魏 斌,王秋月(.江蘇海外集團國際技術工程有限公司 ;.南京蘇夏工程設計有限公司,南京 0036)
自動控制技術在電廠供熱改造中的應用
魏 斌1,王秋月2
(1.江蘇海外集團國際技術工程有限公司 ;2.南京蘇夏工程設計有限公司,南京 210036)
為了保證電廠供熱系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠運行,必須采用合理的自控控制技術。通過供熱改造項目的對比分析,對各種供熱方式提出具體的控制方案。
控制;調節(jié)原理;聯(lián)鎖;自動切換
目前,隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展,熱電聯(lián)產(chǎn)、將純凝發(fā)電機組改造為供熱機組是節(jié)約能源、減少環(huán)境污染的重要措施之一。為了保證電廠供熱系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠運行,必須采用合理的自控控制技術。電廠供熱改造一般采用電廠原有機組DCS系統(tǒng)或者新建PLC系統(tǒng)完成控制要求。
一般采用減溫減壓器完成對蒸汽溫度、壓力雙減的效果,在供熱改造設計中,再熱熱端一般都需要進行減溫減壓,其他抽汽管道根據(jù)供熱站不同的參數(shù)要求進行配置。
在減溫減壓器出口蒸汽管道上設置溫度、壓力檢測儀表,溫度、壓力參數(shù)進入控制系統(tǒng),溫度調節(jié)閥設置在減溫水管道,壓力調節(jié)閥設置在進口蒸汽管道上,通過單回路調節(jié)系統(tǒng),對蒸汽溫度、壓力進行雙減。
由于壓力匹配器采用的是蒸汽噴射的原理,采用高參數(shù)的蒸汽作為驅動蒸汽,通過蒸汽噴射原理把吸入的低參數(shù)蒸汽壓力提升到供熱所需要的壓力,經(jīng)濟效益更好,故在工況合適的情況下,多采用此種改造方式。
在壓力匹配器出口蒸汽管道上設置壓力檢測儀表,壓力參數(shù)進入控制系統(tǒng),壓力調節(jié)閥為設備自帶,通過單回路調節(jié)系統(tǒng),對出口蒸汽壓力進行調節(jié)。
目前在壓力匹配器調節(jié)方案中,尚未引入其他調節(jié)復雜控制系統(tǒng),供熱改造受限與供出蒸汽參數(shù)恒定,機組負荷不定,同時高壓蒸汽抽吸低壓蒸汽的抽吸比由設備決定,故根據(jù)壓力匹配器出口蒸汽壓力調節(jié)高壓蒸汽量,能夠達到調節(jié)要求。目前,尚未有足夠運行參數(shù)作為改進控制方案的基礎。
表1 300MW機組在額定(THA)純凝工況運行各段抽汽參數(shù)與抽汽量
徐州華鑫發(fā)電有限公司供熱改造工程為2×300MW供熱改造項目,分別從單臺機組的冷再、熱再、中排抽汽,通過壓力匹配器后進入供熱聯(lián)箱對外供熱(表1)。
(1)中排抽汽改造需由汽輪機廠家對中低壓聯(lián)通管進行更換,故中排抽汽控制由汽輪機廠家設計、施工。對中低壓聯(lián)通管加裝調節(jié)蝶閥,保證閥前壓力,壓力調節(jié)由汽機DEΗ系統(tǒng)完成。中排抽汽切除由液動快關門完成,切除條件包括1)汽輪機跳閘;2)發(fā)變組跳閘。;3)OPC動作;4)機組負荷低于供熱最低允許負荷;(2)冷再、熱再抽汽改造。對于2臺機組并聯(lián)運行,由于各機組運行負荷不同,抽汽參數(shù)也不一樣,故在冷再、熱再抽汽管道上設置壓力調節(jié)閥,調節(jié)閥根據(jù)閥后壓力做定值調節(jié), 2臺機組調節(jié)后的蒸汽再進入中壓聯(lián)箱。冷再、熱再管道抽汽切除的工況與中排基本一樣,熱再管道抽汽溫度約537℃,管材使用合金鋼,進入減溫器減溫至330℃,減溫器后管材20#,為防止減溫器故障引起減溫器后管道超溫,設置減溫器后管道超溫聯(lián)鎖,當溫度超過400℃聯(lián)鎖切除熱再抽汽快關閥;(3)各抽汽管道均安裝流量計,同時考慮溫壓補償。表1中已列出各抽汽管道的允許最大抽汽量,超限供汽可能對機組運行造成危害,在DCS系統(tǒng)設置各抽汽管道流量上限報警,由操作員對報警工況進行處理。流量超限一般不進入聯(lián)鎖系統(tǒng),由于供熱方式是以熱定電,首先應保證熱用戶的蒸汽使用,同時考慮到流量計量的誤差,故抽汽流量控制由操作員手動控制完成。
多臺機組供熱改造,一般分為主力供熱機組和備用供熱機組,主力供熱機組在大修或者故障情況下,需由備用機組承擔供熱任務。故障時,熱備用的管道需及時投入供熱狀態(tài),供熱管道的自動切換由安裝在各管道上的閥門實現(xiàn)。
望亭發(fā)電廠燃煤機組供熱改造工程的11機組為主力供熱機組,供熱聯(lián)箱分別接出DN800中壓蒸汽管道和DN900低壓蒸汽管道。正常工況下,中壓氣源由11#機組的熱再與中排通過壓力匹配器供至中壓聯(lián)箱,低壓氣源由11#機組中排減溫后供至低壓聯(lián)箱。14#機組、3#機組和4#機組改造完成了多跟熱備用管道,當11#機組故障時,低壓氣源由3#、4#機組備汽母管補充;中壓氣源由14#機組熱再與3#、4#機組備汽母管通過壓力匹配器補充,同時還考慮了壓力匹配器故障、其他機組故障等多種供熱方式。當供熱機組故障,原供汽管道閥門聯(lián)鎖關閉,熱備機組的閥門與原供汽管道閥門開關狀態(tài)、本機組運行狀態(tài)聯(lián)鎖,依此類推,通過閥門的聯(lián)鎖完成各供汽機組的自動切換。
通過自動控制技術在電廠供熱改造中的應用,保證了機組的安全和供熱系統(tǒng)的可靠運行,合理的選擇調節(jié)、控制方式更能保證供熱管道的穩(wěn)定,自動控制技術的運行在電廠供熱改造中起到了至關重要的作用。
10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.21.159