楊金華(武鋼集團鄂鋼公司機動工程部,湖北 鄂州 436000)
軋機EGC制動器故障分析及改造
楊金華
(武鋼集團鄂鋼公司機動工程部,湖北 鄂州 436000)
寬厚板廠精軋機的電動壓下系統(tǒng)(EGC)的制動器采用進口電磁鐵盤式制動器,制動器發(fā)熱量大、開合沖擊大、故障多,容易導(dǎo)致EGC鎖死產(chǎn)生廢品,分析制動器存在的問題,通過對其進行改造,杜絕了故障,制動器運行穩(wěn)定,設(shè)備可靠性得到提高。
軋機;EGC;制動器;改造
鄂鋼寬厚板廠裝備的精軋機為四輥可逆軋機,軋機生產(chǎn)采取可逆軋制,年設(shè)計產(chǎn)能120萬噸,精軋機關(guān)鍵部件由國外進口,其余國內(nèi)合作制造,該軋機于2009 年4月30日投產(chǎn)。精軋機采用厚度自動控制系統(tǒng),工業(yè)上稱之為AGC系統(tǒng)。AGC系統(tǒng)主要包括電動壓下(EGC)和液壓壓上(HGC)。
精軋機的電動壓下系統(tǒng)(EGC)由壓下電機、制動器、壓下減速機、位移傳感器、壓下絲桿、壓下螺母、松卡裝置、壓力傳感器以及自動控制系統(tǒng)等組成。精軋機電動壓下系統(tǒng)設(shè)備性能見表1。電動壓下系統(tǒng)(EGC)用于軋制過程中輥縫的調(diào)整,它用于調(diào)整上軋輥的位置,保證給定每道次的壓下量。軋機的輥縫控制是軋制鋼板的關(guān)鍵環(huán)節(jié),為了滿足輥縫控制的快速性及精確性,軋機采用電動壓下控制(EGC)+液壓輥縫控制(HGC)的控制模式,其中EGC用來滿足大壓下量輥縫的快速性要求,HGC滿足輥縫精度的小范圍實時調(diào)節(jié)。EGC主要用于大行程輥縫的動作,即一般情況下,EGC僅在軋制道次間動作,采用簡單的閉環(huán)控制實現(xiàn)。位置控制器的輸入是Wss-Xss,輸出是EGC壓下電機的給定線速度,再轉(zhuǎn)換成速度百分比發(fā)送到傳動裝置,需要動作時,壓下制動器打開,系統(tǒng)確定制動器打開后,EGC電機開始動作,當(dāng)EGC位置Wss=Xss時, EGC停止動作,制動器關(guān)閉,形成EGC的簡單閉環(huán)控制。EGC特點是調(diào)整范圍比較大,啟動制動頻繁。在軋機傳動側(cè)、操作側(cè)壓下減速機的蝸桿上各安裝2臺常閉電磁盤式制動器,以便電機及時制動,準確定位,并防止壓下絲桿在軋制時螺紋回松,盤式制動器具有反應(yīng)快,制動可靠的特點。
3.1 制動電磁鐵線圈易燒壞
軋機EGC傳動系統(tǒng)制動器用的是由Stromag Limited生產(chǎn)的電磁盤式制動器,型號為EAF6-DW,其優(yōu)點制動快,但結(jié)構(gòu)復(fù)雜、沖擊大、效率低、壽命不長,經(jīng)常需要調(diào)整及維護。EGC在軋制道次間動作,軋機軋制每塊鋼板過程中EGC需要調(diào)整輥縫15次左右,制動器相應(yīng)動作15次左右,每天制動器開合近萬次,頻繁動作造成制動電磁鐵線圈發(fā)熱嚴重,由于制動器又安裝在軋機頂部,存在高溫紅板坯輻射,軋機頂部制動器環(huán)境溫度高,電磁鐵溫度經(jīng)常達80℃~90℃,線圈容易燒壞,造成電磁制動器報廢。
3.2 制動器信號系統(tǒng)可靠性差
電磁制動器安裝在軋機頂部,軋機軋鋼時震動較大,加上電磁制動器動作時沖擊又大,因此制動器連接部位容易產(chǎn)生松動。由于制動器工作環(huán)境十分惡劣,生產(chǎn)現(xiàn)場灰塵較大,軋機在正常軋制過程中,經(jīng)常出現(xiàn)內(nèi)置式接近開關(guān)松動、接近開關(guān)接觸不良,感應(yīng)信號不好,信號接收不到等現(xiàn)象,控制系統(tǒng)就認為抱閘故障,軋制中斷,直接造成正在軋制的鋼板報廢。
表1
3.3 制動器控制系統(tǒng)接觸器易損壞
由于電磁制動器的電磁鐵線圈為直流線圈,必須為其專門配套整流系統(tǒng)、過流吸收系統(tǒng)等設(shè)備,電磁制動器的電氣控制系統(tǒng)比較復(fù)雜,制動器電氣控制箱設(shè)計安裝軋機頂部,生產(chǎn)現(xiàn)場灰塵較大又很潮濕,每天近萬次的開合動作,電流在通電瞬間沖擊大容易拉弧,從而造成接觸器頻繁損壞。
4.1 采用電力液壓盤式制動器
采用國產(chǎn)電力液壓盤式制動器代替進口電磁盤式制動器。電力液壓盤式制動器結(jié)構(gòu)簡單,具有動作平穩(wěn)、響應(yīng)快、壽命長、耗電少等優(yōu)點。在不改變制動盤情況下,通過計算校核制動力矩,我們選用型號為YP31-2000電力液壓盤式制動器,其推動器功率750W,額定電流1.98A,最大制動力矩為7600N·m,制動器閉合時間為0.25s~0.4s。開閘限位采用常開式機械限位,不再采用接近開關(guān),每個制動盤上的兩個制動器,兩路機械限位信號串聯(lián)合成一路信號,送到控制器。
4.2 改進制動器控制系統(tǒng)
電力液壓盤式制動器的推進器由交流電機驅(qū)動,不需要專門配套整流系統(tǒng),因此改進、簡化制動器的電氣控制系統(tǒng)。為了避開生產(chǎn)現(xiàn)場灰塵和潮濕的環(huán)境,將制動器控制箱移到電氣室安裝,極大改善了控制箱的工作環(huán)境,提高電氣控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
4.3 加裝過渡底座,確保制動器安裝牢固
由于國產(chǎn)制動器的中心高小于進口制動器的中心高,因此中間專門設(shè)計加裝過渡鋼結(jié)構(gòu)底座,把中心高提高,確保國產(chǎn)制動器安裝牢固。
寬厚板廠利用月度檢修時機,按以上改造方案對軋機電動壓下系統(tǒng)制動器進行了改造。改造后投入使用,經(jīng)過幾個月的跟蹤觀察,改進后國產(chǎn)制動器軋鋼開合上百萬次,未出現(xiàn)任何故障,制動器運行穩(wěn)定,發(fā)熱量小,基本上不用維護,可以滿足使用要求。改進前,每年因為軋機EGC制動器故障造成上百噸的廢板,改進后未廢一塊板。由于國產(chǎn)制動器價格僅是進口制動器的幾分之一,供貨周期較短,因此,國產(chǎn)制動器的性價比較高。通過改造,杜絕了制動器故障,減少備件費用,提高了軋機電動壓下系統(tǒng)的可靠性,杜絕了因制動器原因?qū)е碌膹U板現(xiàn)象,減少廢品提高了成材率,為企業(yè)創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟效益。
[1]郭宏耀, 趙春鋒.粗軋機電動壓下EGC壓靠分析[J].中國科技博覽, 2014 (33):395-395.
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