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        汽輪機EH調(diào)節(jié)系統(tǒng)伺服閥故障分析及解決辦法

        2015-07-27 08:18:13仲勇新時永興李飛飛華電江蘇能源有限公司句容發(fā)電廠江蘇鎮(zhèn)江400華電電力科學研究院杭州30030
        山東工業(yè)技術 2015年21期
        關鍵詞:油質(zhì)閥口酸值

        仲勇新, 時永興, 李飛飛(.華電江蘇能源有限公司句容發(fā)電廠,江蘇 鎮(zhèn)江 400; . 華電電力科學研究院,杭州 30030)

        汽輪機EH調(diào)節(jié)系統(tǒng)伺服閥故障分析及解決辦法

        仲勇新1, 時永興1, 李飛飛2
        (1.華電江蘇能源有限公司句容發(fā)電廠,江蘇 鎮(zhèn)江 212400; 2. 華電電力科學研究院,杭州 310030)

        電液伺服閥是DEH控制系統(tǒng)的核心,它的性能直接影響甚至決定整個系統(tǒng)的性能。本文通過對電液伺服閥的系統(tǒng)和結構的分析,列出伺服閥常見的故障并進行了分析,提出了日常維護的注意事項及解決辦法。

        EH油系統(tǒng);伺服閥;故障;維護

        1 前言

        目前,隨著發(fā)電機組容量的增大以及計算機技術的廣泛應用,數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(DEΗ)的應用亦趨廣泛。DEΗ系統(tǒng)中許多故障如汽門擺動、拒開、拒關等均與電液伺服閥的工作狀況有關。因此,解決伺服閥故障問題對DEΗ系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行意義重大。

        2 工作原理

        電液控制系統(tǒng)中實現(xiàn)電液信號轉換的核心元件是伺服閥,它接收控制系統(tǒng)來的指令信號并轉化成液壓信號控制執(zhí)行機構動作。伺服閥按其結構分為噴嘴擋板式和射流管式,其中應用最普遍的是擋板伺服閥。

        伺服閥按其結構分為前置級和功率級。前置級由力矩馬達、噴嘴擋板、反饋桿等組成,用于接收控制器來的信號并轉化成液壓信號推動功率級的閥芯運動。功率級由閥芯、閥套等組成,閥芯在前置級的推動下運動,打開閥口,使伺服閥輸出流量。它是一個力矩馬達和兩級液壓放大及機械反饋系統(tǒng)所組成。第一級液壓放大是雙噴咀和擋板系統(tǒng);第二級放大是滑閥系統(tǒng)(圖1)。

        圖1 伺服閥工作原理

        3 故障原因

        伺服閥作為電液控制系統(tǒng)的核心元件,直接決定著整套系統(tǒng)的性能。它能夠將小功率的電信號輸入轉換為大功率的液壓能(流量與壓力)輸出。在EΗ控制系統(tǒng)中,將電氣部分與液壓部分連接起來,實現(xiàn)電液信號的轉換與放大,對伺服閥的故障現(xiàn)象做出及時準確的分析和判定,對于維護控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運行有著極其重要的作用。

        經(jīng)過多次檢修與摸索發(fā)現(xiàn)伺服閥的常見故障有:卡澀、腐蝕和振蕩。

        3.1 卡澀

        據(jù)有關資料統(tǒng)計,油質(zhì)清潔度造成卡澀占伺服閥全部故障的80%以上,可以說是伺服閥最常見的故障。伺服閥是十分精密的液壓元件,任何細小的顆粒都有可能引起伺服閥發(fā)生卡澀。造成伺服閥卡澀的主要原因就是油質(zhì)劣化。其油質(zhì)劣化主要與下述因素有關: (1) EΗ油在較高溫度下其氧化速率會劇增,發(fā)生水解反應、酸值升高,油溫較高時在發(fā)生氧化或熱裂解的同時能溶解其管路連接處的密封材料,使油液顆粒度增加。(2)油系統(tǒng)檢修時,總會有部分殘存物如焊渣、金屬銹蝕物等難于徹底去除,焊渣及金屬銹蝕物會對油的劣化反應起到催化劑的作用。

        3.2 腐蝕

        伺服閥的流量輸出由閥芯凸肩控制的閥口來保證。以MOOG76系列伺服閥為例,全流量時閥芯位移僅為0.4mm,液壓油通過閥口的流速要高達100m/s以上。閥口必須長期承受高流速的沖擊。當液壓油中酸性偏高,或油中氯離子含量偏高而積聚在閥口時,就會對閥芯凸肩的尖角產(chǎn)生電化學腐蝕。在高速流體的沖刷下,使凸肩被侵蝕,伺服閥的泄漏量增大。當伺服閥發(fā)生腐蝕后,內(nèi)泄增大,系統(tǒng)發(fā)熱量增加,控制精度降低。伺服閥腐蝕的原因:(1)由于磷酸酯抗燃油有較強的極性,在空氣中容易受潮,水分的滲入會造成磷酸酯抗燃油的水解,水解所產(chǎn)生的酸性產(chǎn)物又催化產(chǎn)生進一步的水解,加劇抗燃油的老化。(2)抗燃油氯離子含量偏高。

        3.3 振蕩

        伺服閥接收電流信號并產(chǎn)生流量輸出,當一個穩(wěn)定的信號作用在伺服閥上時,伺服閥就應該輸出一個穩(wěn)定的流量。但有時伺服閥會出現(xiàn)振蕩故障。當電流信號加在伺服閥上時,閥芯不是停留在某一固定位置,而是發(fā)生高頻振蕩,使伺服閥的輸出流量也發(fā)生變化。從伺服閥工作原理方框圖上可以看出:伺服閥的振蕩是發(fā)生在由線圈輸出的力矩到閥芯位移的閉環(huán)反饋當中。這個反饋是通過反饋桿實現(xiàn)的,當反饋桿的彈簧管剛度變小時,會造成閉環(huán)系統(tǒng)不穩(wěn)定,使伺服閥發(fā)生振蕩。當伺服閥發(fā)生振蕩故障后,輸出流量不穩(wěn)定,會引起整套電液控制系統(tǒng)發(fā)生振蕩而無法實現(xiàn)控制。

        4 解決辦法

        對EΗ供油系統(tǒng)來講,其重點工作是解決油質(zhì)的問題,使用再生凈化裝置,對抗燃油進行再生凈化處理,使酸值保持在0.2mgKOΗ/g以下,顆粒度滿足NAS1638標準5~6級。這是一項長期的工作,應從以下方面加以注意:

        (1)加強對EΗ抗燃油油質(zhì)的化學監(jiān)督及維護,發(fā)現(xiàn)問題要及時采取措施處理,保證不合格油不進入EΗ系統(tǒng),不同廠家的EΗ油也不要混用,對庫存抗燃油應認真做好油品入庫儲存發(fā)放工作,防止油的錯用、混用。

        (2)添加新油前,要先將新油用專用濾油機加以過濾,取樣化驗合格后方可加入油箱。

        (3)在拆卸電液伺服閥或其它元件時,拆卸伺服閥要有專人拆裝,拆下伺服閥應包扎好妥善保管,要注意保護系統(tǒng)不受污染。不可使用含氯溶劑去清洗系統(tǒng)部件,嚴禁使用含氯的噴霧清潔劑清理EΗ系統(tǒng)各部件的內(nèi)外表面。

        (4)降低伺服閥的工作環(huán)境溫度,在油動機上加裝冷卻水裝置,降低EΗ 回油溫度,管道應離開高溫輻射,必要時加強保溫厚度,防止電液伺服閥工作溫度過高導致EΗ油快速氧化。

        (5)再生裝置必須隨系統(tǒng)隨時投運,采用離子交換型樹脂再生裝置取代硅藻土降低酸值,因為硅藻土化學成份不穩(wěn)定,質(zhì)量也存在篩分徹底、顆粒大小不一、碎屑多、雜質(zhì)含量高等問題。失效后易產(chǎn)生大量金屬皂類物質(zhì),嚴重時會 澀系統(tǒng)

        (6)電液伺服閥入口濾網(wǎng)在大、小修時應加以更換,過濾精度為10μm。

        (7)檢修時拆下的密封件應予以更換,不能重新使用,防止老化、變質(zhì)。

        (8)嚴格控制EΗ油系統(tǒng)中的水份含量,油箱頂部呼吸器內(nèi)填裝硅膠,空氣進入呼吸器時硅膠將其大部分的水份吸收,有效降低了油中含水量。定期檢查硅膠,發(fā)現(xiàn)變質(zhì)失效,及時更換。當抗燃油中含水量很大時,需使用真空脫水。

        (9)利用大、中、小修及臨時停機的機會,經(jīng)常對伺服閥進行試驗、清洗、檢查,對有問題的伺服閥必須及時處理。

        (10)定期對抗燃油進行取樣,檢查和化驗,加強化學監(jiān)督,主要指標有:粘度、顆粒等級,含水量,含氯量,酸值,電阻率。每次取樣時,應由專人負責進行,在取油樣時應先放100ml后,重新?lián)Q上一個新瓶再放100ml作為油樣,必要時取兩個不同位置油樣作為依據(jù)。

        5 結論

        通過對伺服閥常見故障的現(xiàn)象和機理的分析,可以進一步了解伺服閥的性能,指導今后的使用。在實際應用中,我們可以根據(jù)故障現(xiàn)象判明故障原因,以便采取針對性的措施:當伺服閥出現(xiàn)卡澀故障后,就要提高液壓油的清潔度;當伺服閥出現(xiàn)腐蝕故障后,就要分析液壓油的理化性能,采取相應對策;當伺服閥出現(xiàn)振蕩故障后,會引起整套控制系統(tǒng)振蕩,應及時消除故障。

        [1]羅峻.EH油系統(tǒng)常見故障的分析與處理[J].熱電技術,2004 (04):46-47

        [2]張獻嶺.首陽山發(fā)電廠1號機組EH油壓低處理[J].熱力發(fā)電,2003,04(32).

        [3]張獻嶺.首陽山發(fā)電廠1號機組EH油壓低處理[J].熱力發(fā)電,2003(04).

        [4]張昕宇.豐城電廠2號機組抗燃油酸值超標原因分析[J].熱力發(fā)電,2004(08).

        [5]羅峻.EH油系統(tǒng)常見故障的分析與處理[J].熱電技術,2004(04).

        10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.21.253

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