摘要:OG蒸汽回收量的高低直接影響煉鋼負(fù)能煉鋼是否能順利的實現(xiàn),文章針對煉鋼OG蒸汽回收量制約影響因素進行分析,找出相應(yīng)的解決方法,制定相應(yīng)的措施,使煉鋼OG蒸汽回收量逐步提高,對負(fù)能煉鋼及公司的節(jié)能工作起到了積極作用。
關(guān)鍵詞:煉鋼OG爐;蒸汽回收;蒸汽放散;煉鋼吹煉;動態(tài)平衡調(diào)整 文獻標(biāo)識碼:A
中圖分類號:TF71 文章編號:1009-2374(2015)24-0038-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.24.019
1 概況
轉(zhuǎn)爐采用OG法煤氣回收,轉(zhuǎn)爐爐口逸出的煙氣溫度約為1450℃,為收集轉(zhuǎn)爐冶煉過程中的高溫?zé)煔獠⑵淅鋮s下來,設(shè)置轉(zhuǎn)爐汽化冷卻裝置,以便滿足下一步除塵及煤氣回收的要求,同時回收大量熱能,寧鋼現(xiàn)有3座180噸轉(zhuǎn)爐,每座轉(zhuǎn)爐對應(yīng)一套OG蒸汽回收系統(tǒng),每套蒸汽回收系統(tǒng)主要設(shè)備有:汽化冷卻煙道、汽包、除氧器和蓄熱器等。其回收工藝為:除氧水由給水泵送至汽包,汽包內(nèi)的水經(jīng)下降管分送至各段自然循環(huán)汽化冷卻段,汽化冷卻段受熱后,煙道內(nèi)的水部分汽化形成的汽水混合物經(jīng)上升管返回汽包,該汽包最高壓力可達3.0MPa,然后再進入蓄熱器(放散壓力1.8MPa),從蓄熱器出來的蒸汽通過蒸汽調(diào)節(jié)閥,把蒸汽壓力從1.5MPa以上變?yōu)?.1MPa,送入低壓管網(wǎng)。
2 煉鋼OG蒸汽利用生產(chǎn)現(xiàn)狀
生產(chǎn)中,煉鋼轉(zhuǎn)爐吹煉節(jié)奏的不確定性,煉鋼經(jīng)常臨時兩爐鐵水同時吹煉或者三個轉(zhuǎn)爐連續(xù)吹煉,蒸汽量瞬時徒增導(dǎo)致放散,加上公司低壓蒸汽源不斷增加,低壓蒸汽整體存在產(chǎn)大于供的矛盾,2013年2~12月的噸鋼蒸汽平均回收量45kg,而目前一鋼產(chǎn)生的蒸汽約75kg左右,蒸汽放散較大。蒸汽回收量的多少直接影響煉鋼負(fù)能量煉鋼能否順利實現(xiàn)。
3 蒸汽放散的原因
3.1 煉鋼蒸汽回收控制模式不合理導(dǎo)致蒸汽放散
煉鋼RH爐未投產(chǎn)之前煉鋼蒸汽回收的控制方式為:分氣缸壓小于1.1MPa時蒸汽調(diào)節(jié)閥打開,分氣缸壓力大于1.1MPa時,蒸汽調(diào)節(jié)閥自動關(guān)閉,RH投產(chǎn)后,煉鋼過RH爐,為滿足RH爐蒸汽穩(wěn)定需求,關(guān)閉供低壓蒸汽管網(wǎng)閥門,或手動保持一開度,煉鋼產(chǎn)生的蒸汽直供RH,雖然保證了RH爐蒸汽壓力穩(wěn)定,但造成多余蒸汽放散,尤其煉鋼吹煉節(jié)奏快時,蒸汽放散越明顯。
3.2 低壓蒸汽整體產(chǎn)大于供,影響OG蒸汽的回收
公司低壓蒸汽緣由:熱軋加熱爐氣化冷卻,煉鋼OG鍋爐,干熄焦余熱鍋爐,熱力150噸鍋爐,加熱爐煙氣余熱鍋爐,石灰煙氣余熱鍋爐煉鋼。用戶有:公司焦化、煉鐵、軋鋼、煉鋼等生產(chǎn)及工藝用,外供蒸汽。
通過EMS數(shù)據(jù)分析了公司低壓蒸汽產(chǎn)供情況,發(fā)現(xiàn)在煉鋼正常雙線生產(chǎn)時(RH爐不生產(chǎn)),公司低壓蒸汽整體存在產(chǎn)大于供的情況,尤其在熱軋石灰煙氣余熱鍋爐蒸汽并入低壓蒸汽主管網(wǎng)后,產(chǎn)大于供的矛盾更加突出,只有解決產(chǎn)供矛盾,才能根本上減少蒸汽放散。
3.3 煉鋼轉(zhuǎn)爐吹煉不穩(wěn)定易導(dǎo)致蒸汽放散
轉(zhuǎn)爐雙爐同時吹煉或三爐煉連續(xù)吹煉時,蒸汽量瞬間徒增,將蒸汽平衡打破,導(dǎo)致蒸汽放散,轉(zhuǎn)爐吹煉節(jié)奏變化直接影響蒸汽發(fā)生量和低壓蒸汽管網(wǎng)壓力的穩(wěn)定性,因蒸汽壓力低而遭到蒸汽用戶投訴的現(xiàn)象時有發(fā)生,因此掌握轉(zhuǎn)爐吹煉節(jié)奏,及時動態(tài)調(diào)整蒸汽用量,對減少煉鋼蒸汽放散保證用戶的蒸汽品質(zhì)有著重大意義。
4 解決措施
4.1 煉鋼蒸汽回收控制模式改善
為解決RH爐壓力穩(wěn)定及過多蒸汽放散問題,找出了如下回收模式:當(dāng)蓄熱器壓力大于1.6MPa小于1.8MPa時,外供蒸汽閥自動打開16%,蓄熱器壓力大于1.8MPa小于2.0MPa。外供蒸汽閥門自動開20%,蓄熱器壓力小于1.4MPa或外網(wǎng)蒸汽壓力大于1.1MPa,外網(wǎng)蒸汽閥門關(guān)閉蓄熱器壓力大于1.6MPa且外網(wǎng)蒸汽壓力小于0.95MPa,送外網(wǎng)蒸汽閥打開調(diào)度做好過RH爐不過RH爐得確認(rèn)工作,RH爐生產(chǎn)結(jié)束之前提前對蒸汽用戶用量調(diào)整,同時煉鋼OG人員在RH爐停止使用蒸汽時,手動控制蓄熱器至分汽缸閥門開度,在低壓蒸汽官網(wǎng)壓力穩(wěn)定以后,切換至自動模式下運行。
4.2 解決公司低壓蒸汽整體產(chǎn)供矛盾
煉鋼不過RH爐時蒸汽整體過剩,特別熱軋煙氣余熱鍋爐,石灰余熱鍋爐投產(chǎn)后,蒸汽約增加30噸的蒸汽量,產(chǎn)供矛盾明顯,通過以下兩項措施解決整體平衡矛盾。
4.2.1 提高寧波熱電外供蒸汽流量。經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員與寧波熱電公司溝通,外供壓力由0.85MPa提高到0.9MPa,流量由13噸/小時提高到18噸/小時。
4.2.2 開拓新用戶。公司低壓蒸汽壓力為0.8~1.1MPa,溫度為180℃~200℃,燒結(jié)余能發(fā)電機組低壓蒸汽所需0.5MPa壓力,溫度230℃,基本符合3#機組對蒸汽品質(zhì)要求,經(jīng)實踐證明3#機組可作為新用戶,蒸汽用量最大可用40噸/小時。
4.3 掌握煉鋼吹煉節(jié)奏,動態(tài)平衡調(diào)整蒸汽量
4.3.1 掌握煉鋼吹煉節(jié)奏。(1)接班后根據(jù)煉鋼鋼種吹煉計劃,整體上掌握煉鋼連鑄節(jié)點和轉(zhuǎn)爐節(jié)奏;(2)據(jù)煉鋼轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)動態(tài)排程,實時跟蹤轉(zhuǎn)爐吹煉節(jié)奏;(3)通過ERP煉鋼生產(chǎn)實際,掌握轉(zhuǎn)爐加料,吹煉,出鋼情況。
4.3.2 動態(tài)平衡調(diào)整。煉鋼正常吹時,熱力150噸鍋爐,干熄焦鍋爐不得向低壓蒸汽管網(wǎng)送氣,3#余熱機組作為機動調(diào)節(jié)用戶,調(diào)度掌握煉鋼吹煉節(jié)奏,根據(jù)不同吹煉模式提前調(diào)整3#機組抽氣量,減少煉鋼OG的蒸汽放散。煉鋼故障停吹時熱力鍋爐,干熄焦鍋爐再作為管網(wǎng)補充汽源。
5 實績
通過以上措施回收量顯著提高,以下是2014年1~8月份的回收量:
經(jīng)濟效益=(實施后噸鋼回收量-實施前噸鋼回收量)*煉鋼產(chǎn)量*單價=(54-45)*381187*0.4=144.43萬元
6 結(jié)語
(1)公司低壓蒸汽源較多,動力調(diào)度需要精確掌握煉鋼錘煉節(jié)奏及其他蒸汽源發(fā)生量的變化,及時調(diào)整蒸汽的緩沖用戶。(2)燒結(jié)余能發(fā)電機組作為緩沖用戶,當(dāng)蒸汽用量達到30噸/小時以上時,后面焦化蒸汽用戶壓力降低較多,需要干熄焦鍋爐補充蒸汽。調(diào)度應(yīng)做好之間的平衡。
作者簡介:宋永杰(1982-),男,河北邯鄲人,寧波鋼鐵有限公司能源環(huán)保部工程師,研究方向:燃氣運行管理。
(責(zé)任編輯:陳 倩)