賈德利,張海濤,朱寧樂(lè),羅 冉,于大孚
(1.中國(guó)石油天然氣股份有限公司勘探開(kāi)發(fā)研究院,哈爾濱 150080;2.哈爾濱理工大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院,哈爾濱 150080;3.Groupe Cockerill Maintenance & Ingenierie,哈爾濱 150080)
非晶納米晶是一種有別于晶態(tài)合金的完全各向同性的材料。非晶態(tài)金屬具有晶態(tài)金屬難以達(dá)到的高強(qiáng)度、高硬度、高延展性、優(yōu)異軟磁性能、高耐蝕性及優(yōu)異的電性能。非晶納米晶軟磁合金主要應(yīng)用于大功率電源變壓器、開(kāi)關(guān)電源中的變壓器、扼流圈、平波電抗,以及漏電開(kāi)關(guān)鐵芯等[1]。隨著電力電子和電子信息技術(shù)的不斷發(fā)展,非晶納米晶合金得到了廣泛的應(yīng)用和推廣,其生產(chǎn)制備也不斷走向產(chǎn)業(yè)化,規(guī)?;?。非晶納米晶的生產(chǎn)方法和制備工藝也在不斷創(chuàng)新和優(yōu)化。結(jié)合當(dāng)前國(guó)內(nèi)外非晶納米制備領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù),國(guó)內(nèi)的非晶納米晶生產(chǎn)設(shè)備綜合機(jī)械、氣動(dòng)、光電、計(jì)算機(jī)控制等技術(shù)于一體,自動(dòng)化程度高。
本文在分析了工藝流程和電氣控制方案基礎(chǔ)上,針對(duì)非晶納米晶成套設(shè)備中保溫包調(diào)高運(yùn)動(dòng)控制困難,導(dǎo)致非晶納米晶產(chǎn)出帶材噴帶寬度、厚度等質(zhì)量指標(biāo)較低這一工程問(wèn)題,本文開(kāi)展了相關(guān)的研究工作,設(shè)計(jì)基于電子齒輪比控制器,所實(shí)現(xiàn)的伺服全閉環(huán)控制分別由PLC、伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、編碼器速度脈沖反饋、光柵尺位移脈沖反饋等硬件平臺(tái)構(gòu)成[2~4]。解決保溫包調(diào)高運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)中的伺服定位精度,響應(yīng)速度快等性能要求[5~7]。
結(jié)合國(guó)內(nèi)外的非晶納米帶材的制備方法,設(shè)計(jì)一套基于“非晶晶化法”的制備工藝,如圖1所示,其生產(chǎn)設(shè)備包括機(jī)械本體部分、真空爐系統(tǒng)和運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng);生產(chǎn)工藝包含四個(gè)階段:前期準(zhǔn)備、抽真空、保溫加熱及噴帶生產(chǎn)。
圖1 非晶納米晶成套設(shè)備結(jié)構(gòu)原理
圖2 保溫包系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)
后三個(gè)階段工藝流程:系統(tǒng)工作開(kāi)始時(shí),啟動(dòng)主程序,進(jìn)行爐體抽真空操作,真空熔室達(dá)到設(shè)定的真空度5×10-2Pa后啟動(dòng)坩堝加熱母合金,當(dāng)鋼水溫度到達(dá)噴帶溫度1350℃后,這時(shí)啟動(dòng)噴帶系統(tǒng),坩堝開(kāi)始傾倒鋼水進(jìn)入保溫包,保溫包同時(shí)從原點(diǎn)迅速下降定位到噴帶位置處,鋼水經(jīng)保溫包再?gòu)南路降奶沾蓢娮靽姵觯诟咚傩D(zhuǎn)的銅棍和剝離氣體作用下完成非晶甩帶操作,噴帶結(jié)束后,保溫包自動(dòng)上臺(tái)至原點(diǎn)位置處,系統(tǒng)結(jié)束工作。如圖2所示為保溫包系統(tǒng)的機(jī)械結(jié)構(gòu),銅棍為保溫包調(diào)高的基準(zhǔn)。
1)在系統(tǒng)開(kāi)始工作時(shí),要求手動(dòng)調(diào)節(jié)保溫包位置從原點(diǎn)處向下到達(dá)合適的噴帶位置,同時(shí)記錄下當(dāng)前位置。
2)主程序開(kāi)始運(yùn)行時(shí),保溫包自動(dòng)上移至原點(diǎn),時(shí)間要控制在20s內(nèi)(保溫包行程是100mm)。
3)在噴帶系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí),保溫包從原點(diǎn)迅速下降到最初記錄的噴帶位置處,要求時(shí)間控制在10s內(nèi)。
4)在噴帶過(guò)程中要實(shí)現(xiàn)保溫包的手動(dòng)同步微調(diào)和單側(cè)的升降,要求點(diǎn)動(dòng)精度為1μ m。
以上是完整的噴帶階段保溫包運(yùn)動(dòng)過(guò)程,每一步無(wú)論是自動(dòng)還是手動(dòng),還要求保溫包升降速度可調(diào)。
根據(jù)系統(tǒng)控制要求和性能指標(biāo),設(shè)計(jì)了全閉環(huán)伺服系統(tǒng)作為控制核心,其結(jié)構(gòu)原理如圖3所示。采用兩套左右伺服電機(jī)帶動(dòng)保溫包做軌跡運(yùn)動(dòng),通過(guò)絲杠將電機(jī)的圓周運(yùn)動(dòng)變成保溫包在工作臺(tái)面上的直線運(yùn)動(dòng),采用左右兩套伺服驅(qū)動(dòng)器接收編碼器的速度脈沖信號(hào)和主控器件PLC的脈沖驅(qū)動(dòng)信號(hào)。在伺服系統(tǒng)的速度控制單元中設(shè)計(jì)速度檢測(cè)裝置,接受編碼器脈沖信號(hào)反饋,進(jìn)行速度的控制調(diào)節(jié)。在位置控制單元中設(shè)計(jì)位置計(jì)數(shù)裝置,檢測(cè)位移傳感器的位置脈沖信號(hào),進(jìn)行保溫包位置的調(diào)節(jié)和定位。
圖3 單套全閉環(huán)伺服系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
1)基于電子齒輪比伺服位置環(huán)設(shè)計(jì)
在保溫包運(yùn)動(dòng)控制中,一是涉及到保溫包的高速定位,到噴帶位置有10s的時(shí)間限制,要精確的計(jì)算一個(gè)合理的脈沖頻率,考慮到PLC發(fā)送脈沖的晶體管頻率限制,以及發(fā)揮伺服電機(jī)的額定轉(zhuǎn)速等,必須要引入電子齒輪比這個(gè)調(diào)整參數(shù);二是在進(jìn)行保溫包位置μm級(jí)微調(diào)的點(diǎn)位控制時(shí),實(shí)現(xiàn)點(diǎn)動(dòng)1μ m的動(dòng)作,可以通過(guò)電子齒輪比的設(shè)定,計(jì)算出PLC發(fā)多少個(gè)脈沖給驅(qū)動(dòng)器,使得保溫包在工作臺(tái)面上走1μ m的位移,即通過(guò)改變電子齒輪比參數(shù),可計(jì)算輸出控制量,進(jìn)一步通過(guò)PLC發(fā)送脈沖的頻率和個(gè)數(shù)實(shí)現(xiàn)伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)速和角位移的控制。如圖4所示為引入電子齒輪比后的PLC脈沖命令控制下的驅(qū)動(dòng)器工作模式。
(1)引導(dǎo)學(xué)生自主提問(wèn)評(píng)估,理清問(wèn)題思維.在對(duì)物理知識(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)時(shí),由于物理學(xué)科需要較強(qiáng)的邏輯思維,因此學(xué)生的發(fā)散思維在物理學(xué)習(xí)過(guò)程中起著重要的作用.因此在物理學(xué)習(xí)中作為教師應(yīng)引導(dǎo)學(xué)生善于提出疑問(wèn)、進(jìn)行自我提問(wèn)、進(jìn)行自我評(píng)估.這樣學(xué)生不僅能夠理解題意、剖析題意,更能從深層次掌握該題的內(nèi)涵,從而具有清晰的解題思路,提高解題效率.
圖4 伺服位置環(huán)控制原理
2)光柵尺的位移反饋設(shè)計(jì)
如圖3所示,PLC發(fā)送的脈沖命令經(jīng)電子齒輪的換算來(lái)實(shí)現(xiàn)伺服電機(jī)動(dòng)作的位移和轉(zhuǎn)速,然后在位置單元引入光柵尺位置信號(hào)的脈沖反饋。主要是基于兩個(gè)原因,一是引入電子齒輪后,雖可提高系統(tǒng)的響應(yīng),但當(dāng)電子齒輪比設(shè)置值較大時(shí),每個(gè)脈沖對(duì)應(yīng)的位移越大,犧牲了調(diào)整精度等級(jí),為了彌補(bǔ)引入電子齒輪比后造成定位精度和速度間的矛盾,在伺服位置控制單元中采用光柵尺脈沖信號(hào)計(jì)數(shù)器,提高系統(tǒng)中的定位精度;二是引入光柵尺構(gòu)成了伺服系統(tǒng)的全閉環(huán)控制。利用電機(jī)編碼器所反饋的信號(hào)只能構(gòu)成半閉環(huán)控制,系統(tǒng)無(wú)法反饋回路外的誤差;而采用光柵尺構(gòu)建全閉環(huán)控制時(shí),將以操作臺(tái)的最終位置為目標(biāo),從而消除了進(jìn)入傳動(dòng)系統(tǒng)的全部誤差,可有效地保障了定位精度。
針對(duì)保溫包調(diào)高運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)實(shí)際生產(chǎn)要求設(shè)計(jì)并完成其硬件平臺(tái)。主控單元采用臺(tái)達(dá)EH3系列PLC,脈沖輸出頻率最高達(dá)200kHz,配合電子齒輪比完全可實(shí)現(xiàn)伺服電機(jī)高速的脈沖頻率要求,該系列PLC具有4個(gè)硬件高速計(jì)數(shù)器,可對(duì)光柵尺的脈沖計(jì)數(shù)輸入進(jìn)行數(shù)據(jù)采集與高速處理;采用兩套左右伺服電機(jī)(0.85kW,SGMGH-09A2C4C)帶動(dòng)保溫包做軌跡運(yùn)動(dòng),通過(guò)絲杠將電機(jī)的圓周運(yùn)動(dòng)變成保溫包在工作臺(tái)面上的直線運(yùn)動(dòng),用左右兩套伺服驅(qū)動(dòng)器接收編碼器的速度脈沖信號(hào)和主控器件PLC的脈沖驅(qū)動(dòng)信號(hào)。PLC的高速晶體輸出端為Y0、Y2分別接入左右伺服驅(qū)動(dòng)器,Y1、Y3為控制左右電機(jī)正反轉(zhuǎn)信號(hào)。編碼器是分辨率為1280000P/R的絕對(duì)式光電編碼盤(pán),經(jīng)4倍頻電路使用。采用雙側(cè)高精度光柵尺作為位移傳感器反饋保溫包位置信號(hào),光柵尺精度為1μ m。圖5為系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)原理。
圖5 保溫包調(diào)高運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
1) 電子齒輪比的計(jì)算分析
運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)中采用的編碼器分辨率為1280000P/R的絕對(duì)式光電編碼盤(pán),并且經(jīng)4倍頻電路使用,當(dāng)指令脈沖當(dāng)量 ΔPg與反饋脈沖當(dāng)量 ΔPf不匹配時(shí),須采用電子齒輪系數(shù)Kp來(lái)指令脈沖當(dāng)量與反饋當(dāng)量的匹配和跟隨。有如下公式:
臺(tái)達(dá)A2系列伺服的電子齒輪比范圍1/50≤Kp≤5000??稍隍?qū)動(dòng)器中設(shè)置電子齒輪比的分子CMX和電子齒輪比分母CDV,即:
則式(1)可變?yōu)椋?/p>
式中CMX也即電子齒輪比的分子可看成指令脈沖的電子齒輪系數(shù),而CDV電子齒輪比的分母可看成反饋脈沖的電子齒輪系數(shù),存在以下兩種情況。
(1)電子齒輪比對(duì)脈沖頻率的跟蹤模式
在此模式下,伺服電機(jī)的速度由PLC發(fā)送的指令脈
沖的頻率決定,其轉(zhuǎn)速v(r/min)和輸入脈沖頻率fin(Hz之間的關(guān)系如下:
通過(guò)設(shè)置電子齒輪比,可在同一個(gè)輸入脈沖頻率下獲得不同的電機(jī)穩(wěn)定轉(zhuǎn)速。
(2)電子齒輪比對(duì)脈沖個(gè)數(shù)的跟蹤模式
這種情況下,輸入的脈沖個(gè)數(shù)N決定于電機(jī)聯(lián)接的絲杠導(dǎo)軌的實(shí)際位移行程,其工作臺(tái)面上的位移L與輸入脈沖個(gè)數(shù)N由如下關(guān)系:
由于電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)一圈對(duì)應(yīng)的機(jī)械位移也即導(dǎo)軌的螺紋間距ΔL和反饋脈沖當(dāng)量以及編碼器分辨率有如下關(guān)系:
綜合式(2)、式(5)、式(6)式可得:
通過(guò)設(shè)定CMX和CDV可以在相同的脈沖輸入個(gè)數(shù)下獲得不同的絲杠導(dǎo)程位移。
2)電子齒輪比控制器的實(shí)現(xiàn)
根據(jù)保溫包調(diào)高系統(tǒng)的每一個(gè)運(yùn)動(dòng)控制階段的要求,需計(jì)算出相應(yīng)的電子齒輪參數(shù),再進(jìn)行伺服驅(qū)動(dòng)器的相關(guān)參數(shù)設(shè)置,進(jìn)而計(jì)算PLC在保溫包每個(gè)運(yùn)動(dòng)步驟需要發(fā)送的脈沖頻率和個(gè)數(shù);運(yùn)動(dòng)控制過(guò)程中根據(jù)編碼器的速度脈沖和光柵尺反饋的脈沖信號(hào)進(jìn)行PLC的數(shù)據(jù)采集設(shè)置和軟件程序的數(shù)據(jù)處理?;陔娮育X輪比的PLC-伺服驅(qū)動(dòng)的控制器設(shè)計(jì)中需引入必要物理參數(shù),如表1所示。
表1 控制器中物理參數(shù)
伺服運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)中的已知參量是編碼器線數(shù)(反饋線數(shù))為20bit,經(jīng)4倍頻電路使用,分辨率為1280000P/R。絲杠導(dǎo)軌的螺紋間距為5mm,保溫包最大行程距離S為100mm。伺服電機(jī)的額定轉(zhuǎn)速v=3000r/min。
由已知參數(shù)可求出伺服電機(jī)的反饋脈沖當(dāng)量為:
計(jì)算出指令脈沖當(dāng)量,若PLC發(fā)送N為10個(gè)脈沖時(shí),使保溫包位移1um的距離,則指令脈沖當(dāng)量ΔLg為0.1um/p。此時(shí),電子齒輪比CMX/CDV為ΔLg/ΔLf=128/5。
在保溫包運(yùn)動(dòng)過(guò)程的第2段和第3段分別要求上臺(tái)至原點(diǎn)的時(shí)間為20s,下降至噴帶處時(shí)間為10s。根據(jù)編碼器的速度脈沖反饋,做好在電子齒輪比下的指令脈沖速度和反饋速度的匹配。保溫包行程最大距離S=100mm,由于PLC每次發(fā)送10個(gè)脈沖走1 μ m,那么需要在20s內(nèi)連續(xù)發(fā)送106個(gè)脈沖,此時(shí)暫且忽略PLC軟件程序的掃面時(shí)間,可計(jì)算得脈沖頻率為50kHz。同理,在保溫包高速下降到噴帶位置處的脈沖頻率為100kHz。
根據(jù)計(jì)算的電子齒輪比設(shè)置驅(qū)動(dòng)器的P1-44、P1-45參數(shù)以及P2-00、P2-02等位置控制增益參數(shù)[8];采用臺(tái)達(dá)PLC的高速脈沖指令PLSY輸出相應(yīng)的脈沖頻率和脈沖個(gè)數(shù)。
光柵尺的計(jì)數(shù)輸入環(huán)節(jié)采用2相2輸入的AB相4倍頻模式,光柵尺的四路信號(hào)A、B、R、S,其中A、B相脈沖信號(hào)輸出,分別接入PLC高速計(jì)數(shù)單元的X0、X1或X4、X5。開(kāi)始時(shí)輸入信號(hào)S和清除輸入信號(hào)R分別接入PLC的X2、X3或X6、X7??蓪?shí)現(xiàn)脈沖信號(hào)的采集,利用PLC的程序計(jì)數(shù)作為機(jī)械部件當(dāng)前位置的判斷條件,觸發(fā)PLC的指令脈沖輸出,從而完成一次動(dòng)作或是連續(xù)發(fā)送脈沖進(jìn)行軌跡運(yùn)動(dòng)。
本文對(duì)引入電子齒輪比前后的伺服點(diǎn)動(dòng)精度和響應(yīng)速度進(jìn)行重復(fù)性確認(rèn)實(shí)驗(yàn)和數(shù)據(jù)對(duì)比分析,并得到保溫包的定位過(guò)程曲線,如圖6所示,為保溫包在空載情況下1s內(nèi)的定位過(guò)程??梢钥吹剿欧亩ㄎ贿^(guò)程平穩(wěn),位置響應(yīng)無(wú)超調(diào)。
圖6 保溫包的定位過(guò)程
下面給出引入電子齒輪比前后的伺服點(diǎn)動(dòng)精度和定位時(shí)間的5次實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。對(duì)于點(diǎn)動(dòng)精度數(shù)據(jù)的獲取是通過(guò)PLC軟件程序?qū)鈻懦呙}沖計(jì)數(shù)的監(jiān)測(cè),已知選用的光柵尺精度為1μ m,理論上保溫包在直線位移上每行進(jìn)1μ m,光柵尺計(jì)一個(gè)數(shù),通過(guò)按下點(diǎn)動(dòng)按鈕20次,累計(jì)脈沖計(jì)數(shù)N,點(diǎn)動(dòng)精度用N/20來(lái)計(jì)算。對(duì)于伺服的響應(yīng)速度可以用保溫包從原點(diǎn)到噴帶位置的定位時(shí)間來(lái)表示,啟動(dòng)定位同時(shí)觸發(fā)PLC程序計(jì)數(shù)器,達(dá)到位置時(shí)計(jì)數(shù)結(jié)束,通過(guò)計(jì)數(shù)累加值換算成定位時(shí)間數(shù)據(jù)。如表2所示的5組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
表2 引入電子齒輪前后的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比
由表2數(shù)據(jù)可知,引入電子齒輪比后伺服的點(diǎn)動(dòng)精度增加了一個(gè)等級(jí),達(dá)到1μm的控制精度,伺服的定位時(shí)間明顯縮短到了10s以下,通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,引入電子齒輪比后,伺服點(diǎn)動(dòng)精度提高到1μm的控制要求,伺服的定位時(shí)間穩(wěn)定在10s內(nèi),響應(yīng)速度快,伺服的定位過(guò)程沒(méi)有位置超調(diào),平穩(wěn)高效,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
本文分析了非晶納米晶的制備工藝,提出并完成了基于電子齒輪比控制器的設(shè)計(jì),在位置環(huán)中引入電子齒輪參數(shù),位置反饋中加入光柵尺脈沖反饋,速度調(diào)節(jié)中引入編碼器的脈沖頻率反饋,提高了保溫包運(yùn)動(dòng)控制中的伺服定位精度,實(shí)現(xiàn)了點(diǎn)動(dòng)微調(diào)精度1μ m,達(dá)到了伺服的高動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度,完成了伺服定位過(guò)程的位置響應(yīng)無(wú)超調(diào)控制。
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