張華清
摘 要:介紹了四川省川南煤業(yè)公司魯班山北礦地質(zhì)條件復(fù)雜,采區(qū)用了MG500/1130-QWD型雙滾筒采煤機(jī)組和ZY4000/18/41型掩護(hù)式液壓支架,工作面推至斷層時(shí)工作面發(fā)生了冒頂,本文以魯班山北礦1847工作面回采為例,介紹了綜采工作面回采時(shí)冒頂處理支護(hù)技術(shù)方法。
關(guān)鍵詞:綜采工作面;冒頂;液壓支架投頂。
1前言
魯班山北礦位于四川省筠連礦區(qū)魯班山勘探井田內(nèi)巡司背斜以北,行政區(qū)劃屬四川省宜賓市筠連縣。井田走向長(zhǎng)5.9km,傾斜寬3.0km,面積約16.5km2。為便于開發(fā),以+250m標(biāo)高將井田分為上井田和下井田。含煤地層為二疊系上統(tǒng)宣威組,可采和局部可采煤層四層,煤層賦存平緩,傾角5°~25°。全井田有能利用地質(zhì)儲(chǔ)量92817kt(其中上井田50330kt),工業(yè)儲(chǔ)量90208kt(其中上井田50330kt),可采儲(chǔ)量70982kt(其中上井田40580kt)。魯班山北礦井田位于魯班山勘探井田內(nèi)巡司背斜軸以北,工業(yè)場(chǎng)地設(shè)在井田西部的平橋,距巡司鎮(zhèn)約3.0km。巡司鎮(zhèn)有公路通往筠連、高縣、平寨、宜賓、巡場(chǎng)以及云南的鹽津、牛街、昭通等地,其中巡司至筠連、高縣、平寨、宜賓的公路從礦井工業(yè)場(chǎng)地附近通過。由宜珙支線金沙灣站接軌至巡司鎮(zhèn)的金筠鐵路從礦井工業(yè)場(chǎng)地經(jīng)過,礦井接軌甚為方便;由金筠鐵路經(jīng)宜賓至內(nèi)昆線和成渝線可通往成都、重慶等城市,交通較為方便。
2工作面概況
2.1 魯班山北礦8號(hào)煤層無(wú)煤塵爆炸危險(xiǎn)性,煤層自然發(fā)火傾向性分類為Ⅲ類,屬不易自燃。煤層為三個(gè)分層,本工作面煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜(0.70(0.31)2.10,一般有0.05~0.65m的泥巖夾矸)。8號(hào)煤層系黑灰色~灰黑色條帶狀暗淡型~半亮型無(wú)煙煤,煤層上部0.3~0.9m為半暗~暗淡型煤,煤質(zhì)較硬;中下部以亮煤為主,煤質(zhì)相對(duì)較軟,中部夾鏡煤及絲炭條帶;底部為暗淡型煤,煤質(zhì)較硬;頂部及中下部含大量條帶狀黃鐵礦晶粒及方解石脈。
2.2 1847工作面東西走向長(zhǎng)630m,傾斜長(zhǎng)120m,平均煤厚為3.50m,煤層容重1.55t/m3,煤層傾角13~24.5°,平均傾角18°,工業(yè)儲(chǔ)量34萬(wàn)噸,可采儲(chǔ)量32.3萬(wàn)噸,至發(fā)生冒頂事故時(shí),工作面已推進(jìn)458.0m。
2.3 1847工作面位于巡司背斜的北翼,為一向北傾斜的單斜構(gòu)造;1847工作面風(fēng)、機(jī)巷等在掘進(jìn)過中揭露的8號(hào)煤層都不正常,煤層受搓動(dòng)松軟紊亂,該區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造較復(fù)雜,主要受F8125、F8126、F8130、F3127四條斷層影響,造成工作面煤層重復(fù)、缺失、傾角變陡,頂?shù)装鍘r層破碎;煤(巖)層產(chǎn)狀:345~5°∠13~24.5°,平均355°∠18°(詳見附圖1所示)。
2.4 工作面割煤選用MG500/1130-QWD型雙滾筒采煤機(jī)組,工作面采用SGZ830/400刮板輸送機(jī)運(yùn)煤,支護(hù)選用ZY4000/18/41型掩護(hù)式液壓支架。
3 工作面冒頂情況
3.1 1847工作面受斷層F8130影響,當(dāng)工作面推至F8130發(fā)生了冒頂,造成工作面第17號(hào)至28號(hào)液壓支架(由下往上)頂上冒頂較為嚴(yán)重。
3.2 1847工作面冒頂長(zhǎng)度約12米,高度約有5~10米,煤層片幫寬度約有4~5米(詳見附圖二所示),工作面液壓支架不能正常支承到煤層上方頂板,造成工作面無(wú)法推進(jìn),怎樣將工作面液壓支架投入正常頂板內(nèi),這一直是綜采工作面冒頂后處理的最大難題(綜采工作面投頂)。
3.3 綜采工作面冒頂后液壓支架投頂,原采用的措施一般是架設(shè)“一梁二柱”支護(hù)或“超前導(dǎo)管”,但操作困難且不可靠 (若采用“一梁二柱”支護(hù)在割煤時(shí)易使單體支柱傾倒造成工作面二次冒頂;采用“超前導(dǎo)管”在割煤時(shí)易造成煤壁片使“超前導(dǎo)管”失去支護(hù)作用造成工作面二次冒頂)。根據(jù)近年來錨索在巷道支護(hù)中的成功應(yīng)用,決定試驗(yàn)“錨索+工字鋼梁”支護(hù)替代單體支柱“一梁二柱”支護(hù)或“超前導(dǎo)管”。
3.4 采用直徑15.5mm,長(zhǎng)度10米的錨索,錨索末端采用4條樹脂卷穩(wěn)固(錨固力達(dá)20噸),配合11號(hào)工字鋼(長(zhǎng)度根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況確定)。在煤壁側(cè)采用錨索懸吊11號(hào)工字鋼梁,另一端插到液壓支護(hù)頂梁上,每架液壓支架頂梁上插兩根11號(hào)工字鋼,然后在11號(hào)工字鋼梁上背接木垛,保證在工作面能正常投頂。
3.5 采用11號(hào)工字鋼梁支護(hù)頂板然后每割一刀煤,工作面推進(jìn)一刀再拉架一次(推進(jìn)度0.6米),若工作面頂板冒頂重復(fù)采用上述支護(hù)形式進(jìn)行支護(hù)。
4 安全管理
4.1 綜采工作面冒頂采用錨索梁支護(hù)后,在割煤時(shí)采煤機(jī)滾筒沒有碰到單體支柱的危險(xiǎn),減少了設(shè)備的損壞,使作業(yè)的安全性大為提高。
4.2 推溜、拉架時(shí)不須要人工進(jìn)行更換單體支柱,減少人工更換單體支柱,有效空間增大,減少了棚式支護(hù)對(duì)安裝作業(yè)的制約,安裝作業(yè)空間增大,作業(yè)的安全性大為提高。
4.3 取消更換單體支柱的時(shí)間,增加了采煤機(jī)的開機(jī)率,使工作面冒頂段投頂更安全、更快。
4.4 錨索支護(hù)下的整個(gè)空間比被動(dòng)支護(hù)下的空間安全,采用錨索支護(hù),能及時(shí)對(duì)圍巖進(jìn)行控制,并充分利用頂板的自承能力,抑制頂板離層,防止冒頂事故的再次發(fā)生。
4. 5 錨索安裝工藝與單體“一梁二柱”相比,具有小巧靈的特點(diǎn),避免了架設(shè)笨重“一梁二柱”及其作業(yè)的危險(xiǎn)性。
5 技術(shù)管理
5.1 綜采工作面冒頂采用錨索梁支護(hù),簡(jiǎn)化了支護(hù)工藝,縮短了在綜采工作面冒頂?shù)囟蜗伦鳂I(yè)的時(shí)間,為加快投頂?shù)於嘶A(chǔ)。
5.2 在相同的條件下,錨索支護(hù)與“一梁二柱”相比,減小了工作量和資金的投入,且安全系數(shù)增加。
6支護(hù)效果
從1847工作面冒頂后采用錨索梁支護(hù),在綜采工作面推進(jìn)頂板支護(hù)基本處于穩(wěn)定狀態(tài),錨索支護(hù)投頂很成功,比傳統(tǒng)的“一梁二柱”或“超前導(dǎo)管”支護(hù)在頂板控制方面具有很大的優(yōu)越性。
結(jié)語(yǔ)
綜采工作面冒頂采用錨索梁投頂支護(hù)替代原來的“一梁二柱”支護(hù)或超前導(dǎo)管支護(hù)優(yōu)越性明顯。技術(shù)上先進(jìn),經(jīng)濟(jì)上合理,投頂速度快,增加了綜采工作面的推進(jìn)時(shí)間,工人的勞動(dòng)強(qiáng)度大大減輕,使工作面投頂更安全可靠,成本降低,具有較高的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
[1]武建國(guó).大采高綜采工作面與巷道圍巖控制技術(shù)研究[D].太原理工大學(xué).2004.