原料液弄度僅僅為10%左右,低濃度的含醇氣田采出水,經(jīng)雙塔精餾后,塔釜液可達到回注要求的標準,塔頂甲醇蒸汽濃度較高,冷卻后可回收再利用,降低生產(chǎn)成本,保護自然環(huán)境。
3.1.2 單塔精餾對原料液中含醇量的要求
單塔精餾裝置相對于雙塔精餾裝置而言,原料水在其內(nèi)部停留時間較短,即精餾時間短,精餾效果較雙塔精餾差。因此,單塔精餾裝置只能對較高濃度的原料液產(chǎn)生較好的精餾效果。單塔精餾裝置對原料液濃度要求范圍為20%-50%。而實際生產(chǎn)中,含醇氣田產(chǎn)出水濃度僅為10%左右,導致甲醇回收裝置偏離設(shè)計運行,在保證塔底水合格的前提下,產(chǎn)品甲醇濃度不合格,需重返罐處理,造成原料水罐存積壓,增加了生產(chǎn)能耗。
3.2.1 通過4.1單雙塔精餾效果計算可知,雙塔精餾產(chǎn)品中甲醇含量,基本滿足了設(shè)計產(chǎn)品甲醇濃度95%的要求,產(chǎn)品質(zhì)量合格率塔底水合格率明顯提高,產(chǎn)品回收率較高,分離效果顯著。雙塔對含醇氣田產(chǎn)出水的處理效果較好,單次精餾就基本可以滿足水資源回注要求(甲醇含量≤3%),降低生產(chǎn)成本。
3.2.2 通過4.2中,在天然氣處理量相同情況下,單雙塔能耗計算比較可知,雙塔能耗低于單塔,精餾效果較好。雙塔雖然一次性投資較高,但操作費用和能耗相對較低。
3.2.3 雙塔精餾采用的阻垢過濾器可有效地過濾雜質(zhì)污垢,其配套濾芯可實現(xiàn)在線清洗,重復利用。雙塔優(yōu)良的預處理能力,使其管線不易腐蝕堵塞,保證了生產(chǎn)平穩(wěn)。由此一來,降低了勞動強度,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
根據(jù)蘇里格第四處理廠甲醇回收裝置雙塔精餾的實際生產(chǎn)情況,結(jié)合西安石油大學雙塔精餾軟件模擬不同操作工況下該塔的運行狀況,通過本文計算以及在實際生產(chǎn)中現(xiàn)場狀況,結(jié)合蘇里格第一天然氣處理廠甲醇回收裝置單塔精餾的運行情況,進行了數(shù)據(jù)計算及分析比較。
在實際生產(chǎn)中,為了降低裝置生產(chǎn)波動,建議應保持進料量穩(wěn)定,并盡可能在較高進料量下操作,維持物料平衡;處理低濃度的進料要采用較高的回流比,較低的熱負荷和回流量;隨進料濃度的升高,再沸器和冷凝器的熱負荷要同時增大,應采用較小的回流比。不僅要分析產(chǎn)物中甲醇的濃度,更要分析進料中甲醇的濃度,將含醇氣田采出水的測定作為日常監(jiān)控項目,定期按時檢測循環(huán)水的pH值。以便于做出科學的決策,保障生產(chǎn)的穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量的合格,減少產(chǎn)品質(zhì)量過剩等手段。
[1]張蔚.甲醇精餾技術(shù)淺析[J].2009,29(1)52-54.
[2]王登海.長慶氣田含醇污水甲醇回收工藝技術(shù)探討[J].石油與天然氣化工.2010,39(4)366-367.