姬院娜 盧瑜瑕 吳燕麗 左芬 王瑩(中原油田采油三廠,山東 莘縣 252429)
明二中轉(zhuǎn)站是由明二聯(lián)合站改造而成,主要擔(dān)負著文明寨兩個采油區(qū)來液的處理和外輸,每日產(chǎn)生伴生氣量約1.4萬方,其中五線伴生氣量約為9000方,緩沖罐氣量約為4500方,站內(nèi)天然氣的消耗主要是為外輸原油加熱以及冬季鍋爐供暖。外輸原油溫度控制在85攝氏度左右,加熱爐日消耗氣量約2000方左右,鍋爐只在冬季運行四個月,日耗氣量約為1200方左右,剩余天然氣全部混合外輸至液化氣站,每日外輸氣量約為1.1萬方以上。
1.1 改造前明二中轉(zhuǎn)站天然氣工藝流程
1.2 存在問題
明二聯(lián)合站分離器系統(tǒng)壓力控制在0.3MPa左右,分離器所產(chǎn)生伴生氣進入3#與5#立式分離器進行進一步分離,緩沖罐所產(chǎn)生伴生氣只進入5#立式分離器。因此3#立式分離器的壓力為0.3MPa左右;由于分離器系統(tǒng)壓力和緩沖罐需要一定的壓差,緩沖罐的壓力控制在0.1MPa,因此5#立式分離器壓力為0.1MPa。液化氣站接收端壓力控制在0.1MPa以上,因此3#立分的天然氣可以自壓外輸至液化氣站,但是5#立分的天然氣不能直接自壓外輸,需要液化氣站壓縮機抽負壓輸送,每日電力消耗非常大。外輸原油溫度控制在85攝氏度左右,緩沖罐原油溫度較高,每日產(chǎn)生氣量在4500方左右,而加熱爐自耗氣只有2000方左右,每日有2500方左右的氣量不能外輸。
明二中轉(zhuǎn)站決定將兩臺立式分離器的高、低壓進行分離,對壓力為0.3MPa左右的3#立式分離器的天然氣進行自壓外輸,壓力為0.1MPa的緩沖罐的天然氣作為加熱爐、燃氣鍋爐等的燃料自耗。決定逐步降低外輸原油溫度,以減少緩沖罐產(chǎn)生的氣量,使加熱爐自耗氣量達到與緩沖罐產(chǎn)生的氣量持平。
通過臨時工藝流程實測,將外輸原油的溫度控制在65攝氏度左右,將5#立式分離器的天然氣直接連接到加熱爐、鍋爐等供氣管線上,作為站內(nèi)生產(chǎn)及生活自用。將3#立式分離器分離的天然氣改為直接外輸,可自壓外輸,實現(xiàn)高、低壓分離。經(jīng)過試運行,完全可滿足生產(chǎn)及生活需要,并實現(xiàn)天然氣僅靠自身壓力外輸。
3.1 首先對兩臺立式分離器的進口進行分離,使得分離器所產(chǎn)生的壓力為0.3MPa的伴生氣全部進入3#立式分離器。緩沖罐所產(chǎn)生伴生氣量全部進入5#立式分離器。
3.2 其次是將兩臺立式分離器的出口處工藝流程進行改造,將3#立式分離器天然氣出口與外輸管線相連,實現(xiàn)自壓輸送,5#立式分離器天然氣出口與加熱爐、鍋爐供氣管線相連。
3.3 拆除原天然氣配氣閥組、改造時所連的臨時流程以及試運行期間所連的臨時簡易流程。
通過流程改造可以將緩沖罐的天然氣通過加熱爐利用,將五線分離器天然氣改成自壓外輸,實現(xiàn)高、低壓分離。
明二聯(lián)中轉(zhuǎn)站天然氣自壓外輸流程工藝改造后,運行半年時間累計節(jié)約電量14.4萬kWh,節(jié)約氣量12.6萬方。年經(jīng)濟效益:年節(jié)電28.8萬kWh,折合標(biāo)煤34.7噸標(biāo)煤;折電費17.9萬元。年節(jié)氣25.5萬方,折合標(biāo)煤309.6噸標(biāo)煤,折氣費21.2萬元。合計344.3噸標(biāo)煤。年投入產(chǎn)出比,投入:主要為材料費用,管線、閘門、法蘭等投入費用合計0.8萬元。產(chǎn)出:年節(jié)電28.8萬kWh,折電費17.9萬元;年節(jié)氣25.5萬方,折21.2萬元;合計39.1萬元。年投入產(chǎn)出比=0.8萬元:39.1萬元=1:48.9。
隨著目前對節(jié)能降耗工作的重視,全廠對如何降低生產(chǎn)過程中能耗提出更高的要求,同時隨著油田開發(fā)的不斷深入,節(jié)能降耗成為油田開發(fā)生產(chǎn)中新的主題。集輸流程、處理工藝、設(shè)備更為突出強調(diào)高效節(jié)能。本著高效益、低能耗、低投資的目的,明二聯(lián)合站對天然氣外輸流程積極探索、成功改造,實現(xiàn)了高、低壓的分離,進而實現(xiàn)自壓外輸,經(jīng)過半年多的實際運行,節(jié)能效果非常明顯,具有很強的可行性,對節(jié)能降耗,綠色低碳具有非常積極地意義。