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        在線檢測與校驗技術(shù)在煤化工中的應(yīng)用

        2015-07-30 09:36:08劉素艷朱白欽王中文
        河南科技 2015年10期
        關(guān)鍵詞:動平衡安全閥校驗

        劉素艷 朱白欽 王中文

        (河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 47766660000)

        河南龍宇煤化工有限公司年產(chǎn)500kt甲醇裝置是國內(nèi)外首套采用Shell粉煤氣化制甲醇的大型生產(chǎn)裝置,全公司共有大型離心壓縮機組7套,固定式壓力容器370多臺,各類壓力管道20多萬米,安全閥390多臺,因此,保證這些大型機組、承壓類特種設(shè)備的安全穩(wěn)定運行是設(shè)備管理中的重點,由于化工裝置的特殊性,化工裝置只有安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu),才能產(chǎn)生經(jīng)濟效益[1]。為了解大型機組和各類壓力容器的運行狀態(tài),保證裝置的安全運行,在不影響正常生產(chǎn)的狀態(tài)下,該企業(yè)引進國內(nèi)外先進的在線檢測及校驗技術(shù),保證設(shè)備穩(wěn)定、連續(xù)、長周期運行。該企業(yè)對于大型機組采用以振動檢測為基礎(chǔ)的設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷技術(shù),對于壓力容器、壓力管道采用無損檢測技術(shù),對于安全閥采用在線校驗技術(shù)[2]。通過將這三項技術(shù)成功應(yīng)用到現(xiàn)場,很好地解決了大型煤化工裝置設(shè)備長周期連續(xù)運行的問題。

        1 解決現(xiàn)場問題及應(yīng)用效果

        1.1 成功解決空分增壓機四五級振動大的問題

        2010年9月份該企業(yè)空分裝置空壓機組出現(xiàn)問題:增壓機組第四級軸振動值偏大,第五級軸振偶發(fā)低頻突起振動,如不及時查明原因,將引起機組停車,影響整個裝置停車。通過在線振動監(jiān)測分析,結(jié)合實際運行情況得出空分增壓機四五級振動大原因如下:①潤滑油油質(zhì)不好;②管道應(yīng)力較大。在2011年停車檢修時,我們針對這兩項工作進行了處理,首先,更換了潤滑油,其次,對進口管道進行了調(diào)整。開車以后,增壓機的振動值明顯下降,目前一直處于穩(wěn)定運行狀態(tài)。

        1.2 成功解決汽輪發(fā)電機振動問題

        該企業(yè)的汽輪機由青島捷能電站工程有限公司設(shè)計生產(chǎn),高壓調(diào)整抽汽式汽輪機,發(fā)電機由山東齊魯電機制造有限公司濟南發(fā)電設(shè)備廠設(shè)計生產(chǎn)(空氣冷卻式),該機組為單級抽汽式汽輪機,汽輪機轉(zhuǎn)子和發(fā)電機轉(zhuǎn)子分別用軸承支撐,其間用剛性聯(lián)軸器連接。B號汽輪發(fā)電機組在運行中發(fā)現(xiàn)3號瓦軸振動值超過報警值達到188μm,4號軸瓦軸振動值達到120μm,發(fā)電機在運行中出現(xiàn)的振動問題,造成機組降低負荷,甚至被迫停機的現(xiàn)象時有發(fā)生,給熱電廠發(fā)電機組安全、穩(wěn)定運行帶來了困難。針對發(fā)電轉(zhuǎn)子存在不平衡的問題,為了縮短檢修的時間,通過振通904計算配重角度和重量,并采取現(xiàn)場動平衡,達到降低振動的目的,處理措施如下:①在發(fā)電機驅(qū)動端軸處貼鑒相片,標(biāo)出相位角。以鑒相片為零相位,取逆旋轉(zhuǎn)方向為正方向。在距鑒相片5mm左右處布置光電傳感器,分別在發(fā)電機兩端軸承座水平方向放置壓電加速度傳感器,取速度值為測量參數(shù)。在整個動平衡過程中,鑒相片的位置和光電傳感器的位置與方向應(yīng)保持不變。②啟動汽輪發(fā)電機待轉(zhuǎn)速平穩(wěn)后,將振通904調(diào)整為雙面動平衡狀態(tài),并進行測量,得到的初始振動速度及其相位為:第一面(驅(qū)動端3號瓦)3.82mm/s 93°;第二面(非驅(qū)動端4號瓦)4.54mm/s 330°。③測量完畢,停機并打開發(fā)電機機殼,在第一面333°邊緣處(見圖1)加試重塊160g,蓋好機殼,在第二面210°邊緣處(見圖2)加試重塊160g,蓋好機殼。④啟動汽輪發(fā)電機,待轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,把第一、二面加配重的位置和重量輸入振通904,當(dāng)振通904屏幕中轉(zhuǎn)速、振幅和相位顯示穩(wěn)定后,按回車鍵存儲。計算影響系數(shù),停車按動平衡儀給出的配重后的效果,如果效果情況不好,可以重新安裝配重,直至滿意為止。通過一次動平衡,軸振結(jié)果有顯著下降,3號瓦軸振動值從188μm下降50%,4號軸瓦軸振動值從120μm下降40%?,F(xiàn)場動平衡處理后,運行期間對機組進行了一次振值測量和頻譜分析,發(fā)現(xiàn)各軸瓦振動情況良好,完全達到運行要求。綜上所述,通過狀態(tài)監(jiān)測技術(shù)和頻譜分析,能夠確定動設(shè)備的各種故障類型,制定有針對性的處理方法。采用振通904不僅可以解決發(fā)電機出現(xiàn)的故障,而且是一種簡便而快捷的處理方法,大大縮短了機組的檢修時間,提高了機組的運行效率。

        圖1

        圖2

        1.3 在線無損檢測保證高壓蒸汽彎頭、合成氣管道運行狀況的可知、可控、可防。

        該企業(yè)開車初期出現(xiàn)高壓蒸汽彎頭多次爆裂,成為該企業(yè)最大的生產(chǎn)隱患,對這批高壓蒸汽彎頭進行更換后,為了解更換后這批高壓蒸汽彎頭的運行狀況,我們定期進行無損檢測,通過光譜分析、測厚、測硬度、超聲波檢測、射線探傷等手段進行檢測,并通過檢測數(shù)據(jù)給出檢測報告,進行綜合評定。經(jīng)過2011-2012年兩年的檢測運行,所有彎頭均未發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象,保證了該企業(yè)高壓蒸汽管道運行狀況的可知、可控、可防。

        1.4 安全閥在線校驗技術(shù)的應(yīng)用為甲醇裝置鍋爐、壓力容器、壓力管道長周期運行提供了保障。

        安全閥作為一種超壓泄放裝置,在承壓類特種設(shè)備的超壓保護中,其重要程度不言而喻。據(jù)詳細統(tǒng)計,該企業(yè)共有安全閥393臺,因此,每年對安全閥的校驗成為一大難點,一方面要保證甲醇裝置長周期生產(chǎn),另一方面要兼顧國家對安全閥每年至少調(diào)校一次的明文規(guī)定。如果每年集中采用離線校驗則不僅工作難度大,短期內(nèi)無法完成,影響整個裝置的正常生產(chǎn),且拆裝及校驗費用投入也相對較高。根據(jù)國家TSG ZF001-2006《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的要求,如果企業(yè)具備自行整定安全閥的能力,則可以自行校驗。因此,該企業(yè)派調(diào)校人員外出學(xué)習(xí)并取得安全閥Ⅱ級校驗資格后,將安全閥在線調(diào)校技術(shù)成功地應(yīng)用到生產(chǎn)現(xiàn)場,很好地解決了在裝置正常生產(chǎn)過程中的安全閥調(diào)校問題[4]。

        2 實施經(jīng)濟效益分析

        先進的在線檢測與校驗技術(shù)在該企業(yè)的應(yīng)用,是設(shè)備預(yù)知維護必備的手段,也是該企業(yè)開展設(shè)備點檢定修管理的核心技術(shù)。先進技術(shù)的應(yīng)用首先帶來的是設(shè)備維修費用的逐年遞減,根據(jù)統(tǒng)計2010-2012年每年維修費用減少100萬元;其次,最大的效益就是保證了裝置的長周期、滿負荷運轉(zhuǎn),按照每年少停兩次車計算,每次按照損失200萬元來計算,每年至少減少因機組故障或者合成氣管線泄漏停車花費400萬元。除此之外,該企業(yè)不僅技術(shù)先進,技術(shù)人員也具備較高的操作能力,如這些維護操作讓專業(yè)維護公司來做,三項加在一起每年至少要人工及服務(wù)費用約150萬元??傊?,在線檢測與校驗技術(shù)在該企業(yè)的應(yīng)用,除去設(shè)備及培訓(xùn)費用50萬元外,每年至少節(jié)省600萬元的檢修費用。

        3 結(jié)語

        在線檢測與校驗技術(shù)在大型煤化工裝置上的應(yīng)用,保證了大型機組,鍋爐、壓力容器、壓力管道、安全閥等重點設(shè)備的安全穩(wěn)定運行,煤氣化裝置安全連續(xù)運行突破多次百天記錄,最好運行記錄達到322天,已創(chuàng)下同類裝置殼牌氣化爐最佳連續(xù)運行記錄,使該企業(yè)扭虧為盈。

        [1]趙艷萍,姚冠新,陳俊.設(shè)備與管理維修[M].化學(xué)工業(yè)出版,2004.

        [2]李建華.在線設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷的應(yīng)用[J].石油化工設(shè)備,2010(5):73-75.

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