王 濤(山東華源礦業(yè)公司內(nèi)蒙古項目部武家塔煤礦,山東 泰安 271219)
1404工作面壓死支架原因分析及處理措施
王 濤
(山東華源礦業(yè)公司內(nèi)蒙古項目部武家塔煤礦,山東 泰安 271219)
淺埋深近距離煤層采空區(qū)下綜采工作面,頂板壓力異常增大壓死支架的原因分析及處理措施。
煤礦工作面;壓死支架;支架處理
1404工作面為內(nèi)蒙古武家塔煤礦4#煤層自北向南排列的第四個工作面,南鄰已掘1405回風(fēng)順槽、北部為1403綜采工作面采空區(qū)、西部為4#煤層的邊界煤柱,東靠總回風(fēng)巷。工作面長度175m,走向長平均為860m,煤層平均厚度1.75m,煤層底板標高為 +1042.1~1052.5m、埋深110-115m, 1404工作面采用綜采一次采全高,走向長壁后退式采煤法,全部垮落法管理頂板。采用MG2×65/312-WD型雙滾筒采煤機割煤、SGZ630/220型刮板輸送機運煤、ZY6400/11/22 、ZY6400/13/26(端頭)型液壓支架支護頂板,共有支架118架,該支架平均支護強度為0.83~0.95MPa。
采煤范圍內(nèi)地表標高+1154.86m~+1165.64m,地形教復(fù)雜,受毛烏素沙漠的影響,本區(qū)大部被風(fēng)積沙覆蓋,黃沙黃土厚度20-30m,區(qū)內(nèi)溝谷縱橫,多為向源侵蝕。
1404工作面煤層直接頂為3.5m的泥巖,巖內(nèi)生裂隙發(fā)育,老頂為7.5m的砂質(zhì)泥巖,堅硬性脆,裂隙發(fā)育, 直接底為為粘土巖,厚度2.6m,堅硬性脆,老底為砂質(zhì)粘土巖,厚度5.0m。 4層煤之上3層煤早已開采,受當時開采條件限制,留下大量的煤柱和采空區(qū),3層煤厚為4.32~5.91m,平均5.02m,底板標高1066-1069m,由西北向東南有變薄趨勢,煤層結(jié)構(gòu)簡單。3層煤頂板巖性主要為砂質(zhì)泥巖、泥巖,底板巖性為粉砂巖、砂質(zhì)泥巖及細砂巖。距地表85-91m, 底板巖性為粉砂巖、砂質(zhì)泥巖及細砂巖。與4層煤層間距為18.55~29.80m,平均21.98m。
(1)2014年9月16日,1404工作面運輸順槽推進75.5m,回風(fēng)順槽推進77.7m,由于連續(xù)降雨,從9月16日中班至9月18日井下撤人停產(chǎn) ,17日下井巡查時, 發(fā)現(xiàn)1404工作面20-80#支架多數(shù)達到40MPa以上,機道破碎,頂板斷裂下沉,部分支架壓成死架,處理7天后恢復(fù)生產(chǎn)。
(2)2014年11月11日早班8:30左右,1404工作面累計推進333米,工作面正在進行檢修設(shè)備,整個工作面支架初撐力大部分在25-27MPa,其中15-95#支架處煤壁爆幫嚴重,特別是高71-80#支架支架壓力最高達到35Mpa,機道頂板破碎,已經(jīng)拉超前架進行了支護 。9:40分左右, 跟班管理人員聽到頂板逐漸有響聲,聲音逐漸增大,好像是有支架的正上側(cè)發(fā)出的,便立即組織人員撤離工作面。等待大約30分鐘后,進入工作面發(fā)現(xiàn)19-81#支架下沉嚴重,溜子內(nèi)堆滿片落煤塊。19-36#架前梁與電纜槽垂直距離平均在30cm,37-59#架前梁與電纜槽垂直距離平均在20cm,60-81#架壓成死架,個別支架前梁與刮板運輸機電纜槽垂直距離10cm左右。
(1)4層煤之上上3層煤已房柱式開采完畢,留下大量煤柱,頂板冒落很不充分。四層煤頂板距離三層煤平均間距21.98m,三層采空區(qū)遺留的煤柱會對四層的開采造成一定影響,部分段會形成應(yīng)力集中,使工作面壓力增大。
(2)由于三、四層煤間距平均只有21.98m,四層煤開采頂板跨落后,必然引起上部三層煤頂板的再次垮落,三層煤之上大部分巖石為砂質(zhì)泥巖、泥巖等強度較低的巖層,在其上覆蓋更加松散黃土和黃沙,經(jīng)過2次垮塌后塌落裂隙范圍直達地表,3層之上的頂板組合結(jié)構(gòu)承載能力大大降低,并逐漸將上覆層的重量壓向4層煤老頂,4層煤工作面的部分支架承擔(dān)的壓力遠遠超過其額定工作阻力,部分支架壓安全閥卸載下縮最終變成死架。
(3)經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),壓死支架時工作面均未割煤生產(chǎn)、處于停產(chǎn)狀態(tài)。發(fā)生工作面急劇來壓前,地表已出現(xiàn)明顯下沉和裂縫,這一點通過了解地面附近居民得以證明,大約超前工作面來壓4-12小時。分析認為,4層煤老頂垮塌后引起3層煤頂板垮塌下沉后,上覆巖石逐漸壓實直至造成4層煤工作面壓垮,部分支架被壓死。
本面煤層平均厚度只有1.75m左右,壓成死架段,支架高度降至0.9-1.1m左右,支架下空間狹小,幾乎沒有人員工作空間,因此不能采取在支架下臥底的方法,只有采用挑頂放落架上矸石的方法,再升起逐漸恢復(fù)支架正常工作狀態(tài)。
采取從壓死支架區(qū)段兩側(cè)同時向中間的處理順序以加快處理進度。首先在正常支架的掩護下,采用風(fēng)鎬或放炮方式破碎死架上方矸石,人工清理矸石至工作面運輸機后統(tǒng)一運走。清理支架上方矸石需人工進入死架上方時,可采取短木柱或高度適合的矮單體液壓支柱進行臨時支護。每處理完一個死架上方矸石、有足夠升架空間后及時升起支架至正常狀態(tài)。
處理死架需注意的幾個問題:1、需放炮處理矸石時,嚴格執(zhí)行放炮站崗等有關(guān)放炮的一系列操作程序和安全規(guī)定。2、工作面運輸機開停信號靈敏完好,人員在機道工作時運輸機必須停電閉鎖,開停時由專人統(tǒng)一指揮,防止出現(xiàn)意外。3、在死架頂梁上方工作時,必須有防止頂幫片落傷人的措施。4、加強通風(fēng)和氣體檢測,防止有害氣體積聚。5、在處理死架過程中,隨時監(jiān)測工作面壓力顯現(xiàn)情況,防止頂板二次來壓造成意外。若遇到頂板再來壓劇烈時,先撤出人員,待工作面壓力穩(wěn)定后再進入工作面。
加強工作面支架壓力觀測,及時預(yù)測預(yù)報周期來壓,以便提前采取加強支護措施;加強地表塌陷區(qū)巡查,發(fā)現(xiàn)地表出現(xiàn)明顯下沉、裂隙增大等現(xiàn)象時,提前發(fā)出來壓警報,以便采取應(yīng)對措施;加強設(shè)備檢修治理,保證工作面勻速推進,防止因長時間停產(chǎn)而造成頂板壓力逐漸集中于支架上方;加強工作面支護質(zhì)量,保證工作面支架初撐力達到24Mpa以上,兩巷的超前支護采用三排單體液壓支柱;在工作面兩巷備有一定數(shù)量的單體液壓支柱;研究在下一個工作面更換高工作阻力支架的可行性。
王濤(1969.10--),男,山東齊河人,本科,工程師,副總工程師,研究方向 :煤礦開采。