徐大榮(啟東市江海污水處理有限公司,江蘇啟東226200)
淺析污水處理廠低負(fù)荷運行的方法
徐大榮
(啟東市江海污水處理有限公司,江蘇啟東226200)
啟東市江海污水有限公司于2011年7月建成并投產(chǎn),主要處理和合鎮(zhèn)、寅陽鎮(zhèn)、惠萍鎮(zhèn)和沿江船舶企業(yè)的生產(chǎn)生活污水,日處理污水量10000噸,采用“改良型A2/O”工藝。因污水收集管網(wǎng)建設(shè)問題,導(dǎo)致進(jìn)廠水質(zhì)長期濃度偏低,水量偏少。經(jīng)過長時間運行監(jiān)測,出水水質(zhì)達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污水物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)的一級標(biāo)準(zhǔn)。
污水廠;低負(fù)荷;間歇運行
污水廠外管網(wǎng)建設(shè)共30多公里,沿途設(shè)有6座本站,但因污水管網(wǎng)工程建設(shè)問題,造成廠區(qū)進(jìn)場水質(zhì)給生物處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運行造成較大影響,由于進(jìn)水中有機(jī)物總量過低,不利于微生物的培養(yǎng)和馴化,微生物極易老化,進(jìn)而影響出水水質(zhì)。同時水量較少導(dǎo)致工藝運行的連續(xù)性較差,設(shè)備開啟關(guān)閉頻繁,因此各項運行方式和參數(shù)設(shè)置與正常情況有很大的區(qū)別。
江海污水處理廠采用“改良型A2/O”工藝,設(shè)計日處理污水量10000噸,主要處理周邊鎮(zhèn)區(qū)和船舶企業(yè)的生產(chǎn)生活污水,污水經(jīng)處理后出水水質(zhì)達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污水物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)的一級A標(biāo)準(zhǔn)。
1.1工藝流程圖
1.2工藝特點
生化池分預(yù)缺氧池、厭氧池、缺氧池、好氧池。在預(yù)缺氧池內(nèi),回流污泥前置脫硝消除對后續(xù)生物脫氮除磷的影響。同時在厭氧池和缺氧池分別設(shè)置進(jìn)水口,考慮在溫度極低的情況下,可將厭氧池改為缺氧池,優(yōu)先考慮生物脫氮,通過化學(xué)除磷來達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。在缺氧段,內(nèi)回流污泥的硝酸鹽在缺氧狀態(tài)下進(jìn)行反硝化,達(dá)到脫氮效果。好氧區(qū)采用管道式微孔曝氣管,每條管道設(shè)有蝶閥,以調(diào)節(jié)空氣里。
1.3設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)和實際進(jìn)水水質(zhì)
污水廠自建成投入試運行以來,進(jìn)水水質(zhì)濃度一直偏低,COD平均值為110mg/L,僅達(dá)到設(shè)計濃度的24.4%;BOD5平均值為64mg/L,僅達(dá)到設(shè)計濃度的32%,詳細(xì)設(shè)計與實際進(jìn)水水質(zhì)比較如下表1(單位mg/L):
表1
2.1鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量過大造成DO過高
生化池好氧區(qū)的2臺羅茨風(fēng)機(jī)均按照正常負(fù)荷運行時計算,不適用于低負(fù)荷運行。雖然其中1臺鼓風(fēng)機(jī)可變頻操作來控制風(fēng)量,但羅茨風(fēng)機(jī)長期在低頻率運行下造成風(fēng)機(jī)自身散熱性能大大下降,容易總成設(shè)備的損壞。而滿頻運行時,進(jìn)水濃度低,生化反應(yīng)好氧量少,導(dǎo)致整個生化池DO偏高,根據(jù)運行監(jiān)測,DO基本維持在7mg/L。過高的DO容易造成有機(jī)污染物分解過快,從而使微生物缺乏營養(yǎng),活性污泥易于老化,結(jié)構(gòu)松散。
2.2沉淀池出水不均勻
沉淀池出水三角堰板經(jīng)現(xiàn)場測量,不再同一水平高度,整體南高北低,這樣就造成沉淀池在排水時集中在池體北側(cè)出水,而南側(cè)無水流出。因水流連續(xù)性介質(zhì),水流偏向一側(cè)時會帶動沉淀的泥偏向沉淀池的北側(cè)。刮泥機(jī)在刮泥時,因沉泥分布不均勻,導(dǎo)致回流污泥量上下波動較大,影響工藝系統(tǒng)的脫氮效果。同時因流量不變,而出水面比正常下少了一半,到時出水流速加大,部分泥來不及沉淀而被水流帶出。經(jīng)現(xiàn)場查看出水槽,北面的出水槽存在大量沉泥,而南側(cè)較少。
2.3工藝系統(tǒng)抗沖擊能力差
在工藝運行期間,存在以下情況對低負(fù)荷工藝穩(wěn)定運行造成沖擊:(1)雨季時,廠區(qū)進(jìn)水量增加,COD濃度大大下降。經(jīng)分析,污水廠區(qū)管網(wǎng)收集區(qū)域都為鎮(zhèn)區(qū),而鎮(zhèn)區(qū)基本上都采取雨污合流制排水對污水進(jìn)場水質(zhì)濃度稀釋較大,此時化學(xué)檢驗分析數(shù)據(jù)進(jìn)場COD濃度基本維持在60mg/L-80mg/L之間。同時也存在污水管網(wǎng)因人為損壞而導(dǎo)致河水滲漏現(xiàn)象,這部分滲漏河水也稀釋了污水的濃度。被稀釋后的污水進(jìn)入生化系統(tǒng)時,沒有充足的有機(jī)物供微生物消耗分解時,微生物將進(jìn)入自我消耗狀態(tài),導(dǎo)致微生物的死亡。(2)鎮(zhèn)區(qū)有制藥廠、屠宰廠和皮革廠等少量小企業(yè),因其生產(chǎn)規(guī)模較小導(dǎo)致排污不穩(wěn)定,而間接影響廠區(qū)進(jìn)水濃度,經(jīng)化學(xué)檢驗分析數(shù)據(jù)顯示,進(jìn)水濃度有時高達(dá)500mg/L。因廠區(qū)內(nèi)好氧區(qū)內(nèi)活性污泥較少,短時間內(nèi)無法充分消解污水中的有機(jī)物,影響出水水質(zhì)。同時企業(yè)污水不同于市政污水,其水質(zhì)的不確定性可能造微生物中毒。
3.1核心工藝運行
核心工藝即改良型A2/O生化系統(tǒng),經(jīng)過運行前期的活性污泥培養(yǎng)后,系統(tǒng)運行趨于穩(wěn)定,出水水質(zhì)基本達(dá)到一級標(biāo)準(zhǔn)。因進(jìn)水水質(zhì)和水量長期較穩(wěn)定,制定以下工藝操作步驟:(1)7:00,開進(jìn)水泵;(2)9:00,開2#羅茨鼓風(fēng)機(jī)(以下簡稱“大風(fēng)機(jī)”),開1#回流泵,開與缺氧池、厭氧池、缺氧池共6臺攪拌機(jī)(以下簡稱“1-6#攪拌機(jī)”);(3)10:00,關(guān)大風(fēng)機(jī),開3#羅茨風(fēng)機(jī)(以下簡稱“小風(fēng)機(jī)”),關(guān)進(jìn)水泵;(4)12:00,關(guān)1-6#攪拌機(jī),關(guān)1#回流泵,關(guān)小風(fēng)機(jī);(5)14:00,開進(jìn)水泵;(6)16:00,開大風(fēng)機(jī),開2#回流泵,開1-6#攪拌機(jī);(7)17:00,關(guān)大風(fēng)機(jī),開小風(fēng)機(jī),關(guān)進(jìn)水泵;(8)19:00,關(guān)1-6#攪拌機(jī),關(guān)2#回流泵,關(guān)小風(fēng)機(jī);(9)21:00開進(jìn)水泵;(10)23:00,開大風(fēng)機(jī),開3#回流泵,開1-6#攪拌機(jī);(11)0:00,關(guān)大風(fēng)機(jī),開小風(fēng)機(jī),進(jìn)水泵待液位低時系統(tǒng)自動停止;(12)2:00,關(guān)1-6#攪拌機(jī),關(guān)3#回流泵,關(guān)小風(fēng)機(jī)。
其中大小風(fēng)機(jī)切換步驟,主要由于大風(fēng)機(jī)開啟后,好氧區(qū)DO過高,不利于系統(tǒng)穩(wěn)定運行。通過技改,增加一臺小風(fēng)機(jī)(功率為18.5Kw,風(fēng)量10.4m3/min),經(jīng)過監(jiān)測,好氧區(qū)的5個點先后DO值從平均7mg/L降低至3.5mg/L。而先開大風(fēng)機(jī)后開小風(fēng)機(jī)主要大風(fēng)機(jī)風(fēng)量大,提高了攪拌能力,使得泥水混合均勻,活性污泥處于懸浮狀態(tài)。如果只開啟小風(fēng)機(jī),好氧池內(nèi)的活性污泥由于攪拌能力不足而逐漸沉降,此時溶解氧上升較快,主要是由于活性污泥沉降后,不能與污水充分接觸,微生物不能進(jìn)行充分的呼吸作用導(dǎo)致的,照此長時間運行,污泥會越沉越多,最后形成沉積性的死泥,導(dǎo)致好氧池產(chǎn)生翻泥現(xiàn)象。因此,先開啟大風(fēng)機(jī)使得活性污泥與污水充分混合,再換成小風(fēng)機(jī),為生化反應(yīng)供氧。
3.2特殊情況應(yīng)對方案
當(dāng)雨季時,進(jìn)水水質(zhì)濃度下降而水量較大時,短時間內(nèi)考慮工藝系統(tǒng)關(guān)閉,只開啟進(jìn)水泵,使得雨污水直接通過系統(tǒng)排放,不進(jìn)行處理。但長時間不運行,只排放對微生物的生存環(huán)境造成影響,此時通過添加外部營養(yǎng),維持微生物的生長。通常采取投加乙酸鈉,經(jīng)化學(xué)檢驗分析,1g乙酸鈉等于0.42gCOD,按進(jìn)水COD濃度達(dá)到120mg/L(實際進(jìn)水COD按60mg/L),生化池體積為7800m3,一次共投加45包乙酸鈉(每包乙酸鈉25kg)。投加方法:關(guān)閉進(jìn)水泵,開啟外回流泵,開啟大風(fēng)機(jī),1小時后,按預(yù)缺氧池5包、厭氧池5包、缺氧池5包和好氧池30包的量投加,再運行1小時后,換小風(fēng)機(jī)開啟3小時后,停止系統(tǒng)運行。
當(dāng)進(jìn)水水質(zhì)濃度驟然升高時,關(guān)閉提升泵,打開加藥沉淀池的放空管,利用廠區(qū)管網(wǎng),將處理后的水循環(huán)流至進(jìn)水泵房,稀釋進(jìn)水水質(zhì)的濃度,同時開啟后續(xù)的處理設(shè)備:(1)開啟曝氣沉砂池的羅茨風(fēng)機(jī),主要對污水進(jìn)行預(yù)曝氣,提高污水的可生化性;(2)開啟水解酸化池攪拌機(jī),開啟外回流閥門,使用水解酸化原理改善廢水的可生化性;(3)水解酸化池出水水質(zhì)化驗,根據(jù)出水水質(zhì)來檢驗來確定生化系統(tǒng)的運行方式。
經(jīng)過長期的運行情況總結(jié),以上方案運行基本上維持了好氧池的活性污泥濃度,同時保證了出水水質(zhì)。
3.3其他設(shè)備的運行
廠區(qū)日常在低負(fù)荷運行情況下,部分設(shè)備的開啟對工藝運行無任何影響,但為保護(hù)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn),做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng),同時兼顧生產(chǎn)運行成本,對部分設(shè)備進(jìn)行定期開啟關(guān)閉。比如,工藝運行采取不排泥的方法,因沉淀池污泥流失較嚴(yán)重,采取將所有污泥回流至生化區(qū)來補(bǔ)充泥量,此時剩余污泥泵將定期開啟,主要查看泵的狀況及做好相關(guān)的維護(hù)措施。
通過對工藝運行方案的調(diào)整,采取間歇式曝氣活性污泥法,即使水量少、水質(zhì)濃度低,但采取合適的曝氣時間及污泥濃度,出水水質(zhì)基本可以達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污水物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)的一級標(biāo)準(zhǔn)。隨著管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)工作的逐步晚上,進(jìn)場水質(zhì)水量逐步好轉(zhuǎn),積累更多的運行經(jīng)驗為后續(xù)系統(tǒng)正常運行提供保障。
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